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        貴州灣塘電站發(fā)電機定子線圈擊穿事故原因及防范措施探討

        2015-12-25 02:12:46楊小玲羅遠福
        重慶電力高等專科學校學報 2015年1期
        關(guān)鍵詞:發(fā)電機故障

        楊小玲,羅遠福

        (1.貴州省習水鼎泰能源開發(fā)有限責任公司,貴州習水564600;2.重慶電力高等專科學校,重慶400053)

        貴州灣塘電站有3臺水輪發(fā)電機組,1F、2F為擴大單元接線,3F為發(fā)變電組單元接線。3臺機組型號均為SFW-3200-6/1730,基本參數(shù)如下所述。

        容量:4 000 kVA;功率:3 200 kW;電壓:6 300 V;電流:366.6 A;轉(zhuǎn)速:1 000轉(zhuǎn)/分;飛逸轉(zhuǎn)速:1 873轉(zhuǎn)/分;絕緣等級:B/F;功率因素:0.8;頻率:50 Hz。

        1 故障現(xiàn)象及處理過程

        2F在運行中差動保護動作停機,經(jīng)檢查,2F定子線圈出線A、B、C三相1#、2#線圈端部擊穿并熔斷。

        發(fā)電機定子線圈擊穿的原因是多方面的,絕緣老化、繞組受潮、繞組本身缺陷或檢修工藝不當、繞組過熱、發(fā)電機內(nèi)部進入金屬異物、外部及內(nèi)部過電壓擊穿等,都可能造成定子線圈的絕緣擊穿。由于事故發(fā)生時,無論是電站還是系統(tǒng),均無倒閘操作,也無大氣過電壓產(chǎn)生,初步排除了外部過電壓導致線圈擊穿的可能;機組長期運行,且經(jīng)初步檢查,冷卻系統(tǒng)及相關(guān)管路無漏水,排除繞組受潮的可能。因此,初步判斷此次事故的發(fā)生是由發(fā)電機內(nèi)部故障所引起的。其原因可能為絕緣老化、檢修工藝不當、繞組過熱、發(fā)電機內(nèi)部進入金屬異物或內(nèi)部過電壓擊穿等。

        故障發(fā)生后,通過外觀檢查已初步確定故障點為2F定子線圈出線A、B、C三相1#、2#線圈端部。但為了找到其他可能存在的故障點,將故障機組A、B、C三相定子繞組熔斷的端部簡單連接,測得第一次各相線圈對地絕緣電阻(各次測得數(shù)據(jù)詳見表1),三相電阻值遠遠滿足規(guī)程(1 MΩ/kV)要求,吸收比也大于規(guī)程要求的1.3。因此,可判斷無其他故障點,可將該唯一故障點做進一步處理。將定子A、B、C三相線圈熔斷的端部進行焊接,測得第二次各相對地絕緣電阻,各項指標仍保持正常。因此,繼續(xù)進行下一步處理。將A、B、C三相線圈熔斷的端部用銀焊焊接,焊口用云母帶雙層半疊繞包扎,共12層,外包玻璃絲帶一層,最后涂刷無溶劑膠浸透玻璃絲帶。其后測得第三次各相線圈對地絕緣電阻,數(shù)據(jù)顯示絕緣及吸收比相對較低(見表1)。經(jīng)分析是由水電站廠房潮濕,2F停機處理故障時間相對較長,線圈一定程度上受潮引起。因此,決定對2F開空車烘燥。經(jīng)過空載烘燥,第四次測得2F絕緣電阻(見表1),此時2F定子線圈的絕緣電阻與吸收比滿足機組絕緣要求,故障處理告一段落。

        表1 各次絕緣電阻及吸收比(環(huán)境溫度23℃)

