李 樂
(河南神火集團有限公司, 河南永城市 476600)
某礦區(qū)廣泛發(fā)育有玲瓏花崗巖,控礦結構屬于東北向大斷裂類型的次級東北向的韌性剪切帶,主要礦石種類為黃鐵娟英巖、糜棱巖,在礦石中,黃鐵礦、自然金、黃銅礦、方鉛礦、銅藍是主要的組成部分,脈石礦物主要由白云母、方解石、石英構成,從內(nèi)向外圍巖蝕變分別為娟英巖化、黃鐵娟英巖化、硅化、綠泥石化。圍巖和礦體主要由閃長巖和娟英巖構成,礦巖穩(wěn)固性良好。
當前,該礦區(qū)三號礦脈是投入生產(chǎn)的主要礦脈,主要使用上向水平分層尾砂充填采礦方法開采。
采場沿礦體走向布置,礦塊長度為21~31 cm,礦體的水平厚度為4~13 m,底柱的高度為5 m,高度為40 m,在采場外側布置一條脈外人行井,在脈內(nèi)布置一條留井兼作為充填泄水井和一條與上中段連通的脈內(nèi)人行充填天井。采場面積控制在400 m2以內(nèi),分層回采高度控制在2 m以內(nèi),分層控頂高度不超過3.5 m。
主要回采工序有爆破、鑿巖、通風、出礦、排險、溜井、清底、混凝土擋墻澆筑、填充、平場等[1]。使用7655氣腿式鑿巖機鉆鑿水平落礦淺孔,使用人工和鏟運機進行出礦。根據(jù)此礦區(qū)的具體情況,通常18 d左右完成一個采充循環(huán)。水平炮孔的孔距設計為1.3 ~1.4 m,最低抵抗線為 0.6 ~0.7 m,按照 0.65~0.7的系數(shù)進行裝藥,交錯排列炮孔,使用毫秒延期導爆管雷管、巖石銨梯炸藥進行爆破。采場充填完成后,要保證充填面和頂板的高度在1.4 m左右,并在這個基礎上根據(jù)設計要求對回采順序進行設計,落礦分兩次進行,首次落礦的高度為1.3~1.4 m,爆破結束后進行排險、通風和出礦,然后再次進行落礦。落礦高度為1.3~1.5 m,落礦結束后采場控頂高度要在3.5~4.5 m以下。經(jīng)過一年的統(tǒng)計,中段年平均每月的采礦強度為8.26 t/m2。
為了提高采場的生產(chǎn)力,分別選擇了幾個采場進行了光面爆破控頂技術試驗,在確保施工安全的基礎上,盡可能的增大分層回采高度,降低在回采施工中清底、充填準備以及平場的時間,在不改變礦勞動組織基礎上,提高采場生產(chǎn)能力[2]。
在使用光面爆破控頂技術施工的過程中,仍然使用原有的設備進行采場落礦施工,為了降低爆破施工破壞采場頂板,在采場頂板布置一排光面炮孔,以便提高頂板的穩(wěn)定性,保證施工的安全,在進行分層回采二次壓礦施工中,普通落礦炮孔要超前一排炮,且對前排普通落礦炮孔和后面光面炮孔同時進行鑿巖爆破[3]。
根據(jù)采場礦石破碎程度和炮孔集中度確定光面爆破層的厚度,孔距為0.6~0.7 m,孔深為3 m,為了保證光面爆破的效果,要根據(jù)施工現(xiàn)場的具體情況對炮孔參數(shù)進行調(diào)整。在落礦孔爆破后,如果和頂板的距離過遠,可以在光面孔布眼的過程中,對光面炮孔參數(shù)和裝藥量進行調(diào)整,或者在其下方布置落礦孔。
光面爆破使用不耦合、不連續(xù)的裝藥方式,將銨梯炸藥分成數(shù)段,裝藥量為0.14~0.15 kg/m,使用導爆索起爆孔內(nèi)裝藥,用火雷管引爆。盡可能的在相同的平面鉆鑿光面炮孔,從而保證爆破后頂板的平整性,通常設置3°~5°的炮孔仰角,兩排炮孔銜接位置錯臺的高度要在0.2 m以下。如圖1所示。
