彭濤 曹汝鵬
(興安熱電公司,內蒙古興安盟 137400)
電除塵頂部振打裝置的運行與維護
彭濤 曹汝鵬
(興安熱電公司,內蒙古興安盟 137400)
采用頂部振打的電除塵在很多工礦企業(yè)中都有應用,如果運行維護不夠及時,將會造成電除塵故障停運、設備損壞、除塵效率降低等一系列問題。運行維護及時是關鍵,但怎樣既保證運維及時又能夠最大限度的延長運維時間,降低運維費用,這是值得我們研究的。本文主要研究如何既能及時做到運行維護,又能最大限度地降低維護費用,保證電除塵的安全運行和除塵效率。
電除塵 頂部振打 運行維護 經(jīng)濟
隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展,人民生活水平的日益提高,國家對大氣質量控制要求越來越嚴,同時也對除塵設備的性能及可靠性提出了更高的要求。我國工業(yè)使用的除塵器很多是采用頂部振打裝置的,一旦出現(xiàn)故障將會影響企業(yè)的正常生產(chǎn),煙塵排放濃度超標,環(huán)保壓力增大。本文主要研究如何既能及時做到運行維護,又能最大限度地降低維護費用,保證電除塵的安全運行和除塵效率。
隨著環(huán)境保護要求的日益提高,國家在環(huán)保方面要求更加嚴格,發(fā)電企業(yè)煙塵排放必須達到50毫克/立方米,煙塵在線監(jiān)測數(shù)據(jù),實時傳送至環(huán)保部門,這就要求電除塵設備的性能及可靠性要非常高。一旦振打裝置失靈或損壞,將會導致電除塵極板掛灰嚴重,除塵效率降低。
興安熱電公司二電廠#1、#2鍋爐裝設的兩臺電除塵器2006年投入運行。該電除塵為四電場結構,陰陽極采用頂部電磁錘振打裝置。下部采用氣力輸灰系統(tǒng),將灰斗內的灰送至灰?guī)臁k姵龎m在2009年以后運行中設備故障頻繁,運行中的電場經(jīng)常跳閘,或者電壓升不上去,嚴重影響鍋爐及輔機運行安全。我公司在電除塵器運行管理及運行規(guī)程中明確規(guī)定,電除塵是重要環(huán)保設備,環(huán)保安全等同于生產(chǎn)安全,必須加強電除塵運行維護管理,確保其完好投入運行,以提高電除塵的運行效率。
表2 統(tǒng)計表
電除塵故障經(jīng)過統(tǒng)計基本分為振打裝置故障,電場內部故障,下部倉泵故障。
以下為統(tǒng)計圖表1。
根據(jù)調查表繪制如下統(tǒng)計表2。
通過以上圖表可以看出電除塵振打裝置設備故障頻率與頻次最高,占總設備故障數(shù)的81.52%,月平均18.75次。是造成電除塵設備故障的主要問題。
圖1 密封膠套
圖2 擊穿的絕緣振打棒
而且經(jīng)過對所有發(fā)生故障的情況和現(xiàn)場交接班記錄查閱,分析,電除塵電場內部故障由積灰造成,清灰是電除塵器運行過程中的一個重要環(huán)節(jié)。清灰不力,將導致極板極線上粉塵越積越多,電暈放電效果大大下降,導致除塵效率下降;作為電除塵器本體部分的重要結構部件,陰、陽極振打系統(tǒng)的清灰效果對電除塵器可靠運行及效率的保證極為重要。振打裝置工作正常后,可以清除極板極線積灰情況,電場內部故障次數(shù)也可降低。所以頂部振打裝置的運行維護是保證電除塵運行可靠性的根本。
圖3
圖4
圖5 原振打裝置 加裝防雨外殼的振打裝置
經(jīng)過對振打裝置解體檢查,綜合分析我公司電除塵頂部振打裝置的問題主要有:密封膠套老化;振打錘損壞結構不合理;振打桿結構設計不合理;振打力設置偏大;振打裝置露天設置,無防雨措施。
