張玉軍+李健民
摘 要:針對(duì)某電廠#1機(jī)組制粉系統(tǒng)乏氣含粉量大的問(wèn)題,本文在對(duì)排粉風(fēng)機(jī)及細(xì)粉分離器進(jìn)行內(nèi)部檢查基礎(chǔ)上,分析了不同部位磨損對(duì)分離效果的影響程度。同時(shí),利用風(fēng)粉氣流數(shù)學(xué)模型,分析了排粉風(fēng)機(jī)變頻改造對(duì)離心力影響。最終,提出對(duì)應(yīng)解決方案,有效降低了乏氣含粉量,減少了排粉風(fēng)機(jī)葉輪磨損、軸承箱振動(dòng)問(wèn)題。
關(guān)鍵詞:細(xì)粉分離器;分離;磨損;風(fēng)速
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2015.24.180
1 概述
某電廠#1機(jī)組為中間儲(chǔ)倉(cāng)式制粉系統(tǒng),裝有4臺(tái)M5-36型懸臂式排粉風(fēng)機(jī)、4臺(tái)DF3500型細(xì)粉分離器,粗、細(xì)粉分離器配套使用。細(xì)粉分離器為旋風(fēng)分離器,風(fēng)粉氣流沿切向高速旋轉(zhuǎn),依靠離心力實(shí)現(xiàn)高濃度煤粉在外筒壁集中,在重力作用下下滑至鎖氣器;而乏氣集中在分離器中間部位,通過(guò)中心筒進(jìn)入排粉風(fēng)機(jī)。排粉風(fēng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速1450r/min,風(fēng)量36.6m?/s;風(fēng)機(jī)入口回風(fēng)門φ1600mm,容量風(fēng)門φ1000mm;風(fēng)機(jī)出口布置6只φ480mm輸粉管道(對(duì)應(yīng)6只一次風(fēng)門)。
該機(jī)組于1985年投產(chǎn),細(xì)粉分離器每年進(jìn)行常規(guī)內(nèi)部檢查、漏點(diǎn)焊補(bǔ)。為了降低廠用電率,排粉風(fēng)機(jī)電機(jī)于2010年進(jìn)行變頻改造,低負(fù)荷時(shí)段,運(yùn)行轉(zhuǎn)速約800—1200r/min。近年來(lái),制粉系統(tǒng)乏氣含粉量增大、煤粉細(xì)度升高,排粉風(fēng)機(jī)葉輪使用壽命由6年縮短為3年左右,而且經(jīng)常發(fā)生排粉風(fēng)機(jī)振動(dòng)大、回風(fēng)管漏風(fēng)、細(xì)粉分離器漏風(fēng)故障,嚴(yán)重影響了設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行。
2 問(wèn)題描述
(1)細(xì)粉分離器內(nèi)部檢查,發(fā)現(xiàn)入口均流格柵磨損殆盡(圖1)、外筒多處磨穿漏風(fēng)、內(nèi)筒磨穿(圖2)。而最普遍的磨損型式為:約2/3內(nèi)壁面有沖刷溝痕,深度約4—8mm。煤粉氣流旋轉(zhuǎn)過(guò)程中,阻力增加,擾動(dòng)增加。
(2)#1機(jī)組排粉風(fēng)機(jī)原額定轉(zhuǎn)速1450r/min下,細(xì)粉分離器入口風(fēng)速約為16m/s。變頻改造后,風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速每天約8h保持800—1200r/min左右,操作人員僅僅通過(guò)關(guān)閉1只—3只粉管一次風(fēng)門來(lái)保證風(fēng)壓,分離器入口風(fēng)速約為13.5m/s。
3 原因分析及處理措施
(1)分離器入口均流格柵的作用是,保證風(fēng)粉氣流進(jìn)入分離器前,煤粉濃度沿縱向均勻分布。由于均流格柵長(zhǎng)時(shí)間受氣流正面沖刷,逐漸磨損失效。入口風(fēng)道為上彎型,造成分離器入口垂直風(fēng)向截面內(nèi),煤粉不均等分布(圖3),高濃度煤粉集中沖刷分離器頂面[1]。
分離器外筒磨損漏風(fēng)或沖刷溝痕,造成風(fēng)粉氣流環(huán)向分離過(guò)程中,煤粉二次卷?yè)P(yáng)[2]。內(nèi)筒的磨損孔洞,將直接導(dǎo)致氣流短路,未經(jīng)分離直接由回風(fēng)管進(jìn)入排粉風(fēng)機(jī)(圖4)。
處理措施:利用檢修機(jī)會(huì),割除磨損格柵,使用16Mn鋼板(10mm厚)重新焊接制作。沿氣流方向均流格柵長(zhǎng)度為400mm,柵格尺寸300*300mm為宜。
