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        淺談西門子300PLC選煤廠集中控制系統(tǒng)

        2015-10-21 18:43:14王國富王勝杰
        科技與企業(yè) 2015年16期
        關(guān)鍵詞:煤倉選煤廠工藝流程

        王國富 王勝杰

        【摘要】通過永川洗選廠選煤自動化控制系統(tǒng)程序的應用實例,介紹利用西門S7300系列PLC作為主控制器,實現(xiàn)生產(chǎn)系統(tǒng)的自動化,提高了設(shè)備效率而且節(jié)省了人員效率,實現(xiàn)真正意義上的高效高產(chǎn)。

        【關(guān)鍵詞】PLC;集中控制選煤廠

        前言

        傳統(tǒng)的工業(yè)自動化系統(tǒng)中,多采用繼電器作為主控器。但選煤廠設(shè)備眾多,控制工藝過程復雜,隨著入選量的增加,繼電器控制方式以不能適應現(xiàn)代化的生產(chǎn)需要。隨著計算機技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、通信技術(shù)等在工業(yè)自動化系統(tǒng)中的廣泛應用,工業(yè)自動化系統(tǒng)也逐步向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化方向發(fā)展,即各類控制設(shè)備和各類數(shù)字式儀表連接起來,實現(xiàn)集中控制和管理。本文介紹了S7300PLC在永川選煤廠自動化系統(tǒng)的應用。

        1、系統(tǒng)工藝說明

        重慶永榮礦務局永川選煤廠設(shè)計規(guī)模為120萬噸/年。永川選煤廠包括主選車間、精煤壓濾車間、濃縮及尾煤壓濾車間和原煤準備車間,根據(jù)選煤廠工藝特點,本系統(tǒng)按一級裝備水平配置。采用S7300系列PLC作為主控系統(tǒng),控制軟件采用德國SIEMENSE公司的STEP7組態(tài)軟件,系統(tǒng)的所有控制及狀態(tài)顯示均由WINCC上位組態(tài)完成,具有功能完善、技術(shù)先進、自動化程度高、安全可靠、維護方便、易操作等特點。

        2、系統(tǒng)設(shè)計分析

        2.1系統(tǒng)構(gòu)成

        系統(tǒng)采用上位機加PLC的控制方式。

        控制層:由全廠生產(chǎn)集中控制系統(tǒng)和工藝參數(shù)閉環(huán)控制系統(tǒng)組成。監(jiān)控計算機通過十兆以太網(wǎng),下聯(lián)PLC主站,與密度自動控制、原煤、主洗、視頻監(jiān)控及其它輔助生產(chǎn)系統(tǒng)的PLC站構(gòu)成控制層。

        設(shè)備層:設(shè)備層網(wǎng)絡(luò)采用PROFIBUS-DP,實現(xiàn)PLC主站與其下各IO分站之間的通訊。由于系統(tǒng)采用PROFIBUS總線結(jié)構(gòu),以及成熟的以太網(wǎng)技術(shù),使的現(xiàn)場管線敷設(shè)量很大程度的減少,同時也進一步減少了電氣系統(tǒng)的安裝工作量,電纜購置費用和安裝主附材費用比傳統(tǒng)控制方式降低30~40%。全廠集控系統(tǒng)的監(jiān)控計算機設(shè)置在洗煤廠控制中心。上位機采用WindowsXP SP2開發(fā)平臺,組態(tài)軟件采用西門子公司的WinCC6.0 SP3版本。

        PLC系統(tǒng)分為以下部分:

        PLC主機(主廠房一號控制柜):采用一個CPU 315-2DP主站。

        主廠房PLC站(主廠房二號、三號控制柜):采用二個ET200分站。共配置I/O 316點/路 ,其中:DI192點;DO 96點;AI 24路,AO 4路。精煤壓濾PLC站:采用一個ET200分站。共配置I/O 114點/路 ,其中:DI 64點;DO:32點;AI:8路。濃縮和尾煤PLC站:采用一個ET200分站。共配置I/O 140點/路 ,其中:DI 96點;DO:32點;AI:8路;AO:4路。原煤準備 PLC站:采用一個ET200分站。共配置I/O 180點/路 ,其中:DI 96點;DO:64點;AI:16路;AO:4路。

        3.3地面控制系統(tǒng)實現(xiàn)功能

        生產(chǎn)集控系統(tǒng)有兩種控制操作方式,即集控室集中控制操作和現(xiàn)場單機就地操作方式。集控室集中操作方式是本系統(tǒng)的主要操作方式,現(xiàn)場單機就地操作方式主要用于設(shè)備的調(diào)試和維護。就地停止優(yōu)先級最高。

