關 震
中核核電運行管理有限公司,浙江嘉興 314300
螺桿壓縮機故障的影響因素及解決建議研究
關 震
中核核電運行管理有限公司,浙江嘉興 314300
就當下螺桿壓縮器運行現狀進行分析,結合實際例子,提出了螺桿壓縮機運行過程中經常出現的故障。最后舉出真實案例對故障現象進行闡述并詳細分析,得出相應的解決措施,希望為相關業(yè)內人士的工作提供一定的幫助。
螺桿壓縮機;影響因素;控制管路
螺桿壓縮機齒頂線具有較高的速度,可以達到每分鐘上萬次以上;可以同高速原動機進行直接連接。因此,其在占地面積上、重量上、體積上等,均小于往復式壓縮機。在運行過程中,存在的易損件非常少,有一定的運轉可靠性、使用壽命較長等優(yōu)點。但是,在日常運行過曾中,經常會出現一系列的故障,導致生產受到影響。
以某螺桿壓縮機為例,做出如下分析。
1.1 進氣閥
對螺桿壓縮機的空氣流程進行分析,可以得出螺桿壓縮機的進氣閥或者進氣閥的控制系統(tǒng)出現了故障,螺桿壓縮機中沒有氣體通過。例如,SA-5350W(由油氣分離器、壓縮機頭、油冷卻器、電機、空氣冷卻器、電腦控制盤等組成)螺桿空氣壓縮機所使用的是導致桿式進氣閥,這種進氣閥的制動器包括左右兩處,其中左邊的是容量調整制動器而右邊的則是進氣制動器。當啟動螺桿壓縮機時,三相電磁閥中的壓力便進入了系統(tǒng)右邊的氣壓缸,因為導桿承擔著不同的受壓面積,使閥桿向左移動。當啟動螺桿壓縮機后,不顯示排氣壓力,就證明進氣門沒有打開。結合多年實踐經驗,進行進氣閥以及膜片的檢查,檢查結果顯示進氣閥并沒有卡澀,也沒發(fā)現進氣閥破裂現象。將空重車中電磁閥以及進氣閥的端蓋拆開,壓縮機啟動的過程中,用手推動進氣閥,顯示的排氣壓力上升到0.4MPa。可以判斷進氣閥的機械部位沒有破損。
1.2 進氣控制管路
進氣閥的故障被排除后,進行控制管路的檢查。SA-5350W螺桿空氣壓縮機的進氣控制管路主要含有三向電磁閥以及容量調節(jié)閥。當螺桿壓縮機被啟動后,三相電磁閥將被通電,油氣桶中的壓力從電磁閥通過,進入右邊的氣壓缸,這時,進氣閥被打開,螺桿壓縮機處于重負荷運轉階段。排氣產生的壓力也有所上升。對三相電磁閥進行檢查,發(fā)現電磁閥正常。將控制管路斷開后,發(fā)現三相電磁閥以及容量調節(jié)閥中存在一定的積液,這就導致控制管路被堵塞,促使汽油桶中的氣體難以通過三向電磁閥,進入到進氣控制器中,從而經進氣閥門打開。當容量調節(jié)閥以及容量調節(jié)閥的內部泄放孔被堵塞,導致進氣閥的左側出現一定的壓力,因此從三向電磁閥中傳出的壓力不能將進氣閥順利打開。積液被排除后,啟動螺桿壓縮機,排氣壓緩緩上升達到0.8MPa。
因為油系統(tǒng)進行壓力循環(huán)過程中,需要依附于排氣壓力的基礎之上,當排氣壓力上升到0.4~0.45MPa,直到壓力維持閥被開啟,壓縮機油氣桶中的壓力首先將潤滑油壓入油系統(tǒng)中,使各個部位均得到潤滑,從而保證了機體的潤滑。因此,將積液排出后,排氣的壓力回歸正常,溫度也隨之正常。并且對油過濾器、熱控閥、油冷卻器德等可能發(fā)生的故障也有一定預防作用。對系統(tǒng)流程進行觀察,可以發(fā)現控制管路中存在的氣體大部分是從油氣桶的頂部以及空氣出口處,在油氣桶和梭動閥之間,存在著一個空氣濾水器,其可以將空氣中的大部分水分排出。在后部冷卻器與梭動閥之間存在著一個水分離器,主要功是將壓縮空氣多余的水分排出去,以免十分積聚在控制管路中,影響壓縮機啟動。汽水分離器是一件可以選擇的配件,進行選購時,主要通過兩方面因素入手:一方面,螺桿壓縮器的主要功能是工廠風和消氮,因此其對空氣水含量沒有過高的要求;另外,例子中的工廠處于北方地區(qū),空氣含水量少。如果不對空氣水分含量進行考慮,壓縮空氣中含有的水分則會凝結在管線中,從而堵塞控制管路。
如果螺桿機經過長期停運,又再次啟動之前,應當將管內凝結的水分進行排除。并安排相關儀表以及設備檢修人員對控制管路進行詳細檢查,判斷其是否存在水分;所在區(qū)出現陰雨天氣等空氣含水量較大的環(huán)境下,可以將相應的濾水杯安裝在系統(tǒng)空氣出口以及梭動閥之間,從而使壓縮空氣中的水分被去除,以防止控制管路中出現積水現象;廣大客戶在選擇這類螺桿壓縮機時,應當具備配裝的氣水分離器以及自動的滯水閥,以免出現類似的故障,影響正常運行。
