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        乙烯裝置碳2加氫穩(wěn)定運行的影響因素探討

        2015-12-26 03:38:52吳萬紅
        化工生產(chǎn)與技術(shù) 2015年6期
        關(guān)鍵詞:裂解爐丙烷進(jìn)料

        吳萬紅 馬 師

        (中國石油蘭州石化公司乙烯廠,蘭州730060)

        乙烯裝置碳2加氫穩(wěn)定運行的影響因素探討

        吳萬紅 馬 師

        (中國石油蘭州石化公司乙烯廠,蘭州730060)

        介紹了460 kt/a乙烯裝置前脫丙烷前加氫工藝原理及流程,分析了影響碳2加氫反應(yīng)器運行的因素,必須保證入口溫度適宜、CO的含量穩(wěn)定、嚴(yán)格控制丁二烯含量等反應(yīng)條件,以保證催化劑有較高的活性和選擇性,維護(hù)生產(chǎn)的穩(wěn)定。

        碳2加氫;乙烯裝置;影響因素;反應(yīng)溫度

        某石化公司460 kt/a乙烯裝置于2006年11月投產(chǎn)開車,采用的是美國某公司的SCORE專利技術(shù),分離系統(tǒng)采用前脫丙烷前加氫工藝,是國內(nèi)較早采用該工藝流程的大型乙烯裝置。其中碳2加氫反應(yīng)器采用3段絕熱床,使用進(jìn)口KL 7741B-T5型催化劑。

        裝置自投產(chǎn)起運行過程中發(fā)生過“飛溫”、催化劑中毒、CO含量大幅波動等問題,2012大檢修期間對碳2加氫所用催化劑KL7741B-T5進(jìn)行更換。碳2加氫的穩(wěn)定運行關(guān)系著產(chǎn)品的合格和裝置的長周期運行,所以保證碳2加氫的穩(wěn)定運行對裝置的安全生產(chǎn)起著重要的作用。

        1 工藝原理及流程

        1.1 工藝原理

        乙烯裝置采用催化選擇加氫的方法脫除乙炔,即在鈀系催化劑的作用下,碳2加氫生成乙烯。其反應(yīng)如下:

        主反應(yīng):

        副反應(yīng):

        m C2H2+n C2H4→低聚物(綠油);

        高溫時還可能發(fā)生裂解反應(yīng):

        當(dāng)活性中心上吸附了乙烯(C2H4)和氫(H2)以后也進(jìn)行加氫反應(yīng),生成乙烷。當(dāng)溫度高時,氫氣被吸附的能力變?nèi)酰蛘邭錃獠蛔銜r,活性中心上可以同時吸附幾個乙炔分子,這時發(fā)生聚合反應(yīng),生成乙炔低聚物(綠油)。

        從以上反應(yīng)過程可以看出,催化劑對碳2加氫的選擇性要好;對乙烯的吸附能力要低,以便乙烯生成后很快脫附,減少乙烯不能及時脫附被進(jìn)一步加氫生成乙烷的機(jī)會,減少乙烯被加氫造成的損失。

        1.2 工藝流程

        乙烯裝置及碳2加氫工藝流程如圖1所示。

        圖1 碳2加氫工藝流程Fig1 Two carbon hydrogenation process

        乙烯裝置采用前脫丙烷前加氫工藝流程,裂解氣經(jīng)3段壓縮后進(jìn)入高壓脫丙烷塔,塔頂分離出碳3以上的組分,經(jīng)第4段壓縮后進(jìn)入脫砷脫汞單元,脫砷脫汞后的裂解氣進(jìn)入碳2加氫反應(yīng)器(301D)進(jìn)料加熱器(304C)和碳2加氫反應(yīng)器進(jìn)料冷卻器(305C)中,由低壓蒸汽加熱和冷卻水冷卻,調(diào)整進(jìn)入碳2加氫反應(yīng)器的進(jìn)料溫度。

        碳2加氫反應(yīng)器有3個床層,第1床和第2床出口分別設(shè)有循環(huán)水冷卻器(306C)和(307C),而306C和307C出口又分別設(shè)有1臺綠油過濾器(303F)和(304F),收集在反應(yīng)過程中產(chǎn)生的綠油。

