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        YF17提升機內(nèi)轉(zhuǎn)彎弧板的改進(jìn)

        2015-10-21 19:58:59楊平讓紀(jì)文偉
        中國機械 2015年3期
        關(guān)鍵詞:提升機摩擦力

        楊平讓 紀(jì)文偉

        摘要:文章針對YF17卷煙儲存輸送裝置提升機內(nèi)轉(zhuǎn)彎弧板噴塑涂層磨損后,平皮帶與內(nèi)轉(zhuǎn)彎弧板表面摩擦力增大,導(dǎo)致輸送鏈板帶出現(xiàn)間歇性停頓,使煙支排列混亂、設(shè)備停機率高等現(xiàn)象,提出了以滾動輸送替代滑動輸送的思路,從而提高了設(shè)備的運行效率,降低了殘煙消耗。

        關(guān)鍵詞:提升機;內(nèi)轉(zhuǎn)彎圓弧板;摩擦力

        引言

        YF17卷煙儲存輸送設(shè)備裝置主要用于卷接包生產(chǎn)線上,將卷接機生產(chǎn)出的煙支通過包裝設(shè)備進(jìn)行包裝,起柔性地連接作用,完成煙支的自動輸送、儲存和緩沖調(diào)節(jié),使卷接包生產(chǎn)線現(xiàn)場干凈美觀,實現(xiàn)卷接包設(shè)備高速自動化生產(chǎn)。

        1.存在問題

        YF17 卷煙儲存輸送裝置在生產(chǎn)過程中,經(jīng)常出現(xiàn)以下故障:

        1.1提升機大半徑內(nèi)轉(zhuǎn)彎平皮帶打滑停轉(zhuǎn),煙道內(nèi)最上層煙支,轉(zhuǎn)彎提升時失去輔助輸送力,與平皮帶搓擠傾斜,殘次煙支量增大。

        1.2煙道塑料鏈板輸送帶運行中出現(xiàn)間歇性停頓現(xiàn)象,伴隨出現(xiàn)鏈板卡頓“咯噔”的聲音,垂直煙道內(nèi)煙層出現(xiàn)停頓,使煙支傾斜擁擠,在提升機入口處煙層堆積厚度過高,造成YF17頻繁報警停機。

        2.問題分析

        ①取樣輸送帶;②取樣電機;③轉(zhuǎn)彎平皮帶;④過渡園皮帶;⑤從動帶輪;⑥主動皮帶輪;⑦從動鏈輪;⑧提升機右提升帶;⑨從動帶輪;⑩右提升帶傳動鏈輪;?張緊鏈輪;?鏈條;?高架及左提升帶;?下降裝置推力帶;?推力帶主動輪;?提升帶高架電機;?張緊鏈輪;?鏈條。

        減速電機驅(qū)動塑料鏈板(高架及左提升帶),鏈板長達(dá)12m以上,鏈輪及鏈條又是通過塑料鏈板驅(qū)動,鏈條又同時驅(qū)動右提升帶(塑料鏈板)和平皮帶主動聚胺酯輪,聚胺酯輪帶動內(nèi)轉(zhuǎn)彎平皮帶運動,從而達(dá)到輔助左提升鏈板帶垂直提升輸送煙層的目的。由于傳動距離較長,中間聯(lián)接件又為塑料鏈板。塑料鏈板在長距離高負(fù)載的情況下,易產(chǎn)生拉伸現(xiàn)象;且提升機采用大半徑轉(zhuǎn)彎設(shè)計,造成輔助輸送平皮帶工作時內(nèi)帶面完全與轉(zhuǎn)彎弧板面貼合,形成內(nèi)帶面與轉(zhuǎn)彎弧板面的摩擦。