        3.3.1集中操作方式??煞譃椤凹?手動”及“集中-自動”兩種。“集中-手動”方式即通過計算機鍵盤或鼠標,結(jié)合工控機大屏幕彩顯,實現(xiàn)對單臺設(shè)備的起??刂?。在此種方式下,設(shè)備之間的聯(lián)鎖關(guān)系可以方便地設(shè)定或取消。該方式主要用于設(shè)備的試運行和檢修,也可以作為正常生產(chǎn)時的補充操作方式?!凹?自動”方式即通過計算機鍵盤或鼠標,結(jié)合工控機大屏幕彩顯,選擇適合的工藝流程,實現(xiàn)選定的流程內(nèi)工藝設(shè)備的自動起、停(逆煤流啟系統(tǒng)、順煤流停系統(tǒng))。此種方式下,通常設(shè)備之間存在聯(lián)鎖關(guān)系。在生產(chǎn)過程中,當出現(xiàn)需要短時間停止某設(shè)備的運行而又不希望因聯(lián)鎖關(guān)系導致其他設(shè)備隨之停止時,可在設(shè)備運行中方便地對該設(shè)備進行聯(lián)鎖的設(shè)定或取消。3.3.2現(xiàn)場單機操作。現(xiàn)場設(shè)備附近設(shè)置就地操作控制箱,實現(xiàn)單臺設(shè)備的起停控制,該操作方式主要供單機調(diào)試、維護使用。在此工作方式下,設(shè)備的操作獨立于PLC控制,確保在控制系統(tǒng)發(fā)生嚴重故障情況下,不影響正常生產(chǎn)。3.3.3工藝流程選擇、設(shè)置及起、??刂乒δ?。系統(tǒng)可以方便選擇現(xiàn)有的工藝流程。生產(chǎn)工藝變更時,還可以方便地進行工藝流程改變或增加。在“集中-自動”控制方式下,按選定的工藝流程逆煤流方向依次逐臺起動設(shè)備。在起動過程中,如果正在啟動的設(shè)備發(fā)生故障,則該設(shè)備的上游設(shè)備不再起動,起動過程暫停。待查清故障原因后,由操作人員決定是等待故障排除后繼續(xù)起動,還是終止本次流程起動。正常停車功能:在作業(yè)完成后,停止該作業(yè)流程。停止順序為順煤流方向逐臺延時停止各設(shè)備。故障停車功能:當現(xiàn)場的故障檢測、保護裝置動作以后,故障設(shè)備以及煤流上游設(shè)備立即停止運行(工藝設(shè)備要求必須延時停車或不停車的除外),其下游設(shè)備正常運行,不受影響。緊急停車功能:出現(xiàn)緊急情況時,按下大屏幕畫面上的緊急停止按鈕,所有設(shè)備立即停止運行。預告功能:現(xiàn)場設(shè)備起動前和起動過程中,系統(tǒng)自動通過預告系統(tǒng)向現(xiàn)場發(fā)預告信息。3.3.4保護及故障報警功能。當設(shè)備發(fā)生起停車故障時,起車過程暫停,工控機大屏幕上發(fā)出相應的文字信息,同時音箱發(fā)出聲音報警。當系統(tǒng)發(fā)生故障停車或傳感器監(jiān)測點報警(例:堵塞、跑偏、打滑、倉滿、倉空等)時,系統(tǒng)發(fā)出文字信息和聲音報警。系統(tǒng)自動根據(jù)報警的設(shè)備和部位作出相應的停機處理(根據(jù)預先設(shè)定的報警級別進行處理),避免故障的發(fā)生和擴大。系統(tǒng)能自動顯示、記錄或打印故障性質(zhì)、故障地點及發(fā)生故障的時間。3.3.5數(shù)據(jù)采集功能。系統(tǒng)通過PLC可方便地采集現(xiàn)場的設(shè)備開/停及故障狀態(tài)、設(shè)備的電壓電流、煤倉煤位等實時數(shù)據(jù),參與系統(tǒng)控制。3.3.6顯示功能。上位機顯示工藝流程和設(shè)備運行狀態(tài)及相關(guān)運行參數(shù)。不同的狀態(tài)由不同的顏色表示。操縱員可以一目了然的觀察到所有受控的當前狀態(tài),包含運行/停止、就地/程控、聯(lián)鎖投入/退出、所有的故障信號、設(shè)備名稱、在工藝中所處的位置等。3.3.7報表系統(tǒng)功能。保存故障報警信息。記錄設(shè)備電流數(shù)據(jù)。各組數(shù)據(jù)生成曲線或報表,以備生產(chǎn)、管理需求。3.3.8自動配倉功能。為每個煤倉分別配置一臺西門子超聲波料位計監(jiān)測煤倉連續(xù)煤位,在每個落煤點配置一臺高料位計監(jiān)測煤倉高煤位信號。PLC控制系統(tǒng)可根據(jù)煤倉煤位,自動實現(xiàn)犁煤器的落下/抬起,優(yōu)先給煤位低的倉落煤;當倉位高時,可自動停止本倉落煤,給其它倉落煤;當所有倉都滿倉時,可在大屏幕液晶顯示器上發(fā)出文字報警和聲音報警,提醒操作員及時做出響應。3.3.9系統(tǒng)管理。為確保安全生產(chǎn),集控軟件設(shè)置用戶登陸界面,對不同登陸人員設(shè)置不同的權(quán)限,并對登陸人員做操作記錄。

        1、管理員用戶 能監(jiān)視設(shè)備運行狀態(tài)、操作設(shè)備運行、修改工藝;

        2、操作員用戶 能監(jiān)視設(shè)備運行狀態(tài)、操作設(shè)備運行;

        3、非法用戶 不能登陸。

        4、結(jié)束語

        SIEMENS S7-300系列PLC實現(xiàn)的選煤廠集控系統(tǒng),技術(shù)先進,生產(chǎn)可靠。該系統(tǒng)自2005年投入使用后,其自動化系統(tǒng)的投入率為100%,經(jīng)過實際運行,整個系統(tǒng)運行良好,可靠性高,而且程序簡潔,維護方便,保證了裝置的長周期運行,為工廠取得了可觀的經(jīng)濟效益。如要求更高的可靠性,可采用雙PLC或三PLC冗余的方案,以達到更高的性能指標。

        參考文獻

        [1]崔莉莉,陳相輝,李辛.基于PLCde集中控制系統(tǒng)在城郊選煤廠的應用[J].煤炭工程,2008年2期

        [2]陳忠訓.自動控制技術(shù)在選煤廠的應用[J].煤炭工程,2008年10期

        [3]方承遠,張振國.工廠電器控制技術(shù)[M].北京:機械工業(yè)出版社,2010

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