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        送風(fēng)汽輪壓縮機(jī)組振動(dòng)故障診斷

        2015-12-08 06:45:42龐玉增葛惠亭
        中國(guó)設(shè)備工程 2015年4期
        關(guān)鍵詞:聯(lián)機(jī)軸流聯(lián)軸器

        黃 勇 龐玉增 葛惠亭

        (杭州汽輪機(jī)股份有限公司,浙江 杭州 310012)

        一、機(jī)組概述

        1.機(jī)組參數(shù)

        在機(jī)組試運(yùn)行階段,汽輪機(jī)前后軸振變大,尤其是前軸振動(dòng)有幾次大于報(bào)警值。壓縮機(jī)前后振動(dòng)值卻是在合理范圍內(nèi),數(shù)值在20μm左右。該設(shè)備是單缸、單軸凝汽汽輪機(jī),從順汽流方向看是逆時(shí)針。其額定工作轉(zhuǎn)速是4550r/min,其中一階臨界轉(zhuǎn)速在3600r/min左右,軸振報(bào)警值是63μm。1#瓦是汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子的落地軸承,2#瓦軸承座與排汽缸一體。1#瓦和2#瓦都是普通的二油葉。汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子和軸流風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子采用撓性聯(lián)軸器連接。機(jī)組軸系分布如圖1所示。

        圖1 25MW機(jī)組軸系示意圖

        2.振動(dòng)測(cè)試

        機(jī)組每個(gè)軸承安裝兩只電渦流傳感器,兩者之間呈90°,于軸承座中分面夾角是45°,從順汽流方向看,X方向?yàn)橛遥琘方向?yàn)樽?。為了更好的描述各個(gè)狀態(tài)的振動(dòng)情況,我們對(duì)機(jī)組空負(fù)荷下的聯(lián)機(jī)、一定負(fù)荷的聯(lián)機(jī)、汽輪機(jī)單機(jī)、聯(lián)機(jī)歷史值幾種狀態(tài)下進(jìn)行測(cè)試并比較。其結(jié)果如表1所示。

        從表1可以看出,汽輪壓縮機(jī)組在聯(lián)機(jī)試車(chē)時(shí),汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子前后測(cè)點(diǎn)振動(dòng)值最大也是26μm。但是經(jīng)過(guò)3個(gè)月試運(yùn)行后,前后軸振動(dòng)都是明顯變大。1#瓦振動(dòng)幅值有上下波動(dòng)現(xiàn)象,最大變化是15μm,相位基本保持穩(wěn)定。2#瓦的振動(dòng)幅值變化量不大,但是相位總是在不停變動(dòng),最大變化是25°,所測(cè)振動(dòng)數(shù)據(jù)每次啟動(dòng)不具備重復(fù)性。另外當(dāng)2#瓦振動(dòng)變大,1#瓦振動(dòng)往小的趨勢(shì)發(fā)展,反之也是這樣。

        二、振動(dòng)特征及分析

        1.振動(dòng)頻譜圖

        汽輪機(jī)1#瓦和2#瓦右測(cè)點(diǎn)頻譜圖如圖2所示。

        根據(jù)轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)方向,轉(zhuǎn)子右測(cè)點(diǎn)是油膜剛度最大、最穩(wěn)定的,適合用來(lái)做狀態(tài)分析。從圖2上看,在額定轉(zhuǎn)速下,1#瓦和2#瓦以1X為主,占到了90%以上,1/2、2X分量一般在1~3μm。2#瓦右測(cè)點(diǎn)出現(xiàn)了3X分量,但是數(shù)值相當(dāng)小,可以判斷該汽輪機(jī)存在不穩(wěn)定的轉(zhuǎn)子不平衡力。

        表1 不同測(cè)試下汽輪機(jī)1#、2#瓦的振動(dòng)

