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        LF爐高效生產(chǎn)實踐

        2015-12-04 07:15:40高洪濤魏元毛志勇王鵬飛徐福泉
        鞍鋼技術(shù) 2015年5期
        關(guān)鍵詞:鋼種鋼水進站

        高洪濤,魏元,毛志勇,王鵬飛,徐福泉

        (鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠,遼寧 鞍山 114021)

        LF爐是以電弧加熱、氬氣攪拌和渣精煉為核心的鋼包精煉爐,不僅是鋼水二次精煉的設(shè)備,也在轉(zhuǎn)爐—連鑄機之間起到了承上啟下的作用,因此LF爐的高效、穩(wěn)定是生產(chǎn)順行的重要環(huán)節(jié)。由于鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠四分廠LF爐精煉鋼種要求澆注周期比較短且恒速澆注,所以LF爐必須提高生產(chǎn)效率,降低處理時間,保證供鋼節(jié)奏。為此,開展了LF爐高效、穩(wěn)定生產(chǎn)的控制技術(shù)研究。本文對此做一介紹。

        1 LF爐處理周期的現(xiàn)狀

        鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠四分廠LF爐基本情況如表1所示。

        LF爐的處理周期包含以下方面:

        (1)電極加熱升溫時間。主要任務是將進站鋼水升溫至目標出站溫度,也包括熔化渣料消耗的溫度,平均控制在7~10 min。

        (2)鋼水罐罐底吹氬攪拌鋼水時間。保證鋼水在LF處理期間完成脫硫、頂渣改質(zhì)、合金化、均勻鋼水溫度和成分,去除夾雜物的目的,正常罐次需要攪拌時間15~25 min。

        (3)處理過程測溫取樣時間。人工測溫取樣送樣需要5~6 min。

        (4)化檢驗時間。需要5~10 min。

        (5)鋼水喂入包芯線時間。正常罐次需要喂入400~600 m包芯線,按照目前的喂線要求大約需要2~3 min。

        綜上所述,正常鋼水條件和操作條件下,精煉周期大致在35~50 min。但是實際生產(chǎn)中受到很多因素的影響,LF處理周期的波動較大,在很大程度上影響了生產(chǎn)節(jié)奏的穩(wěn)定性。

        表1 LF爐基本設(shè)備參數(shù)

        2 提高LF爐生產(chǎn)效率的具體措施

        2.1 鋼水罐吹氬

        采用鋼水罐底吹氬氣的攪拌方式,鋼水處理期間不同吹氬流量的控制情況主要體現(xiàn)在對脫硫反應速度的影響上,顯而易見,脫硫速度越快,LF爐的處理周期越短。下面將吹氬控制對脫硫反應造成的影響進行分析。

        如果攪拌形式相同,則脫硫速度常數(shù)Ks和攪拌功的關(guān)系可以用下式表示:

        LF爐精煉時氣體攪拌功可以根據(jù)下式進行推算:

        式中,Vg為氣體流量 (標態(tài)),m3/min;T1為鋼水溫度,℃;M1為鋼水質(zhì)量,kg;h0為氣體吹入深度,m;P0為鋼水表面壓力,Pa;η為貢獻系數(shù);為氣體溫度,℃。

        從式(1)可以看出,脫硫速度常數(shù)Ks與氣體攪拌功的 n 次方成正比。從式(2)可以看出,與Vg成正比。因此得出結(jié)論,脫硫速度與吹入的氬氣流量成正比,吹入攪拌氣體的流量越大,脫硫速度越快[1]。氣體流量對脫硫速度常數(shù)Ks的影響見圖1所示。

        從圖1可以看出,攪拌氣體流量增加時,脫硫反應速率增大。當流量增加到一定的數(shù)值后,脫硫反應速率急劇增大。原因是渣粒卷入金屬熔池增大了渣一鋼接觸界面,促進了脫硫反應的快速進行[2]。因此,要想縮短LF爐的處理周期,必須提高吹氬流量,促進脫硫反應的快速進行。

