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        鈦白粉生產沸騰氯化尾氣的處理工藝

        2015-11-25 08:50:04呂海濤張海星于丹丹
        河南科技 2015年15期
        關鍵詞:四氯化鈦鈦白粉堿液

        呂海濤 張海星 于丹丹

        (1.漯河市環(huán)境監(jiān)測中心站,河南漯河 462000;2.漯河興茂鈦業(yè)股份有限公司,河南漯河 462000)

        目前鈦白粉的工業(yè)生產主要有硫酸法和氯化法兩種工藝。依據(jù)國家鈦白粉行業(yè)清潔生產技術推行方案,國家優(yōu)先支持發(fā)展氯化法鈦白粉沸騰氯化技術。但我國的氯化法鈦白粉生產技術本身不成熟、起點低,對其生產過程中的污染物產生情況和污染防治研究較少,生產過程中“三廢”處置問題亦成為困擾氯化法發(fā)展的一個難題[1-3]。

        1 氯化尾氣特征及傳統(tǒng)“兩塔”洗滌工藝

        沸騰氯化法生產包括富鈦料氯化和TiCl4氣相氧化兩個主要工藝過程。富鈦料氯化制取TiCl4是在高溫條件下,富鈦料、石油焦和氯氣在沸騰氯化爐中反應,富鈦料中的TiO2被氯化生成TiCl4,硅、鋁、鐵、鎂等金屬氧化物雜質也都參與反應,生成相應的氯化物進入急冷系統(tǒng)被急劇凝結,分離出來以TiCl4為主的氣體經多級冷凝進入粗貯罐,精制得到純凈的TiCl4供氧化工序。

        正常工況下,氯化法鈦白粉生產過程中的廢氣主要包括氯化爐氯化尾氣、TiCl4精餾系統(tǒng)不凝氣、氧化脫氯尾氣以及氯化爐排渣和收塵渣處理過程產生的廢氣。其中沸騰氯化尾氣(四氯化鈦生產尾氣)排放量大,污染物濃度高,廢氣中含有HCl、Cl2、CO、CO2、SiCl4、TiCl4組分。氯化尾氣主要成分見表1。

        表1 氯化尾氣組成(體積分數(shù))

        傳統(tǒng)上對四氯化鈦生產尾氣采用“兩塔”洗滌處理,即酸洗塔和堿洗塔。先用酸性水噴淋洗滌尾氣,再用堿液噴淋洗滌后放空尾氣。工程上一般采用濕式含氯尾氣處理技術,工藝流程如圖1所示。利用HCl易溶于水以及SiCl4、TiCl4水解特性,首先用酸性溶液洗滌吸收廢氣中氯化氫,TiCl4和SiCl4水解生成鹽酸和相應的氫氧化物,設計兩段吸收系統(tǒng),回收20%稀鹽酸,同時少量氯氣被水吸收生成鹽酸和次氯酸;酸洗后的廢氣經堿洗塔除去其中的Cl2后實現(xiàn)廢氣達標排放[4-7]。

        四氯化鈦生產尾氣除含有CO和CO2、HCl和Cl2可溶性氣體,還有少量的TiCl4和SiCl4。尾氣中TiCl4和SiCl4的含量雖然不高,但TiCl4和SiCl4遇水后極易發(fā)生水解反應,對尾氣系統(tǒng)的運行有重要影響。

        TiCl4+H2O=TiOCl2+2HCl

        SiCl4+4H2O=H4SiO4+4HCl

        生成的TiOCl2和H4SiO4為不溶于水的沉淀物,TiOCl2和H2SiO3在尾氣系統(tǒng)中會堵塞尾氣淋洗塔的噴頭或填料,影響尾氣淋洗效果致使尾氣不能得到充分淋洗,并堵塞尾氣系統(tǒng)管道,造成系統(tǒng)壓力整體升高,進而影響氯化爐的正常運行;同時造成鹽酸中的TiOCl2和H2SiO3黏度很大,難以過濾,以至于廢鹽酸無法處理和綜合利用,而且TiOCl2也沒有得到有效回收,造成資源的極大浪費。

        圖1 “兩塔”處理工藝流程

        2 基于“兩塔”洗滌的改進工藝

        為了實現(xiàn)氯化尾氣綜合利用和環(huán)保達標排放,我們在某鈦白企業(yè)氯化尾氣“兩塔”洗滌工藝處理的基礎上,增加TiOCl2淋洗塔,尾氣處理系統(tǒng)優(yōu)化設計形成“三塔”淋洗工藝,五級洗滌。工藝設備包括TiOCl2淋洗塔、氣霧分離器、酸淋洗塔和堿淋洗塔幾部分,工藝流程如圖2所示,其中酸淋洗塔和堿淋洗塔均為兩級淋洗塔。

        2.1 TiOCl2淋洗塔

        利用TiCl4和SiCl4遇水極易發(fā)生反應的特性,首先采用TiOCl2淋洗塔噴淋水將尾氣中TiCl4和SiCl4除去,待塔中淋洗液中TiOCl2達到一定濃度后回收利用。TiOCl2噴淋液與尾氣采用并流方式接觸,噴淋塔采用空塔式結構,由于汽液兩相并流方式運行,使得汽液兩相接觸時間較短,多層噴頭噴淋出的液體與尾氣選擇性反應,使得尾氣中絕大部分TiCl4和SiCl4得到除去而不會吸收太多的HCl和Cl2。TiOCl2淋洗塔既回收了尾氣中的鈦元素,又避免了酸淋洗塔中副產品鹽酸中的TiOCl2含量過高而致使鹽酸難以處理的問題。即洗滌除去固體雜質,以保證后續(xù)回收的鹽酸較為干凈,利于銷售和使用。