        圖2 汽輪機(jī)右測(cè)點(diǎn)頻譜圖

        2.單機(jī)和聯(lián)機(jī)狀態(tài)下的波德圖

        (1)單機(jī)狀態(tài)下,汽輪機(jī)1#瓦和2#瓦右測(cè)點(diǎn)波德圖如圖3所示。

        圖3 汽輪機(jī)右測(cè)點(diǎn)波德圖

        在圖3中,汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速在1000r/min后,前后振動(dòng)值隨轉(zhuǎn)速逐步增大,在2200r/min附近,前后軸振動(dòng)相位出現(xiàn)90°左右變化,前振動(dòng)幅值翻轉(zhuǎn)明顯,后軸振動(dòng)幅值反應(yīng)不明顯。在3600r/min附近,前后軸振相位變化不明顯,前軸振幅值卻是大幅度減少,后軸振保持穩(wěn)定,可以推斷臨界轉(zhuǎn)速值產(chǎn)生變化了。根據(jù)臨界轉(zhuǎn)速在轉(zhuǎn)子質(zhì)量不變條件下,與剛度的方根成正比,可以判斷是軸承動(dòng)剛度變小原因。接近工作轉(zhuǎn)速后,前軸振動(dòng)繼續(xù)變大,后軸振動(dòng)最后一段是變小的趨勢(shì)。前軸振型還是比較清楚,后軸振型發(fā)生明顯變化。

        (2)聯(lián)機(jī)狀態(tài)下,汽輪機(jī)1#瓦和2#瓦右測(cè)點(diǎn)波德圖如圖4所示。

        圖4 汽輪機(jī)右測(cè)點(diǎn)波德圖

        在圖4中,聯(lián)機(jī)狀態(tài)下的前后振型和單機(jī)類(lèi)似,前軸振值變大。但是后軸振在工作轉(zhuǎn)速附近竟然有迅速變小趨勢(shì)。檢查了前后軸承座的地腳螺栓都是緊固的,連接剛度沒(méi)有問(wèn)題。用手持式測(cè)振儀測(cè)量了運(yùn)行中的前軸承座X、Y、Z三個(gè)方向的振動(dòng),數(shù)值是在0.08mm左右,可以排除了前軸承座剛度問(wèn)題。后軸承座由于與排汽缸一體,排汽缸通過(guò)排汽接管與凝汽器相聯(lián)接,排汽接管還有一段膨脹節(jié)。這種結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)相當(dāng)于鋼結(jié)構(gòu)支撐,后軸承座的垂直動(dòng)剛度本就比前軸承座剛度小很多。在測(cè)量后軸承座座振發(fā)現(xiàn)其振動(dòng)值和軸振趨勢(shì)相反,比較了軸振和軸承座振的數(shù)值后,可以判斷后軸承座存在共振現(xiàn)象。

        3.同相及反相圖

        單機(jī)、聯(lián)機(jī)狀態(tài)下汽輪機(jī)1#瓦右與2#瓦右同相、反相圖如圖5所示。

        圖5 汽輪機(jī)1#瓦右與2#瓦右同相、反相圖

        為了更好的了解轉(zhuǎn)子的特性,對(duì)整個(gè)升速過(guò)程中汽輪機(jī)前后同方向測(cè)點(diǎn)按照諧分量法進(jìn)行了振型分解,比較了汽輪機(jī)單機(jī)和聯(lián)機(jī)狀態(tài)下的同相和反相變化。從圖5看,單機(jī)狀態(tài)下,同相分量在臨界轉(zhuǎn)速之前,一直是持續(xù)增大,轉(zhuǎn)子不平衡量比較明顯。需要檢查轉(zhuǎn)子是否存在永久彎曲和熱彎曲。該轉(zhuǎn)子工作轉(zhuǎn)速是在二階臨界以下,同相分量沒(méi)有迅速收斂,反相分量變大,轉(zhuǎn)子外伸端不平衡所引起的可能性很大,需要檢查轉(zhuǎn)子對(duì)中、聯(lián)軸器緊力、伸長(zhǎng)端平直度。

        三、故障確認(rèn)與處理

        已知公式:A=P/K

        式中:A——振動(dòng)振幅;

        P——激振;

        K——機(jī)組動(dòng)剛度。

        可推導(dǎo)出:汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子振幅與所作用在機(jī)組上激振力成正比,與機(jī)組的動(dòng)剛度成反比。為了降低振動(dòng)值,可以從增大剛度,減少激振力兩個(gè)方向出發(fā)。

