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        氯化聚乙烯企業(yè)廢鹽酸處理及回收利用

        2015-12-27 07:51:50張倫斌內(nèi)蒙古阿拉善盟蘭太實(shí)業(yè)股份有限公司制鈉分公司CPE廠
        節(jié)能與環(huán)保 2015年10期
        關(guān)鍵詞:廢酸脫酸酸液

        文 // 張倫斌 內(nèi)蒙古阿拉善盟蘭太實(shí)業(yè)股份有限公司制鈉分公司CPE廠

        氯化聚乙烯企業(yè)廢鹽酸處理及回收利用

        文 // 張倫斌 內(nèi)蒙古阿拉善盟蘭太實(shí)業(yè)股份有限公司制鈉分公司CPE廠

        1 前言

        氯化聚乙烯是高密度聚乙烯(HDPE)與氯氣經(jīng)自由基氯化反應(yīng)制得的一種高分子材料,簡(jiǎn)稱為CPE。其性能具有優(yōu)異的耐熱、耐老化、阻燃性、絕緣性、耐候性和穩(wěn)定性等特點(diǎn),能與各種樹(shù)脂混合使用,如聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯等。CPE還是一種可單獨(dú)使用的高性能特種橡膠,廣泛用于熱塑料的共混和改性以及生產(chǎn)各種異型材、管材、汽車通風(fēng)器材零配件和各種電纜等各個(gè)領(lǐng)域,由于其用途廣泛,生產(chǎn)廠家逐年增多。CPE的生產(chǎn)方法主要是酸相法和水相法,目前國(guó)內(nèi)CPE生產(chǎn)企業(yè)有99%是采用水相懸浮法生產(chǎn)工藝,總反應(yīng)方程式:nCl2+(CH2CH2CH2)n →n(CH2-CH2-CHCl)+nHCl,反應(yīng)生成的另一種副產(chǎn)物鹽酸。為了將副產(chǎn)物鹽酸洗出,大部分生產(chǎn)廠采用水洗方式,其主要成分為1%~3%的鹽酸經(jīng)簡(jiǎn)單處理后排放,這不僅對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重污染,同時(shí)也降低了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

        2 現(xiàn)狀

        目前,生產(chǎn)CPE的企業(yè)產(chǎn)生的廢酸水大部分用石灰石中和,這種方法投資少、成本低,但廢渣較多,污染環(huán)境,達(dá)不到排放標(biāo)準(zhǔn)。隨著國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)治理力度的進(jìn)一步加大,環(huán)保部門要求企業(yè)必須達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)后才能排放,否則將責(zé)令生產(chǎn)企業(yè)停產(chǎn)整改。

        國(guó)內(nèi)外對(duì)廢酸水處理進(jìn)行了大量研究,提出了許多處理和再生回收技術(shù),有一定的成效,但投資費(fèi)用較高。國(guó)內(nèi)根據(jù)廢酸水中主要成分有以下6種處理工藝:①蒸發(fā)濃縮法;②鹽酸解析法;③電解法;④離子交換樹(shù)脂法;⑤焙燒法;⑥石灰石中和法。

        3 廢鹽酸處理工藝

        筆者根據(jù)多年的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),探索出一種廢鹽酸處理工藝,不僅可解決產(chǎn)生的廢鹽酸,還能節(jié)約大量的洗酸用水,是一種既環(huán)保又節(jié)能的工藝生產(chǎn)裝置,工藝流程見(jiàn)圖1。

        工藝流程:由氯化反應(yīng)釜送入脫酸釜的CPE懸浮料中(約5%~7%的鹽酸),用工藝水和母液一邊稀釋,一邊通過(guò)酸式離心機(jī)進(jìn)行固液分離;分離后的2%~3%稀酸液收集到稀酸儲(chǔ)罐,用稀酸泵送入壓濾機(jī)進(jìn)行過(guò)濾擠壓,進(jìn)一步將CPE微?;厥?;稀酸液排入稀酸清液罐,用稀酸泵再送入氯化反應(yīng)釜與工藝水混合作為溶劑。過(guò)剩的稀酸液溢流至稀酸儲(chǔ)槽再流入曲頸反應(yīng)罐;次氯酸鈉溶液通過(guò)流量計(jì)(控制好次氯酸鈉溶液的加入量)進(jìn)入曲頸反應(yīng)罐與稀酸液充分發(fā)生反應(yīng)釋放出氯氣;用真空泵抽出送入氯氣干燥處理系統(tǒng),反應(yīng)生成的氯化鈉廢液排入污水處理廠。

