成德芳 鐘豐平
(浙江省特種設(shè)備檢驗研究院 杭州 310020)
淺談煤氣發(fā)生爐的安全與能效問題
成德芳 鐘豐平
(浙江省特種設(shè)備檢驗研究院 杭州 310020)
本文通過對一起煤氣發(fā)生爐爆炸事故分析,繼而討論了煤氣發(fā)生爐的安全現(xiàn)狀,提出了煤氣發(fā)生爐安全管理和能效提升方面的優(yōu)化建議。
煤氣發(fā)生爐 事故分析 安全管理 能效提升
煤氣發(fā)生爐是將煤炭轉(zhuǎn)化為煤氣的生產(chǎn)設(shè)備,按結(jié)構(gòu)可分為一段式煤氣發(fā)生爐和二段式煤氣發(fā)生爐,因其結(jié)構(gòu)簡單,使用方便,在國內(nèi)冶金、機械、建材、化工等行業(yè)應(yīng)用廣泛[1],總量超過4000臺。
然而,由于管理不善、操作不當(dāng)導(dǎo)致的煤氣發(fā)生爐事故時有發(fā)生。2014年末,某冶金企業(yè)發(fā)生煤氣發(fā)生爐爆炸事故,造成4人死亡,4人受傷,浙江省特種設(shè)備檢驗研究院作為政府設(shè)立的技術(shù)機構(gòu),受事故發(fā)生地安監(jiān)局委托,順利完成該事故技術(shù)鑒定工作,并在隨后的煤氣發(fā)生爐運行情況專項安全檢查中,發(fā)現(xiàn)目前在用的煤氣發(fā)生爐存在較多的安全和能效問題,急待改進。
筆者認(rèn)為,雖然煤氣發(fā)生爐不屬于特種設(shè)備監(jiān)察范圍,但借鑒特種設(shè)備(蒸汽鍋爐)成功的安全管理經(jīng)驗,對保障煤氣發(fā)生爐的安全運行和能效提升有著重大意義。
1.1 煤氣發(fā)生爐事故概況
發(fā)生事故的煤氣發(fā)生爐屬“一段式煤氣發(fā)生爐”(見圖1),可按原料煤及給水的流程將工藝分為兩部分:原料煤從煤氣發(fā)生爐頂部加入,與從爐底進入的空氣、蒸汽逆流相遇,同時受爐底燃料層高溫氣體加熱,發(fā)生物理、化學(xué)反應(yīng),產(chǎn)生煤氣,其中氧化煤層溫度在1000℃以上。給水直接通過集汽包,進入水夾套,保證煤氣發(fā)生爐內(nèi)膽得到有效冷卻。夾套內(nèi)受熱形成的汽水混合物回到集汽包,分離后的蒸汽通過集汽包蒸汽出口管與風(fēng)機輸送的空氣混合之后進入爐膛內(nèi)參與反應(yīng)。在正常運行工況下,煤氣發(fā)生爐是常壓的。
圖1 煤氣發(fā)生爐工藝流程圖
通過技術(shù)鑒定,專家組初步認(rèn)定這是一起由于誤操作引起水夾套缺水導(dǎo)致的爆炸事故。盡管煤氣發(fā)生爐在正常工況下為常壓運行,但若嚴(yán)重缺水,會導(dǎo)致內(nèi)膽過熱,材料強度下降,特別是在嚴(yán)重缺水后立即加水時,煤氣發(fā)生爐夾套內(nèi)壓力會瞬間升高,造成夾套的失穩(wěn)、爆炸,該起事故中對爆炸能量與現(xiàn)場破壞能量分別進行了估算。
1.2 爆炸能量估算
根據(jù)現(xiàn)場勘察、相關(guān)檢驗檢測結(jié)果以及相關(guān)人員筆錄,筆者對該起事故的爆炸能量進行了估算。爆炸前夾套內(nèi)水位應(yīng)在爆炸破口以下,本次估算取夾套內(nèi)水位高度400mm進行分析,估算結(jié)果表明即使爆炸前夾套內(nèi)僅存少量的水,所得到的飽和水爆炸能量也與現(xiàn)場破壞能量相當(dāng)。以下是本次爆炸能量分析過程。
●1.2.1 飽和水爆炸能量估算
不考慮氣體膨脹做的功,煤氣發(fā)生爐中飽和水爆炸總能量E按式(1)計算:
式中:
E——飽和水的爆炸能量,kJ;
V——煤氣發(fā)生爐內(nèi)飽和水所占的容積,m3;
CW——飽和水爆炸能量系數(shù),kJ/m3,其值見表1。
表1 常用壓力下CS、CW值(kJ/m3)[2]
爆炸時壓力取集汽包安全閥的整定壓力0.07MPa,該壓力為最低的爆炸壓力,會低于實際值。已知爐膽內(nèi)直徑2000mm,水冷夾套厚度200mm,夾套高度3140mm。根據(jù)斷口位置,僅以汽液分界線距離夾套底部400mm進行計算,則可以根據(jù)爆炸部位初步估算爆炸前夾套內(nèi)剩余水的體積V水按式(2)計算。
飽和水爆破能量系數(shù)Cw,根據(jù)表1的數(shù)據(jù)進行曲線擬合(見圖2)。
圖2 CW值的多項式擬合
從而得到了CW的擬合多項式(3):
將p=0.07MPa帶入式(3),得到CW=1.35×104kJ/m3,將以上結(jié)果帶入式(1),得到爆炸時飽和水的能量約為E=7.46×103kJ。
●1.2.2 現(xiàn)場破壞能量估算
