陳蓉鳳
(連云港堿廠,江蘇 連云港 222042)
連云港堿廠的主要產(chǎn)品是純堿,目前產(chǎn)能為120萬t/a,這決定了輸送設(shè)備穩(wěn)定運行的重要性,雖然它結(jié)構(gòu)簡單但對于整個生產(chǎn)系統(tǒng)是否正常運轉(zhuǎn)卻起著至關(guān)重要的作用,其性能的好壞直接影響純堿的產(chǎn)量。我廠石灰車間目前使用2臺鏈板機來輸送生石灰,全長110m,每小時運輸130t,單臺每天運行24h。長時間的運行導(dǎo)致鏈板機的故障率很高、設(shè)備維修費用的增加、生產(chǎn)系統(tǒng)的不穩(wěn)定,它的運行狀況對我廠的穩(wěn)定生產(chǎn)及經(jīng)濟效益有著很重要的影響。
原先的鏈板機電機是采用熱繼電器作為電機的過載保護、斷路器作為速斷保護的,但由于熱繼電器是按照電機額定功率整定的,如果運行過程中鏈板機出現(xiàn)諸如鏈輪卡死、鏈板損壞等情況時,因為電機的運行電流未達到熱繼電器整定的動作電流,電機仍然繼續(xù)運轉(zhuǎn),雖然過程中電機電流有所增大但操作人員監(jiān)控的設(shè)備多,以致很難及時發(fā)現(xiàn)問題,等到電機熱繼電器保護動作時,已經(jīng)導(dǎo)致了一連串的鏈輪軸承的損壞,造成設(shè)備的故障擴大,并且直接導(dǎo)致了維修費用的增加及維護時間的延長,嚴重影響生產(chǎn)的穩(wěn)定。
為解決現(xiàn)存問題,在全廠使用DCS控制系統(tǒng)的成熟經(jīng)驗基礎(chǔ)上,將鏈板機的電流在DCS控制系統(tǒng)中進行組態(tài),用DCS控制系統(tǒng)設(shè)置相關(guān)數(shù)據(jù)來發(fā)現(xiàn)鏈板機故障,在鏈板機出現(xiàn)故障時及時報警,防止鏈板機故障進一步的擴大,減少故障損失和維修損失,提高生產(chǎn)系統(tǒng)的穩(wěn)定性,同時提高了石灰車間生產(chǎn)過程的自動化控制水平。
集散控制系統(tǒng)(Distributed Control System—DCS),是一種以微處理器為基礎(chǔ)的分散型綜合控制系統(tǒng)。DCS綜合了計算機技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)、自動控制技術(shù)、冗余及自診斷技術(shù)等先進技術(shù),采用多層分級的結(jié)構(gòu)形式,適應(yīng)現(xiàn)代化生產(chǎn)的控制與管理需求,目前已成為工業(yè)過程控制的主流系統(tǒng)。集散系統(tǒng)備有豐富的I/O卡件、各種控制模塊及多種操作平臺,根據(jù)自身的要求選擇硬件設(shè)備,有關(guān)系統(tǒng)的硬件設(shè)備的配置情況也是由用戶提供給系統(tǒng)。
連云港堿廠采用的是浙大中控的JX-300集散控制系統(tǒng),它吸納了微處理器、圖形顯示和網(wǎng)絡(luò)通訊等領(lǐng)域的最新技術(shù),成為近幾年國內(nèi)市場的佼佼者,該系統(tǒng)應(yīng)用了最新信號處理技術(shù)、高速網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)、可靠的軟件平臺和軟件設(shè)計技術(shù)以及現(xiàn)場總線技術(shù),采用了高性能的微處理器和成熟的先進控制算法,全面提高了JX-300的功能和性能,使其兼具了高速可靠的數(shù)據(jù)輸入、輸出、運算、過程控制功能和PLC聯(lián)鎖邏輯控制功能,能適應(yīng)更廣泛更復(fù)雜的應(yīng)用要求,成為一個全數(shù)字化、結(jié)構(gòu)靈活、功能完善的新型開放式集散控制系統(tǒng)。[1]
在實際生產(chǎn)中,鏈板機故障多表現(xiàn)為傳送鏈條的故障,造成鏈條故障擴大的原因是鏈輪損壞初期不能被及時發(fā)現(xiàn),電機電流在出現(xiàn)較小波動時,一般為2~3A左右,遠遠達不到整定的保護電流,不能使保護及時動作,很難發(fā)現(xiàn)有鏈輪已經(jīng)損壞。
通過利用DCS控制系統(tǒng)來實現(xiàn)快速發(fā)現(xiàn)鏈板機故障并精細控制鏈板機停車的操作,現(xiàn)舉例1#鏈板機的設(shè)計方案原理,2#號同理。