首先密封膠套老化,如圖1。
密封膠套是橡膠制品,由于頂部振打裝置為露天設計,在投入運行后,沒有頂部防雨棚的情況下、密封膠套直接暴漏在陽光下,會加速橡膠的老化、開裂,損壞。并且振打裝置運行后對其有機械應力,使其很快就開始有破損情況出現(xiàn),密封喉箍脫落更是加速了橡膠部件老化與損壞。密封膠套損壞后雨水和積雪溶化后、冷空氣進入電場內部,繼而導致絕緣振打棒擊穿,電場短路跳閘等故障的發(fā)生。如圖2。
振打錘與振打桿結構設計不合理,運行壽命太短。振打桿一旦損壞,直接導致密封橡膠套損壞。原振打桿空心鋼管很多都是腐蝕損壞,損壞后振打裝置無法正常工作。空心鋼管的抗銹蝕和擊打能力比較弱,尤其是在振打裝置長期運行時,很容易被打壞,且無法修復,振打裝置不能正常工作,只能停爐后更換。
原振打錘的結構設計中,防磁部分的白鋼特別容易脫落,脫落以后,振打裝置無法工作?,F(xiàn)狀是振打錘下部的白鋼片非常易脫落,檢修人員只能按原來結構進行焊接,但效果不好,達不到長期使用要求。即使更換新的備件,也會有白鋼片脫落的情況,其現(xiàn)有結構設計不合理,比較易損壞。損壞后振打裝置無法正常工作。
進行這些分析后,決定對振打桿和振打錘結構進行改進,針對原振打錘在結構上的問題,即防磁白鋼片非常易脫落的情況,在對振打錘結構進行重新設計后,重新定制,達到了既能保證振打強度,還要保證防磁白鋼部分與砧鐵連接牢固的要求,如圖3。
原振打桿是空心鋼管結構,重新進行了設計,采用頂部、底部鑲嵌焊接承擊砧柱體,空心鋼管,更改設計為實心鋼柱結構,如圖4。
達到了既能保證能夠傳導振打強度,抗腐蝕能力增強(實心圓鋼柱體抗腐蝕能力遠遠強于空心鋼管),還保證承擊砧鐵不被打壞或是凹陷至鋼管內部等情況發(fā)生。
在振打力設置上也不要設成最大,根據(jù)燃煤的變化進行及時更改。振打力從上往下傳遞,實際的振打力分布為上部大下部小,符合振打機理。振打力方向平行極板平面從上至下與粉塵的落灰方向一致,粉塵易成塊狀脫落并更快速落到灰斗??梢杂幂^小的振打力取得較好的清灰效果。其設置值范圍為1KG至18KG,原來以為越大越好,實際運行時一般設置成10KG就可以,長時間使用最大值振打,會導致振打系統(tǒng)故障頻發(fā)。
對于沒有防雨棚的問題,采取每個振打裝置上設計防雨外殼。如圖5。
在進行以上各項改進后,我公司電除塵頂部振打裝置可靠性及完好率都極大地提高了,維護工作量降低了,在兩年多的時間,只發(fā)生過一次振打裝置故障,是接線松動問題。密封膠套、振打桿、振打錘、絕緣振打棒都沒有損壞情況。由于振打裝置工作正常,電除塵的除塵效率一直很好,煙塵濃度保持在50毫克/立方米以內,達到了環(huán)保的要求。
綜上所述,影響振打裝置的因素很多,設計、制造、生產(chǎn)工藝、維護、檢修等等。電除塵頂部振打裝置的完好,是電除塵可靠工作的基本保證,所以在運行維護實踐中摸索總結非常重要,及時檢查處理發(fā)現(xiàn)的缺陷,定期進行更換易損部件,對設計中有問題的部位進行技改也是非常重要的。
[1]王俊民.電除塵工程手冊[S].中國標準出版社,2007-8-1.
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彭濤(1971—),男(漢),四川都江堰人,電氣工程師,主要研究方向:運行管理,現(xiàn)就職于興安熱電公司;曹汝鵬(1978—),男(漢),內蒙古滿洲里人,電氣工程師,現(xiàn)就職于興安熱電公司,主要研究方向:運行管理。