梁其鋒
【摘要】對廣東某電廠大修后第一次開機(jī)進(jìn)行振動(dòng)監(jiān)測,分析振動(dòng)數(shù)據(jù)再結(jié)合機(jī)組本身特征和大修期間處理細(xì)節(jié),對開機(jī)的振動(dòng)現(xiàn)象進(jìn)行解析,發(fā)現(xiàn)機(jī)組低壓缸的軸瓦發(fā)生共振,8瓦由于載荷過輕導(dǎo)致瓦的剛性不足。對機(jī)組進(jìn)行動(dòng)平衡,減少不平衡量和擾動(dòng)力,再輔助以增加支撐和載荷的手段,有效改善軸系的振動(dòng)性能。
【關(guān)鍵詞】振動(dòng)測試 動(dòng)平衡 剛度 共振
前言
火力發(fā)電廠中,汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)組是電廠主要設(shè)備,機(jī)組的振動(dòng)水平是整個(gè)設(shè)備安全運(yùn)行的重要前提。機(jī)組長期在劇烈振動(dòng)下運(yùn)行,容易導(dǎo)致機(jī)組發(fā)生永久的損傷,嚴(yán)重時(shí)引起毀機(jī)事故的發(fā)生。改善振動(dòng)機(jī)組振動(dòng)情況,讓機(jī)組在安全的范圍內(nèi)運(yùn)行,每個(gè)火力發(fā)電廠的要求。
由于引起振動(dòng)問題原因是一個(gè)多因素綜合體,處理振動(dòng)問題就是在眾多因素中掌握最主要因素,針對主要因素進(jìn)行處理,達(dá)到改良機(jī)組振動(dòng)性能的目的。出現(xiàn)振動(dòng)問題時(shí),進(jìn)行準(zhǔn)確的故障診斷顯得尤為重要。
1、測量系統(tǒng)
廣東某電廠7號機(jī)組為東方汽輪機(jī)有限公司設(shè)計(jì)生產(chǎn)的凝汽式汽輪機(jī)(CC600-24.2/4.2/1.0/566/566),額定負(fù)荷600MW。超臨界、一次中間再熱、單軸、三缸四排汽凝汽式汽輪機(jī)。2015年2月24日大修后第一次開機(jī),為保證機(jī)組的安全運(yùn)行,對機(jī)組進(jìn)行振動(dòng)監(jiān)測。電廠自己配置是本特利3500振動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng),在1至8瓦x、y方向設(shè)置渦流振動(dòng)傳感器測試軸頸的相對振動(dòng),在垂直方向方向設(shè)置了速度傳感器測試瓦的絕對振動(dòng)。為了更好的分析振動(dòng)的情況,在TSI緩沖輸出的信號中外接了狄克DAQ05型振動(dòng)測試分析系統(tǒng)。
圖3.1 測量系統(tǒng)
2、振動(dòng)現(xiàn)象和分析
機(jī)組經(jīng)過沖轉(zhuǎn)并網(wǎng),升降負(fù)荷運(yùn)行一段時(shí)間后,機(jī)組的振動(dòng)基本上穩(wěn)定,其個(gè)軸振和瓦振如圖所示,此時(shí)除了7Y軸振外各測點(diǎn)的軸振70um以下的優(yōu)秀水平,7Y軸振處于報(bào)警狀態(tài),3、4、8瓦的瓦振到超過報(bào)警值50um,機(jī)組在沖轉(zhuǎn)過程中的一階不平衡量較小。
定速3000 r/min時(shí),3、4、5、6、8瓦出現(xiàn)了軸振不大而瓦振偏大的振動(dòng)情況。而3、4、5、6瓦屬于低壓缸兩端軸瓦,瓦振在升速期間出現(xiàn)了類似的現(xiàn)象:沖轉(zhuǎn)至2800r/min之前,低壓缸瓦振都在20um以下;在做機(jī)械超速過程中,轉(zhuǎn)速升至3120r/min,低壓缸瓦振降至20um以下。查閱資料可以知道該機(jī)組的罩殼是采用10mm的鋼板彎拉加肋而成,罩殼固定在瓦座上,并不與瓦基接觸,測量用的速度傳感器就安裝在罩殼上,用手持表就地測量軸承垂直振動(dòng)也比較大,軸承座附近有明顯的震感,綜合分析得出3-6瓦的剛度不足,工作轉(zhuǎn)速附近就是其共振區(qū),如果軸振長期處于較高的振動(dòng)狀態(tài)下運(yùn)行對機(jī)組的安全不利。