4.2.1 設(shè)計程序及釋義
電機正常運行時1#鏈板機的電機電流為27A,根據(jù)實際運行中的長時間觀察,當(dāng)1#鏈板機的電機電流達到29.5A時,就表示鏈板機的鏈輪有損壞,所以就有了以下的方案。
設(shè)置當(dāng)1#鏈板機電機電流達到29.5A時,實現(xiàn)鏈板機停車。
因為電機的啟動電流本來就很大,所以設(shè)置電機啟動時DCS不參與保護,即鏈板機啟動時該保護不動作。
由此方案設(shè)計了如圖1的1#鏈板機的電流保護程序。
圖1 1#鏈板機電機電流保護程序
P10_162和P10_181是TP定時器模塊,用于產(chǎn)生持續(xù)時間一定的脈沖。
參數(shù)描述:IN——輸入PT延時時間;Q——輸出狀態(tài);ET內(nèi)部時鐘。
圖2 定時模塊的時序圖
如果IN跳變?yōu)镺N,則Q變?yōu)镺N;內(nèi)部時鐘(ET)啟動。
當(dāng)ET達到PT值,Q將變?yōu)镺FF(與IN無關(guān))。
如果IN變?yōu)镺FF,內(nèi)部時鐘停止,ET=0。
如果ET尚未達到PT值,ET不會受IN影響。
如果ET已達到PT值,且IN為OFF,則ET=0,并且Q變?yōu)镺FF。
P10_182是與模塊,是將輸入值進行邏輯與操作,并將結(jié)果賦予輸出值:公式為OUT=IN1 &IN2 & … &INn。
P10_166是或模塊,是將輸入值進行邏輯或運算,并將結(jié)果賦予輸出值:公式為OUT=IN1or IN2or…or INn。
P10_175模塊是檢查第一個輸入值是否大于等于第二個輸入值,若是,則輸入值為ON,否則為OFF:公式為OUT=ON if IN1≥IN2,OUT=OFF if IN1<IN2。
4.2.2 鏈板機DCS改造實現(xiàn)的功能
1)當(dāng)按下“V206aSP_M 1#鏈板機關(guān)”的按鈕時,實現(xiàn)1#鏈板機停車。
2)當(dāng)1#斗提機和2#斗提機全停的時候,依靠聯(lián)鎖裝置使1#鏈板機自動停車;當(dāng)1#斗提機和2#斗提機都在運行或者其中有一臺運行的時候,1#鏈板機不停車。
3)當(dāng)1#鏈板機電流顯示閥值(V206aAU.PV)大于等于設(shè)定值29.5A時,實現(xiàn)1#鏈板機自動停車;當(dāng)1#鏈板機電流顯示閥值小于設(shè)定值29.5A時,1#鏈板機不停車。
4)P10_181和P10_182模塊起的作用是,當(dāng)電機啟動時7s內(nèi),P10_175模塊的EN輸入值為0,已達到電機啟動后7s內(nèi),這個保護程序不參與保護。
經(jīng)過此次石灰鏈板機的DCS改造,取得良好的應(yīng)用效果。更加直觀的將鏈板機的運行狀況呈現(xiàn)在操作人員面前,減少了操作工的工作強度,全面提升了對鏈板機的電氣自動化管理水平。提高了系統(tǒng)可靠性,避免了鏈板機故障的擴大化,保證了生產(chǎn)穩(wěn)定運行。在故障早期發(fā)現(xiàn)故障并及時停車檢修,減少了經(jīng)濟損失和維修費用。該DCS系統(tǒng)提供了通訊接口,通過調(diào)制器與遠程網(wǎng)關(guān)計算機連接,可并入全廠DCS管理網(wǎng),為日后實現(xiàn)全廠安全生產(chǎn)過程監(jiān)控網(wǎng)提供了條件。
隨著計算機技術(shù)和DCS技術(shù)的發(fā)展,DCS以其高性價比、高可靠性、廣泛的適用性和組成控制系統(tǒng)的簡潔性等諸多優(yōu)點,得到越來越廣泛的應(yīng)用。實踐證明,連云港堿廠石灰鏈板機的DCS改造是很有成效的,并達到了預(yù)期的效果。其簡單又方便的操作使操作人員勞動負荷明顯減輕;設(shè)備運行平穩(wěn),運行率大大提高。
[1] 高永德.檢測與自動化儀表[M].哈爾濱:黑龍江人民出版社,2000
[2] 劉國海.集散控制與現(xiàn)場總線[M].北京:機械工業(yè)出版社,2006
[3] 邱公偉.可編程控制器網(wǎng)絡(luò)通信及應(yīng)用[M].北京:清華大學(xué)出版社,2000
[4] 王愛廣,王琦.過程控制技術(shù)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2008