        1.改善機(jī)組動(dòng)剛度

        檢查后軸承座、排汽接管、大直徑的回油管道的連接情況,螺栓都已經(jīng)擰緊。參照其他類(lèi)似機(jī)組,結(jié)構(gòu)改造非常困難。從增強(qiáng)油膜剛度入手,降低徑向軸承進(jìn)油溫度:從48℃到38℃,進(jìn)油壓力保證在80kPa,這樣減少了油膜的厚度。測(cè)試表明:汽輪機(jī)前軸振從57μm下降到44μm,有效的降低振動(dòng)。

        2.確認(rèn)激振力過(guò)大位置

        (1)汽輪機(jī)與軸流風(fēng)機(jī)對(duì)中

        在冷態(tài)下檢查汽輪機(jī)與軸流風(fēng)機(jī)之間的外圓中心、開(kāi)口值。當(dāng)符合標(biāo)準(zhǔn)后重新開(kāi)機(jī),發(fā)現(xiàn)振動(dòng)還是沒(méi)有太多變化,加上是撓性聯(lián)軸器,軸流風(fēng)機(jī)中3#、4#瓦振動(dòng)都在20μm之內(nèi),軸流風(fēng)機(jī)振動(dòng)能量不足以引起汽輪機(jī)振動(dòng)過(guò)大,可以排除現(xiàn)場(chǎng)中心調(diào)整問(wèn)題。

        (2)汽輪機(jī)疏水不暢導(dǎo)致轉(zhuǎn)子熱彎曲

        這臺(tái)汽輪機(jī)汽缸底部有高、中、底壓疏水,疏水管道直接連接到凝汽器上的疏水膨脹箱,連接的順序從外到內(nèi)應(yīng)該是高中低,中壓和低壓順序搞錯(cuò),疏水都是正常。但是這不會(huì)引起振動(dòng)值大幅上升的根本原因,可以排除。

        由于是凝汽式汽輪機(jī),在建立真空過(guò)程中需要軸封供汽,前后汽封冒汽管中的廢汽通過(guò)汽封冷卻器回收利用。軸封供汽的壓力、溫度參數(shù)正常,但是前汽封冒汽不通暢,會(huì)導(dǎo)致冷卻后的飽和汽水掉到運(yùn)行的轉(zhuǎn)子上,造成轉(zhuǎn)子受熱不均彎曲。處理這個(gè)冒汽管道問(wèn)題后,機(jī)組前振動(dòng)值有一定下降,但是幅值變化不是特別明顯。

        (3)前后軸頸彎曲檢查

        打開(kāi)前后軸承座并且去掉上瓦。百分表頭安裝在軸頸處,盤(pán)動(dòng)轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)一周,取其中8個(gè)點(diǎn),記錄各點(diǎn)并取矢量差,橢圓度最大是0.015mm,符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

        (4)汽缸與轉(zhuǎn)子中心變動(dòng)

        該汽輪機(jī)只有前貓爪通過(guò)定距螺釘與前軸承座相連接。間隙有0.20mm左右,其用來(lái)保證汽缸正常膨脹。安裝過(guò)程中或者進(jìn)汽管道力影響,這個(gè)中心很容易跑掉,從而導(dǎo)致轉(zhuǎn)子與汽封齒摩擦受熱彎曲。通過(guò)在貓爪上架百分表,冷態(tài)和熱態(tài)分別監(jiān)測(cè),結(jié)合前后軸心軌跡圖是個(gè)光滑的橢圓,這個(gè)問(wèn)題可以排除。

        (5)汽輪機(jī)側(cè)半聯(lián)軸器

        半聯(lián)軸器是帶平鍵的圓柱面與轉(zhuǎn)子輸出緊配合。現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果如圖6所示。

