常瑋, 易先中,, 萬繼方, 魏世忠, 江勝宗
(1.長江大學(xué)a.非常規(guī)油氣湖北省協(xié)同創(chuàng)新中心,湖北 荊州 434025;b.機(jī)械工程學(xué)院,湖北 荊州 434020;3.北京加華維爾能源技術(shù)有限公司,北京 100028)
在石油開采鉆井過程中鉆井管柱與井壁之間會(huì)產(chǎn)生摩阻力,根據(jù)鉆柱運(yùn)動(dòng)形式的不同將此摩阻力分為軸向摩擦阻力和周向摩擦扭矩。然而,在復(fù)雜結(jié)構(gòu)井造斜段以下的滑動(dòng)鉆井中,鉆柱倚靠在下井壁上,使得鉆柱和井眼之間的摩擦阻力急劇增大,導(dǎo)致鉆壓不能有效地傳遞至鉆頭,降低鉆井效率。摩擦力過大還會(huì)引發(fā)鉆桿屈曲,并最終鎖死,導(dǎo)致鉆井事故的發(fā)生。
鉆井摩阻產(chǎn)生的原因較多,主要有[1]:1)井斜角變大,鉆柱對(duì)井壁的載荷也將隨之增大,最終導(dǎo)致鉆柱運(yùn)動(dòng)阻力變大;2)當(dāng)液柱與地層形成較大壓差時(shí),導(dǎo)致鉆柱壓向井壁,產(chǎn)生推靠力,易形成壓差卡鉆;3)洗井效果差,形成嚴(yán)重的井眼巖屑床和井壁坍塌掉塊,極易導(dǎo)致砂橋卡鉆;4)井眼周圍應(yīng)力分布不平衡導(dǎo)致井眼變形,鉆井摩阻增大。
鉆井摩阻較大為鉆井工程帶來了很多麻煩[2]:1)鉆柱在起下鉆時(shí)困難很大,起鉆時(shí)受到超重負(fù)荷,下鉆時(shí)受到較大阻力;2)滑動(dòng)鉆進(jìn)的過程中不能有效地將鉆壓傳遞至鉆頭,鉆速小,效率低;3)旋轉(zhuǎn)鉆進(jìn)過程中周向摩扭矩很大,導(dǎo)致鉆柱強(qiáng)度破壞;4)套管下入過程中阻力較大,無法入底,并且被嚴(yán)重磨損。
目前,國內(nèi)外研究的降低鉆井摩阻和扭矩的手段有很多,如提高鉆井液潤滑性能、隨鉆監(jiān)測摩阻和扭矩、井眼軌跡優(yōu)化、管柱上安裝滾子、采用降低扭矩的專用井下工具[3-8]等等。上述方法有些可以同時(shí)實(shí)施,有些只能用在常規(guī)管柱或連續(xù)管上。而井下機(jī)械振動(dòng)減摩技術(shù)則具有很多優(yōu)勢:1)具有較強(qiáng)的通用性,在常規(guī)管柱鉆井和連續(xù)油管鉆井中均可以使用;2)可以平穩(wěn)地、大限度地傳遞鉆壓,明顯提高鉆速;3)和鉆頭、MWD、LWD等設(shè)備有良好的兼容性,延長鉆頭的使用壽命。
滑動(dòng)鉆進(jìn)時(shí),由于鉆桿的自重以及井眼軌跡的復(fù)雜性,導(dǎo)致鉆柱躺在下井壁上,由于鉆桿不旋轉(zhuǎn)只做軸向運(yùn)動(dòng),機(jī)械鉆速非常低以至于鉆柱處于一個(gè)相對(duì)靜止的狀態(tài),鉆柱在鉆進(jìn)過程中可以近似描述為蠕動(dòng)過程,即在一定時(shí)間內(nèi)鉆柱相對(duì)于井壁靜止,在另外時(shí)間內(nèi)相對(duì)于井壁運(yùn)動(dòng),從而使得摩擦在動(dòng)態(tài)和靜態(tài)之間變換。