煤氣發(fā)生爐的爆炸能量以沖擊波能量E1、自身獲得的動能E2以及自身殘余變形的形式釋放。其中自身殘余變形釋放的能量占比重很小,可以忽略,因此取現(xiàn)場沖擊波能量和動能的總和(E1+E2)作為現(xiàn)場破壞能量的估算值。以下是E1和E2的估算方法。
目前,可以利用TNT當(dāng)量法來確定以沖擊波形式轉(zhuǎn)化的爆炸能量[3]。根據(jù)現(xiàn)場的實際情況,按無限空氣介質(zhì)中爆炸時空氣沖擊波峰值超壓計算式(4)[4],計算得到煤氣發(fā)生爐爆炸的TNT當(dāng)量W,再按照單位TNT炸藥爆炸的平均能量4.5×103kJ/kg[1]使用式(5)進行換算,得到?jīng)_擊波能量E1。
式中:
Δp——爆炸所產(chǎn)生的沖擊波超壓見表2,單位MPa,根據(jù)現(xiàn)場的實際情況,取Δp=0.020MPa;
r——出現(xiàn)傷害現(xiàn)象的對象離爆炸點的距離,單位m,根據(jù)現(xiàn)場的實際情況,r=7m;
W——產(chǎn)生對應(yīng)破壞所需要的TNT炸藥當(dāng)量,單位kg。
E1——沖擊波形式轉(zhuǎn)化的爆炸能量;
4.5 ×103kJ/kg為單位TNT炸藥爆炸的平均能量[1]。
表2 沖擊波超壓對建筑的破壞作用[2]
通過計算得到煤氣發(fā)生爐爆炸的TNT當(dāng)量W為1.285kg,得到?jīng)_擊波能量E1為5.782×103kJ。
爆炸后煤氣發(fā)生爐就落在原位置附近,因此建立豎直上拋問題模型,初始動能E2轉(zhuǎn)化為勢能W1,按下式(6)計算。計算得到拋出部分爐體的能量W1,初始的動能近似等于拋出物體的勢能E2,取E2=W1。
式中:
g——重力加速度9.8m/s2;
m——煤氣發(fā)生爐、附屬管道以及集汽包質(zhì)量kg。煤氣發(fā)生爐被整體上拋,質(zhì)量數(shù)據(jù)來自整體起吊時吊車的重量顯示,為7000kg。
h——煤氣發(fā)生爐重心在爆炸過程中所達到的最大高度值m。筆者發(fā)現(xiàn)煤氣發(fā)生爐上拋過程中,對其配套煙囪的上部造成了一定損傷,并借此估算了上拋的高度為10m。
計算得到拋出部分爐體的能量:W1=mgh =7000×9.8×10=6.86×102kJ。初始的動能近似等于拋出物體的勢能,取E2=W1=6.86×102kJ。
現(xiàn)場沖擊波能量和勢能的總和為E1+E2=5.782× 103+6.86×102=6.468×103kJ,爆炸時飽和水釋放的總能量E=7.46×103kJ。由此可見飽和水爆炸能量與現(xiàn)場破壞能量相當(dāng)。
1.3 事故總結(jié)
事故調(diào)查中發(fā)現(xiàn),該煤氣發(fā)生爐沒有基本的操作規(guī)程和安全管理制度,操作人員進行了在非停爐狀態(tài)下水位表維修、關(guān)閉進水閥的違章操作,暴露出煤氣發(fā)生爐安全管理、運行方面存在的漏洞,最終導(dǎo)致煤氣發(fā)生爐爆炸事故。
通過事故的分析總結(jié),結(jié)合事故后全省部分地區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察機構(gòu)邀請筆者單位所開展的相關(guān)安全檢查,筆者認(rèn)為目前在用的煤氣發(fā)生爐在安全管理和能效方面存在以下主要問題:
1)操作人員技術(shù)水平低,安全意識薄弱。多數(shù)煤氣發(fā)生爐操作人員學(xué)歷較低,沒有經(jīng)過相關(guān)的操作培訓(xùn),不了解煤氣發(fā)生爐的基本工作原理,特別對于煤氣及煤氣發(fā)生爐的爆炸危險性缺乏認(rèn)識;
2)使用單位管理制度缺失,崗位職責(zé)不明。多數(shù)煤氣發(fā)生爐使用單位沒有制定管理制度,特別是沒有操作規(guī)程,或者操作規(guī)范流于形式;煤氣發(fā)生爐的管理、操作、維護等崗位職責(zé)不明確;
3)設(shè)備本身液位監(jiān)控薄弱,低水位報警缺失。部分煤氣發(fā)生爐液位計安裝位置過高或液位計處光線昏暗,導(dǎo)致液位觀測困難;部分煤氣發(fā)生爐僅采用浮球閥調(diào)整液位,液位無法得到有效監(jiān)控;甚至有個別煤氣發(fā)生爐未設(shè)置液位計,使得液位完全處于失控狀態(tài)。大多數(shù)煤氣發(fā)生爐都沒有設(shè)置低水位報警裝置,設(shè)備的安全聯(lián)鎖功能缺失;
4)煤氣發(fā)生爐產(chǎn)能小,能耗高。煤氣發(fā)生爐的結(jié)構(gòu)和工藝特性,導(dǎo)致了其灰渣含碳量高,煤氣帶粉量高,CO2排放高等問題,煤炭資源浪費比較嚴(yán)重;
