徐國(guó)義,劉文飛,李超,馬寧,王富亮
(鞍鋼股份有限公司鲅魚(yú)圈鋼鐵分公司,遼寧 營(yíng)口 115007)
無(wú)渣或少渣出鋼是生產(chǎn)純凈鋼的必要手段之一,目的是準(zhǔn)確控制鋼水成分,有效減少鋼水回磷;提高合金元素收得率,減少合金消耗;降低鋼中夾雜物含量,提高鋼包精煉效果,此外,還有利于降低鋼包耐火材料受到的蝕損,提高轉(zhuǎn)爐出鋼口的壽命。因此,有效控制轉(zhuǎn)爐出鋼下渣不僅能改善鋼水質(zhì)量,還是降低煉鋼成本的重要手段[1]。轉(zhuǎn)爐出鋼到鋼包的下渣量中,前期渣量約占30%,渦旋效應(yīng)從鋼水表面帶下的渣量約為30%,后期渣量約40%[2]。因此,轉(zhuǎn)爐出鋼前期擋渣與出鋼后期擋渣同樣,對(duì)于無(wú)渣或少渣出鋼均非常重要。鞍鋼股份有限公司鲅魚(yú)圈鋼鐵分公司出鋼前期采用擋渣塞磚進(jìn)行擋渣,搖爐時(shí)經(jīng)常出現(xiàn)塞掉現(xiàn)象,或者在出鋼開(kāi)始就被鋼渣沖掉,起不到有效的擋渣作用。對(duì)于鎮(zhèn)靜出鋼的低磷鋼種,如果前期不能有效擋渣,即使后期擋渣,這部分爐次的回磷量也會(huì)達(dá)到0.002%~0.003%,而轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)磷含量小于成品磷含量在0.003%以?xún)?nèi)就必須進(jìn)行補(bǔ)吹去磷。因此,必須改進(jìn)轉(zhuǎn)爐出鋼前期擋渣工藝,本文對(duì)此做一介紹。
目前,轉(zhuǎn)爐出鋼前期的擋渣方法基本上有以下幾種。
薄板擋渣器是在轉(zhuǎn)爐出鋼口上安裝一個(gè)薄擋渣板,擋住出鋼初期的下渣。這種擋渣器使用中存在以下問(wèn)題:薄板擋渣器在吹煉過(guò)程中受熱易熔化,大量煙氣從出鋼口冒出,對(duì)出鋼口耐火材料造成沖刷,降低了出鋼口的使用壽命,還嚴(yán)重污染工作環(huán)境;由于薄板擋渣器不能有效擋住出鋼過(guò)程中的前期渣,直接影響脫氧合金的回收率,增加了合金消耗;由于前期下渣會(huì)發(fā)生合金被爐渣包裹現(xiàn)象,合金不易熔化,造成精煉調(diào)配成分不準(zhǔn)確。這種擋渣技術(shù)由于缺點(diǎn)比較明顯,目前大型鋼鐵企業(yè)幾乎不使用。
鐵皮擋渣帽是用鐵皮卷成適合出鋼口大小的錐體,出鋼前插入到出鋼口處,轉(zhuǎn)爐出鋼時(shí),鐵皮擋渣帽隨著轉(zhuǎn)爐爐體的傾動(dòng),瞬間擋住爐內(nèi)鋼水表面的爐渣。當(dāng)高溫鋼水遇到擋渣帽時(shí),將擋渣帽融化,鋼水流出進(jìn)入鋼包,從而完成出鋼前期擋渣[3]。如果鐵皮擋渣帽與出鋼口接觸不嚴(yán)密,搖爐出鋼時(shí)先行脫落,或是直接被熔渣沖開(kāi),就不能起到擋渣作用。如果在出鋼前加入鐵皮擋渣帽,在吹煉過(guò)程中鐵皮擋渣帽容易高溫熔化,或被氣流沖掉,既起不到擋渣效果,也造成轉(zhuǎn)爐內(nèi)火焰與高溫氣流沖刷出鋼口,影響出鋼口壽命。
硬質(zhì)擋渣塞通常采用石英砂、樹(shù)脂、鋸末等耐火材料混合后壓制成錐臺(tái)狀并烘烤而成,也可以用其它耐火材料制成。一般在出鋼后用氧氣管把擋渣帽插入到出鋼口內(nèi),目的是利用出鋼口與擋渣帽之間的摩擦力阻止前期爐渣的流出,當(dāng)撂爐角度足夠大,前期渣已經(jīng)完全通過(guò)出鋼口區(qū)域時(shí),鋼水便可沖開(kāi)擋渣帽出鋼[4]。這種技術(shù)目前被大部分鋼鐵企業(yè)采用,但是在使用過(guò)程中,出鋼口內(nèi)型不斷變化或擋渣帽的安裝使用不當(dāng),均會(huì)造成擋渣帽與出鋼口接觸不好,摩擦力不夠,在兌鐵前的倒渣過(guò)程中或出鋼前期未到出鋼位置時(shí),擋渣帽便脫落,因此擋渣成功率不穩(wěn)定。
