李朝全,趙久長(zhǎng),王忠朋,張成斌,馮國會(huì),陳民
(鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司,遼寧 營口 115007)
鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司1580線E2立輥軋機(jī)由2臺(tái)交流立式主傳動(dòng)電機(jī)通過圓柱齒輪、十字頭萬向接軸傳動(dòng)2個(gè)工作輥,并與R2水平軋機(jī)一起將R1粗軋后的板坯經(jīng)多道次軋制,軋制成厚 32~55 mm(不銹鋼 20~40 mm)的中間坯。軋機(jī)前后各設(shè)有一根機(jī)架輥,輥?zhàn)右?guī)格為Φ450 mm×1 580 mm。
E2軋機(jī)機(jī)架輥普遍存在壽命短的問題,其主要原因是E2軋機(jī)機(jī)架輥轉(zhuǎn)速快、環(huán)境溫度高,且一直處于E2入口、出口反噴高壓水集管、R2上、下除鱗高壓水集管、軋輥輥身冷卻水的噴射范圍,大量高壓水、冷卻水夾雜細(xì)微氧化鐵屑進(jìn)入機(jī)架輥軸承座,導(dǎo)致機(jī)架輥軸承座潤滑不良,頻繁損壞。改進(jìn)前機(jī)架輥平均使用壽命為4個(gè)月,每根機(jī)架輥修復(fù)費(fèi)用為3萬元,機(jī)架輥損壞一次將導(dǎo)致全線停產(chǎn)6 h,故改進(jìn)機(jī)架輥提高其使用壽命具有重要意義。
提高E2軋機(jī)機(jī)架輥壽命的關(guān)鍵是加強(qiáng)機(jī)架輥軸承座潤滑、防止水汽進(jìn)入軸承座,故在原有集中干油潤滑的基礎(chǔ)上增加了獨(dú)立潤滑系統(tǒng),時(shí)刻保證軸承座干油充足,且利用潤滑脂加強(qiáng)軸承座的密封作用,防止水或其他灰塵、雜質(zhì)浸入摩擦副,在機(jī)架輥軸承座兩側(cè)設(shè)計(jì)了擋水裝置,盡量減少水汽進(jìn)入軸承座。
2.1.1 潤滑脂消耗量的計(jì)算
E2機(jī)架輥轉(zhuǎn)速為240 r/min,軸承型號(hào)為24148CC/W33/C3的雙列圓柱滾動(dòng)軸承,每個(gè)軸承座潤滑脂的消耗定額Q[1]為:
式中,Q為軸承座潤滑脂需求量,mL/班,每班為8 h;D為軸孔直徑,cm;N為軸承系數(shù),單列軸承N=2.5,雙列軸承N=5;K1為速度對(duì)潤滑脂消耗量的影響系數(shù),見表1;K2為工況條件對(duì)潤滑脂消耗量的影響系數(shù),見表2所示。
表1 系數(shù)K1的值
表2 系數(shù)K2的值
2.1.2 選擇分配器
為保證流量充足,避免水汽進(jìn)入軸承座,將供油時(shí)間定為1 h給油1次,每班給油次數(shù)8次,各潤滑點(diǎn)每次給油量為q=Q/n=35.81/8=4.48 mL,故選用每口每循環(huán)最大給油量5 mL的VS-54分配器。
2.1.3 干油泵的選擇和改進(jìn)
通過計(jì)算分配器損失脂量、換向閥損失脂量、系統(tǒng)管路內(nèi)油脂的壓縮量,得出系統(tǒng)需要總流量為30.25 mL/min;通過計(jì)算主油管和給油管壓力損失、分配器所需給油壓力,得出系統(tǒng)需要工作壓力為9.57 MPa。由于現(xiàn)場(chǎng)有剩余的HA-Ⅲ3-200/100L/PA/DK-A干油泵,公稱流量為200 mL/min,公稱壓力為40 MPa,故選擇該泵。
為實(shí)現(xiàn)一泵多用,完全滿足現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)需求,適當(dāng)改進(jìn)了該干油泵。改進(jìn)后的干油泵設(shè)有手動(dòng)和自動(dòng)兩種工作模式。手動(dòng)工作模式用于平時(shí)檢修時(shí)手動(dòng)給軋機(jī)零部件打油;自動(dòng)工作模式用于日常E2機(jī)架輥打油,平均每1 h自動(dòng)打油1次。自動(dòng)打油時(shí),當(dāng)系統(tǒng)壓力大于12 MPa時(shí)換向閥自動(dòng)換向,當(dāng)壓力再次大于12 MPa時(shí)完成一個(gè)周期打油停泵,1 h后再次循環(huán)以上步驟;當(dāng)系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間超過15 min仍未完成一個(gè)周期打油,則發(fā)出聲光報(bào)警并停止干油泵;當(dāng)油位過低時(shí),加油電磁閥得電泵自動(dòng)加油,油位過高時(shí)加油電磁閥失電,自動(dòng)停止加油,干油系統(tǒng)工作原理如圖1所示。
