徐黃萍 劉漢鵬
【摘要】根據(jù)某國(guó)外4臺(tái)300MW亞臨界燃煤機(jī)組輸煤控制系統(tǒng)應(yīng)用實(shí)踐,對(duì)輸煤控制系統(tǒng)PLC調(diào)試中出現(xiàn)的問題進(jìn)行了原因分析,改造方案比選,對(duì)輸煤控制系統(tǒng)進(jìn)行了改造,提高了系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性、安全性。
【關(guān)鍵詞】輸煤控制系統(tǒng)PLC改造
1、前言
隨著新建大容量機(jī)組的增多,火電機(jī)組自動(dòng)化水平不斷提高,輸煤控制系統(tǒng)是電廠外圍控制系統(tǒng)中最重要的控制系統(tǒng)之一,輸煤控制系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運(yùn)行對(duì)電廠的經(jīng)濟(jì)、安全運(yùn)行有非常重大的影響。本文介紹某國(guó)外4臺(tái)300MW亞臨界燃煤機(jī)組輸煤控制系統(tǒng)改造的經(jīng)驗(yàn),對(duì)其它電廠輸煤控制系統(tǒng)改造有一定的借鑒作用。
2、輸煤系統(tǒng)主要設(shè)備
a)皮帶機(jī)系統(tǒng):C0皮帶機(jī)、C1A和C1B皮帶機(jī)、C2A和C2B皮帶機(jī)、C3A和C3B皮帶機(jī)、C4A和C4B皮帶機(jī)、C5A和C5B皮帶機(jī)、C6A和C6B皮帶機(jī)、C7A和C7B皮帶機(jī)。
b)篩分及破碎系統(tǒng):滾軸篩、環(huán)錘式碎煤機(jī)、帶式永磁除鐵器、盤式永磁除鐵器、入廠煤取樣裝置、入爐煤取樣裝置、電子皮帶秤和實(shí)物校驗(yàn)裝置。
c)煤場(chǎng)機(jī)械系統(tǒng):懸臂斗輪堆取料機(jī)。
d)水力清掃系統(tǒng):地面沖洗裝置。
3、輸煤程控系統(tǒng)簡(jiǎn)要介紹
輸煤系統(tǒng)包括8段帶式輸送機(jī),從C0到C7,4個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)站,1個(gè)碎煤機(jī)室。輸煤控制系統(tǒng)在輸煤控制室采用以微處理器為基礎(chǔ)的可編程控制器(PLC)進(jìn)行順序控制。全系統(tǒng)設(shè)19個(gè)I/O站,采用現(xiàn)場(chǎng)總線連接。輸煤PLC及控制臺(tái)布置于輸煤綜合樓內(nèi)。就地I/O站分別設(shè)置于1號(hào)轉(zhuǎn)運(yùn)站、2號(hào)轉(zhuǎn)運(yùn)站、3號(hào)轉(zhuǎn)運(yùn)站、碎煤機(jī)室及煤倉(cāng)間。原煤倉(cāng)上裝有超聲波料位計(jì),當(dāng)發(fā)出低煤位信號(hào)時(shí),上煤系統(tǒng)啟動(dòng),對(duì)原煤倉(cāng)逐倉(cāng)順序上煤,直到發(fā)出高煤位信號(hào)。運(yùn)煤系統(tǒng)采用程序控制,主要設(shè)備參加聯(lián)鎖,解除聯(lián)鎖后可以手動(dòng)控制。運(yùn)行人員在控制室內(nèi)可通過電動(dòng)三通來選擇運(yùn)行方式,運(yùn)煤系統(tǒng)逆煤流啟動(dòng),順煤流停機(jī),事故狀態(tài)下逆煤流停機(jī)。皮帶保護(hù)裝置安裝在所有皮帶機(jī)的兩側(cè),包括雙向拉繩開關(guān)、兩級(jí)跑偏開關(guān)、縱向撕裂裝置、速度檢測(cè)儀、堵塞信號(hào)、振打器、料流信號(hào)和紅外測(cè)溫探頭,皮帶跑偏、縱向撕裂、打滑、管道堵煤等信號(hào)都直接進(jìn)入了PLC,一旦其中某一個(gè)事故出現(xiàn)時(shí),都要使皮帶機(jī)立即停止。
4、輸煤程控PLC的配置
4.1 PLC系統(tǒng)配置