某工廠使用四臺螺桿壓縮機,在多年的使用過程中,出現的大大小小故障近上百次,經過歸納后,總結出以下幾個方面。
1)當螺桿壓縮機啟動后的數秒后出現后跳車現象,導致這種現象發(fā)生的主要原因是主動驅動機中的安全跳閘裝置跳閘,或者因為連鎖出現錯誤。這些問題主要是在儀表器上出現,在一般的機械上不會發(fā)生。
2)螺桿壓縮機出現不打量,生產效率低下的問題。造成這種問題的主要原因是,系統(tǒng)出口出壓力過大或壓力過小導致;另外,還有可能是因為轉子與殼體之間存在較大的空隙導致。當安全閥提早跳動、回流閥沒有關閉等,也是造成以上問題的原因。
3)電機中的電流過高,主要原因是出口管路受到堵塞,導致排壓管中氣壓過高,使氣體送出的較為困難。造成這種現象發(fā)生的主要原因是因為煤氣中含有過多的萘。因為溫度降到50℃時,這種物質就會變成結晶,從而阻塞冷卻器管路,導致煤氣不能暢通運行,排氣壓力增高,電流也隨之升高。相關工作人員將冷卻器中含有的萘清除后,電機的電流重新回歸到正常值。
4)氣體入口處,氣體氣壓過低。造成這種原因出現的主要原因是,過濾器被堵塞。因此可以對其進行清理,從而使其回歸正常工作狀態(tài)。
5)運行過程中潤滑油較高,很有可能導致軸承被燒毀。對水冷器中的水以及回水進行檢查,同時對冷卻器進行清理。冷卻器出現氧化皮或者存在一定的污物,從而影響換熱效果。
6)潤滑油的油溫較低,也有可能導致軸承被燒毀,對郵箱內的加熱器進行檢查,查看其是否通暢,從而使油溫值恢復正常。
7)當排氣溫度過高時,應當檢查入口噴淋水以及機殼冷卻水的暢通程度。因為當排氣溫度過高,便會致使轉子因受熱而出現變形,從而改變了陰陽轉子的間隙。出現情況,很有可能導致軸承氣封遭到破壞。
某螺桿壓縮機在運行時,根據設備需要,將高壓排氣管一側的溫度控制在90-100℃之間,達到報警的值控制在105℃。當設備運行到4000h后,各個電機組中運行電流逐漸增大,機組中出現了異常的聲響,當設備停機后,發(fā)現手動盤操作十分費力,對潤滑系統(tǒng)進行檢查發(fā)現潤滑油變黑,并且伴有一股濃重的燒焦氣味,最終導致各個機組被迫停止運行。
8)當機體出現較大的異響,對主機和驅動機中的對中以及軸瓦之間的間隙進行檢查。如果主機以及驅動機存在的對中不好,很有可能導致震動現象發(fā)生。另外,軸瓦間隙過大,也會導致震動現象發(fā)生。故障檢查過程中,還用當多加關注轉子的平衡狀況。
9)運行過程中,如果潤滑油泄漏到機殼內。這時,應當檢查氣體的密封性和油封性,查看其間隙是否正常,并對氮氣密封指標進行檢查,查看其是夠達到了規(guī)定的指標。
10)當軸承溫度過高時,應當對油路的暢通情況進行查看,檢查油質是否達標、軸承之間的間隙是否合格、平衡盤表面是否過于粗糙。
對螺桿壓縮機的工作原理、常見故障以及主要機構進行分析和總結。這對于今后的生產實踐均具一定的幫助,可以為以后突發(fā)事故的發(fā)生提供一定的準備,從而制定科學有效的應對措施。針對發(fā)生故障進行詳細分析,并及時處理,從而保證生產的穩(wěn)定性。
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維保方不積極救援 積極救援選擇 (-d+t,d-t) (-d,d-e)使用方不選擇 (0,0) (0, -e)
設d為維保方的維保收益,e為維保方的救援成本,t違約金,p1為使用方選擇概率,q1為不積極救援的概率。
使用方的收益函數為:
E=P1[(-d+t)q1+(-d)(1-q1)]
對p1求導,得出q1=d/t
維保方的收益函數為:
E=q1p1(d-t)+(1-q1)[p1(d-e)+(1-p1)(-e)]
對q1求導,得出p1=e/t
由此得出:
1)對維保方而言,維保合同上違約金越高,不積極救援的概率就越?。ǚe極救援的概率越大)。
2)對使用方而言,維保方所承受的違約金越高,就說明該維保方不積極參與應急救援,使用方選擇該維保方的概率就越小;相反,維保方所承受的違約金越少,說明該維保方積極參與應急救援,使用方選擇該維保方的概率就越大。
參考文獻
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TH45
A
1674-6708(2015)150-0050-02