雖然8瓦也出現(xiàn)了軸振不大瓦振大的情況,分析8瓦沖轉(zhuǎn)時(shí)候的狀況,可以知道8瓦瓦振并不是在其共振區(qū)工作,與低壓缸的瓦振大有著本質(zhì)的區(qū)別。對機(jī)組進(jìn)行調(diào)查研究知道,在大修期間,在聯(lián)低發(fā)對輪靠背輪時(shí),為了對轉(zhuǎn)子中心,將發(fā)電機(jī)勵(lì)端抽掉1mm墊片,形成7瓦與8瓦有1mm的高低差,發(fā)電機(jī)的自重坐落于7、8瓦的軸瓦上,當(dāng)?shù)桶l(fā)對輪把緊后,7瓦的載荷偏高,而8瓦的載荷偏低,這樣就導(dǎo)致了8號軸瓦的剛度下降,使其對軸系不平衡量的敏感程度提高,出現(xiàn)了8瓦這樣特殊情況。
3、振動(dòng)處理與結(jié)果
鑒于機(jī)組安全運(yùn)行的考慮,需要對機(jī)組進(jìn)行一定的處理,將機(jī)組的振動(dòng)控制在一個(gè)允許的范圍之內(nèi)。
其中8瓦的剛度不足問題,由于機(jī)組剛完成大修,完全解決這個(gè)問題需要一個(gè)小修期,目前并不具備這樣的條件,只能從外部條件入手,間接增加8瓦的荷載達(dá)到增加剛度的目的,建議在發(fā)電機(jī)頂部壓沙包的手段增加8瓦的荷載。也可以從減少激振力入手,降低8瓦的軸振,從而降低瓦振。
3-6瓦處于工作轉(zhuǎn)速共振區(qū)的處理,針對結(jié)構(gòu)共振這類故障最根本的方法是增加支撐來提高剛度,但目前改變其支撐系統(tǒng)的剛度的較為困難,其中也有廠家采用這種處理方法,但效果并不明顯,另一種有效降低激振力來降低振動(dòng)水平的是動(dòng)平衡,但它的要求得精度非常高。
綜合上述分析,決定進(jìn)行動(dòng)平衡同時(shí),增加支撐和增加荷載的綜合方法:
1)在低壓轉(zhuǎn)子末級葉輪兩端反對稱同時(shí)加重,3瓦側(cè)加230克160度,4瓦側(cè)加230克340度,在低發(fā)對輪上加重為600克30度;
2)在3、4瓦罩殼上家裝支撐條;
3)在發(fā)電機(jī)頂部壓2噸沙包。
圖2 采取的措施
采取上面措施后,重新開機(jī),機(jī)組的振動(dòng)性能如表2所示,從表中,可以看出來,3、4瓦的瓦振有著明顯的改善,由于對4、5瓦沒有采取措施,受到動(dòng)平衡后軸系的影響,5瓦的瓦振有所提高,而7Y方向的軸振也由120um下降到70um,而8瓦的瓦振也下降10um。表明上面的措施是有效改善軸系的振動(dòng)情況,有利于機(jī)組的安全運(yùn)行。
雖然機(jī)組經(jīng)過措施后振動(dòng)有所好轉(zhuǎn),但也可以看出不足,3-6瓦的瓦振仍然存在共振的現(xiàn)象,8瓦的負(fù)載過輕的情況并沒有得到根本性的改善,針對這些情況,在日后的正常運(yùn)行生產(chǎn)當(dāng)中還會導(dǎo)致機(jī)組的振動(dòng)性能再次惡化,在運(yùn)行當(dāng)中要加強(qiáng)對軸系振動(dòng)的監(jiān)視,發(fā)現(xiàn)問題盡快處理。也可以趁著以后小修、大修的機(jī)會將這些問題從根本上解決,如:讓廠家對軸瓦罩殼等進(jìn)行設(shè)計(jì)改造,將共振區(qū)避開工作轉(zhuǎn)速3000r/min,解決共振問題;對8瓦墊高,從而讓8瓦和7瓦有同等的負(fù)載,解決8瓦剛性不足問題等。
4、結(jié)論
振動(dòng)問題是一個(gè)多誘因的復(fù)雜問題,處理不同振動(dòng)問題,要分清引起這個(gè)振動(dòng)問題的原因,不然很容易出錯(cuò)或達(dá)不到振動(dòng)預(yù)期目的。
1)通過高速動(dòng)平衡試驗(yàn),可以減少激振力,減少機(jī)組共振區(qū)的擾動(dòng)力,從而降低共振區(qū)瓦振;
2)通過動(dòng)平衡試驗(yàn),可以減少軸系的質(zhì)量不平衡量。
3)通過增加支撐和載荷等手段間接改變支撐系統(tǒng)剛度,可以降低蓋振水平。
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