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        磨煤機抽粉爆燃的原因分析及對策

        2015-12-02 04:25:28盧紅書
        山東電力高等??茖W校學報 2015年2期
        關鍵詞:風溫給煤機磨煤機

        盧紅書

        華電國際萊城發(fā)電廠 山東 萊蕪 27110

        0 引言

        某廠4臺600MW鍋爐各配置六臺BBD4060(4062)型雙進雙出磨煤機,該類型磨煤機在磨制揮發(fā)分較高的煤種時防爆問題是一種普遍性的問題,尤其是在啟動與停止抽粉階段。自2014年3月2日#1爐C磨爆燃至今,9月5日4B磨、12月9日3B磨、2015年1月9日2A磨,磨煤機已共4次發(fā)生爆燃。本文針對近期在抽粉過程中出現(xiàn)的幾次內(nèi)爆做了詳細的分析,并制定了防范措施,供同類型制粉系統(tǒng)運行參考。

        1 爆燃現(xiàn)象

        1)2014 年 3 月 2 日 10∶11,1C 磨煤機爆燃:在抽粉之前的近1小時的時間C磨煤機的兩側容量風擋板開度較小,在10%左右,C1旁路風擋板在32%開度。09∶50停止C1給煤機,開大C1/C2側容量風擋板至16%、22%, 磨煤機開始抽粉,10∶11,C磨發(fā)生爆燃。

        2)2014 年 9 月 5 日 6∶46,4B 磨煤機爆燃:06∶30,B磨倒A磨,停運B1給煤機,B磨開始抽粉,B1、B2容量風擋板開度9%、16%;B1旁路風擋板 20%,6∶44∶28 逐漸將 B1 側旁路風擋板關小,至06∶45∶20 全關。6∶46∶20 ,B 磨煤機發(fā)生爆燃,進入磨煤機內(nèi)混合一次風溫為136℃、83℃。管道損壞情況見圖1所示。

        圖1 爆燃損壞的管道圖

        3)2014 年 12 月 9 日 9∶02,3B 磨煤機發(fā)生爆燃:08∶35,跑空停運B2給煤機,開始抽粉,B1側B1-4BSOD在投入,5根粉管抽粉。抽粉過程中B1、B2側容量風擋板開度15%、16%;旁路風擋板開度11%、18%;08:55,運行人員將兩側的旁路風擋板關閉(磨煤機內(nèi)壓降至2kPa)。

        4)2015 年 1 月 9 日 1∶17,2A 磨煤機發(fā)生爆燃:#2機組調(diào)停備用,停運2B磨后,開始停運2A磨。00:55,停止A2給煤機,A磨煤機開始抽粉。A1/A2側容量風擋板為19%/9%;A2側旁路風擋板24%;磨煤機熱風擋板時擋板關至20%后操作不動。01∶12運行人員將熱風擋板關至10%。01∶17磨煤機入口溫度83/107℃,抽粉至約22分鐘時,突然發(fā)生爆燃。損壞情況見圖2所示。

        圖2 爆燃損壞的時粉管連接緊箍圈斷開圖

        2 原因分析

        1)在A磨煤機抽粉過程中,熱風擋板卡澀未全關,未及時采取措施進行處理便停止給煤機抽粉,磨煤機入口風溫太高,造成抽粉過程磨煤機罐體溫度未能有效下降。抽粉過程中磨煤機擋板開度分別為19%、9%,但從磨煤機入口一次風溫度來看A2側的實際開度較小,且A2旁路風擋板一直保留較大開度,磨煤機穿堂風量不足。表1所示為四次爆燃主要參數(shù)情況。

        2)磨煤機爆燃均發(fā)生在抽粉進行至16~27分鐘左右的時間,分析在這個時間段內(nèi),煤粉與一次風混合濃度極易達到爆炸濃度。(通過上網(wǎng)查閱,對于揮發(fā)分>25%的燃煤,其煤粉濃度在1.2~2.0kg/m3內(nèi)易發(fā)生爆炸,高于或低于不易發(fā)生)。煤質(zhì)情況見表2。

        表2 煤質(zhì)情況表

        3)磨煤機抽粉過程中通風量不足是主要原因。四次爆燃,雖然容量風擋板開度不小,仔細分析通風量還是不足。如12月9日3B磨,抽粉時兩側容量風門開度差不多,5根粉管抽粉,實際風壓平衡,存在穿堂風不足。

        4)進入磨煤機內(nèi)風溫過高,也是引起爆燃的主要原因。9月5日4B磨、1月9日2A磨均是磨煤機入口風溫過高引起,爆燃前磨入口風溫均超過100℃。停運給煤機之前磨煤機冷熱風擋板切換較晚。

        表1 四次爆燃主要參數(shù)表

        5)抽粉過程中運行側的旁路風擋板沒有及時關閉。在抽粉過程中運行側的旁路風擋板開度過大無實際意義,旁路風隨落煤管進入,直接從分離器進入爐膛,若旁路風開度過大,在分離器入口形成阻力,不利于穿膛風的形成。

        6)抽粉至一定時間,若磨煤機內(nèi)通風量突增,氧氣量增加,會引起磨煤機內(nèi)積粉、煤粉爆燃。

        3 防范措施

        1)磨煤機停運時,給煤機停運前10分鐘左右將冷熱風擋板到位冷風全開,同時將熱風擋板全關,且在磨煤機入口一次風溫降至130℃以下,或分離器出口溫度不高于60℃時,再停止給煤機進行抽粉。

        2)確保磨煤機通風量。磨煤機應維持最小安全通風量,確保不會有局部超溫。在保證擋板開度的基礎上(停運側不低于20%,另一側不低于10%;即:兩側之和不低于30%)。

        3)嚴格控制磨煤機入口一次風溫。抽粉中嚴密監(jiān)視磨入口一次風溫、分離器出口溫度及變化情況。磨煤機入口一次風溫應逐漸下降,投入側分離器出口溫度會緩慢上升。

        4)磨煤機抽粉中禁止大幅調(diào)整擋板開度,特別是抽粉15分鐘之后,不得進行開關粉管及擋板的大開大關操作,防止通風量突變氧量的突然增加引起磨煤機爆燃。

        5)給煤機停運后,隨著抽粉的進行盡早將磨煤機旁路風逐漸關閉,以確保磨煤機的穿膛風通過。

        6)磨煤機正常停磨抽粉一般不超過20分鐘,檢修停磨抽粉不超過25分鐘。

        4 結束語

        總結歷次爆燃的情況,分析煤質(zhì)和操作方面的原因。切實執(zhí)行了防爆措施,磨煤機停止過程中爆燃的情況未再發(fā)生,消除了機組潛在隱患,保證了機組安全運行。

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