周旦樂+周俊
2013年1月19日15時30分左右,某鍋爐制造廠內(nèi)一臺用來加熱清洗水槽的常壓熱水鍋爐發(fā)生爆炸,此次爆炸造成設(shè)備損毀及廠內(nèi)經(jīng)濟損失。發(fā)生事故的常壓熱水鍋爐為立式鍋殼式鍋爐,根據(jù)現(xiàn)場找到的銘牌,鍋爐型號為CWNS10-95-60-Y(Q),額定壓力為0 MPa,容水量600 L,制造日期為2012年3月,無產(chǎn)品編號。
在開展事故調(diào)查時,制造廠提供了產(chǎn)品質(zhì)量證明書一份、使用說明書一份、圖紙一張、制造用板材質(zhì)量證明書兩份。根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量證明書,鍋爐型號為CWNS-90-60-Y(Q) ,產(chǎn)品編號為052,出廠日期為2012年3月21日,額定熱功率為0.55 MW,額定出水溫度為90 ℃,額定進水溫度為20 ℃,受熱面積為6.5 m2。根據(jù)圖紙及材料質(zhì)量證明書(鍋爐各接管及功能見圖1),鍋筒材料為Q235B,壁厚為2.75 mm。詢問制造廠負責人得知,鍋爐焊接完成后,在筒體上開口進行整體熱鍍鋅。
根據(jù)實物,依據(jù)JB/T7985-2002《小型鍋爐與常壓熱水鍋爐技術(shù)條件》,鍋爐的型號代號應為CLHS。而銘牌與資料中鍋爐的型號代號全為CWNS,不正確;銘牌上熱功率為10萬kcal/h,而資料上為0.55 MW(約47萬kcal/h),不一致;資料中鍋爐額定出水溫度、進水溫度跟鍋爐型號也不符合。此外,鍋爐出廠時,未按規(guī)定提供管路系統(tǒng)圖,使用說明書中所敘述的鍋爐為帶橫水管的鍋爐,與實物不一致。
根據(jù)筆錄及詢問,鍋爐于2012年5月由該鍋爐制造廠進行安裝。安裝時,鍋爐左右兩側(cè)設(shè)計的出水口被封堵,出水從設(shè)計的排氣口直接接出,根據(jù)制造廠提供照片,出水管上無閥門。1#水槽用于輪轂清洗,水槽與鍋爐進水口之間的管路上裝有循環(huán)泵,燃燒根據(jù)1#水槽的溫度進行自動控制,鍋爐頂部裝有直讀式溫度表(最大刻度120 ℃)。根據(jù)現(xiàn)場殘存物件及詢問,鍋爐使用利雅路FS10(10萬kcal/h)燃燒器。按照設(shè)計,鍋爐正常運行時,為非滿水位運行,水位表中應能看到水位,而根據(jù)安裝系統(tǒng),鍋爐實際使用中,應為滿水位運行狀態(tài)。
根據(jù)監(jiān)控視頻和筆錄,2013年1月14日,由于用熱要求的變化,使用單位對鍋爐出水管路進行了改裝,增加一條出水管路用于2#水槽的加熱,并且在兩條管路上均加裝了閥門,控制系統(tǒng)等未有改動,圖2所示為改裝后的鍋爐系統(tǒng),其中右側(cè)為安裝完成的鍋爐系統(tǒng),左側(cè)紅色標注為系統(tǒng)改裝部分。2#水槽也用于清洗輪轂。
事故現(xiàn)場調(diào)查
事故調(diào)查時,事故現(xiàn)場已部分清理,部分部件已遭移動。事故現(xiàn)場發(fā)現(xiàn),爆炸后鍋爐本體分成三個部件。
部件A(圖3)為鍋爐筒體,飛離原位置18 m左右。筒體變形很大,失去原有幾何形狀,水側(cè)輕微結(jié)垢。
部件B(圖4)由底座、爐膽、煙管和集煙室等組成,落在筒體旁邊位置,整體變形不大,表面有輕微水垢。從部件B上可以看到,部分煙管與集煙室間出現(xiàn)較大間隙,清洗口與鍋筒連接的角焊縫、鍋筒與底板連接角焊縫、沖天管與封頭的角焊縫幾乎全部被撕裂,沖天管與集煙室連接角焊縫、沖天管拼接焊縫上出現(xiàn)裂紋,沖天管與封頭焊接處局部被撕裂。
部件C(圖5)為封頭,掉落于鍋爐原位置右側(cè)2 m左右的坑中,封頭已對折,靠近煙囪處局部被撕裂。
對部件A、B、C進行分析可以知道,整個鍋爐本體有4個斷口(圖6):斷口1為環(huán)向斷口,大部分落在筒體與底座的角焊縫上,經(jīng)爐門圈角焊縫;斷口2沿筒體下部筒節(jié)縱縫,經(jīng)筒體上下筒節(jié)間環(huán)縫后,沿與環(huán)縫成45°角的方向撕裂至清洗孔角焊縫,再撕裂至筒體與平封頭的角焊縫;斷口3沿封頭與沖天管的角焊縫開裂;斷口4全部位于封頭與筒體的角焊縫上。四個斷口大部分位于角焊縫上,且呈45°切斷的外形,無金屬光澤,呈暗灰色,具有韌性斷裂的特征。
現(xiàn)場對鍋爐本體殘存物進行了測厚,測厚表面均為原始表面,測厚結(jié)果包含鍍鋅層厚度,所有測厚點距離斷口10 mm以上。通過測厚和宏觀檢查發(fā)現(xiàn),鍋爐本體事故殘存物在距斷口10 mm以外的區(qū)域內(nèi),均未發(fā)現(xiàn)有明顯減薄或局部鼓包,爐膽、煙管及集煙室上也沒有缺水的痕跡。