一般的軟質(zhì)擋渣塞結(jié)構(gòu)如圖1所示,包括中心鋼管及其在后端焊接鋼板,前端安裝可壓縮活動(dòng)鋼板,中間設(shè)置耐火可塑料,外面包裹塑料薄膜。耐火可塑料為具有一定可塑性的泥坯狀或泥團(tuán)狀的不定型耐火材料,由一定顆粒級(jí)配的耐火骨料和粉料、結(jié)合劑和外加劑經(jīng)混煉制成,塑料薄膜是為了防止耐火可塑料硬化。一般情況下,這種擋渣塞的直徑小于出鋼口直徑15 mm左右,是目前比較先進(jìn)的擋渣塞。因耐火泥料軟質(zhì)可塑,無(wú)論出鋼口如何侵蝕,通過(guò)工具擠壓均可完全堵住。出鋼渣層到達(dá)時(shí)擋渣塞不會(huì)破,鋼水到達(dá)后,在壓力及溫度下自動(dòng)破損。其擋住前期渣的效果遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于其它品種的擋渣塞。但是這種擋渣塞對(duì)配料要求比較嚴(yán)格,如果配料不合格,可能提前破損,或者到達(dá)出鋼位時(shí)擋渣塞不破碎,需要燒出鋼口的堵料,影響生產(chǎn)的組織和調(diào)配。
半軟質(zhì)擋渣塞也叫復(fù)合擋渣塞,外型如圖2所示,是硬質(zhì)擋渣塞與軟質(zhì)擋渣塞的結(jié)合體,主要是以硬質(zhì)擋渣塞為基體,外層覆蓋泥團(tuán)狀的不定型耐火材料。
半軟質(zhì)擋渣塞是全軟質(zhì)擋渣塞的改良產(chǎn)品,該擋渣塞磚兼有可塑性和高強(qiáng)度的特點(diǎn),能承受轉(zhuǎn)爐初期渣壓力,當(dāng)遇到鋼水時(shí),在鋼水重量和溫度的雙重作用下?lián)踉刍_(dá)到擋轉(zhuǎn)爐初渣的效果。但是這種擋渣塞軟質(zhì)部分比較少,如果擋渣塞與出鋼口尺寸偏差較大,也能發(fā)生掉塞的現(xiàn)象。此外,如果軟質(zhì)材料的配比不合理,轉(zhuǎn)爐撂到位后,會(huì)出現(xiàn)出鋼口塞磚不開(kāi)現(xiàn)象,就得延長(zhǎng)出鋼時(shí)間或者被迫抬爐處理。
近年來(lái),國(guó)內(nèi)外大型鋼鐵企業(yè)陸續(xù)采用滑動(dòng)水口擋渣技術(shù)。這種技術(shù)就是借鑒鋼水罐的滑板控流技術(shù),在出鋼之前關(guān)閉滑動(dòng)水口,待轉(zhuǎn)爐角度足夠大,鋼水液面完全沒(méi)過(guò)出鋼口位置后,打開(kāi)滑動(dòng)水口,進(jìn)行出鋼操作。這種方法較好的解決了擋渣帽擋渣法存在的摩擦力不足等問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)了對(duì)出鋼前期下渣的有效控制。但這種擋渣技術(shù)只能應(yīng)用在安裝完滑板擋渣的轉(zhuǎn)爐上。
鞍鋼股份有限公司鲅魚(yú)圈鋼鐵分公司原先采用的是硬質(zhì)擋渣塞,轉(zhuǎn)爐出鋼后在出鋼口出口處插入擋渣塞。由于擋渣塞與出鋼口結(jié)合不緊密,經(jīng)常出現(xiàn)擋渣塞掉的現(xiàn)象。
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)跟蹤發(fā)現(xiàn),這些擋渣塞大部分都是在倒渣翻轉(zhuǎn)過(guò)程中,由于出鋼口朝下,擋渣塞塞的不嚴(yán)密而脫落。因此,對(duì)擋渣塞的堵入時(shí)機(jī)進(jìn)行了優(yōu)化,擋渣塞加入時(shí)機(jī)更改為轉(zhuǎn)爐倒渣后,在出鋼口抬起到手工測(cè)溫取樣窗口進(jìn)行堵?lián)踉僮?。采取這種操作后,擋渣塞在轉(zhuǎn)爐吹煉初期基本上不會(huì)掉,但吹煉過(guò)程中有很大一部分不是被氣流吹掉,就是出鋼開(kāi)始就立即被鋼渣沖掉,仍達(dá)不到預(yù)想的前期擋渣效果。