針對(duì)煤質(zhì)變差、設(shè)備磨損老化等問(wèn)題,需對(duì)分離器內(nèi)壁采取內(nèi)襯陶瓷方式防磨處理。首先卷制φ3500圓筒對(duì)內(nèi)壁進(jìn)行挖補(bǔ),然后黏貼剛玉陶瓷片,陶瓷片黏貼需沿周向整圈布置,保證氣流環(huán)向流動(dòng)無(wú)凸臺(tái)(切不可垂直方向局部黏貼,避免造成氣流擾動(dòng))。同時(shí),使用10*10mm*5mm小型陶瓷片,可最大限度保證內(nèi)壁圓弧度、平整度[3]。耐磨剛玉陶瓷主要技術(shù)指標(biāo):
洛氏硬度(HRA)≥ 85
抗壓強(qiáng)度(MPa)﹥750
體積密度(g/cm3)≥3.5
耐磨度(g)0.0002(P=76N,N=106rpm,轉(zhuǎn)數(shù)900轉(zhuǎn))
(2)在管路特性曲線一定、風(fēng)機(jī)葉輪尺寸一定條件下,風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速與流量成正比:。所以風(fēng)機(jī)變頻改造后,細(xì)粉分離器入口風(fēng)速大幅度降低,造成離心力減小、旋風(fēng)行程縮短[4]。詳細(xì)數(shù)據(jù)如下:
1) ,m:煤粉顆粒質(zhì)量,V:風(fēng)速, R:旋轉(zhuǎn)半徑。
離心力與風(fēng)速為二次函數(shù),風(fēng)速由16m/s降為13.5m/s時(shí),離心力降低28.9%。
2)通過(guò)分離器內(nèi)壁痕跡明顯看出,伴隨著入口風(fēng)速降低,風(fēng)速俯沖角由32°(圖5)變?yōu)?0°(圖6)[5]。查閱圖紙,中心筒高度H2=9.3/2=4.7m,分離器入口A*B=1.82*0.9m,風(fēng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速1450r/min,風(fēng)機(jī)額定流量36.6m?/s??捎?jì)算得出,旋風(fēng)行程由9.3m變?yōu)?.6m。
處理方案:在分離器入口安裝雙開(kāi)門式調(diào)節(jié)擋板,迎風(fēng)面增加鑲嵌陶瓷防磨,風(fēng)道增加風(fēng)速測(cè)量裝置。該風(fēng)門仿照房間門樣式,轉(zhuǎn)軸安裝在風(fēng)道兩側(cè)壁,風(fēng)門全開(kāi)后緊貼壁面。通過(guò)調(diào)節(jié)擋板門開(kāi)度(即減小噴口A*B截面積),達(dá)到調(diào)節(jié)分離器入口風(fēng)速目的。
運(yùn)行方式調(diào)整:(1)機(jī)組高負(fù)荷式,應(yīng)保證磨煤機(jī)、排粉風(fēng)機(jī)滿負(fù)荷運(yùn)行,保持粉倉(cāng)粉位較高水平(4m左右);(2)機(jī)組負(fù)荷較低時(shí),保持排粉風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速1200r/min,關(guān)閉排粉機(jī)入口容量風(fēng)門,保持回風(fēng)門、再循環(huán)風(fēng)門全開(kāi)狀態(tài),系統(tǒng)循環(huán)倍率<1,從而細(xì)粉分離器入口風(fēng)速不降低。粉倉(cāng)粉位2m—4m為宜;(3)當(dāng)粉倉(cāng)粉位較高(負(fù)荷較低時(shí)),應(yīng)停運(yùn)磨煤機(jī)、關(guān)閉排粉風(fēng)機(jī)入口回風(fēng)門、再循環(huán)風(fēng)門,保持入口容量風(fēng)門全開(kāi),風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速800—1200r/min,關(guān)閉1—3只出口一次風(fēng)門,從而達(dá)到風(fēng)機(jī)變頻、節(jié)約電能作用。
4 結(jié)束語(yǔ)
由于制粉系統(tǒng)含粉量過(guò)大,造成了排粉風(fēng)機(jī)磨損及振動(dòng)問(wèn)題,需加大防磨治理以及運(yùn)行參數(shù)調(diào)整。同時(shí),排粉風(fēng)機(jī)變頻改造后,系統(tǒng)風(fēng)速降低,還會(huì)造成煤粉細(xì)度升高(粗粉分離器離心力降低)、鍋爐燃燒不穩(wěn)定、燃燒不充分等問(wèn)題,還需對(duì)粗粉分離器擋板、燃燒器擺角及送風(fēng)量進(jìn)行必要調(diào)整。
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作者簡(jiǎn)介:張玉軍(1988-),男,本科,助理工程師,主要從事:火力發(fā)電廠鍋爐檢修、技術(shù)工作。endprint