郭健
摘 要:原材料天然氣本身帶有反凝析的現(xiàn)象,在下游溫度和壓力下降,會(huì)析出輕烴,在管線內(nèi)堆積,造成上游外輸壓力上升,就得進(jìn)行管線通球,最頻繁時(shí),每20天就要進(jìn)行通球,存在管線運(yùn)行的安全隱患。因此在上游進(jìn)行脫烴處理。每天管輸天然氣60萬(wàn)米。現(xiàn)代人們?cè)谶M(jìn)行天然氣處理的時(shí)候引入了丙烷制冷工藝,且在投入運(yùn)行一段時(shí)間以后,也取得了很不俗的成績(jī)。我們針對(duì)天然氣處理中丙烷制冷工藝現(xiàn)狀與出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析,進(jìn)而提出了一些參考性的建議。
關(guān)鍵詞:天然氣處理;丙烷制冷工藝;現(xiàn)狀探討
前言
在輸送天然氣的時(shí)候,伴隨壓力與溫度逐漸降低,輸配管線當(dāng)中的天然氣會(huì)出現(xiàn)反凝析且在地勢(shì)低的地方形成積液的現(xiàn)象,會(huì)對(duì)正常輸氣造成影響,嚴(yán)重時(shí)甚至?xí)?dǎo)致管線的堵塞。這在很大程度上對(duì)管道的輸送能力打了折扣,外輸產(chǎn)品的天然氣也不符合國(guó)家對(duì)于二類氣質(zhì)的鑒定標(biāo)準(zhǔn)。結(jié)合這樣的現(xiàn)狀,我們?cè)诠ぷ髦幸肓吮橹评涔に?,?duì)天然氣做集中脫水等的處理,同一時(shí)間,經(jīng)此過程回收的產(chǎn)品也有較高的經(jīng)濟(jì)與使用價(jià)值。
1.天然氣處理現(xiàn)狀
伴隨科技的不斷發(fā)展進(jìn)步,社會(huì)的日益強(qiáng)盛,石油這種不能再生的能源,它的儲(chǔ)量卻在加速降低。天然氣這種綠色能源就隨之應(yīng)運(yùn)而生了,勘探開發(fā)、應(yīng)用與其他多個(gè)方面,它如雨后春筍般逐漸發(fā)展壯大,到現(xiàn)如今已經(jīng)形成了相當(dāng)大的規(guī)模,極大限度的影響了人們的日常生活與生產(chǎn)[1]。天然氣主要由C4H10 C3H8 C2H6 CH4與C5H12+共同組成,這當(dāng)中CH4是構(gòu)成天然氣的最主要的成分,一般情況下含量在百分之八十五到百分之九十五之間,C2H6 C3H8這些含量在百分之五到百分之十五之間,CH4現(xiàn)如今被城市燃?xì)獯罅渴褂茫珻2H6 C3H8 C4H10這些成分作為有機(jī)化工必要原料,它們的價(jià)格要比CH4高出很多,假使不把這些成分從天然氣當(dāng)中剝離出來(lái),它們也只能是被當(dāng)成燃料氣被不必要的浪費(fèi)掉了,所以所謂的天然氣處理指的就是把C2H6 C3H8 C4H10這些成分從天然氣當(dāng)中抽離出來(lái),最終的目的是使經(jīng)濟(jì)效益大幅度提升。天然氣處理一般采用的是低溫分離的工藝技術(shù),特別是在分離C2H6 C3H8等成分的時(shí)候,人們習(xí)慣用膨脹和輔助制冷的技術(shù),輔助制冷又是由氨制冷和丙烷制冷這兩種方式構(gòu)成的。氨制冷它的適用范圍是原料氣的冷卻溫度在零下三十度以上的時(shí)候,丙烷制冷它的適用范圍是在零下四十度以上的時(shí)候,人們更多偏愛于天然氣處理中丙烷的制冷工藝技術(shù),該篇文章也將丙烷制冷工藝視為重點(diǎn)討論對(duì)象[2]。
2.丙烷制冷工藝的探討