        圖2 “三塔”處理工藝流程(1-TiOCl2淋洗塔,2-氣霧分離器,3-酸淋洗塔,4-堿淋洗塔,5-TiOCl2貯槽,6-TiOCl2泵,7-酸液泵,8-堿液泵)

        2.2 酸洗塔

        酸洗塔主要作用是除去HCl氣體并回收鹽酸。酸淋洗塔采用兩級淋洗塔設計。

        工藝水從第二級酸洗塔加入,當洗滌液鹽酸濃度達到10%時,導入第一級酸洗塔,第一級設計有石墨換熱器,將鹽酸的溫度控制在≤40℃,當鹽酸的濃度達到20%或32%時,送入酸堿罐區(qū)的鹽酸貯罐。系統(tǒng)設計工藝充分利用稀鹽酸的吸收特性,HCl氣體的除去率較高可達99.5%。同時,也有少量的Cl2被酸液溶解吸收。

        由于TiOCl2淋洗塔除去了廢氣中的固體雜質,回收的副產鹽酸較為潔凈,可以用于鈦白粉的包膜工段或銷售。

        酸洗塔第一級吸收塔為4層噴淋洗滌塔,第二級收塔為帶逆噴管的4層噴淋洗滌塔,在每個塔上部設置高效氣液分離器。

        2.3 堿洗塔

        廢氣中的HCl用水吸收生成鹽酸,也有少量的Cl2被酸液溶解吸收,但氯氣并不能實現(xiàn)達標排放。

        目前的氯氣吸收工藝主要有堿液中和法和氯化亞鐵吸收法[8]。堿液中和法通過氯氣與液堿發(fā)生化學中和反應,將氯氣轉化為溶解性的次氯酸鈉和氯化鈉;氯化亞鐵吸收法是通過氯氣與氯化亞鐵化學反應生成三氯化鐵,再以鐵作為還原劑,將三氯化鐵還原為氯化亞鐵。

        因廢氣經兩級洗滌后較為潔凈,本系統(tǒng)采用堿液中和法,在除去Cl2的同時可以回收副產品NaClO,用于公司的污水處理系統(tǒng)。

        在系統(tǒng)中設置兩級堿洗淋洗塔。廢氣中的氯氣、剩余的HCl以及其他酸洗等氣體用堿溶液吸收。堿液可以采用NaOH或Ca(OH)2。主要反應如下:

        NaOH+HCl=NaCl+H2O

        2Ca(OH)2+HCl=NaCl+H2O

        2NaOH+C12=NaCIO+NaCI+H2O

        2Ca(OH)2+2Cl2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O

        堿洗塔工藝采用石灰乳洗滌中和比較經濟,其中要求石灰乳CaO含量為95~105g/L。

        堿淋洗塔上部設有噴淋裝置,噴淋含堿水溶液,氣相由堿淋洗塔下部進入,氣液兩相逆流方式運行,凈化后的空氣排空。

        3 尾氣處理效果

        公司Φ3 600mm沸騰氯化爐氯化尾氣經TiOCl2淋洗+酸洗滌回收鹽酸+石灰乳洗滌中和氯的三級處理工藝,設計的氯化工藝廢氣處理系統(tǒng)氣量為17 000m3/h。

        取樣檢測表明,排空廢氣HCl平均排放濃度為7.90mg/Ndm3、平均排放量為0.20kg/h(執(zhí)行標準值為:100mg/Ndm3和 2.0kg/h);Cl2平均排放濃度為 0.58mg/Ndm3、平均排放量為1.43×10-2kg/h,執(zhí)行標準值為65 mg/Ndm3和1.89kg/h;CO平均排放量99.7kg/h,執(zhí)行標準178kg/h,均達到GB16297—1996《大氣污染物綜合排放標準》表2中的二級標準限值。

        4 結語

        氯化法鈦白粉生產過程產生大量氯化尾氣,經“三塔”淋洗工藝處理后,不僅最終尾氣排放達到國家排放標準,而且實現(xiàn)了氯化尾氣的綜合利用,為廢物的利用尋求一條合理的途徑。試運行結果表明,該工藝具有處理材料來源廣泛,使用運行成本低廉的特點。

        [1]李建軍,劉建良,史勤愷.氯化法鈦白粉工業(yè)化生產三廢處理與利用[J].云南冶金,2013,42(2):59-63.

        [2]賈榮暢,齊魯,周倜,等.氯化法鈦白粉生產工藝及產污環(huán)節(jié)分析[J].山東化工,2014,43(7):112-114.

        [3]陳鋼.氯化法生產鈦白的三廢治理[J].工業(yè)安全與環(huán)保,2008,34(4):47-50.

        [4]金芳榮,李衛(wèi)紅,尚東,等.四氯化鈦生產工藝中的新型尾氣處理裝置[J].工業(yè)安全與環(huán)保,2014,40(12):75-79.

        [5]茅康林.海綿鈦氯化過程中尾氣吸收設計特點[J].有色金屬設計,2014,41(1):25-27.

        [6]唐道文,晉克勤,黃碧芳,等.海綿鈦氯化尾氣治理的試驗研究[J].輕金屬,2013(3):54-57.

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        [8]肖遠雄,王金泉,吳子鋒,等.兩種氯氣吸收裝置的工藝比較[J].廣東化工,2008,35(3):42-43.

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