詹偉勝
【摘要】 本文結(jié)合某特大橋橋位試樁情況,探索后壓漿技術(shù),表明灌注樁后壓漿技術(shù)可以大幅度提高其承載力,加快施工進度, 提高樁基質(zhì)量的穩(wěn)定性和可靠度。
【關(guān)鍵詞】 橋梁工程 灌注樁后壓漿 試樁 檢測
前言:隨著樁基工程技術(shù)的迅速發(fā)展,后壓漿灌注樁顯出了強勁的發(fā)展勢頭,應(yīng)用范圍不斷擴大,新的注漿設(shè)備不斷開發(fā)、新的注漿工藝不斷出現(xiàn)。與此相適應(yīng),在工程實踐中,壓力注漿的質(zhì)量控制手段不斷完善,管理水平逐步提高;在理論研究方面,對影響后壓漿灌注樁工程特性因素的認識不斷深入,對樁端壓力注漿機理的認識不斷深化,對后壓漿灌注樁承載力的計算理論和計算方法的研究不斷取得進展。
一、傳統(tǒng)鉆孔灌注樁與后壓漿灌注樁技術(shù)分析
后壓漿灌注樁技術(shù)原理是指在鉆孔灌注樁成樁并達到一定強度后,通過埋設(shè)在樁身的注漿管,將經(jīng)過計算得到一定水灰比的水泥漿壓入樁端底層。這些漿液經(jīng)過滲透、填充、壓密及固結(jié)等物理或化學形式作用,改變了樁端及其附近土體的物理力學性質(zhì),從而提高樁的承載性。其施工工藝是:方案設(shè)計→鉆孔→下鋼筋籠→埋設(shè)注漿管→清孔→澆注混凝土→成樁→注漿。
后壓漿灌注樁技術(shù)與傳統(tǒng)鉆孔灌注樁技術(shù)比較有以下幾個方面的優(yōu)勢。
1、能夠減少樁底沉渣厚度,加固樁端持力層。在傳統(tǒng)鉆孔灌注樁清孔時,為了維持孔壁穩(wěn)定,施工時使用泥漿護壁,這樣就不可能將孔底沉渣完全清除干凈。另外,泥漿濃度不容易控制,泥漿太稀會使沉渣沖不出來,泥漿太濃則沉渣多。還有就是泥漿池未清理,使大量沉淀物被重新送回孔內(nèi)等都可以造成沉渣清理不凈。
在后壓漿灌注樁技術(shù)中,注入的水泥漿與樁端沉渣混合固化,凝結(jié)成一個強度高、化學性能穩(wěn)定的結(jié)合體,能夠減少沉渣厚度。同時,水泥漿會沿著樁端持力層的孔隙擴散和滲透,提高樁端土體密度并能有效傳遞和分擔荷載,使樁端土層強度得到明顯提高,從而提高樁端阻力。
2、能夠改善樁與土界面特征。在傳統(tǒng)鉆孔灌注樁進行樁身灌注混凝土施工時,由于灌注導管長而細,且管內(nèi)充滿泥漿,樁身混凝土在導管內(nèi)落差比較大,非常容易受到導管內(nèi)泥漿的影響而導致混凝土離析,使樁尖混凝土強度降低,造成灌注樁承載力下降。另外,護壁需要使用泥漿作護壁液,泥漿循環(huán)時在孔壁周圍形成泥皮。由于樁身混凝土與樁周土之間泥皮的存在,阻礙了樁身混凝土與樁周土的粘結(jié),相當于在樁土間涂了一層潤滑油,不同程度地降低了鉆孔灌注樁樁側(cè)的摩阻力。
采用后壓漿灌注樁技術(shù)時,在樁端壓漿過程中,隨著壓漿量和注漿壓力的提高,水泥液會沿著樁側(cè)泥皮上滲泛出,充填樁身與樁周土體的間隙并滲入到樁周土層一定寬度范圍,漿液固結(jié)后能夠影響樁周土體,改善了樁土接觸面的條件。
3、能夠減少樁基沉降變形。在傳統(tǒng)鉆孔灌注樁施工完成時,樁身混凝土固結(jié)后,一般情況下有一定的收縮性,這樣會使樁身與樁周土體不能充分地結(jié)合在一起,降低了樁側(cè)摩阻力。
在后壓漿灌注樁技術(shù)中,在壓漿壓力作用下,樁端土層得到擠壓密實,能夠使樁端壓縮變 形部分在施工期內(nèi)提前完成,減少日后使用期的豎向壓縮變形。
二、灌注樁后壓漿技術(shù)的機理
灌注樁后壓漿技術(shù)是在樁體形成后, 由樁端和樁側(cè)的預(yù)埋管壓入水泥漿, 通過漿液的滲擴、擠密和劈裂等方式, 增大了樁體的幾何尺寸, 使樁體—水泥土—周邊土依據(jù)土層結(jié)構(gòu)條件而產(chǎn)生不規(guī)則的變化, 改善了樁與土之間的結(jié)合效果, 清除了部分泥皮, 增加了樁體與土層的受力面積, 固化樁端土層, 提高樁端承載力, 改善樁土界面, 使樁周一定范圍內(nèi)的土體得到加固, 增大樁側(cè)摩阻力, 從而大幅度提高單樁承載力和減小沉降。