        圖6 平鍵與鍵槽示意圖

        圖6中轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)方向是順時(shí)針,兩個(gè)平鍵已經(jīng)出現(xiàn)異動(dòng),頂?shù)桨肼?lián)軸器上,與鍵槽出現(xiàn)懸空。用塞尺測(cè)量平鍵與鍵槽兩邊間隙,0.03mm不入的測(cè)量點(diǎn)已經(jīng)出現(xiàn)擠壓變形。從兩邊間隙和旋轉(zhuǎn)方向可以判斷汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子與聯(lián)軸器出現(xiàn)“憋勁”現(xiàn)象,軸流風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子應(yīng)該產(chǎn)生很大的反作用力。

        通過(guò)百分表對(duì)半聯(lián)軸器進(jìn)行外圓和瓢偏測(cè)量,數(shù)據(jù)如圖7所示。

        圖7 半聯(lián)軸器現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量值

        實(shí)測(cè)瓢偏最大值是0.055mm,外圓偏差最大值是0.015mm。而這臺(tái)汽輪機(jī)這兩個(gè)數(shù)據(jù)出廠值分別是0.01mm和0.06mm,半聯(lián)軸器位置變動(dòng)或者外伸端彎曲。

        結(jié)合之前情況分析,認(rèn)定軸流風(fēng)機(jī)的失速或者喘振是會(huì)造成上述狀態(tài)主要原因。隨后試驗(yàn)過(guò)程中,軸流風(fēng)機(jī)靜葉調(diào)整裝置突然的卡澀使前軸振動(dòng)升到60μm以上,后軸振動(dòng)卻下降到41μm,這也側(cè)面證明了上述推斷。半聯(lián)軸器的位置變動(dòng)產(chǎn)生一定的不平衡力,另外聯(lián)軸器緊力不足,使高速運(yùn)行的轉(zhuǎn)子與聯(lián)軸器受熱不均,很容易使轉(zhuǎn)子伸長(zhǎng)段彎曲,進(jìn)而加大振動(dòng)。

        四、結(jié)語(yǔ)

        考慮到汽輪機(jī)振動(dòng)值波動(dòng)變小,幅值能夠下降合理趨勢(shì)并保持相對(duì)穩(wěn)定,并且現(xiàn)場(chǎng)條件、生產(chǎn)成本不允許停機(jī)重新修理半聯(lián)軸器。因此制定了3條措施來(lái)保證機(jī)組長(zhǎng)期運(yùn)行。

        第一,現(xiàn)場(chǎng)條件的限制,直接改造軸承座結(jié)構(gòu)來(lái)增強(qiáng)支撐系統(tǒng)剛度不現(xiàn)實(shí)。通過(guò)降低軸承進(jìn)油溫度、降低進(jìn)油壓力兩個(gè)方向來(lái)降低了油膜的厚度,側(cè)面增強(qiáng)了剛度,從而改善振動(dòng)值。其結(jié)果如表2所示。

        表2 措施前后結(jié)果對(duì)比

        第二,升降負(fù)荷時(shí)幅度應(yīng)該小而勻速,每次操作要等振動(dòng)穩(wěn)定后才能繼續(xù)。

        第三,特別需要關(guān)注軸流風(fēng)機(jī)的旋轉(zhuǎn)失速和喘振發(fā)生。汽輪機(jī)前軸振動(dòng)一旦超過(guò)停機(jī)值應(yīng)該立即停車(chē)檢查聯(lián)軸器。

        從最近的電話回訪得知,該機(jī)組經(jīng)過(guò)10個(gè)月的運(yùn)行,振動(dòng)情況一直很穩(wěn)定,汽輪機(jī)前后振動(dòng)幅值一直在50μm之內(nèi)。

        [1]DonaldE.Bently,CharlesT.Hatch,Fundomentalsof Rotating Machinery Diagnostics,2002.

        [2]田昊洋,楊建剛.帶有外伸懸臂端的汽輪發(fā) 電機(jī)組動(dòng)平衡方法研究[J].汽輪機(jī)技術(shù),2011.

        [3]朱向哲,袁惠群,張連祥.汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)熱振動(dòng)特性的研究[J].熱力工程,2008.

        [4]劉石.陳君國(guó),王飛等.超超臨界1000MW機(jī)組油膜渦動(dòng)故障分析和處理[J].汽輪機(jī)技 術(shù),2010,52(5):373-375.

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