魏祥和
摘要:本著優(yōu)化機組運行、節(jié)能減排的目的,西部管道公司對49臺壓縮機組運行情況進行分析,并對其邏輯進行了認真研究,發(fā)現(xiàn)GE燃驅壓縮機組在吹掃置換邏輯、燃料氣加熱邏輯及干氣密封加熱器供氣溫度設定方面存在可優(yōu)化空間。針對上述問題,西部管道公司組織進行技術攻關,最終確定了優(yōu)化方案,達到了節(jié)能減排的效果。
關鍵詞:壓縮機;順控邏輯;干氣密封;支撐拉簧;燃料氣;節(jié)能減排 文獻標識碼:A
中圖分類號:TH45 文章編號:1009-2374(2015)34-0078-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.34.040
1 概述
西部管道公司所轄西一線西段、西二線西段及輪吐線一期GE燃驅機組共計49臺,因設計及控制邏輯不盡合理,在啟機過程中存在過量放空、干氣密封故障率偏高等問題。為此,公司對此進行了研究,并提出了切實可行的優(yōu)化方案。
2 存在問題及原因分析
2.1 天然氣吹掃置換邏輯不合理
按照邏輯,在壓縮機組進口加載閥及自動放空閥全開后,系統(tǒng)先執(zhí)行120s清吹,同時,系統(tǒng)根據入口壓力與預設TC(此處為4s)的微分計算,當計算值≤N2值且清吹120s進程結束后,開始執(zhí)行天然氣吹掃置換,時間設定為600s,此時壓縮機天然氣置換進程結束。整個啟機階段吹掃時間長達15min,時間過長。按照壓縮機組實際運維的需要和特點,管道壓縮機組需要定期切換或每月對備用機組熱啟盤車,壓縮機組自身啟停較為頻繁。對于目前全線已有的49臺GE燃驅機組而言,因為以上原因,全年啟機過程的天然氣過度放空量相當巨大,通過對程序的優(yōu)化改進,節(jié)能減排效益相當明顯。
2.2 燃料氣加熱邏輯不合理
按照邏輯,壓縮機組啟動時,若燃料氣溫度低于35℃將進行加熱,加熱時間一般在2min左右。此時,機組進入天然氣吹掃階段,此過程中因燃料氣無流通導致溫度迅速下降,程序將對燃料氣進行再次加熱。所以,啟機過程中,一般會出現(xiàn)至少兩次以上燃料氣反復放空加熱的情況,尤其是每年的11月至來年4月份,燃料氣反復加熱放空更是在三次以上。邏輯不合理導致燃料氣多次加熱、放空,浪費較為嚴重。
2.3 干氣密封加熱器供氣溫度設定不合理
首先,按照干氣密封密封氣供氣要求,一般控制進入密封腔的干氣溫度高于其工作壓力下的露點溫度20℃以上為宜?,F(xiàn)有控制邏輯,干氣密封加熱器加熱溫度設定為25℃,經過加熱后的密封氣經差壓調節(jié)閥、孔板后,最終進入干氣密封腔的溫降在20℃以上,由此導致干氣密封配套的“C”型密封圈、“O”型圈等低溫硬化,進而影響密封的浮動性,導致靜態(tài)充壓時或運轉時靜環(huán)追隨性下降,密封失效;其次,低溫也易導致重烴組分或少量水汽在摩擦副端面凝析,在動靜環(huán)接觸端面間產生粘附效應,由此導致啟動時動環(huán)的初始啟動扭矩過大,進而導致動靜環(huán)端面磨損、采用支撐拉簧傳遞扭矩的干氣密封則易出現(xiàn)拉簧因扭矩過大而變形、損壞、脫落等問題,最終也導致密封的失效;最后,按照原有邏輯,干氣密封密封氣啟動時,在系統(tǒng)完成GG箱體120s清吹后,壓縮機進口加載閥開啟,進行離心壓縮機的缸體吹掃、均壓過程。因此在壓縮機缸體進氣前,干氣密封預投用時間僅120s,無法保證較低溫度的密封氣加熱到設定溫度的要求。
3 優(yōu)化措施
針對上述問題,西部管道公司結合現(xiàn)場實際情況,經過系統(tǒng)分析并與GE廠家聯(lián)系溝通,對壓縮機組控制邏輯進行了優(yōu)化,提出了具體的改進措施,具體如下:
3.1 優(yōu)化壓縮機天然氣吹掃置換邏輯