2.1.4 供油管路的設(shè)計(jì)和計(jì)算
根據(jù)系統(tǒng)實(shí)際工作壓力和管壁厚度計(jì)算公式δ≥Pd/2[σ],確定分配器主管為Φ18 mm×3.5mm;沿程損失后到達(dá)分配器壓力為5 MPa,故選擇Φ8 mm×1.5 mm的銅管。由于其中2條支管處于高壓水噴射范圍,故在其外部加裝高壓水防護(hù)管,獨(dú)立潤滑系統(tǒng)管路如圖2所示。
改進(jìn)機(jī)架輥的兩個(gè)軸承座,在每個(gè)軸承座原供油孔A點(diǎn)的對(duì)稱位置B點(diǎn)新增一個(gè)供油孔以滿足與獨(dú)立潤滑系統(tǒng)連接,供油孔軸向通孔為Φ11.8 mm,內(nèi)側(cè)G1/4×12用絲堵封堵,外側(cè) G1/4×12與獨(dú)立潤滑系統(tǒng)干油管連接;供油孔徑向通孔為Φ19 mm,底部G1/2×14用絲堵封堵。該供油孔大小足以滿足獨(dú)立潤滑系統(tǒng)的供油要求,供油孔剖視圖為A-A剖,如圖3所示。采用此方法,時(shí)間長(zhǎng)了會(huì)有過量的干油沿軸承座兩側(cè)溢出,故在每個(gè)軸承座兩側(cè)安裝兩個(gè)接油盒,每周利用檢修時(shí)間清理1次。
設(shè)計(jì)機(jī)架輥擋水裝置,盡量減少水汽進(jìn)入機(jī)架輥軸承座。該擋水裝置厚度為3 mm,材質(zhì)為不銹鋼。為了便于安裝,擋水裝置采用兩個(gè)半圓環(huán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),中間通過螺栓和密封膠皮鏈接,然后焊接在軸承座上。機(jī)架輥擋水裝置如圖4所示。
E2立輥軋機(jī)共有2根機(jī)架輥,改進(jìn)前每次檢修都需手動(dòng)打油一次,但機(jī)架輥平均使用壽命仍然只有4個(gè)月,且損壞原因都是軸承進(jìn)水導(dǎo)致潤滑不良、軸承斷裂。改進(jìn)后避免了因高壓水、冷卻水沖刷導(dǎo)致的軸承潤滑不良問題,從未出現(xiàn)軸承損壞現(xiàn)象,機(jī)架輥使用壽命均超過12個(gè)月,是原有壽命的3倍。2根機(jī)架輥4個(gè)軸承座每年多消耗干油為:
則干油重量為143.55 kg,按照每千克12.85元計(jì)算,每年多消耗干油金額為:
每根機(jī)架輥修復(fù)一次費(fèi)用為3萬元,因此每年節(jié)約備件創(chuàng)造的效益為:
式中,a為 2根機(jī)架輥;b為修復(fù)費(fèi)用3萬元;c為改進(jìn)前每年消耗3根機(jī)架輥,d為改進(jìn)后每年消耗1根機(jī)架輥。
機(jī)架輥損壞一次將產(chǎn)生6 h事故時(shí)間,按照每小時(shí)生產(chǎn)480 t鋼,每噸鋼按100元效益計(jì)算,減少事故時(shí)間創(chuàng)造的效益為:
年創(chuàng)造效益共計(jì)為:
(1)E2軋機(jī)機(jī)架輥長(zhǎng)期處于高壓水、冷卻水的噴射范圍,工作狀況惡劣,需要設(shè)計(jì)、安裝擋水裝置。
(2)原集中給脂潤滑無法滿足E2機(jī)架輥運(yùn)行要求,需要新增一套獨(dú)立潤滑系統(tǒng)。
(3)時(shí)刻保證E2機(jī)架輥軸承座干油充足,能有效防止高壓水、冷卻水進(jìn)入軸承座,大大延長(zhǎng)軸承使用壽命。
(4)對(duì)E2軋機(jī)機(jī)架輥改進(jìn)后,軋機(jī)機(jī)架輥平均使用壽命比原有壽命提高了2倍,年創(chuàng)效益超過百萬元。
[1] 成大先,機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè),第三版第2卷[M].化學(xué)工業(yè)出版社,1994.