楊浩(中海油(青島)工程技術研究中心有限公司,山東 青島 266500)
常減壓裝置加熱爐節(jié)能改造主要應用在余熱回收系統(tǒng)當中,本文在加熱爐的節(jié)能改造方面進行了重點介紹。希望通過對該加熱爐優(yōu)缺陷的分析,形成相對安全穩(wěn)定的改造方案。
本公司兩臺加熱爐于2010年3月建成投產,設計燃料為燃料油和燃料氣,燃料油采用脫酸裝置自產燃料油,燃料氣采用外購的清潔燃料氣、塔頂瓦斯氣。由于自產燃料油能耗較高,2012年加熱爐燃料改燒天然氣和塔頂瓦斯氣。
常減壓裝置加熱爐運行過程中存在的問題是多方面的,針對具體情況具體分析了以下幾個方面的內容:
1.1 加熱爐裝置自身排煙會產生相對較高的溫度(溫度可達170-180℃。另:根據當前一些公司的加熱爐節(jié)能管理辦法,排煙溫度通常情況不會超過160℃);加熱爐裝置產生的熱效率相對較低,能耗則較高。
1.2 空氣預熱器效果逐漸變差,入爐空氣溫度變低使天然氣消耗增多,從而導致能耗增高。
空氣溫度與煙氣溫度曲線圖
每隔5天的監(jiān)測數(shù)據變化可知:空氣入爐溫度越來越低,煙氣排煙溫度越來越高。
1.3 本公司常減壓裝置換熱網絡經過優(yōu)化調整后,原自產0.4MPa過熱蒸汽量顯著減少。減壓爐(F-102)過熱蒸汽管線數(shù)量過剩。
1.4 加熱爐在較高負荷情況下,易產生供風不足,或者是負壓不夠,這種情況會引起裝置生產問題,需要進行生產調整[1]。
1.5 加熱爐爐壁溫度過高,散熱損失較大,加熱爐熱效率低。不但嚴重影響了設備的安全運行,還制約了單位加工費的降低,直接影響企業(yè)的經濟效益。
常減壓裝置加熱爐在運行的過程中其運行系統(tǒng)往往會產生各種各樣的問題,究其原因主要由幾個方面的內容:
2.1 空氣預熱器原因分析
裝置加熱爐(F-101,F(xiàn)-102)設計熱效率≮87%,2013 年裝置大檢修發(fā)現(xiàn)常壓爐(F-101)空氣預熱器熱管翅片結鹽、腐蝕嚴重,排煙熱損失較大。同時因為熱管預熱器的最適合煙氣溫度為250℃以下,長期工作在較高溫度下易造成熱管失效。再加之我公司地處海邊,空氣潮濕含鹽量大,易造成空氣預熱器熱管翅片結鹽、腐蝕。
2.2 煙氣流程結構原因分析
本裝置加熱爐煙氣采用聯(lián)合煙道進行外排,即減壓爐產生的煙氣會與常壓爐產生的煙氣匯合后,進入熱管式空氣預熱裝置。造成煙氣產生的流程阻力不斷擴大,嚴重影響加熱爐負壓。這個過程中,高溫與低溫之間產生的煙氣會在重合煙道當中出現(xiàn)互串或者是熱損失,這會在一定程度上影響煙氣余熱回收利用。
2.3 吹灰機原因分析
預熱器上設置有一臺聲波吹灰器,現(xiàn)場使用發(fā)現(xiàn)吹灰效果較差。吹灰器的故障率發(fā)生較高,嚴重影響了吹灰效果。會造成對流受熱面產生大量的積灰,影響熱阻。
2.4 加熱爐爐壁熱損失
裝置加熱爐由于使用時間較長,襯里老化、脫落等各種原因,導致加熱爐散熱損失增大,局部過熱超溫,引起熱效率下降,熱效率一般在85-86%左右,達不到原設計值或公司考核要求。
就目前常減壓裝置加熱爐系統(tǒng)出現(xiàn)的問題來看,節(jié)能改造至關重要。主要可以通過一下幾個方面進行節(jié)能,具體分析如下:
3.1 可將對流室中段部分蒸汽管改為原料油排管,將對流室中段的4排蒸汽管切除,在原位置改為3排原料油排管,來提高熱量的利用率。并對翅片管的大小以及翅片之間的相關距離進行合理增大,以有效就降低阻力,實現(xiàn)節(jié)能改造。
3.2 將原F-101對流頂部的空氣預熱器拆除,在拆除留下的空檔內,新做集合煙道。添置一臺放置于地面的擾流子翅片管/熱管式空氣預熱器,其中,擾流子翅片管部分為高溫段煙氣/空氣換熱管,用以適合320℃以上的高溫煙氣,熱管部分用于低溫段,以加強傳熱并減輕換熱器重量,其中在煙氣溫度低于140℃的換熱管段,將采用TP316L 的基管,并以304L 的鋼帶做翅片。這樣做既可提高加熱爐的熱效率(約為93.5%),將煙氣溫度降至120℃以下,又可以在該低溫煙氣工況下,使熱管能足以承受可能的低溫硫露點腐蝕。
3.3 添置一臺鼓風機,并為該鼓風機及原引風機加裝變頻器,以提高風機的節(jié)能水平和工況適應能力。
3.4 在新設計的預熱器上采用激波吹灰器,改換落后吹灰器,消除控制閥失靈故障。有效增強吹灰效果,避免出現(xiàn)襯里損壞及爐管積灰等問題。
3.5 為加熱爐輻射室噴耐高溫反輻射節(jié)能涂料,噴涂后可使襯里涂層外觀均勻,表面不起皮、不開裂,涂層厚度約為3.0±0.2mm,在同等生產工況下,加熱爐爐外壁溫度較噴涂前平均降低15℃左右,極大地降低了加熱爐外壁的散熱損失,進一步提高加熱爐熱效率。
綜上所述,為有效實現(xiàn)加熱爐的節(jié)能改造,要從多方面進行技術改進。在節(jié)能改造過程中要從多角度分析影響加熱爐耗能的原因,并及時采取有效對策實現(xiàn)節(jié)能改造。同時還需結合裝備設置的實際特征進行總體布置,并在此基礎上提出多種操作情況,不斷創(chuàng)新技術,通過技術革新推動節(jié)能方式的完善,真正實現(xiàn)節(jié)能、環(huán)保。
[1]韓剛.節(jié)能技術在焦化污油加工裝置中的應用研究[D].天津:天津大學,2010(12).
[2]王敏,趙東風,王永強,張婷婷.常減壓裝置能耗特點及優(yōu)化用能技術分析[J].現(xiàn)代化工,2014(03).
[3]李志鋒,王勝軍,王振波,章大海.常減壓裝置常底油泵節(jié)能改造[J].化工機械,2012(06).