        2 影響因素探討

        2.1 反應(yīng)器入口溫度

        乙烯裝置前脫丙烷前加氫工藝中,反應(yīng)溫度作為影響催化劑活性和選擇性的重要因素,其調(diào)節(jié)直接關(guān)乎著物料在催化劑作用下的轉(zhuǎn)化程度。碳2加氫反應(yīng)器一段入口溫度通過304C低壓蒸汽加熱和305C循環(huán)水進(jìn)行分程控制,二段、三段入口溫度由循環(huán)水控制。

        作為前脫丙烷前加氫工藝,在正常生產(chǎn)中入口溫度是反應(yīng)器唯一的直接控制手段。入口溫度升高,催化劑活性增加。在反應(yīng)初期催化劑活性高,一般入口溫度稍低,運行3個月后,隨催化劑活性的降低,緩慢升高各段床的入口溫度,才能保證催化劑的活性。表1反映出投用初期催化劑活性高,入口溫度較低,隨之使用時間的延長,催化劑使用后期活性降低,入口溫度隨之逐漸升高,從而提高活性,保證反應(yīng)的完全性。表1為2012年9月開始的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

        表1 反應(yīng)器入口溫度的變化Tab1 The reactor inlet temperature changes

        從表1可以看出,一段入口溫度升高尤其明顯。

        2.2 CO含量

        2.2.1進(jìn)料CO含量對催化劑的影響

        由于鈀催化劑對乙炔的吸附強(qiáng)于CO,而對CO的吸附又強(qiáng)于乙烯,所以裂解氣組分中CO的含量直接影響催化劑的選擇性和活性,也是作為乙炔加氫的重要緩和劑,組分吸附強(qiáng)弱的大致順序:硫化物>乙炔>一氧化碳>丁二烯>甲基乙炔>丙二烯>乙烯>丙烯>二氧化碳。

        當(dāng)催化劑表面未被乙炔覆蓋滿時,優(yōu)先吸附CO,而將乙烯排斥在活性位置之外,從而提高了催化劑的選擇性。但是隨著CO含量的增加,必須提高反應(yīng)溫度才能保證出口乙炔含量的合格,圖2和圖3分別為進(jìn)料CO含量與各床層溫升和各床層入口溫度之間的關(guān)系。

        圖2 進(jìn)料CO含量與床層溫升關(guān)系Fig2 The relationship of CO content in feeding with temperature rising in bed

        圖3 進(jìn)料CO含量與各床層入口溫度關(guān)系Fig3 The relationship of CO content in feeding with inlet temperature in each bed

        由圖2可以看出,CO含量升高,各床層溫升減少,催化劑活性降低;由圖3可以看出,隨著CO含量的升高,需要提高入口溫度才能保證催化劑的活性。

        2.2.2進(jìn)料有機(jī)氧化物含量的影響

        CO是碳在裂解爐和水蒸汽發(fā)生水煤氣的產(chǎn)物:

        1)裂解爐爐管表面Ni的催化作用,爐管表面發(fā)生結(jié)焦,將發(fā)生水蒸汽與焦的氣化反應(yīng);2)裂解爐的COT較高時,將造成過度裂解,加快水煤氣反應(yīng)的速度;3)裂解爐的異常(微火、跳爐)將促使CO生成速率的加快;4)原料帶水,也將加快水煤氣反應(yīng)的速度;5)原料中含有有機(jī)氧化物,將造成CO的大幅波動。

        于2013-01-21—2013-02-27就原料油中有機(jī)氧化物含量對CO生成的貢獻(xiàn)進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計,結(jié)果如表2所示。

        表2 原料油含氧化合物含量與301D入口CO含量關(guān)系統(tǒng)計Tab2 The statistical of relationship of oxygen content in raw material oil with CO content in 301 d entrance

        由表2可知,原料油中有機(jī)氧化物含量高,對應(yīng)301D入口CO含量也較高(正常時301D入口CO的體積分?jǐn)?shù)在0.550×10-3左右)。