PLC主機(jī)為兩臺(tái)(雙機(jī)雙纜熱備用),CPU及總線均采用冗余配置,總線采用雙纜熱備。PLC型號(hào)為 Allen-Bradley Control Logix PLC(CPU采用Control Logix5561)。
4.2 控制系統(tǒng)的電源配置
PLC主機(jī)站輸煤程控系統(tǒng)的電源采用UPS裝置供電(單相二線),程控系統(tǒng)電源采用雙路集中供電方式,雙路互為備用。工作電源由二路廠用電提供,當(dāng)工作回路發(fā)生故障時(shí),能自動(dòng)切換到備用回路。
5、PLC調(diào)試中出現(xiàn)的問題及改造方案
5.1 輸煤控制系統(tǒng)PLC改造前的故障描述
輸煤程控PLC改造前所有的低壓(400V)皮帶機(jī)C0皮帶機(jī)、C1A和C1B皮帶機(jī)、C3A和C3B皮帶機(jī)、C4A和C4B皮帶機(jī)、C5A和C5B皮帶機(jī)、C7A和C7B皮帶機(jī)和除大塊器都是由馬達(dá)控制器(ST504)通過485通訊線連接到1788—CN2DN(通訊轉(zhuǎn)換器),經(jīng)過1788—CN2DN來實(shí)現(xiàn)Device NET(設(shè)備網(wǎng))與Control NET(主控網(wǎng))通訊,如圖1所示。調(diào)試、試運(yùn)過程中偶爾會(huì)出現(xiàn)所有由1788CN-2DN通訊控制的馬達(dá)保護(hù)器與主控PLC通訊中斷,所有的狀態(tài)消失,相關(guān)設(shè)備不能遠(yuǎn)程啟動(dòng)、停止,連鎖保護(hù)失效,只有通過拉繩開關(guān)才能進(jìn)行急停操作,整套系統(tǒng)不能實(shí)現(xiàn)程控和自動(dòng),給設(shè)備安全、可靠運(yùn)行帶來極大的隱患。
5.2 故障原因分析
5.2.1這種控制方式不能實(shí)現(xiàn)雙路冗余,一旦有一個(gè)馬達(dá)保護(hù)器或某一段線路通訊故障就會(huì)造成同一1788—CN2DN連接的馬達(dá)保護(hù)器全部失控。
5.2.21788—CN2DN的供電電源與其所在控制柜共用一臺(tái)DC24V電源模塊供電,并且只有一路供電。馬達(dá)保護(hù)器由連接的1788—CN2DN供電。DC24V電源模塊負(fù)載設(shè)備過多、通訊線路過長(zhǎng)(安裝在主控室的1788—CN2DN到0#皮帶機(jī)馬達(dá)控制器約800米,安裝在煤倉(cāng)間2#機(jī)組控制柜的1788—CN2DN到C7A、C7B馬達(dá)保護(hù)器約350米),造成電壓降過大,導(dǎo)致馬達(dá)保護(hù)器(ST504)無法通訊。
5.2.3原設(shè)計(jì)Control NET(主控網(wǎng))經(jīng)1788—CN2DN轉(zhuǎn)換器連接Device NET(設(shè)備網(wǎng))距離過長(zhǎng),經(jīng)過查閱Allen-Bradley公司1788CN-2DN資料,在最低波特率、合理布置雙電源供電的情況下最遠(yuǎn)的傳輸距離不能大于500米,這與實(shí)際設(shè)計(jì)相差比較大,超出1788CN-2DN最大通訊距離,導(dǎo)致運(yùn)行過程中通訊中斷,不能實(shí)現(xiàn)程控和自動(dòng),從而導(dǎo)致設(shè)備運(yùn)行不可靠。
5.3 輸煤控制系統(tǒng)PLC改造方案比選
5.3.1方案一:在C0皮帶機(jī)馬達(dá)保護(hù)器附近遠(yuǎn)程柜增加一套1788—CN2DN,C7A、C7B皮帶機(jī)馬達(dá)保護(hù)器附近增加一臺(tái)遠(yuǎn)程柜。