1、填膠結(jié)效應(yīng)
在卵石、礫石、砂中進行后壓漿,被加固土體孔隙部分地為漿液充填, 散粒被膠結(jié)時, 土體強度和剛度大幅度提高, 當被加固體位于樁底時, 樁端阻力因擴底效應(yīng)而提高, 當被加固體位于樁側(cè)時, 樁側(cè)阻力因樁徑擴大效應(yīng)而增大。
2、加筋效應(yīng)
對黏性土、粉土進行后壓漿, 單一土體被加筋成復合土體, 復合土體的強度變形性狀, 由于加筋作用而大為改善, 同時, 壓漿過程中, 伴隨土體固結(jié)和化學硬化作用。樁頂受荷后, 樁側(cè)、樁端的復合土體能有效地傳遞和分擔荷載, 從而提高總樁側(cè)阻力和總樁端阻力。
3、固化效應(yīng)
樁周與樁端土層與壓入的水泥漿發(fā)生物理化學反應(yīng)而固化,使單位端阻力和側(cè)阻力顯著提高, 顯示固化效應(yīng), 同時, 采用后壓漿技術(shù)不但使灌注樁的施工質(zhì)量得到穩(wěn)定的提高, 而且還有利于發(fā)揮樁側(cè)與樁端土的承載潛力, 使得單樁承載力得到較大幅度的提高, 另外, 由于后壓漿過程中對樁周及樁端土體進行了加固并預(yù)先消除了一部分土體變形, 樁基沉降量不但顯著減小, 而且沉降均勻, 并且沉降穩(wěn)定得較快。
采用后壓漿技術(shù), 在相應(yīng)減少樁數(shù)的條件下, 建筑物總沉降量可減小30 %~ 50 %, 并可顯著減小差異沉降。地質(zhì)多砂層和卵石層, 可顯著提高單樁承載力, 這項技術(shù)在作用上直觀、可靠, 但在具體實施上要求有嚴格的管理和很強的技術(shù)支持, 如壓漿閥的制、安, 壓漿參數(shù)的選定, 壓漿過程控制等。
三、灌注樁后壓漿技術(shù)在橋梁工程中的應(yīng)用
1、工程實例
某大橋橋長530m,主跨為混凝土連續(xù)剛構(gòu)50m+2*80m+50m,橋位地處三角洲平原,局部零星分布剝蝕殘丘,橫跨三角洲平原及地方道路,地層巖土性較復雜,第四系覆蓋層厚度較大,主要由砂層、粉質(zhì)粘土及表層的耕植土、素填土組成,軟土主要為海陸交互相成因,包括淤泥質(zhì)粉質(zhì)粘土、粉砂夾淤泥質(zhì)粉質(zhì)粘土、細砂混夾淤泥等?;诪榘讏紫瞪辖y(tǒng)泥質(zhì)粉砂巖、砂巖、砂礫巖等紅色巖系,局部可見風化倒序現(xiàn)象,中風化巖面起伏較大,標高2.32~-36.22m,埋深3.40~43.20m,微風化巖面起伏大,標高13.86~-46.82m,埋深19.00~53.80m。
下部橋墩采用雙柱式墩,橋墩順橋向尺寸1.8米,橫橋向為雙柱各2米。每一個墩下設(shè)2根直徑2.2米鉆孔灌注樁,樁基按摩擦樁設(shè)計。
2、后壓漿技術(shù)方案
橋梁施工過程,為保證樁基的承載力達到要求,除了選用合理的鉆具、采用合理的工藝參數(shù)和加強質(zhì)量管理外,大橋指揮部經(jīng)過充分論證,決定使用樁底后壓漿技術(shù),通過改善樁的承載特性,來保證樁的承載力和施工質(zhì)量的可靠度。
本大橋在試樁工程中進行了普通灌注樁和后壓漿灌注樁載荷試驗。針對主橋的試樁試驗共進行了3期,分別采用了直管后壓漿試驗和U 型管后壓漿試驗,并對鉆孔進行了取芯和CT 掃描。根據(jù)CT掃描結(jié)果,采用U管注漿,在樁頭附近形成向上的弧形擴大頭型水泥漿影響區(qū),局部存在固結(jié)現(xiàn)象,水泥漿可上串約10m,水泥漿分布隨下覆土層性質(zhì)與地下流體變化不規(guī)則排列。采用直管注漿,在樁頭附近未形成擴大頭,水泥漿零星隨機分布深度為129~134m。由此可知,U型管壓漿方案更可靠,施工質(zhì)量更有保證。
3、壓漿參數(shù)
3.1 壓漿管布置。采用3根φ60mm普通鋼管(聲測管兼用)作為壓漿管,壓漿管均勻綁扎于鋼筋籠內(nèi)側(cè),隨鋼筋籠下放、逐根焊緊,在下放過程中應(yīng)注入清水并檢查連接密封情況,若發(fā)現(xiàn)漏水,應(yīng)將其提出重接,確保壓漿管路密封。