靜摩擦力通常比動(dòng)摩擦力大很多,井下機(jī)械振動(dòng)減摩方法則是在管柱上安裝振動(dòng)工具,利用流體通過一定的方式產(chǎn)生振動(dòng),將靜摩擦轉(zhuǎn)變?yōu)閯?dòng)摩擦,從而減小管柱和井壁之間的摩阻,達(dá)到增加傳遞到鉆頭上的有效鉆壓、提高機(jī)械鉆速以及延伸管柱入井位移等目的。軸向水力振動(dòng)器為管柱提供軸向振動(dòng),當(dāng)該軸向激勵(lì)力大于鉆柱的最大靜摩擦力與靜止時(shí)受到的摩擦力的差值時(shí),那么此時(shí)的摩擦力便不再使鉆柱靜止于井壁,鉆柱開始向前運(yùn)動(dòng)。給鉆柱施加軸向振動(dòng)通過改變鉆柱受力狀態(tài)降低摩擦力可以通過疊加原理來解釋[3],設(shè)該軸向振動(dòng)符合正弦曲線,則瞬時(shí)速度v和庫倫摩擦力的有效平均摩擦力 Feff可表示為[8]:
式中:vi為穩(wěn)定的管柱入井速度;vv為速度振動(dòng)幅值;t為時(shí)間;T為振動(dòng)周期;Tf和Tr分別表示正向和反向運(yùn)動(dòng)周期;F0是無振動(dòng)時(shí)的摩擦力。
顯然庫倫摩擦力的有效平均摩擦力小于無振動(dòng)時(shí)的摩擦力。綜上所述,軸向振動(dòng)可以將靜摩擦與動(dòng)摩擦進(jìn)行轉(zhuǎn)化,并且可減小平均摩擦力。
周向水力振動(dòng)器為管柱提供周向振動(dòng),從圖1中可以看出,管柱受到周向振動(dòng)激勵(lì)后管柱與井壁間的接觸力明顯減小,當(dāng)振動(dòng)頻率及沖擊力達(dá)到一定值時(shí)導(dǎo)致管柱與井壁間的接觸面積由無振動(dòng)時(shí)的連續(xù)接觸變?yōu)殚g歇性接觸,接觸面積與接觸時(shí)間均減小,將靜摩擦轉(zhuǎn)化為動(dòng)摩擦,降低摩擦因數(shù),降低管柱摩阻力。
圖1 滑動(dòng)鉆進(jìn)管柱受力圖
黃113-55井位于寧夏自治區(qū)鹽池縣麻黃山鄉(xiāng)后洼村,構(gòu)造屬伊陜斜坡,目的層位為長611,其完鉆井深為3289 m,完井方式為套管固井,水平段長度600 m,井身結(jié)構(gòu)如圖2所示。該井于2013年6月19日開鉆,表層下深384 m,2013年6月23日二開,造斜點(diǎn)2 240 m,入窗點(diǎn)2 775 m,7月4日06:00完鉆。直井段打至2 240 m時(shí)起鉆換造斜段鉆具組合,下入周向水力振蕩器。
圖2 黃113-55井身結(jié)構(gòu)
1)第一趟鉆。
a.2013年6月26日下入造斜段鉆具組合:φ212.7PDC×0.35+φ206LZ×1.25°×8.32+MWD 接頭×0.89+φ165NDC×9.30+461×410×0.5+φ127HDP×87.1(3 柱)+φ165周向水力振蕩器(3.59)+φ127DP(12柱)+φ127HDP(12柱)+φ127DP。水力振蕩器安放位置距鉆頭106.46 m。
b.鉆進(jìn)中情況。6月26日下鉆到底,造斜段鉆進(jìn),2 240 m入井,7月1日2 775 m出井。鉆井參數(shù)為:立壓12~15 t,轉(zhuǎn)速 LZ,排量 34 L/s,鉆井液密度 1.02~1.16 g/cm3。其中,26~28日,井斜<60°,無托壓現(xiàn)象,只有 28日有輕微黏阻。29日~下月1日井斜>60°,出現(xiàn)輕微黏阻托壓嚴(yán)重的現(xiàn)象,滑動(dòng)時(shí)鉆壓加至24~30 kN,下放摩阻60 kN,上提摩阻80 kN。
圖3 水力振蕩器安裝示意圖
該趟鉆(造斜段)使用井段2 240~2 775 m,時(shí)間共109 h,數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如表1所示。
表1 造斜段鉆進(jìn)數(shù)據(jù)
2)第二趟鉆。