        輔助輸送平皮帶張緊力過大,會造成輔助輸送平皮帶對轉(zhuǎn)彎弧板的正壓力增大,加大與弧板噴塑涂層磨損;而弧板噴塑涂層磨掉后,平皮帶與弧形鋼板直接接觸,鋼板摩擦力遠(yuǎn)大于噴塑涂層的摩擦力;這兩方面都易造成輔助輸送平皮帶與弧板的摩擦阻力增大。當(dāng)平皮帶與弧板的摩擦力大于驅(qū)動平皮帶的聚胺酯輪與平皮帶間的摩擦力時,輔助輸送平皮帶會出現(xiàn)打滑或者塑料鏈板輸送帶間歇性停頓現(xiàn)象。

        3.解決方法

        為驗證可行性,考慮到去掉圓弧板面后皮帶的運行軌跡,根據(jù)弧板長度及主要磨損區(qū)域,在弧面上不等分試加工了九個小軸孔,安裝了九個Φ30圓柱型輥子進(jìn)行初次嘗試。

        通過初次實驗說明兩個問題:

        一是:證明采用滾動摩擦后摩擦力明顯降低,此改進(jìn)完全可行。但由于完全切除了弧面,弧板強度降低,加之輥子數(shù)量偏少,加工安裝后兩側(cè)擋板出現(xiàn)變形,且輔助輸送平皮帶轉(zhuǎn)彎時帶面曲線明顯呈多邊形狀態(tài),需增加輥子數(shù)量。

        二是:輔助輸送平皮帶有跑偏現(xiàn)象。檢查分析,由于兩側(cè)板變形,配打的安裝軸孔平行度誤差增大,圓柱輥子存在明顯的軸向竄動,可能是形成輔助輸送平皮帶跑偏的主要原因。

        確定輥子和小軸材料,尺寸規(guī)格及相關(guān)技術(shù)要求后,聯(lián)系外協(xié)單位進(jìn)行加工。

        為了防止跑偏,輔助輸送平皮帶主驅(qū)動、從動輪和張緊輪均采用了腰鼓形。根據(jù)鼓形設(shè)計原理,決定將排輥圓柱型外表面也加工成鼓型,以增加輔助輸送平皮帶中部位置的受力,使輔助輸送平皮帶實現(xiàn)自動糾偏功能。

        輔助輸送平皮帶張緊后受到來自皮帶輪的反作用力 F,可分解為X 軸和 Y 軸。皮帶各處周長都相等。由于皮帶輪兩端直徑減小,在鼓形皮帶輪上,越靠近端部張緊力及其反作用力 F 越小,從而 X 也越小。假如皮帶向左跑偏,左邊就比右邊松弛,左F、左X 將小于右F、右X,較大的右X便推使皮帶向右復(fù)位。反之亦然。因此皮帶輪采用腰鼓形設(shè)計,能可靠地防止皮帶跑偏。

        對輥子重新設(shè)計,保證原外徑最大尺寸Φ19,鼓型輥子曲率半徑R316mm,長度保持不變;小軸采用通軸,兩端卡簧定位,直徑由Φ8減小為Φ7;根據(jù)小軸尺寸選用匹配深溝球軸承;隔套尺寸相應(yīng)變化;加工弧板,配打排孔。

        4.改進(jìn)效果

        加工安裝后,輔助輸送平皮帶無跑偏現(xiàn)象,檢查煙支表面無壓痕。YF17提升機轉(zhuǎn)彎弧板在ZJ19-FK 21#機組安裝運行一年后,運轉(zhuǎn)平穩(wěn)可靠,杜絕了由于弧板涂層磨損造成的輸送鏈板停頓現(xiàn)象,有效的提高了設(shè)備運行效率,降低了殘煙消耗,確保煙支外觀質(zhì)量

        5.結(jié)束語

        通過對YF17提升機轉(zhuǎn)彎弧板的改進(jìn),大大增強了同事們在工作中發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的信心和能力。同時,通過不斷地論證、實踐和翻閱資料,拓展了思路,開闊了視野,提高和豐富了對理論知識運用能力,受益匪淺。

        參考文獻(xiàn):

        [1]《機械設(shè)計手冊》新編軟件版.化學(xué)工業(yè)出版社,2008.

        [2]《YF17卷煙儲存輸送系統(tǒng)技術(shù)培訓(xùn)教材》.許昌煙草機械有限責(zé)任公司

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