        2.2 煉鋼方面

        2.2.1 鋼水溫度

        目前,LF鋼種上機溫度為1 570℃~1 590℃,鋼水澆注周期為35~38 min??紤]造渣、脫硫和生產(chǎn)節(jié)奏,必須保證轉(zhuǎn)爐的出鋼溫度,確保進 LF爐溫度不低于鋼種的上機溫度,以減輕LF爐處理負擔。進LF爐鋼水不同溫度對應的處理時間趨勢圖見圖2。由圖2可以看出,在一定的鋼水溫度范圍內(nèi),進LF爐溫度越高、處理時間越短,LF生產(chǎn)效率就越高。

        進站溫度低不僅需要大幅升溫來補償鋼水溫度,造成時間的浪費,而且溫度過低會導致頂渣偏粘、鋼水流動性不好,鋼渣混合不充分,從而導致了脫硫困難[3],更會造成處理時間的延長,非常不利于縮短LF的處理周期。生產(chǎn)實踐表明,鋼水溫度大于1 590℃能滿足正常處理周期的要求。

        2.2.2 鋼水S含量

        進LF爐鋼水的S含量也在很大程度上影響了處理周期。眾所周知,進站S越高,LF爐需要脫硫時間越長,因此處理周期就越長。例如,進LF爐S較高時,因為需要加入較大的渣量去脫硫(一般加入超過1.5 t的渣料,以及相配比的化渣劑),導致化渣時間較長,尤其是溫度偏低的情況下,更需要大量時間升溫、強攪拌進行頂渣改質(zhì)脫硫,導致處理周期延長。鋼水成渣之后,進LF站鋼水不同硫含量對應的脫硫時間趨勢圖見圖3所示。

        由圖3可以看出,進LF爐鋼水S越高、鋼水成渣后需要的脫硫吹氬時間越長,LF處理周期就越長。實際生產(chǎn)中,為了滿足鑄機高速、單中包多罐次連澆,要求進站S不超過0.024%,以便節(jié)省脫硫時間,降低處理周期。

        2.3 LF爐操作

        2.3.1 溫度控制

        對于LF爐處理鋼種,能否準確控制鋼水溫度也直接影響處理時間。前期升溫過高,搬出溫度明顯偏高時,會導致連鑄機降速甚至澆注漏鋼等事故發(fā)生[4],需要搬出前加入一定量的冷卻廢鋼,這會影響鋼水及時上機澆注;前期升溫不夠,搬出前需要再次降電極進行補吹,也浪費時間??傊瑴囟瓤刂撇划斣诓煌潭壬隙佳娱L了LF爐處理時間,導致生產(chǎn)效率低下。

        LF爐溫度控制原則是前期溫度控制要稍高,同時過程調(diào)整合適,搬出LF時符合澆注要求。

        2.3.2 成分控制

        轉(zhuǎn)爐正常出鋼合金化的罐次,LF處理過程中必須重視前期造還原渣的效果和速度,正常進LF爐鋼水條件下可在前期減少對成分的調(diào)整,待造還原渣結(jié)束后根據(jù)成分一次性調(diào)整。在處理前期必須嚴格控制好加Al量,原則是避免前期加入Al過多,導致后期處理困難,強攪拌脫去Al時間過長。同時也要減少反復加鋁多次調(diào)整頂渣脫氧度的操作,這樣不僅容易形成易于上浮的大顆粒夾雜物,而且生產(chǎn)實踐表明,平均每多加入一批次的脫氧鋁,處理時間會增加4~5 min。

        2.3.3 脫硫控制

        LF爐處理鋼水的主要任務之一就是進行鋼水的脫硫操作,普遍采用的脫硫公式為:

        由式(3)能夠看出影響脫硫的主要因素如下:

