曲長海 教傳杰 吳根生
(中國水利水電第六工程局有限公司,遼寧沈陽 110179)
舊TBM的關(guān)鍵部件改造修復(fù)與升級
曲長海 教傳杰 吳根生
(中國水利水電第六工程局有限公司,遼寧沈陽 110179)
TBM264-311開敞式全斷面硬巖隧道掘進機完成遼寧大伙房輸水工程近18km掘進任務(wù)后,經(jīng)過三年半的閑置,對其關(guān)鍵部件改造、修復(fù)與升級,成功用于另一隧洞工程。文章結(jié)合大伙房水庫輸水工程施工中出現(xiàn)的各種問題及掘進中出現(xiàn)設(shè)備故障,對該機部分結(jié)構(gòu)件進行了優(yōu)化改造設(shè)計,為舊TBM設(shè)備重復(fù)利用提供了可借鑒的寶貴經(jīng)驗。
TBM 關(guān)鍵部件 改造 修復(fù) 升級
TBM264-311開敞式全斷面硬巖隧道掘進機由遼寧工程局于2004年采購,美國Robbins公司設(shè)計制造,TBM重約620t,變壓器容量5000kVA,開挖直徑8.03m,刀盤轉(zhuǎn)速0~8.3rpm,刀盤最大運行推力22.934KN,10臺300kW驅(qū)動電機,刀盤上裝備47把19英寸(483mm)盤型滾刀和4把17英寸(432mm)雙刃型滾刀。該機2008年9月完成大伙房輸水工程近18km掘進任務(wù)后,閑置三年半時間,大量的橡膠油管和高壓電纜幾近報廢;絕大多數(shù)的油缸密封已經(jīng)完全失去原有效能。
鑒于大伙房輸水工程施工中出現(xiàn)的各種問題及掘進中出現(xiàn)設(shè)備故障,對該機部分結(jié)構(gòu)件進行了優(yōu)化改造,該機現(xiàn)用于遼寧另一個輸水工程。
原TBM頂護盾后面聯(lián)接指形護盾,指形護盾在掘進施工中易被塌方石塊砸變形,不能起到很好的支撐作用。在掘進施工中,遇到塌方區(qū)域時給操作人員帶來嚴重安全隱患,因此在此次維修中對指形護盾進行改造,改造成封閉式護盾。
原TBM轉(zhuǎn)接座加強筋在掘進中嚴重被渣料磨損,從而導(dǎo)致轉(zhuǎn)接座間接磨損。在此次改造中,為了減少轉(zhuǎn)接座在使用中的磨損,在轉(zhuǎn)接座內(nèi)增加刮渣板,在掘進施工中起到明顯效果。
原TBM環(huán)形梁安裝器帶有環(huán)形梁舉升小車,此裝置在主梁上占有很大空間,對操作員的操作和驅(qū)動電機、錨桿鉆機等設(shè)備的檢修工作帶來很多不便,且工作靈活性差。改造后的環(huán)形梁安裝器采用4個固定擴張油缸,頂部(2個)和兩側(cè)(每側(cè)各1個),同時對環(huán)形梁進行擴張,從而有效的保障了環(huán)形梁能緊貼隧道洞壁。改進環(huán)形梁安裝器,使施工人員增加了安全感,鋼拱架安裝效率大大提高。
為減輕1號臺車及后配套直接承受連接橋施加的壓力,在1號臺車和連接橋之間新增設(shè)一個支撐輪組門架,支撐輪組門架使橋架有更好的支撐受力。同時對連接橋的走道平臺進行改造,改造后可以從門架的上平臺和下平臺走到TBM主機前部,方便對橋架皮帶機和噴混裝置的維護和操作,改造后支撐輪組門架與連接橋相連。
(1)液壓泵站優(yōu)化改造。維修改造前,液壓泵站安裝在主梁的左下方。因液壓泵站集成了整個液壓系統(tǒng)的閥塊以及各閥塊之間連接管路的錯綜復(fù)雜,且其安裝位置在主梁處,掘進施工時對其造成很大震動,對管件磨損造成很大影響。當出現(xiàn)故障時,檢修空間狹窄,安全隱患相對較高。因此,為了維護檢修方便,在此次維修改造中將其放到1號臺車上。