分析認(rèn)為,擋渣塞不能固定在出鋼口內(nèi)是擋渣塞頻繁脫落的根本原因。觀察發(fā)現(xiàn),出完鋼后,出鋼口內(nèi)的爐渣迅速冷卻,超過(guò)3 min粘結(jié)效果就差了。統(tǒng)計(jì)結(jié)果也表明,掉落的擋渣塞一部分是因?yàn)閾踉氯胼^晚,另一部分是因?yàn)閾踉c出鋼口結(jié)合不牢固。擋渣塞在3 min之內(nèi)堵入出鋼口,并且塞嚴(yán)實(shí)的爐次,擋渣塞擋渣成功率達(dá)到80%以上。因此對(duì)擋渣塞的堵入時(shí)機(jī)進(jìn)一步優(yōu)化,出鋼結(jié)束擋渣鏢透完后,立即將塞磚堵進(jìn)出鋼口,并且確保塞磚與出鋼口結(jié)合嚴(yán)密,利用出鋼口的粘渣,將塞磚粘牢。擋渣時(shí)機(jī)再次優(yōu)化后,前期擋渣成功率從原來(lái)的47%提高到了81%。
對(duì)轉(zhuǎn)爐出鋼前期擋渣時(shí)機(jī)優(yōu)化后,前期擋渣成功率得到了大幅度的提高,但與國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平相比仍有較大差距。分析后決定對(duì)擋渣塞的材質(zhì)進(jìn)行優(yōu)化,以進(jìn)一步提高轉(zhuǎn)爐出鋼前期擋渣成功率。
第一次改進(jìn):開(kāi)發(fā)一種全軟質(zhì)擋渣塞,該擋渣塞有一定的耐火度,中間為鋼管,塞的本體可以柔軟變形,直徑為略小于出鋼口外口的圓柱體。出鋼結(jié)束使用專(zhuān)用工具將軟質(zhì)擋渣塞塞入出鋼口并保證塞嚴(yán)實(shí),目的是吹煉過(guò)程中利用爐內(nèi)的高溫?zé)Y(jié),形成具有一定耐火度的擋渣塞,轉(zhuǎn)爐出鋼能起到擋渣作用,當(dāng)遇到鋼水時(shí),擋渣塞熔化,正常出鋼,可以擋住部分渣,節(jié)省脫氧合金消耗。但在實(shí)際使用過(guò)程中,由于技術(shù)不成熟,不僅操作困難,出鋼口還經(jīng)常被堵死,不得不重新抬爐處理,耽誤正常的生產(chǎn)運(yùn)行。
為了操作簡(jiǎn)單并且取得較好的前期擋渣效果,決定對(duì)擋渣塞進(jìn)行第二次改進(jìn),開(kāi)發(fā)一種復(fù)合擋渣塞。復(fù)合擋渣塞主要材質(zhì)仍為硬質(zhì)擋渣塞材質(zhì),外圈由耐火可塑料包裹,使其能夠很好地與出鋼口內(nèi)壁貼合,將出鋼口完全封閉,復(fù)合擋渣塞基本外型參考圖2。由于耐火可塑料在冶煉過(guò)程中不熔化,因此基本避免了出鋼前塞磚脫落或熔化。該復(fù)合擋渣塞以硬質(zhì)擋渣塞的材料為基料,操作簡(jiǎn)單,與硬質(zhì)擋渣塞類(lèi)似;以耐火可塑料進(jìn)行包裹,能夠發(fā)揮耐火可塑料的更大作用,使得擋渣塞堵入更牢固,不僅能夠防止擋渣塞出鋼前熔化或脫落,也基本避免了出鋼口被擋渣塞堵死的現(xiàn)象。
轉(zhuǎn)爐出鋼結(jié)束后,將轉(zhuǎn)爐搖到爐后-30°,用專(zhuān)用堵?lián)踉墓ぞ邔?fù)合擋渣塞堵入出鋼口,并保證堵牢固。圖3為復(fù)合擋渣塞前期擋渣效果。
由圖3可以清楚地看到,出鋼倒?fàn)t到一定角度后,能夠保證出鋼口里口在鋼水液面以下,這時(shí)復(fù)合擋渣塞才被壓掉,能明顯看到鋼流突然落下,完全避免了前期下渣,實(shí)現(xiàn)了對(duì)出鋼過(guò)程前期下渣的有效控制。鞍鋼股份有限公司鲅魚(yú)圈鋼鐵分公司采用復(fù)合擋渣塞進(jìn)行前期擋渣試驗(yàn)的結(jié)果見(jiàn)表1。經(jīng)統(tǒng)計(jì),采用以上前期擋渣技術(shù)后,擋渣成功率由81%提高到96%。
表1 復(fù)合擋渣塞擋渣結(jié)果