        (1)渣中不穩(wěn)定氧化物對脫硫的影響。LF爐頂渣中的不穩(wěn)定氧化物(FeO、MnO)越低,脫硫越好。

        (2)初始硫含量對脫硫的影響。初始硫含量越高,需要的精煉時間越長,以保證脫硫反應的進行,無疑增加了LF爐的脫硫時間。

        (3)渣量對脫硫的影響。渣量越大,硫容量越大,脫硫效果越好。

        (4)頂渣流動性對脫硫的影響。頂渣流動性越好,鋼渣反應的動力學條件越好,促進脫硫反應的進行[5]。

        結(jié)合煉鋼總廠四分廠的生產(chǎn)工藝、設(shè)備特點,在LF爐處理期間加入不低于4kg/t的造渣料,鋼水中加入不低于0.020%的Als和較高的鋼水溫度可以明顯提高脫硫效率。此外,還需要勤觀察頂渣狀態(tài),發(fā)現(xiàn)異常及時調(diào)整,減少由于反復加入渣料和脫氧鋁導致鋼水長時間的吹氬強攪拌,造成時間浪費。當頂渣顏色轉(zhuǎn)變?yōu)榛疑?、綠色或是玻璃渣狀態(tài)即可停止攪拌,取樣分析成分。

        2.4 其他方面

        根據(jù)煉鋼總廠四分廠的生產(chǎn)特點,LF爐最終合金成分一般要依靠處理過程中送檢驗鋼水的成分來調(diào)整。經(jīng)過統(tǒng)計,LF爐送樣開始至化驗室回樣時間大約是5~10 min,要滿足連鑄機高拉速、短周期的生產(chǎn)節(jié)奏,應盡量減少等樣時間,保證LF爐能夠盡快進行合金化操作,縮短處理周期。經(jīng)過優(yōu)化各道工序生產(chǎn)效率,化驗室回樣時間可以穩(wěn)定控制在7 min以內(nèi)。

        另外,縮短LF處理周期還要注重操作細節(jié)。例如,經(jīng)過統(tǒng)計,振動1 t渣料大約需要2~3 min。為節(jié)省時間,應該預先將第一批渣料準備好,進站定氧后第一時間加入罐內(nèi),在升溫期間振動第二批渣料并加入。生產(chǎn)前要認真檢查以排除影響處理周期的常見設(shè)備異常,例如,喂線機狀態(tài)、喂線導管長度及電極長度等。

        3 應用效果

        上述措施實施后,2014年普碳類鋼種平均每罐鋼水的處理周期隨月份變化情況見表2。由表2可以看出,普碳類鋼種的處理周期從40 min降至36 min,LF處理周期大約縮短了4 min,達到了預期的目的,能夠滿足目前生產(chǎn)節(jié)奏。

        表2 LF生產(chǎn)普碳鋼處理周期的變化趨勢

        4 結(jié)語

        為了縮短LF爐處理周期,提高LF爐生產(chǎn)效率,采取了提高鋼水罐吹氬流量,LF爐進站鋼水溫度大于1 590℃、進站S含量不超過0.024%,化驗室回樣時間控制在7 min以內(nèi),減少加鋁批次合理加入渣料數(shù)量,避免反復調(diào)整頂渣操作等措施,結(jié)果普碳鋼的LF爐處理周期大約縮短了4 min,能夠控制在36 min以內(nèi)。

        [1] 辛悅農(nóng),林洋,溫鐵光,等.縮短LF爐深脫硫處理周期的研究[J].鞍鋼技術(shù),2003(4):10-12.

        [2] 曾加慶,羅廷樑,劉瀏,等.轉(zhuǎn)爐出鋼過程中脫硫及鋼中夾雜物改性[J].鋼鐵研究學報,2005,17(2):12-15.

        [3] 傅杰.鋼冶金過程動力學[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2001.

        [4] E.T.Turkdogan,魏季和.高溫工藝物理化學[M].北京:化學工業(yè)出版社,1988

        [5] 王展宏.鋼包爐(LF)精煉渣的作用和特性分析[J].鋼鐵研究,1996(3):11-16.

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