我們可以把丙烷制冷工藝劃分為一級(jí)和二級(jí)制冷這兩種工藝類型,這兩種工藝它們都有其各自的特點(diǎn),適合使用的情況也是不盡相同的,該篇文章以天然氣處理廠當(dāng)中丙烷制冷的工藝系統(tǒng)為研究討論對(duì)象,并對(duì)這兩類制冷工藝進(jìn)行區(qū)分。這套丙烷系統(tǒng)的低溫冷卻的溫度是零下五攝氏度,冷卻的負(fù)荷是180KW。我們把丙烷一級(jí)制冷的工藝流程按下述的方法進(jìn)行簡(jiǎn)要分析,在儲(chǔ)罐內(nèi)丙烷由節(jié)流技術(shù)使得壓力下降到120KPa溫度也下降到零下五度,再由換冷器做換冷處理,丙烷流向緩沖罐當(dāng)中,再由壓縮機(jī)將它的壓力增大到1800KPa,再到空冷器當(dāng)中做冷卻處理,最后將丙烷置于丙烷儲(chǔ)罐中進(jìn)行保存。
丙烷制冷工藝流程圖
我們對(duì)丙烷壓縮進(jìn)行模擬計(jì)算,再把得到的結(jié)果做分析研究,計(jì)算出二級(jí)制冷的工藝壓縮機(jī)在總負(fù)荷上已達(dá)到613KW,比一級(jí)制冷的工藝壓縮機(jī)的832KW負(fù)荷值遠(yuǎn)遠(yuǎn)要低,我們簡(jiǎn)單分析一下造成這種結(jié)果的原因:丙烷換冷原理我們主要將其歸結(jié)為用低溫的液相丙烷經(jīng)氣化后的潛熱當(dāng)成冷源,當(dāng)液相丙烷的壓力值在120KPa的時(shí)候,它的飽和溫度是零下三十八點(diǎn)二五攝氏度,液相丙烷再和熱介質(zhì)做換冷處理,液相的丙烷經(jīng)冷卻氣化變?yōu)闅庀?,再把?jīng)氣化后產(chǎn)生的潛熱釋放出來(lái),把被冷卻處理后介質(zhì)溫度徹底降下來(lái)。在這個(gè)換冷的過程當(dāng)中,多數(shù)功勞是歸液態(tài)丙烷的氣化所有,所以,經(jīng)節(jié)流處理以后液態(tài)丙烷的氣化率是決定整個(gè)過程成敗的重點(diǎn),當(dāng)氣化率升高時(shí),液態(tài)丙烷的含量偏低,丙烷當(dāng)中冷量也較低,相反的,當(dāng)氣化率較低時(shí),液態(tài)丙烷的含量會(huì)很高,丙烷當(dāng)中的冷量也是很高的。
對(duì)于一級(jí)的制冷工藝來(lái)講,我們檢測(cè)到丙烷經(jīng)節(jié)流壓力值前后分別是1800KPa與120KPa,它的節(jié)流比是1800比120,也就是說(shuō)15比1,經(jīng)節(jié)流以后的氣化率是零點(diǎn)五六。二級(jí)的制冷工藝經(jīng)過兩次節(jié)流處理,第一次的丙烷壓力值前后分別是1800KPa、630KPa,它的節(jié)流比是1800比630,也就是20比7,經(jīng)節(jié)流后氣化率達(dá)到零點(diǎn)三三,第二次的丙烷壓力值前后分別是630KPa與120KPa,節(jié)流比是630比120,也就是說(shuō)21比4,經(jīng)節(jié)流后的氣化率達(dá)到零點(diǎn)二七,我們來(lái)計(jì)算一下丙烷二級(jí)的制冷工藝綜合氣化率等于零點(diǎn)四九,比一級(jí)壓縮的氣化率零點(diǎn)五六要小,所以可以說(shuō)丙烷在二級(jí)制冷當(dāng)中的循環(huán)率較低,壓縮機(jī)的功率也較小。丙烷一級(jí)的壓縮工藝在功率上雖然比較大,但是涉及到附屬設(shè)備卻不多,儀表控制起來(lái)也相對(duì)容易。
3.結(jié)語(yǔ)
總之,伴隨經(jīng)濟(jì)的日益發(fā)展與人們生產(chǎn)生活的需要,我們?cè)谔烊粴獾奶幚懋?dāng)中引入丙烷處理工藝是極其有必要的,丙烷的一級(jí)和二級(jí)壓縮工藝有它們各自的特點(diǎn),一級(jí)的壓縮工藝在投資方面投的比較少,對(duì)于小型天然氣的處理裝置是最佳的選擇,丙烷二級(jí)的壓縮工藝的能耗比較少,且效率相對(duì)較高,將它應(yīng)用于大型天然氣的處理廠中是最明智的抉擇。
參考文獻(xiàn):
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