        2.2.3控制方法和操作要點

        日常生產(chǎn)中,難免會出現(xiàn)CO的波動,操作過程中要密切關(guān)注進(jìn)料中CO的含量,當(dāng)CO含量發(fā)生波動時,要及時進(jìn)行調(diào)整床層溫度來補償催化劑活性的損失。當(dāng)進(jìn)料中的CO含量降低以后,催化劑的活性有即刻提高,此時要立即降低反應(yīng)器入口溫度,否則就有發(fā)生“飛溫”的危險。

        CO作為KL7741B-T型催化劑的可逆毒物,是影響加氫反應(yīng)器穩(wěn)定性的主要因素,控制CO的主要方法有:

        1)新投用的裂解爐進(jìn)行預(yù)硫化2 h以上,在爐管內(nèi)表面形成硫化膜保護(hù)層,以保護(hù)爐管,抑制CO生成;正常生產(chǎn)中保證裂解爐原料注硫含量在指標(biāo)范圍內(nèi)(質(zhì)量分?jǐn)?shù)80×10-6~200×10-6);

        2)控制裂解深度,穩(wěn)定爐溫,避免造成裂解爐COT波動,避免CO的大幅波動,目前乙烯裝置投用裂解爐COT先控,從而改善了裂解爐COT波動,COT控制精度由APC投用之前的±6℃,提高至目前的±1℃,從而穩(wěn)定裂解爐溫;

        3)加強(qiáng)原料切水作業(yè),避免原料帶水,每班都要對原料罐進(jìn)行切水作業(yè),而且在原料罐區(qū)切罐時也要進(jìn)行切水作業(yè);

        4)加強(qiáng)原料有機(jī)氧化物含量的控制,從源頭把關(guān),避免造成CO的大幅波動;日常生產(chǎn)中操作人員監(jiān)測并記錄含氧化合物分析數(shù)據(jù)。質(zhì)量分?jǐn)?shù)超過0.15×10-3應(yīng)及時調(diào)整碳2加氫運行參數(shù)并告知調(diào)度,原料車間切換拔頭油罐時,操作人員應(yīng)要求調(diào)度將原料油摻投量降低到20 t/h以下,并根據(jù)切換后碳2加氫反應(yīng)器運行狀況再進(jìn)行摻投量的調(diào)整;如一段入口CO體積分?jǐn)?shù)超過0.9×10-3,操作人員應(yīng)檢查注硫以及裂解爐溫度情況。

        2.3 丁二烯含量

        正常情況下高壓脫丙烷塔(300E)塔頂碳4的體積分?jǐn)?shù)控制在≤0.4%,如果碳4含量控制不好,致使碳4被裂解氣攜帶進(jìn)入加氫反應(yīng)器,其中的丁二烯在加氫催化劑的作用下,發(fā)生加氫反應(yīng),放出大量的熱量,導(dǎo)致床層溫度急劇升高,引起反應(yīng)失控,發(fā)生“飛溫”,同時催化劑表面結(jié)碳,影響催化劑的壽命。

        因此一定嚴(yán)格限制進(jìn)料中丁二烯含量,穩(wěn)定高、低壓脫丙烷塔的操作,控制塔溫度和回流量,尤其原料輕質(zhì)化后,高、低壓脫丙烷塔的進(jìn)料量增大,脫丙烷系統(tǒng)操作困難,特別在投油和退爐等情況下,高壓脫丙烷塔和低壓脫丙烷塔(310E)各項指標(biāo)難以控制,容易造成300E塔頂碳4含量超標(biāo)。要求操作人員加強(qiáng)溝通,保證300E塔釜加熱。由于原料變輕,會使300E靈敏板溫度下降,故此時要保證300E塔釜溫度59~62℃,并通過高壓脫丙烷塔回流罐(302F)來的回流量調(diào)整塔頂碳4含量。操作人員同時要密切注意310E塔頂壓力及塔頂采出量,塔頂壓力控制在指標(biāo)范圍內(nèi),同時嚴(yán)格控制310E返300E的返回量在11 t/h左右,避免回流量過大帶入碳4,造成300E塔頂碳4含量超標(biāo)。