a.2013年7月2日下入水平段鉆具組合:φ212.7PDC×0.35+φ204LZ×1.25°φ206×8.32+φ209 球扶×0.96+461×460×0.5(回壓閥)+MWD 接頭×0.89+φ165NMDC×9.3+461×410×0.5+φ127HDP×87.1(3柱)+φ165周向水力振蕩器(3.59)+φ127DP(32 柱)+φ127HDP(12 柱)+φ127DP 水力振蕩器安放位置距鉆頭107.92m。
b.鉆進(jìn)中情況。7月2日下鉆到底,水平段鉆進(jìn),2778 m入井,7月4日3 409 m出井。鉆井參數(shù)為:立壓19~21t,轉(zhuǎn)速 75+LG,排量 34 L/s,鉆井液密度 1.16~1.22 g/cm3,上提摩阻最大達(dá)160 kN,下放摩阻最大達(dá)120 kN。共入井54h,進(jìn)尺634m,其中純工作時(shí)間45h,機(jī)械鉆速14.1m/h?,F(xiàn)場鉆壓加至80 kN泵壓19~21 MPa,考慮到現(xiàn)場設(shè)備的使用情況,未再增加鉆壓。
該趟鉆(水平段)使用井段2775~3409m,時(shí)間共54h,數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如表2所示。
表2 水平段鉆進(jìn)數(shù)據(jù)
黃平113-5、塬平53-22-1,目的層為長611,儲(chǔ)層一致,鉆頭212.7M14941包井鉆頭,造斜段立林9LZ165×1.25°φ206 螺桿,水平段立林 9LZ165×1.25°φ204 螺桿,統(tǒng)計(jì)其相同井段的滑動(dòng)、復(fù)合機(jī)械鉆速如表3、表4、表5所示(注:塬平53-22-1井為未使用周向水力振蕩器,且數(shù)據(jù)來源于定向井施工記錄)。
表3 造斜段對(duì)比表
表4 水平段對(duì)比表
圖5 滑動(dòng)對(duì)比表
1)周向水力振蕩器對(duì)MWD儀器信號(hào)采集和解釋沒有明顯的影響。
2)周向水力振蕩器在造斜段能有效地降低滑動(dòng)鉆進(jìn)時(shí)的摩阻阻力,從而能夠改善鉆壓傳遞效果,降低托壓對(duì)滑動(dòng)鉆進(jìn)的影響,提高滑動(dòng)效率。
3)進(jìn)入水平段后,水力振蕩器的使用造成泵壓過高,導(dǎo)致鉆壓不敢加大,水平段復(fù)合鉆進(jìn),鉆壓6t,泵壓20MPa。加不上壓影響水平段鉆時(shí)。
4)斜井段進(jìn)入60°以后,出現(xiàn)輕微黏阻托壓嚴(yán)重的局面;水平段托壓嚴(yán)重;滑動(dòng)速度比較發(fā)現(xiàn),造斜段提高38.81%。水平段控制鉆壓,降低29.15%,因造斜段滑動(dòng)時(shí)間長,能充分發(fā)揮水力振蕩器效果,建議只在造斜段使用。
通過本文分析表明,周向水力振蕩器能有效地降低滑動(dòng)鉆進(jìn)時(shí)的摩阻阻力,從而使鉆壓更有效地傳遞至鉆頭,有利于井眼的延伸,提高鉆井效率。由于此次水平段鉆井使用周向水力振蕩器效果不是很明顯,因此本文為后續(xù)的工作提以下幾點(diǎn)建議:進(jìn)一步進(jìn)行現(xiàn)場試驗(yàn),根據(jù)水平段長度和效果總結(jié)周向振蕩器的最佳加入位置;拆卸分析使用的振蕩器磨損狀況,結(jié)合入井使用時(shí)間,推薦井下有效工作周期;在斜井段進(jìn)一步試驗(yàn),以解決目前斜井段進(jìn)入60°以后托壓嚴(yán)重的局面。
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