根據計算,壓縮機天然氣吹掃置換所用介質消耗量(體積流量)控制在待置換空間的5~7倍即可滿足要求,經與GE廠家溝通并系統(tǒng)計算,確認原邏輯置換時間過長,可以通過取消壓縮機入口壓力微分計算,直接根據置換所需天然氣體積流量確定吹掃置換時間。經計算,在壓縮機進口加載閥、自動放空閥全開且入口壓力達到29psi(2bar)開始吹掃計時,吹掃420s后進程結束,壓縮機自動放空閥關閉。為保證置換合格,在以上程序變更的基礎上,同步對壓縮機進口加載閥后限流孔板進行了更改,孔板直徑由原先的20mm變更為13mm。通過以上調整,經現(xiàn)場測試,壓縮機自加載閥開啟至自動放空閥關閉結束吹掃進程,置換時間在7.5min左右,此時壓縮機缸體壓力在9bar左右,吹掃時間大大縮短。
3.2 優(yōu)化燃料氣加熱邏輯
針對燃料氣加熱邏輯存在的問題,經過反復研究,確定在原有功能模塊“RUNG_4”中增加“L2PCRR”(離心壓縮機均壓完畢)條件,將燃料氣加熱進程優(yōu)化至機組完成均壓進程后,徹底消除了燃料氣反復放空加熱的問題。修改后邏輯如圖1所示:
修改后的邏輯取消了對于離心壓縮機入口壓力的微分計算,直接根據置換所需天然氣的體積流量的詳細計算結果,確定了吹掃置換計時的起止時間。按照計算結果,在壓縮機進口加載閥、自動放空閥全開后且壓縮機入口壓力29psi(2bar)時開始吹掃計時,在吹掃420s后,吹掃進程結束,壓縮機自動放空閥關閉。為保證置換合格,在以上程序變更的基礎上,通過計算,同步對壓縮機進口加載閥后限流孔板進行了更改,孔板直徑由原先的20mm變更為13mm。通過優(yōu)化,GE燃驅機組啟機過程中,天然氣放空量明顯降低,在西二線瑪納斯站3臺機組上測試均正常。
通過以上調整,經測試,壓縮機自加載閥開啟至自動放空閥關閉,結束吹掃進程,置換時間在7.5min左右,此時壓縮機缸體壓力在9bar左右。
3.3 優(yōu)化干氣密封供氣溫度
通過對干氣密封供氣溫度進行研究,進行了如下調整:一是提高干氣密封加熱器控制溫度設定值,由25℃提高至45℃,這樣可以保證進入干氣密封密封腔的天然氣溫度至少在20℃以上,滿足密封的運行要求;二是啟機進程中,推遲離心壓縮機缸體吹掃及均壓進程。在GG箱體清吹完成后,開啟離心壓縮機加載閥指令發(fā)出前,增加600s延時,使干氣密封供氣閥在離心壓縮機缸體進氣前提前開啟720s,充分保障密封氣加熱及密封腔清吹,改善了干氣密封的工作環(huán)境,提高了干氣密封的可靠性。
4 改進后的效果評估
針對上述措施,西部管道公司對西二線瑪納斯壓氣站3臺壓縮機組邏輯進行了調整,經過現(xiàn)場測試,效果良好。
4.1 離心壓縮機缸體置換清吹節(jié)約天然氣耗量
單臺壓縮機組離心壓縮機單次啟機吹掃節(jié)約天然氣放空量3425.89Nm3,單臺機組每月必須正常暖機啟動一次,年度啟機12次以上(還不考慮非計劃的ESD聯(lián)鎖跳機情況),節(jié)約放空天然氣量為41110.68Nm3。全線共計49臺GE燃驅機組,不計算ESD跳機情況,僅計算正常運維及切換操作,全年預計節(jié)約放空量2014423.32Nm3天
然氣。
4.2 燃氣發(fā)生器燃料氣加熱放空優(yōu)化節(jié)約天然氣耗量
結合全年氣溫變化,單臺燃驅壓縮機組單次啟機燃料氣重復加熱次數平均減少2次,由此可以節(jié)約天然氣放空量330.82Nm3,年度啟機12次以上(還不考慮非計劃的ESD聯(lián)鎖跳機情況),節(jié)約放空天然氣量為3969.84Nm3。全線共計49臺機組,單臺機組每月正常暖機啟動一次,不計算ESD跳機情況,僅計算正常運維及切換操作,全年預計節(jié)約放空量194522.16Nm3天然氣。
4.3 合計節(jié)約天然氣放空耗量
按照運維手冊要求,在正常運維及切換操作中,單臺機組單次啟機節(jié)約天然氣耗量3756.71Nm3,年度單臺機組節(jié)約天然氣45080.52Nm3。全線49臺GE燃驅機組,優(yōu)化后全年天然氣節(jié)能減排量為2208945.48Nm3,按2元/Nm3計算,合441.8萬元,節(jié)能減排效果極其顯著。這樣,經過優(yōu)化,公司每年可節(jié)約天然氣2208945.48Nm3,同時隨著機組啟機進程延長,干氣密封所受沖擊減小,工作環(huán)境改善,干氣密封可靠性大幅提高。
參考文獻
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(責任編輯:黃銀芳)