        故障處理后,進行耐壓試驗,耐壓試驗有交流和直流兩種。直流耐壓試驗,能夠有效地檢出定子繞組端部絕緣的缺陷,但對槽部繞組的試驗效果卻不如工頻耐壓試驗的效果。因為直流電壓加在繞組上沒有電容效應(yīng),電場在絕緣層的各處分布均勻,如果加上50 Hz交流電壓,由于電容效應(yīng),電場分布不均,接近鐵心槽部的絕緣所承受的電場較強。故兩種試驗相輔相成,不能互相代替,而本次故障點在端部,故采用直流耐壓進行現(xiàn)場試驗。當B相直流試驗電壓在9 kV左右時,有絕緣擊穿的放電聲,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)在B相出線2#、3#線圈端部的下端有一直徑約10 mm絕緣擊穿點。對此擊穿點進行包扎絕緣處理后,第五次測量2F定子線圈絕緣電阻(見表1)。其絕緣數(shù)據(jù)表明,定子線圈絕緣電阻和吸收比基本合格,但由于直流耐壓試驗過程中出現(xiàn)了絕緣擊穿,故決定對出現(xiàn)擊穿現(xiàn)象的B相進行修復后,再次作直流耐壓試驗。當電壓升至5 kV左右時,B相再次發(fā)出放電聲,測其絕緣電阻為零。經(jīng)多次排查,最后確定故障線圈在B相出線1#、2#線圈的內(nèi)部。由于未拆機,無法找到故障點,最后決定將2F轉(zhuǎn)子吊出做進一步檢查。

        拆機后,確認發(fā)電機內(nèi)無異物,無明顯放電痕跡,但發(fā)電機出線端部的蓋板有銅液粉末。吊出轉(zhuǎn)子后發(fā)現(xiàn)定子線圈B相出線第一個線圈槽口處上層邊與鐵芯齊平有一30 mm的裂紋。對這一缺陷進行絕緣包扎處理,確定各項指標合格后對定子線圈進行了短路烘燥,并在烘燥后對2F定子線圈絕緣電阻進行了第六次測量。2F定子線圈的絕緣電阻值與吸收比符合絕緣要求,之后再次對B相進行直流耐壓試驗,當電壓升至10 kV左右時,B相再次放電。檢查發(fā)現(xiàn),仍是B相相同位置有一25 mm左右的裂紋。由于無法在短時間內(nèi)對現(xiàn)場線圈進行處理,綜合考慮檢修時間、成本等因素,電站最終決定更換此線圈(見圖1)。對新線圈測量絕緣電阻為5 200 MΩ,交流耐壓17.325 kV,1分鐘未出現(xiàn)異常。新線圈下線后,絕緣電阻測量為5 120 MΩ,交流耐壓15.75 kV,1分鐘無異常。并頭連接后,交流耐壓試驗結(jié)果表明,新線圈絕緣合格(試驗數(shù)據(jù)見表2)。對絕緣包扎浸漆后,將2F回裝完畢,開空車對水輪發(fā)電機各部軸承溫度進行考驗,同時對2F進行其他相應(yīng)試驗及檢查,無異常,2F并網(wǎng)發(fā)電。

        2 定子線圈擊穿原因總結(jié)

        通過現(xiàn)場觀察分析,筆者認為引起此次事故的原因主要有以下幾點。

        表2 交流耐壓試驗絕緣電阻及吸收比數(shù)據(jù)(線圈平均溫度40℃,環(huán)境溫度23℃)

        圖1 更換后的定子線圈及拆機后原絕緣擊穿點位置

        2.1 內(nèi)部放電

        由于制造工藝與下線工藝存在缺陷,電機在運行中受電、熱、化學和機械力的作用,定子繞組不可避免地會在層間出現(xiàn)氣隙,氣隙中的場強可達平均場強的3.5倍左右,加之線圈本身質(zhì)量的原因,增多、增大了氣隙。在運行電壓的作用下,氣隙中的場強很容易擊穿,出現(xiàn)絕緣內(nèi)部局部放電。局部放電產(chǎn)生的局部過熱,造成高溫聚合物裂解而使絕緣損壞,在電、熱、化學和機械力的聯(lián)合作用下,又進一步使氣隙擴大,造成絕緣有效厚度減小,使擊穿電壓進一步降低,最終導致絕緣擊穿。

        2.2 端部放電

        發(fā)電機定子繞組端部并頭套的連接處,是絕緣的薄弱環(huán)節(jié),運行中電機端部電場局部集中,發(fā)電機運行工況惡劣,長期過熱、過壓,會加速電機絕緣老化,查閱電站機組運行數(shù)據(jù),該機組經(jīng)常在7 kV電壓下運行,同時由于端部防暈層處理不好,導致起暈電壓降低,在運行電壓下,就可能導致端部電暈放電,對電機絕緣產(chǎn)生很大破壞作用。