鞍鋼股份有限公司鲅魚(yú)圈鋼鐵分公司260 t轉(zhuǎn)爐優(yōu)化出鋼前期擋渣工藝后,在提高合金收得率、降低因出鋼回磷高導(dǎo)致的廢品率等方面都獲得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
3.2.1 提高合金收得率
(1)降低脫氧合金消耗
表2統(tǒng)計(jì)了使用復(fù)合擋渣塞和正常擋渣塞爐次的噸鋼鋁鐵消耗對(duì)比。鋁鐵價(jià)格是8 850元/t,由表2計(jì)算出,降低成本為:
(3.73-3.70)×8 850/1 000=0.26 元/t鋼。
表2 不同擋渣塞的鋁消耗情況對(duì)比
(2)降低成分合金消耗
進(jìn)入鋼包高氧化性爐渣的數(shù)量減少,降低了所加入合金在鋼包中的氧化損失。以SPHC為例,使用復(fù)合擋渣塞和正常擋渣塞的爐次相比,合金消耗降低0.12 kg/t鋼,成分合金依照6.0元/kg計(jì)算,則降低成本為0.72元/t鋼。
3.2.2 降低出鋼后鋼水回磷量
使用復(fù)合擋渣塞與正常擋渣塞的爐次相比,渣量減少。據(jù)統(tǒng)計(jì),鋼包的渣層厚度從使用前的90.88 mm降低到81.62 mm,以SPHC鎮(zhèn)靜出鋼為例,鋼水回磷量從使用前的平均0.002 64%降低到0.001 45%。因出鋼磷含量高導(dǎo)致的事故按每月減少1爐計(jì)算,磷含量高改為現(xiàn)貨,現(xiàn)貨與原品種價(jià)格差為300元/t鋼,則每月避免損失:
260×300 =7.8萬(wàn)元。
3.2.3 經(jīng)濟(jì)效益
按3座260 t轉(zhuǎn)爐每月產(chǎn)量50萬(wàn)t計(jì)算,鋁鎮(zhèn)靜鋼產(chǎn)量占總產(chǎn)量的60%。每月節(jié)約的經(jīng)濟(jì)效益如下:
節(jié)約脫氧合金成本:0.26×50×60%=7.8萬(wàn)元;
節(jié)約成分合金成本:0.72×50×60%=21.6萬(wàn)元;
上述兩項(xiàng)加上避免磷高導(dǎo)致廢品產(chǎn)生的損失共節(jié)約:
7.8+21.6+7.8=37.2萬(wàn)元。
除了直接經(jīng)濟(jì)效益外,還取得了比較好的間接性經(jīng)濟(jì)效益。例如,鋼水中的夾雜物大多來(lái)自脫氧產(chǎn)物,合金化操作時(shí)更是如此。前期擋渣工藝優(yōu)化后,鋼水中夾雜物減少,鋼水質(zhì)量提高。統(tǒng)計(jì)得出,同類(lèi)鋼種質(zhì)量異議率降低了60%。
鞍鋼股份有限公司鲅魚(yú)圈鋼鐵分公司優(yōu)化了轉(zhuǎn)爐出鋼前期擋渣時(shí)機(jī)并開(kāi)發(fā)了一種復(fù)合擋渣塞,采用后,前期擋渣成功率從原來(lái)的47%提高到了96%,脫氧合金成本和成分合金成本共降低29.4萬(wàn)元/月,避免因磷高產(chǎn)生廢品引起的損失7.8萬(wàn)元/月。但由于該工藝開(kāi)發(fā)并應(yīng)用的時(shí)間比較短,技術(shù)還不成熟,有時(shí)轉(zhuǎn)爐撂到位后,出現(xiàn)了出鋼口塞磚不開(kāi)現(xiàn)象,因此,仍需要對(duì)塞磚材質(zhì)及結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。
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[2] Enkner B,Paster A,Schw elbenger J.新型 VAFCON 轉(zhuǎn)爐擋渣系統(tǒng)[J].鋼鐵,2002,37(8):28-32.
[3] 虞大俊,王多剛.梅鋼轉(zhuǎn)爐擋渣技術(shù)生產(chǎn)實(shí)踐 [J].煉鋼,2012,28(4):13-18.
[4] 魏寶森.轉(zhuǎn)爐擋渣出鋼技術(shù)應(yīng)用 [J].江 西 冶金,2013,33(4):20-28.