5)煤氣發(fā)生爐余熱利用率低,資源浪費高。煤氣發(fā)生爐的煤氣出口溫度較高,一段式煤氣發(fā)生爐出口溫度超過500℃, 兩段式煤氣發(fā)生爐出口溫度超過450℃,這部分余熱沒有得到有效利用。煤氣發(fā)生爐產(chǎn)生的高溫灰渣直接進入煤渣盤的水封中,也浪費了灰渣顯熱。同時蒸汽分解率低,蒸汽潛熱無法回收。
針對上述問題,參照目前特種設(shè)備(蒸汽鍋爐)成功的安全與節(jié)能工作經(jīng)驗,現(xiàn)提出以下改進建議和對策:
1)加強人員培訓(xùn),提高安全意識。煤氣發(fā)生爐操作人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)考核持證上崗;企業(yè)還應(yīng)對煤氣發(fā)生爐操作人員進行專業(yè)知識培訓(xùn),提高操作水平及應(yīng)變能力,并對其進行事故警示教育,提高安全意識。
2)健全管理制度,落實操作規(guī)程。企業(yè)應(yīng)建立健全煤氣發(fā)生爐崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度,包括隱患排查治理、教育培訓(xùn)考核、崗位運行檢查、檢維修管理等,并建立健全各崗位安全操作規(guī)程、臺賬等,同時落實制度規(guī)程上墻。
3)加強液位監(jiān)控,設(shè)置低水位報警。應(yīng)確保每臺煤氣發(fā)生爐設(shè)置液位計并方便觀察,同時定期對液位計進行維護保養(yǎng),保持清晰可讀。對光線昏暗處應(yīng)該設(shè)置足夠強度的照明。有條件的企業(yè)應(yīng)該設(shè)置缺水報警裝置,有效杜絕缺水隱患。
4)加強水質(zhì)監(jiān)測,防止金屬超溫。煤氣發(fā)生爐夾套內(nèi)部的水垢堆積會降低鍋爐傳熱性能,導(dǎo)致金屬超溫,降低材料的強度,因此必須強水質(zhì)監(jiān)控。爐外水處理是比較好的選擇。
5)優(yōu)化運行參數(shù),實現(xiàn)節(jié)能減排。為使反應(yīng)更加充分,可從參數(shù)上進行優(yōu)化。減小原料煤的粒度,增加反應(yīng)表面積;設(shè)定合適的料層厚度,保證足夠的反應(yīng)時間;維持足夠的爐溫促使反應(yīng)充分,提高蒸汽分解率。
6)建議政府相關(guān)部門加強監(jiān)管,強制淘汰一批結(jié)構(gòu)簡單、高耗能的產(chǎn)品。
[1] 岳勇.淺談水夾套煤氣發(fā)生爐安全管理及質(zhì)量控制[J].工業(yè)爐,2005,27(5):26-28.
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[3] 劉盛平,周曄.鍋爐爆炸沖擊波危害范圍計算[J].地質(zhì)勘探安全,1998,5(4):25-26.
[4] 段卓,黃風(fēng)雷.地下彈藥庫爆炸產(chǎn)生的地面空氣沖擊波的估算與數(shù)值模擬[J].安全與環(huán)境學(xué)報,2001,04:45-49.
Discussion on the Safety and Energy Efficiency of the Gas Generator
Cheng Defang Zhong fengping
(Zhejiang Special Equipment Inspection and Research Institute Hangzhou 310020)
An explosion accident of coal-gas producer was analyzed in this article. Then, the current security status of coal-gas producers was discussed and the suggestions to improve the safety management and energy efficiency of coal-gas producers were proposed.
Coal-gas producer Fault analysis Safety management Energy efficiency improvement
X933.2
B
1673-257X(2015)10-0059-04
10.3969/j.issn.1673-257X.2015.10.015
成德芳(1964~),男,本科,教授級高工,長期從事鍋爐檢驗、安全評估和節(jié)能科研等工作。
2015-07-22)