3.2 壓漿量與壓漿量分配。①總壓漿量設(shè)計值為8.5t,考慮損耗實際按10.5t控制。壓漿分3次循環(huán),每一循環(huán)的壓漿管采用均勻間隔跳壓。②壓漿量分配:第1循環(huán)為50%;第2循環(huán)為30%;第3循環(huán)為20 %。③壓漿時間及壓力控制。第1循環(huán):每根壓漿管壓完后,間隔時間不小于2.5h,然后用清水沖洗管路;第1循環(huán)完成后3h內(nèi)進行第2循環(huán)。第2循環(huán):每根壓漿管壓完后,間隔不小于3.5h,再用清水沖洗管路;第2循環(huán)完成后不超過6h進行第3循環(huán)。
第1循環(huán)與第2循環(huán)主要考慮壓漿量。第3循環(huán)以壓力控制為主。若注漿壓力達到控制壓力,并持荷5min,注漿量達到80 %,也滿足要求。
4、試樁后壓漿效果檢測
試樁采用自平衡載荷試驗法,對SZ4樁埋設(shè)了雙荷載箱,壓漿前對上下荷載箱均進行了試驗,壓漿后僅對下荷載箱進行試驗。自平衡載荷試驗法利用所測樁自身的反力來平衡加載力,省去了傳統(tǒng)靜壓試驗方法中龐大笨重的加載裝置,顯著提高了測試技術(shù)的效率和精度。
為了檢驗注漿效果,在注漿前后對6#平臺進行了CT檢測。結(jié)果表明:水泥漿集中分布于樁底下2~4m深度范圍內(nèi),其向上局部分布,呈不規(guī)則形態(tài),在樁底向上4~5m 范圍內(nèi)局部有水泥漿分布,有些水泥漿在樁底向上10m范圍仍有分布。
檢測結(jié)果表明,通過后壓漿技術(shù)極大地改善了樁的荷載傳遞特性,提高了樁的承載能力。其作用機制是未壓漿樁在樁頂荷載作用下,軸力逐漸往下傳遞,側(cè)阻力由上而下逐步發(fā)揮,待樁頂位移達到一定程度后,端阻力才開始起作用。而壓漿樁在樁端壓力作用下,對樁由下而上施加了一個預(yù)應(yīng)力,樁端土體及一定范圍的樁周土預(yù)先完成了一部分變形,使樁端阻力從一開始就參與作用,從而較充分地發(fā)揮土體的強度,可大幅提高承載力和減少沉降,并依照先樁側(cè)后樁端的順序注入一定量的純水泥液,固結(jié)樁端沉渣和樁身幾個斷面層附近的泥皮,增大了樁底和樁周土體的強度,使樁端阻力和樁側(cè)摩阻得到大幅度提高,這樣便改變了樁的受力類型,從摩擦型灌注樁轉(zhuǎn)化為摩擦端承樁或端承摩擦樁。
5、后壓漿技術(shù)與未采用該技術(shù)的對比分析
采用后壓漿技術(shù),極限承載力測試值是壓漿前的1.48~2.0倍,壓漿后端阻力是壓漿前的2.46~7.21倍。樁端壓漿不僅可提高樁端阻力,還可改善樁周土和樁土接觸面的性質(zhì),使樁周摩阻力也得到提高,并成為摩阻力提高的主要原因。本大橋壓漿前,側(cè)阻力占總極限荷
載的85.77%~93.04%,壓漿后側(cè)阻力比例為77.86%~65.33%。側(cè)阻力增量對樁極限承載力的貢獻為56%~88%。在粗砂土層中采用后壓漿技術(shù)后,樁的極限承載力測試值是壓漿前的1.68倍,側(cè)阻力增量占總增量比例為81%;在粉細砂中,樁的極限承載力測試值平均值是壓漿前的1.65倍,側(cè)阻力增量占總增量比例為70%,即在粗粒土層中采用后壓漿技術(shù),對提高鉆孔灌注樁承載力的效果比在細粒土層中的更明顯。
結(jié)束語:
后壓漿技術(shù)在橋梁工程大直徑鉆孔灌注樁中已得到較為廣泛的應(yīng)用, 施工簡便、效果明顯。按照大鉆孔灌注樁經(jīng)后壓漿技術(shù)設(shè)計規(guī)定的壓漿量和壓力進行,可提高其承載力在40%以上,不僅能降低工程造價, 操作也比較簡單易行,還可以加快施工進度, 提高樁基質(zhì)量的穩(wěn)定性和可靠度。
參考文獻:
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