使用光面孔爆破后,采場的頂板相對來說較為平整,光面孔半邊殘留率在88%,而且將邊幫和頂板交接處的位置做成拱形,有效的提高了頂板的穩(wěn)固性[4]。在使用光面爆破控制技術進行施工的過程中,分層控頂高度在5.5 m以下,采場分層回采高度在4 m以下,因為分層回采高度的增大,有效的降低了采場循環(huán)施工的次數(shù),降低了采場的清底時間、充填準備時間和平場時間,生產(chǎn)能力得到了提升,統(tǒng)計顯示,每月采礦的強度為9.64 t/m2。
圖1 炮孔采場落礦布置
光面爆破控頂技術由于增加了炮孔的數(shù)量,導致作業(yè)量增大。光面爆破控頂技術落礦單位鑿巖施工量為0.52 m/t,普通爆破單位落礦的鑿巖施工量為0.43 m/t,鑿巖作業(yè)量提高了22%,施工成本每噸增加了1.07元。在此工程中,實際的單位炸藥消耗量為216 g/t,使用普通爆破方法施工,每噸需消耗0.67元的炸藥,而使用光面爆破控頂技術進行施工,炸藥消耗量為211 g/t,炸藥的成本每噸降低了0.04元,而使用導爆索起爆、導爆管引爆,增加了爆破成本,每噸爆破的成本提高了0.38元,在對其進行綜合計算后得出,每噸的爆破成本提高了1.42元。
因為是在充填尾砂面上進行落礦,為了降低礦石的損失量和粉礦的回收量,要對薄層尾砂進行清底回收,按照一個采場的回采高度為35 m進行計算,普通爆破落礦時,一個采場可以分成16個分層進行回采,分層高度為2.2 m,使用光面爆破控頂技術可以分成7個分層進行施工,各個分層的高度為5 m。分層清底尾砂的密度為1.81 t/m3,分層清底尾砂的厚度為0.21 ~0.31 m,礦石的密度為2.76 t/m3,設計采場的高度為36 m,由于使用光面爆破控頂技術,清底的礦石貧化率為3.73%,普通爆破清底造成的貧化率為8.25%,對比可知,貧化率降低了4.52%,按照每天處理1000 t的量進行計算,每天可以降低44.8 t尾砂進入選廠,對選廠處理費用、運輸費用和排放費用進行均攤后,每噸的成本為1.07元,此工程清底和充填后的費用為3.1元/m,每噸降低了0.27元。對以上情況進行綜合計算得出,使用光面爆破控頂技術每噸可以減少1.54元的后期費用,綜合成本每噸要比普通爆破技術低0.14元[5]。
綜上所述,使用光面爆破控頂技術進行施工,取得了良好的效果,提高了施工效率,降低了施工成本。不過在實際的施工過程中,仍然存在一些問題,因此對光面爆破控頂技術進行了改進。
(1)加大光面爆破孔的孔間距,中間使用了空孔導向,可降低導爆索的使用量,減少了爆破成本。
(2)在炸藥爆破臨界直徑的基礎上,使用直徑較小的藥卷,增大藥卷和炮孔的直徑比,盡量均勻分布孔內(nèi)炸藥,可降低爆破對頂板損壞的程度。
(3)在爆破落礦孔時,使用V形起爆順序進行起爆,可降低爆破成本和爆破工作量。
(4)對于面積比較大的采場,為了提高鑿巖質量和效率,使用鑿巖臺車進行鑿巖,同時保證同排光面爆破孔同時起爆,提高光面爆破的效果。
[1]劉海增.光面爆破技術在不穩(wěn)固采準巷道中的應用[J].中國礦山工程,2006,35(1):32-34.
[2]王曉義.如何在軟巖中實現(xiàn)光面爆破[J],煤炭技術,2009,28(7):101-102.
[3]盧 霞.阮喜清.光面爆破控制采場頂板技術的應用[J].有色金屬(礦山部分),2008,60(4):48-49.
[4]王善功,姜順鵬,張永林,等.大面積暴露頂板維護與安全預警技術的研究與應用[J].金屬材料與冶金工程,2012(S1):182-183.
[5]國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局,國家煤礦安全監(jiān)察局.防治煤與瓦斯突出[M].北京:煤炭工業(yè)出版社,2009.