事故原因分析
根據(jù)事故調(diào)查情況,從鍋爐設(shè)計制造、鍋爐安裝及鍋爐使用三個環(huán)節(jié)來分析事故的原因。
鍋爐設(shè)計制造
根據(jù)制造廠提供的圖紙及資料,依據(jù)《小型鍋爐與常壓熱水鍋爐技術(shù)條件》,對部分涉及安全的項目進行核查。經(jīng)過計算,大氣連通管所需當量通徑符合要求。
依據(jù)《小型鍋爐與常壓熱水鍋爐技術(shù)條件》的要求,常壓熱水鍋爐的鍋筒(殼)或爐膽的取用壁厚不應小于3 mm。而事故鍋爐設(shè)計中,鍋筒取用壁厚為2.75 mm,根據(jù)制造廠提供的材料質(zhì)量證明書,制造時也是用2.75 mm的Q235B板制造。
根據(jù)企業(yè)提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明書,鍋爐制造完成后只做了60 min的盛水試驗,而未按照《小型鍋爐與常壓熱水鍋爐技術(shù)條件》的規(guī)定,做0.2 MPa壓力的水壓試驗,不能保證鍋爐的制造質(zhì)量。
制造完成后,制造廠未在鍋爐上按《小型鍋爐與常壓熱水鍋爐技術(shù)條件》的規(guī)定噴“常壓熱水鍋爐不得承壓使用和出口熱水溫度不超過90 ℃”的字樣,根據(jù)制造廠提供的鍋爐安裝后的照片,鍋爐上有不得承壓使用的警示,但未警示用戶關(guān)注水溫。使用說明書中,也未要求用戶嚴格控制出水溫度。
由上可見,鍋爐設(shè)計制造中存在缺陷,具體有:圖紙、資料不規(guī)范;材料取用厚度不符合規(guī)范要求;未按規(guī)定做水壓試驗;標識不準確、齊全。
鍋爐安裝
鍋爐安裝不規(guī)范,排氣口改成出水口,違反JB/T 7985-2002中11.1條規(guī)定。使在實際運行中帶壓運行,壓力至少等于出水口至放水口管道的沿程阻力造成的壓力降。因放空管細長,如兩個放水閥門都關(guān)閉,鍋爐一旦產(chǎn)生蒸汽,壓力將快速升高。
燃燒自控系統(tǒng)設(shè)置不合理,燃燒器應該根據(jù)出水溫度自動啟停,而該系統(tǒng)溫度信號來自1#水槽,由于水槽內(nèi)溫度與鍋爐出水溫度有溫差,不能使鍋爐出水口水溫嚴格控制在90 ℃以下。此外,測溫用的熱電偶安裝未使用專門的補償導線,實際溫度=測量得到的溫度+環(huán)境溫度,按照事故當天氣溫,實際溫度應該比溫控上顯示的溫度要高,溫差無法忽略,這增大了鍋爐運行產(chǎn)生蒸汽的可能性。
由上可見,鍋爐安裝不規(guī)范,主要是:未按規(guī)定設(shè)置排氣口;燃燒自控系統(tǒng)設(shè)置不合理。
鍋爐使用
鍋爐使用無操作規(guī)程,操作人員缺乏安全操作知識,根據(jù)筆錄,鍋爐操作時有用蒸汽加熱的情況(即承壓使用的情況),頂部溫度表在改造鍋爐出水管路后,曾顯示滿量程120℃,也未引起操作工的足夠注意。2013年1月14日,使用單位對鍋爐出水管道進行了改裝,增加了一個用熱支路,每個支路上加裝了閥門,對溫度控制系統(tǒng)未進行改造。通過監(jiān)控可以看到,爆炸事故發(fā)生前,1#水槽放水閥門是幾乎處于全關(guān)狀態(tài),通過詢問,水泵處于停運狀態(tài),由于1#水槽溫度一直下降,在溫控系統(tǒng)作用下,燃燒器一直處于工作狀態(tài)。若2#水槽放水閥門全開,雖然鍋爐處于帶壓運行狀態(tài),但壓力較小,整個系統(tǒng)為常壓系統(tǒng),不易導致爆炸事故,因此可以判斷,2#水槽放水管閥門在事故前使用中有人操作,鍋爐操作工在筆錄中也提到,當水槽溫度較高的時候,清洗輪轂的人員會調(diào)整放水閥門開度。當2#水槽放水管閥門關(guān)小或者關(guān)閉,鍋爐內(nèi)部產(chǎn)生蒸汽,鍋爐內(nèi)壓力將迅速升高,當壓力超過鍋爐可承受的壓力時,鍋爐薄弱點就產(chǎn)生開裂,導致爆炸事故發(fā)生。
由上可見,鍋爐使用中存在問題,具體有:對管路進行改裝,在鍋爐出口管路上加裝閥門;操作人員缺乏安全操作知識,操作閥門不當。
事故結(jié)論及建議
綜合事故調(diào)查情況及分析結(jié)果,可以得知,此次事故的直接原因為本應敞口使用、不能承受壓力的常壓鍋爐,由于設(shè)計、制造、安裝和使用環(huán)節(jié)均存在缺陷,致使鍋爐帶壓運行,直至超出了鍋爐所能承受的壓力,最終在薄弱點開裂爆炸。
所以,在相關(guān)單位制造、使用常壓鍋爐時,應在鍋爐制造環(huán)節(jié),嚴格控制材料,提高焊接質(zhì)量。在鍋爐安裝環(huán)節(jié),使用單位不要擅自對管路進行改裝,在管路上加裝閥門等,埋下事故隱患。在鍋爐使用環(huán)節(jié),加強操作人員培訓,做到持證上崗。
編輯 ? 韓 穎