        圖1

        4 優(yōu)缺點(diǎn)分析

        (1)優(yōu)點(diǎn)

        ①結(jié)束了CPE懸浮液在脫酸釜中脫洗稀鹽酸的操作,節(jié)省時(shí)間2~2.5h。

        ②酸式離心后的酸液和堿式離心后的母液(堿水),均含有超微細(xì)的CPE,經(jīng)稀酸儲(chǔ)罐混合后通過(guò)壓濾機(jī)過(guò)濾,CPE懸浮微粒得以回收,混合液做為氯化反應(yīng)的溶劑回收再利用,變廢為寶。

        ③實(shí)現(xiàn)了廢酸液的零排放,達(dá)到了環(huán)保要求。

        ④可以將產(chǎn)生的氯氣根據(jù)用戶工藝要求提供使用。

        ⑤次氯酸鈉溶液與稀酸水反應(yīng)生成的氯氣經(jīng)干燥處理后進(jìn)行液化為液氯供用戶使用。

        ⑥一次性投資費(fèi)用較低,廢酸水處理工藝實(shí)用簡(jiǎn)單,占地面積小。

        (2) 缺點(diǎn)

        ①?zèng)]有氯氣液化的單位不能投用。

        ②氯化反應(yīng)采用液氯的企業(yè)不能投用。

        ③次氯酸鈉需要管道輸送或罐車運(yùn)輸。

        5 經(jīng)濟(jì)效益比較

        (1)脫酸釜升溫階段必須的能耗

        按12.5m3搪瓷釜計(jì)算,每批產(chǎn)品2.6t,脫酸釜耗工藝水15t,釜重5850kg,CPE比熱容估算為0.5kcal/kg℃,反應(yīng)釜比熱容估算為0.3kcal/kg℃,熱效率若以70%計(jì),取蒸發(fā)潛熱為565kcal/kg,按年產(chǎn)CPE2萬(wàn)t計(jì)算,反應(yīng)物料從60℃升至85℃所需的熱量Q

        QCPE=2600×0.5×(85-60)=32500kcal;

        Q水=15000×1×(85-60)=375000kcal;

        Q設(shè)備=5850×0.3×(85-60)=43875kcal。

        升溫段必須的總熱量Q=QCPE+Q水+Q設(shè)備=451735kcal;

        升溫段蒸汽用量W=451375/(565×0.7)=1141.28kg/批。

        (2)直接效益

        年節(jié)約蒸汽用量:20000/2.6×1141.28=8779077kg=8779.077t,按當(dāng)?shù)卣羝麊蝺r(jià)130元/t計(jì)算,年節(jié)約蒸汽費(fèi)用114.128萬(wàn)元。

        年節(jié)約脫酸用水:20000/2.6×15=115384.6t,按當(dāng)?shù)毓I(yè)水單價(jià)2.6元/t計(jì)算,年節(jié)約脫酸用水近30萬(wàn)元。

        以上蒸汽和水兩項(xiàng)能源年節(jié)約:114.128+30.0=144.125萬(wàn)元。

        (3)新增設(shè)備及安裝費(fèi)與節(jié)約費(fèi)用比較(表1)

        表1

        由表1可見(jiàn),一年創(chuàng)收直接經(jīng)濟(jì)效益6.128萬(wàn)元,同時(shí)也取得了顯著的社會(huì)效益,達(dá)到了節(jié)能減排、保護(hù)環(huán)境的目的。

        6 結(jié)論

        縱觀廢鹽酸再生利用發(fā)展的現(xiàn)狀,可以看出廢鹽酸再生利用必將繼續(xù)向資源化處理的方向發(fā)展,在治廢的同時(shí)變廢為寶,在保護(hù)環(huán)境的同時(shí)充分利用資源。作為生產(chǎn)氯化聚乙烯和其他產(chǎn)生副產(chǎn)酸的企業(yè),減少?gòu)U水甚至達(dá)到零排放,是企業(yè)提高效益,保護(hù)環(huán)境的重要任務(wù)。由于處理廢酸的方法很多,各企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身的具體特點(diǎn)選擇適合自己企業(yè)的廢酸處理工藝,實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗高效運(yùn)行。

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