        2.4 空速

        空速的大小反應(yīng)反應(yīng)器的處理能力,保持穩(wěn)定的空速對平穩(wěn)生產(chǎn)非常重要,裂解爐負(fù)荷的變化直接影響碳2加氫的處理量,當(dāng)裂解爐負(fù)荷降低,導(dǎo)致碳2加氫空速下降,此時需要調(diào)整裂解氣壓縮機(jī)的“四返四”最小返回線控制閥的開度,保證壓縮機(jī)空速的穩(wěn)定,如若調(diào)整不及時,碳2加氫空速太低,停留時間延長,導(dǎo)致反應(yīng)器溫度上升,容易發(fā)生飛溫。目前乙烯裝置為防止因碳2加氫空速太低導(dǎo)致“飛溫”,日常生成中保證進(jìn)料最小質(zhì)量流量在140 t/h以上,從而保障碳2加氫安全運行。

        2.5 綠油

        碳2加氫反應(yīng)器在將裂解氣中的乙炔、丙炔、丙二烯等不飽和烴經(jīng)過加氫反應(yīng)器后生成乙烯、丙烯的過程中,也會發(fā)生不飽和烴的自聚反應(yīng),導(dǎo)致“綠油”的生成。“綠油”生成后就會粘附在催化劑的表面,堵塞催化劑的孔道,占用催化劑的反應(yīng)面積。

        所以乙烯裝置在碳2加氫反應(yīng)器1#段間冷卻器、2#段間冷卻器出口管線上分別加設(shè)2臺“綠油”分離罐,用以除去氣相物料中的烴類自聚物,降低對催化劑的污染。目前乙烯裝置對綠油罐每周通過導(dǎo)淋進(jìn)行排放1次,每個綠油罐大概的排放量為2 kg左右,避免綠油的沉積,降低催化劑的活性。

        2.6 進(jìn)料中硫化氫

        硫化物在催化劑表面有較強(qiáng)的吸附性,同時進(jìn)一步發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生成表面硫化物,導(dǎo)致催化劑中毒失活。而物料中酸性氣體通過堿洗塔進(jìn)行脫除,所以要穩(wěn)定堿洗塔的操作,嚴(yán)格控制裝置強(qiáng)堿段、中堿段、堿液弱堿段的質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別在8%~11%、5%~7%、1%~3%。保證酸性氣體完全脫除,同時堿洗塔塔頂部設(shè)有CO2、H2S再線分析儀,檢測酸性氣體的脫除情況,避免酸性氣體含量超標(biāo)。

        并且要嚴(yán)格控制裂解爐的注硫量在正常指標(biāo)中,避免超出堿洗塔的處理能力,導(dǎo)致酸性氣體脫除不合格,催化劑中毒。

        2.7 砷含量

        砷能造成催化劑永久性中毒,應(yīng)嚴(yán)格控制石腦油原料中的砷含量,并且乙烯裝置設(shè)置脫砷裝置(302D)脫除進(jìn)料中砷,防止催化劑永久性中毒。

        3 結(jié)論

        碳2加氫反應(yīng)器入口溫度作為直接調(diào)節(jié)碳2加氫反應(yīng)活性的重要指標(biāo),催化劑在反應(yīng)初期所需溫度稍低,隨著運行時間的延長,活性降低,入口溫度需要不斷提高;

        物料中CO的含量是否平穩(wěn)直接影響碳2加氫的穩(wěn)定運行,為了避免進(jìn)料中CO含量的大幅度波動,裂解爐中要注入二甲基二硫,COT的控制要穩(wěn)定,切爐過程要緩慢,嚴(yán)格控制原料中含氧化合物,并且在CO發(fā)生波動時要及時調(diào)整入口溫度,避免漏炔和飛溫;

        穩(wěn)定高壓脫丙烷的操作和裂解氣壓縮機(jī)的操作,避免丁二烯含量超標(biāo)和反應(yīng)器空速波動。嚴(yán)格控制堿洗塔頂酸性氣體的指標(biāo)和脫砷反應(yīng)器的操作,避免催化劑硫化物和重金屬中毒。