        2.3 槽放電

        線圈的環(huán)氧云母的熱固性絕緣在電機運行溫度下,受熱膨脹比其他部件小,使槽部表面不能和鐵芯槽壁完全接觸,加之該機組線圈存在間隙超標,拆出的13個線圈有10個線圈的間隙大于0.5 mm,而工藝要求小于0.3 mm。在運行中定子線圈因振動或摩擦使槽部防暈層脫落,當間隙中的電場超過間隙的擊穿場強時,致使線圈主絕緣表面、線棒表面與槽壁之間產(chǎn)生放電。

        2.4 電弧放電

        電機定子繞組在運行中受到電、熱、機械力的作用,可引起定子線棒股線的疲勞斷裂,斷裂股線兩端由于整個線圈的振動時斷時續(xù),形成火花放電,并隨工頻電流過零而不斷熄滅、重燃,形成電弧放電。這種電弧放電產(chǎn)生的局部高溫,使股間絕緣燒損,嚴重時可使導線熔化,絕緣層完全燒毀,并發(fā)生相間短路和多點接點故障。而這種由斷股引起的短路或接地故障,由于有足夠的熱量,使導線熔化,對地絕緣完全燒毀。因此,故障發(fā)生后往往找不到斷股的證據(jù)。斷股電弧故障在發(fā)展過程中,只有熔化的銅液粉末噴出,該機組拆機時的確發(fā)現(xiàn)有銅液末存在。

        綜上所述,此次發(fā)電機定子絕緣擊穿,是由運行、制造、安裝多方面原因共同造成。

        3 預防及改進措施

        針對定子繞組的這些情況,可采取如下措施對事故進行預防和改善。

        (1)針對端部可能出現(xiàn)的局部電暈,可根據(jù)線棒所處位置是高阻區(qū)還是低阻區(qū),在防暈層外涂敷相應(yīng)的半導體防暈漆,再在外層表面涂敷防護灰磁漆。這種處理的方式比較簡單,處理關(guān)鍵是防暈漆選擇適當,漆的黏度控制準確。但要注意這種處理方式對線棒高低阻交界處的電暈沒有防護效果。

        (2)針對槽放電,可采取的措施有定子槽內(nèi)在下線前噴低阻半導體漆;選擇合適的低阻半導體墊條;改進線棒槽內(nèi)固定方式;改進制造工藝水平,如線棒的尺寸和平直度、鐵芯的制造和疊片公差等。

        (3)加強發(fā)電機運行維護管理,降低發(fā)電機的振動,避免因振動摩擦使線圈防暈層遭到破壞。同時,加強機端電壓調(diào)整,使電機在額定電壓下工作,避免由于電壓升高等運行管理原因?qū)е码姍C故障。

        (4)對空冷式發(fā)電機的冷卻氣體的濕度進行控制,避免由于擊穿電壓降低而導致相間放電。

        (5)加強定子線圈制造過程的監(jiān)督和管理。如購買技術(shù)實力較強的企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品、派遣或委托專業(yè)技術(shù)人員對定子線圈的制造過程進行監(jiān)督和管理。避免由于線圈的制造工藝、下線工藝的不良影響電機的正常運行。

        4 結(jié)束語

        雖然通過更換定子線圈,使事故發(fā)電機重新投入了運行,但為避免事故的再次發(fā)生,應(yīng)對產(chǎn)生事故的原因進行分析和總結(jié)。按“四不放過”的原則,從根源上找到并解決發(fā)生事故的原因,才能使設(shè)備真正安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟、可靠地運行。

        [1] 崔長清.高壓電機定子線圈擊穿后的應(yīng)急處理[J].電機技術(shù),1992,(3):50.

        [2] 羅菲.水輪發(fā)電機定子線圈端部釬焊及絕緣工藝探析[J].裝備制造技術(shù),2011,(9):96-97.

        [3] 劉洪偉.大高寬比空冷汽輪發(fā)電機定子線棒制造工藝研究[J].黑龍江科技信息,2011,(15):25.

        [4] 李軍.黑麋峰抽水蓄能電站發(fā)電機定子線圈制造工藝[C]//抽水蓄能電站工程建設(shè)文集.北京:中國電力出版社,2009.

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