陳德生 張 敏 彭金龍 張 鐸 王 凱
(許繼電氣股份有限公司,河南 許昌 461000)
2014年4月11日,該站發(fā)生一起10kV母線三相弧光短路故障,當(dāng)時,1#主變及2#主變均在運(yùn)行狀態(tài),1#主變保護(hù)為微機(jī)保護(hù),2#主變保護(hù)為電磁型常規(guī)保護(hù),故障時,2#主變低壓側(cè)保護(hù)動作,跳開低壓側(cè)斷路器,但1#主變保護(hù)未動作,致使該站上一級線路保護(hù)動作。事故后,1#主變保護(hù)裝置只有復(fù)合電壓動作信息,此外無任何故障記錄。
110kV進(jìn)線 5023、5083運(yùn)行,1#主變及 2#主變運(yùn)行,10kV線路316、332、334等運(yùn)行。主接線如圖1所示。
圖1 系統(tǒng)主接線圖
母線接線方式為單母分段帶旁母[1],當(dāng)時低壓母聯(lián)處于合閘位置。
2014年4月11日,10kV母線三相弧光短路故障,2#主變低壓側(cè)保護(hù)動作,跳開低壓側(cè)斷路器,但1#主變保護(hù)未動,致使該站上一級線路保護(hù)動作。事故后,1#主變保護(hù)裝置只有復(fù)合電壓動作信息,此外無任何故障記錄。
2014-04-11 17∶19∶15.844 1#主變保護(hù)復(fù)壓動作,動作時間100ms,動作值如下。
表1 高壓側(cè)動作值
表2 中壓側(cè)動作值
表3 低壓側(cè)動作值
2014-04-11 17∶19∶15.828 中壓側(cè)TV斷線動作,動作時間80ms,動作值見表4。
表4 中壓側(cè)TV斷線動作值
2014-04-11 17∶19∶17.699 裝置 0067次上電起動。
2014-04-11 17∶19∶32.786 10kV 316 線裝置,電流III段動作,動作時間502ms,動作值見表5。
表5 316線電流Ⅲ段動作值
表6 1#主變定值
表7 2#主變定值
表8 10kV 316線定值
17時19分 15秒 828毫秒1#主變保護(hù)中壓側(cè)TV斷線動作,由于中壓側(cè)報TV斷線,所以不再對中壓側(cè)復(fù)合電壓進(jìn)行判別,根據(jù)復(fù)合電壓動作報告,也不是由高壓側(cè)起動的(TV斷線閉鎖定值為1,在TV斷線后退出該側(cè)復(fù)壓動作判別),可以判定是低壓側(cè)復(fù)合電壓動作,故障時刻保護(hù)裝置的復(fù)合電壓動作。由復(fù)合電壓動作報告可以看出,低壓側(cè)也應(yīng)該發(fā)生TV斷線,而低壓側(cè)TV斷線未動作,是由于當(dāng)時故障電流大于低壓側(cè) TV斷線閉鎖電流值5.1A。圖2為TV斷線邏輯圖。
由此可以得出結(jié)論:裝置的復(fù)壓動作是由主變低壓側(cè)起動的,在故障時刻主變低壓側(cè)復(fù)壓開放。
17∶19∶15.844 1#主變保護(hù)復(fù)合電壓動作,17∶19∶17.699 1#主變保護(hù)裝置 0067次上電起動,根據(jù)報文可以判定在復(fù)合電壓動作后,保護(hù)裝置出現(xiàn)過斷電現(xiàn)象,而且在復(fù)合電壓動作1.855s后裝置又重新上電,后經(jīng)過分析和詢問用戶得知:由于該站正處于改造階段,改造過程中,直流屏未能及時接入,而是采用將所用變的交流整流為直流的方式供電,所以,當(dāng)旁母發(fā)生弧光短路時,電流增大,所用變電壓降低,導(dǎo)致全站裝置失電而在故障發(fā)生時未能及時動作。故對1#主變保護(hù)裝置來說有0067次上電起動報文。并且根據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)歷史記錄,在17∶23∶05左右,規(guī)約轉(zhuǎn)換器全部恢復(fù)通信,可以肯定在故障發(fā)生時刻全站失電,監(jiān)控系統(tǒng)重啟,才會有所有規(guī)約轉(zhuǎn)換器通信恢復(fù)的報文,所以保護(hù)裝置當(dāng)時沒有動作主要是由于裝置失電。
圖2 TV斷線邏輯圖
該站 1#主變 CT變比為 2000/5,2#主變 CT變比為 1200/5,1#主變保護(hù)動作電流定值為 6A,2#主變動作電流定值為7A,根據(jù)2#主變動作電流值,可折算一次值大概為1680A,而使1#主變保護(hù)動作的一次電流值至少要達(dá)到 2400A,在該站所用變電壓恢復(fù)后,可以肯定電流值小于2400A。在該站所用變電壓恢復(fù)后,可以肯定電流值肯定小于2400A。根據(jù)10kV 316線動作報告,故障時二次電流為8.8A左右,10kV 316線變比為200/5,折算到1#主變的電流也只有0.88A,并沒有達(dá)到1#主變復(fù)壓過流動作定值。根據(jù)316線的動作報告,可以肯定的是該線路動作時為三相短路故障,且動作正確,由于投運(yùn)時該線路的控制電源根據(jù)操作規(guī)程的要求沒有合上,所以該線路開關(guān)在故障時刻沒有跳開,該線路速斷動作電流為 40A,折算到 1#主變也只有 4A,所以在裝置恢復(fù)送電后,故障已經(jīng)由弧光短路發(fā)展為三相短路故障,故障電流已經(jīng)降低,達(dá)不到主變低壓側(cè)動作電流[2],此時 1#主變保護(hù)裝置仍然不會動作,最終導(dǎo)致上一級越級跳閘,1#主變保護(hù)裝置的定值配置不合理,需要根據(jù)地區(qū)實際情況重新核對整定[3]。
根據(jù)10kV 316線動作報告二次電流為8.8A左右,變比為200/5,折算到主變的電流只有0.88A;根據(jù)10kV 316線的動作報告,可以肯定的是該線路動作時為三相短路故障,且動作正確,由于該線路的控制電源根據(jù)操作規(guī)程要求沒有給上,所以該線路開關(guān)未能跳掉,最終導(dǎo)致上一級越級跳閘[4]。該線路速斷動作電流為40A,折算到主變也只有4A,所以在裝置恢復(fù)送電后,故障已經(jīng)由弧光短路發(fā)展為三相短路故障,故障電流已經(jīng)降低,此時1#主變保護(hù)裝置仍然不會動作。
在改造站施工過程中,現(xiàn)場情況比較復(fù)雜,危險點比較多,帶電設(shè)備和不帶電設(shè)備均有,要設(shè)置好警示牌等告警標(biāo)志,并且必須要保證站內(nèi)電源的穩(wěn)定,直流系統(tǒng)必須是帶有蓄電池組,防止出現(xiàn)意外情況斷電,而造成站內(nèi)運(yùn)行的保護(hù)測控及通訊等裝置失電,從而對運(yùn)行帶來隱患。
應(yīng)充分考慮變電站內(nèi)的各種情況,針對可能出現(xiàn)的各種意外做好應(yīng)對措施,從而保證變電站內(nèi)所有設(shè)備穩(wěn)定、可靠運(yùn)行[5]。
[1] 李鵬博, 蘇文博, 張高峰. 繼電保護(hù)事故處理技術(shù)與實例[M]. 北京: 中國電力出版社, 2002.
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