(2)液壓泵及油箱優(yōu)化改造。液壓系統(tǒng)優(yōu)化改造前,液壓泵和油箱是分離。改造后將液壓泵和液壓油箱集中布置,且安裝在1號臺車上,與液壓泵站相鄰,縮短了油箱到液壓泵、液壓泵到液壓泵站的供油距離,方便對泵及油箱的維護保養(yǎng)。
(3)后支撐和護盾油缸的控制閥塊位置優(yōu)化改造??紤]到液壓泵站安裝在1號臺車上,而TBM拖拉油缸、撐靴油缸、推進油缸及護盾油缸等都在主梁和機頭架處,這樣布置增加管路的長度,也增加油管的使用數(shù)量,為降低因液壓泵站位置的改變所導(dǎo)致的管路變化,固將液壓泵站上的102-1和18-1閥塊安裝在安架和主梁上。
(4)環(huán)形梁安裝器操作閥塊位置優(yōu)化改造。對環(huán)形梁安裝器改造后,為了操作安全、方便,提高拱架安裝效率,因此將環(huán)形梁安裝器操作閥塊安裝在環(huán)形梁支撐架上。在施工過程中發(fā)現(xiàn),因掘進時振動劇烈,導(dǎo)致操作閥不同程度的損壞,嚴重影響剛拱架的安裝。因此操作閥塊和環(huán)形梁不能直接焊接,而是在它們之間增加一橡膠緩沖墊,以減少因振動造成閥塊的損壞。
(5)TBM部分隱藏油缸優(yōu)化改造。TBM的后支撐油缸和撐靴內(nèi)部平衡油缸,因其安裝在設(shè)備的內(nèi)部,在掘進過程中出現(xiàn)漏油現(xiàn)象處理相當費時費力,所以將油缸的油管連接部位和接頭部位裸露在外表,以便于維修保養(yǎng)。
(6)主推進油缸優(yōu)化改造。在掘進施工中,為了保護油缸活塞桿不被刮傷,在油缸上安裝保護蓋板。但掘進施工中產(chǎn)生的灰塵和固體顆粒卻很容易落到油缸活塞桿上,油缸端蓋上的防塵密封圈容易損壞,而端蓋防塵密封圈安裝的結(jié)構(gòu)又導(dǎo)致?lián)p壞后不能更換。防塵密封圈一旦損壞就會導(dǎo)致灰塵和固定小顆粒進入端蓋內(nèi)部損壞油缸其他密封圈。為了能夠在防塵密封圈損壞后能及時更換新的防塵密封圈,對推進油缸端蓋優(yōu)化改造。
(7)拖拉油缸優(yōu)化改造。在TBM掘進過程中,拖拉油缸拖著后配套前移。隨著撐靴換步的同時,拖拉油缸的活塞桿也隨著伸出,伸出到一定長度時就需要將拖拉油缸回收,因操作室無法判斷油缸伸出的長度和需要回收的長度,因此每次收拖拉油缸時都需要安排專人查看,影響TBM掘進效率。因此在原有基礎(chǔ)增加一套拉線式行程傳感器,將油缸伸出量反饋到操作室。操作手在操作室內(nèi)就可以知道油缸的伸出量,換步效率明顯提高。
(1)潤滑油箱和潤滑泵的優(yōu)化改造。潤滑系統(tǒng)優(yōu)化改造前,油箱和泵是分離的,并且安裝在主梁正下方,在承受因掘進帶來劇烈振動的同時也給維修保養(yǎng)帶來諸多不便,而且增加了更大的安全隱患。為了使?jié)櫥到y(tǒng)的結(jié)構(gòu)更加緊湊、方便維修保養(yǎng),將潤滑油箱和泵安裝在2號臺車上。
(2)潤滑回油泵優(yōu)化改造。潤滑回油泵和磁性濾芯最初安裝在前主梁下面,不便于維修保養(yǎng)。因此將其安裝位置改到右側(cè)底護盾上。