        首屆綠色氟化工技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新論壇在上海召開

        2015年12月5—6日,首屆綠色氟化工技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新論壇在中國科學(xué)院上海有機(jī)化學(xué)研究所召開。論壇主題為“協(xié)同創(chuàng)新綠色氟化工產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展”。圍繞含氟醫(yī)藥、農(nóng)藥、材料展開,通過構(gòu)建完整人才鏈、提高產(chǎn)品附加值和資源利用率以及科研創(chuàng)新應(yīng)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展相結(jié)合等方式,打造幸?!靶鲁B(tài)”,成為會議的熱門議題。

        據(jù)介紹,在目前眾多氟化工產(chǎn)品中,含氟醫(yī)藥、含氟農(nóng)藥、高性能含氟材料儼然已是“明星”產(chǎn)品。以含氟藥物為例,在2014年美國最暢銷10款藥中,3個小分子藥物都是含氟藥物,其總銷售額超過200億美元,而且含氟藥物的市場份額還會繼續(xù)擴(kuò)大。然而含氟藥物研發(fā)也面臨著制備合成困難、含氟有機(jī)物中間體產(chǎn)品短缺、副作用大、投資大周期長等眾多挑戰(zhàn)。艾琪康醫(yī)藥科技(上海)有限公司董事長盧壽福在會上提出,以天然產(chǎn)物為先導(dǎo)體通過氟代改造進(jìn)行新藥研發(fā),將會成為新藥研發(fā)的新方向;以舊藥為先導(dǎo)體通過氟代改造進(jìn)行新藥研發(fā)的二次創(chuàng)新,將為新藥快速研發(fā)開辟又一捷徑;而含氟藥物原料藥及其專利過期藥將成為一個競爭激烈的市場。

        本屆論壇由中國科學(xué)院上海有機(jī)化學(xué)研究所、上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院、巨化集團(tuán)公司聯(lián)合主辦。論壇集聚國內(nèi)氟化工技術(shù)科技創(chuàng)新優(yōu)勢資源,促進(jìn)企業(yè)、高校、科研院所產(chǎn)學(xué)研深度融合,共同突破核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù),以將我國豐富的氟資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化成氟化工技術(shù)優(yōu)勢。陳慶云、戴立信、丁喹嶺、林國強(qiáng)、錢旭紅等5位院士及200多位來自高校、科研院所、化工企業(yè)的人士參會。

        大金供免費專利促全球轉(zhuǎn)換到R32空調(diào)

        大金已經(jīng)在歐洲、中東、澳洲,除中國外的亞洲、美洲和非洲等市場銷售使用R32的家用空調(diào)器。在印度,大金完成了它在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)、有12個本地制造商參加的有關(guān)R32的技術(shù)培訓(xùn)計劃。迄今為止,大金已經(jīng)有超過400萬臺R32系統(tǒng)銷往全球。大金預(yù)計通過它的免費使用專利策略,R32市場會進(jìn)一步增長,大金可以從其高能效的R32空調(diào)器中獲益。

        選擇新一代制冷劑是空調(diào)行業(yè)必須解決的迫切要求。沒有一種單一的全能制冷劑能適合所有的應(yīng)用,因此,對每一種應(yīng)用選擇最合適的制冷劑是必要的。目前,世界各地也有一些轉(zhuǎn)移的制冷劑,例如使用R290(丙烷)、R744(CO2)、和R717(氨)以及HFO共沸混合物等,包括霍尼韋爾的L-41(Solstice)和堪莫爾的DR-55(Opteon XL55)。隨著大金為全球提供免費使用其專利技術(shù),全球行業(yè)肯定會關(guān)注將節(jié)能的R32作為空調(diào)制冷劑滲透到全球市場之路還會有多遠(yuǎn)?

        (本刊編輯部)

        TQ221.21+1

        B10.3969/j.issn.1006-6829.2015.06.014

        2015-10-15

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