面臨的問題:這個(gè)方案需要增加的設(shè)備較多且施工復(fù)雜,新增加的1788—CN2DN、遠(yuǎn)程柜及柜內(nèi)卡件需要重新從國(guó)內(nèi)采購(gòu)成本較高(約2萬元人民幣),另外此方案仍是使用Device NET(設(shè)備網(wǎng))控制馬達(dá)保護(hù)器,不能實(shí)現(xiàn)兩路冗余。
5.3.2方案二:取消由Device NET(設(shè)備網(wǎng))控制馬達(dá)保護(hù)器,改由Control NET(控制網(wǎng))直接控制馬達(dá)保護(hù)器。
面臨的問題:
a)這個(gè)方案需要增加一定數(shù)量的DO、DI、AI通道。見表1。
b)馬達(dá)保護(hù)器根據(jù)設(shè)計(jì)采用的是ST504,ST504只能通過485通訊實(shí)現(xiàn)程控,所有的馬達(dá)保護(hù)器(ST504)切換至遠(yuǎn)方后沒有硬線程控(DI、DO)的接線位置,如圖2所示。此方案需要重新敷設(shè)電纜連接程控柜馬達(dá)保護(hù)器,需要采購(gòu)電纜(每臺(tái)馬達(dá)保護(hù)器需要7x1.5控制電纜兩根、1x2x1.0計(jì)算機(jī)電纜一根),有一定的工作量。
解決措施:
a)從表1中可以看出需要增加通道主要在主控室控制柜,1A控制柜、2A控制柜、2B控制柜、煤倉(cāng)間#2機(jī)組控制柜、煤倉(cāng)間#3機(jī)組控制柜,所需要增加的通道數(shù)量使用備用通道足夠用。查詢圖紙后發(fā)現(xiàn)輸煤6KV進(jìn)線、聯(lián)絡(luò)開關(guān)的程控與ECS設(shè)計(jì)重復(fù),現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際使用的是由ECS控制,輸煤主控原設(shè)計(jì)的程控沒有使用(DI通道20、DO通道20、AI通道17、DI備用通道32)這部分通道,這部分通道完全滿足新增部分使用。
b)400V盤柜內(nèi)接觸器上增加2組輔助觸點(diǎn)給PLC提供運(yùn)行、停止反饋信號(hào);在就地控制箱內(nèi)就地/遠(yuǎn)方切換開關(guān)增加一副常閉接點(diǎn),切到遠(yuǎn)方時(shí)不給就地啟動(dòng)、停止按鈕提供電源,從而實(shí)現(xiàn)切到遠(yuǎn)方時(shí)就地不能操作;就地控制箱到馬達(dá)保護(hù)器的遠(yuǎn)方信號(hào)不進(jìn)ST504,直接送到主控PLC,以保證程控能夠正常操作;PLC的啟、停指令線并接到馬達(dá)保護(hù)器就地分、合閘接線位置。從而實(shí)現(xiàn)由Control NET(控制網(wǎng))直接控制馬達(dá)保護(hù)器。
5.3.3選定的改造方案
經(jīng)過比較可以看出第二種方案不需要從國(guó)內(nèi)采購(gòu)新的設(shè)備,節(jié)省了成本和時(shí)間。并且在現(xiàn)有電纜中可以找到能夠代替的電纜,現(xiàn)場(chǎng)容易操作。邏輯方面由程控廠家按照新編制的I\O清冊(cè)對(duì)新增加的通道進(jìn)行重新定義,并重新下裝使用。
5.4 改造效果
按照第二種方案改造完成后,現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了重新調(diào)試,并進(jìn)行了試運(yùn),從效果來看解決了輸煤程控系統(tǒng)之前存在的問題,運(yùn)行良好。
6、結(jié)束語
使用PLC控制輸煤系統(tǒng)的運(yùn)行,提高了電廠的生產(chǎn)效率,在火電機(jī)組的實(shí)際安裝生產(chǎn)中,要嚴(yán)格控制輸煤控制系統(tǒng)設(shè)備安裝質(zhì)量,要仔細(xì)查看廠家資料,從而提高自動(dòng)控制信號(hào)傳輸?shù)恼_性,提高輸煤系統(tǒng)運(yùn)行的安全性、可靠性和穩(wěn)定性。
參考文獻(xiàn)
[1]輸煤程控PLC設(shè)備廠家資料.