(1)操作室優(yōu)化改造。改造前的操作室位于3號主梁靠近后支腿處,位置過于靠前,在掘進過程中振動大,對操作室內(nèi)的電腦等危害較大。而且由于位置限制,TBM操作室空間相對狹小,給操作手帶來諸多不便。改造后將操作室移至1#臺車尾部,大大減少了掘進過程中震動、粉塵等對電腦的危害。同時,操作室的尺寸結(jié)構(gòu)及內(nèi)部布置也做了很大改善。操作室內(nèi)部空間加大,操作手操作起來更加方便、舒適。內(nèi)部布置將液壓及潤滑系統(tǒng)壓力儀表盤省去,通過程序以數(shù)字的形式在監(jiān)視器里顯示出來,操作手看起來更直觀、方便。主控電腦由原來的一臺工控機改為兩臺高性能的工控一體機,其中一臺作為備用,一旦主操作電腦出現(xiàn)故障,只需將主操作電腦上的通訊卡插到備用電腦上即可恢復(fù),不會影響掘進。同時,備用電腦也用作監(jiān)視器,以顯示不同的操作界面,方便操作手掌握各部分的運行情況。
(2)PLC及I/O模塊優(yōu)化改造。改造前設(shè)備上所使用的PLC模塊,采用三菱公司生產(chǎn)的Q系列PLC,由于TBM結(jié)構(gòu)復(fù)雜、操作繁瑣,PLC模塊需要的輸入輸出點數(shù)多所使用的三菱系列PLC占用空間大,線路錯綜復(fù)雜,影響美觀。改造后的PLC模塊采用德國MURR公司生產(chǎn)的CUBE系列PLC模塊。模塊結(jié)構(gòu)緊湊,占用空間小。模塊采用插接式接線方式,接線簡單、維護方便。改造前的現(xiàn)場總線站采用三菱公司生產(chǎn)的FX系列I/O模塊,接線繁瑣且占用空間大。改造后采用CUBE20系列現(xiàn)場總線站。改造后各輸入輸出點對應(yīng)清晰明了,接線簡單,維護起來十分方便。但由于安裝人員經(jīng)驗不足,改造后的現(xiàn)場總線站沒有采取任何防護措施,在掘進過程中極易受油、水及粉塵污染,造成模塊內(nèi)部損壞。將現(xiàn)場總線站安裝在帶減震的密封配電箱內(nèi),這樣既可以減少油、水、粉塵對電器元件的損害,又可以避免長期震動造成模塊內(nèi)部接觸不良。
(3)電纜橋架優(yōu)化改造。本臺設(shè)備共有10臺主驅(qū)動電機,每臺電機采用兩條3×70mm2+3×50mm2的銅芯交聯(lián)聚氯乙烯電纜供電。電纜全部沿電纜橋架鋪設(shè),本設(shè)備采用梯級式熱鍍鋅橋架,由于TBM掘進過程中震動大,電纜長期與橋架的橫向連接相摩擦,經(jīng)常造成電纜磨損,導(dǎo)致電機出現(xiàn)過流現(xiàn)象,由于鋪設(shè)線路長,橋架又全部覆蓋蓋板。查找線路損壞部位十分困難。這大大影響了掘進進度。為了減少這一現(xiàn)象發(fā)生,采用托盤式鍍鋅橋架,既可以防止摩擦造成的電纜損傷,又有利于橋架內(nèi)部的水分排出。
(4)液壓泵站電機冷卻系統(tǒng)優(yōu)化改造。改造前的液壓泵站電機靠自身所帶的風(fēng)扇進行冷卻,由于經(jīng)常大功率、超負荷工作,電機經(jīng)常出現(xiàn)高溫現(xiàn)象。針對此種情況,對電機冷卻系統(tǒng)進行了改進。增加了兩臺風(fēng)機對電機進行冷卻。風(fēng)機的啟動電源直接從液壓泵站的軟啟動開關(guān)引出,使風(fēng)機和電機同步運行,既起到冷卻電機的作用,又不會過多的浪費電能。改造后冷去效果明顯提高。
隧洞工程越來越廣泛地采用TBM施工,TBM設(shè)備龐大繁雜,既有笨重的鋼構(gòu)件,也有精密的控制設(shè)備和儀表,還復(fù)雜的電氣、液壓等管路系統(tǒng),是一種大型高新技術(shù)設(shè)備。隨著功能的需要和技術(shù)的成熟,對舊TBM設(shè)備的關(guān)鍵部件改造、修復(fù)與升級有利于減少施工成本,降低工程造價。
曲長海(1968.12.26—),男(滿族),遼寧西豐人,華北水利水電學(xué)院水文地質(zhì)與工程地質(zhì)專業(yè)畢業(yè),大學(xué)本科。