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        最大程度提高現(xiàn)有預(yù)分解窯生產(chǎn)潛力

        2015-08-26 09:26:40陳友德
        水泥技術(shù) 2015年1期
        關(guān)鍵詞:冷機生料預(yù)熱器

        最大程度提高現(xiàn)有預(yù)分解窯生產(chǎn)潛力

        早期投產(chǎn)的預(yù)分解窯,通過技術(shù)改造,均能提高產(chǎn)量和降低能耗,印度Holtec咨詢公司的實踐經(jīng)驗為,改造后熱耗減少32.7~8.36kJ/kg熟料,電耗降低3~5kWh/t水泥?,F(xiàn)將該公司對一臺?5.6m×86m、產(chǎn)量7000t/d熟料的預(yù)分解窯的改造評估如下:

        1 窯的潛在產(chǎn)能

        窯的規(guī)格以及容積負荷、熱負荷是評估產(chǎn)能的主要標準,生料的化學(xué)成分、礦物結(jié)構(gòu)、細度和均化程度也是評估的重要因素,生產(chǎn)所用的石灰飽和系數(shù)、硅酸率、>45μm的石英顆粒、>125μm的碳酸鈣顆粒也是關(guān)鍵參數(shù)。若生料成分均勻且易煅燒,就能達到較高的容積負荷,窯的評估參數(shù)見表1。

        表1 預(yù)分解窯評估參數(shù)(易燒性好且均化較好的生料)

        窯規(guī)格?5.6m×86m,有效容積1729m3,容積負荷4.05t/d·m3,產(chǎn)量7000t/d,若按容積負荷5.5t/d·m3估算,該窯通過技術(shù)改造,產(chǎn)量可達9500t/d。對生產(chǎn)線改造所進行的窯的有關(guān)參數(shù)評估如表2。

        2 系統(tǒng)裝備主要改造措施

        2.1預(yù)熱器

        窯產(chǎn)量和原料水分是決定預(yù)熱器級數(shù)和系列的關(guān)鍵?,F(xiàn)使用的低壓損預(yù)熱器,具有分離效率高,壓損低的優(yōu)點。預(yù)熱器性能可通過溫度、壓力和氧含量等數(shù)值來評估,其評估數(shù)值見表3。

        各級預(yù)熱器壓損和上升管道的風(fēng)速均按改造確定的產(chǎn)能計算,若壓損超過正??山邮艿臄?shù)值,按如下措施進行改造。

        ·低壓損、高效預(yù)熱器置換現(xiàn)預(yù)熱器。

        ·增加頂部預(yù)熱器的數(shù)量,由2個增至3個。

        ·增加預(yù)熱器級數(shù)。

        ·通過采用計算機模擬技術(shù)進行計算(CFD),改變預(yù)熱器形狀,降低壓損和提高分離效率。

        ·擴大上升煙道截面或更換截面大的上升煙道。

        ·降低撒料盒高度約0.5m,使之撒料均勻。

        ·更換下料管內(nèi)撒料閥,提高鎖風(fēng)性能。

        ·減少預(yù)熱器系統(tǒng)內(nèi)各裝備的漏風(fēng)。

        ·對現(xiàn)有預(yù)熱器系統(tǒng)塔架結(jié)構(gòu)進行改造。

        2.2分解爐

        分解爐內(nèi)燃料提供的熱量供生料加熱和碳酸鈣分解用,數(shù)量約占總量的60%~70%,爐內(nèi)燃料燃燒受各種工況的影響。

        ·燃料在分解爐內(nèi)燃燒性能不完全一致,爐的長度需滿足燃料完全燃燒,使用廢燃料的煙氣在爐內(nèi)停留時間為6~8s。

        ·碳酸鈣分解起始溫度為600~700℃,終止溫度為900~1000℃,呈S型曲線(圖1)。曲線形狀和位置隨生料性能及工況變化而有所改變。

        ·入爐燃料顆粒需均勻分布在煙氣內(nèi),使之與氧較好混合燃燒。

        ·由上升煙道入爐的煙氣必須與三次風(fēng)管入爐的空氣較好混合,以利于燃料燃燒。

        表2 窯的主要評估項目及評估值

        表3 預(yù)熱器評估標準值

        ·入爐生料需均勻分布在燃燒部位煙氣內(nèi),以利于生料加熱分解。

        分解爐內(nèi),一般不易燃燒的燃料按煙氣停留時間6~8s進行估算,若低于上述數(shù)值,可按下述方式提高數(shù)值:

        ·延伸現(xiàn)有分解爐長度,延長煙氣停留時間。

        圖1 碳酸鈣分解S曲線溫度

        ·若分解爐長度延長有困難,安裝新的滿足設(shè)計需求的分解爐。

        ·將現(xiàn)有生產(chǎn)的離線(SLC)分解爐改為在線(ILC)分解爐。

        ·用燃燒效率高的燃燒器置換現(xiàn)有燃燒器。

        2.3熟料冷卻機

        最新型式的篦式冷卻機熟料負荷為45t/d·m2,所需冷風(fēng)量為1.8~2.0m3(標)/kg熟料。

        按設(shè)定的熟料產(chǎn)量及上述數(shù)值對現(xiàn)有篦冷機進行估算,若高出上述兩項數(shù)值,需增加篦冷機面積和冷風(fēng)量,使之低于上述數(shù)值。一般改造方式如下:

        ·增加現(xiàn)有冷卻機的篦床冷卻單元模塊,通過延伸篦冷機長度以增加篦床冷卻面積。

        ·在厚層篦冷機前端,安裝7~8排空氣梁不動篦板,以增加入窯二次空氣和入爐三次空氣溫度。

        ·將現(xiàn)有冷卻機篦床改為新型高效移動式篦床。

        ·更換合適的風(fēng)機或改變電機轉(zhuǎn)速以提高冷風(fēng)量。

        ·在篦冷機中溫部位,設(shè)置輥式破碎裝置。

        必須對篦冷機裝備、電機及液壓系統(tǒng)進行相應(yīng)改造,以滿足產(chǎn)能擴大的需求。

        2.4預(yù)熱器、篦冷機廢氣風(fēng)機

        預(yù)熱器煙氣容量一般為1.4~1.6m3(標)/kg熟料,其數(shù)值變化與原燃料性能、生產(chǎn)熱耗、過??諝饬?、漏風(fēng)量等有關(guān)。舉例如下:7000t/d生產(chǎn)線,煙氣容量為1.5m3(標)/kg熟料,按上值計算9500t/d生產(chǎn)線的煙氣容量為593.750m3(標)/h(1.5×9500×100/24)。冷卻機廢氣量是由冷風(fēng)鼓入量加漏風(fēng)量,減去入窯二次風(fēng)量、入爐三次風(fēng)量以及烘干有關(guān)原燃料的風(fēng)量,按一般廢氣量為1.1m3(標)/kg(此廢氣可供余熱發(fā)電),產(chǎn)量為9500t/d計算,則廢氣量為935.416m3(標)/h。

        由于產(chǎn)量從7000t/d增至9500t/ d,必須增大風(fēng)量,增大風(fēng)量的方法有:

        ·若產(chǎn)量增加量較小,通過優(yōu)化現(xiàn)有生產(chǎn)風(fēng)機,可增大5%~8%的風(fēng)量。·按設(shè)計需求,更換新的風(fēng)機。風(fēng)機所需風(fēng)壓可按下式估算:P2/P1=生產(chǎn)線2產(chǎn)量/生產(chǎn)線1產(chǎn)量

        風(fēng)機改變則所需風(fēng)量及風(fēng)壓均改變,與此相匹配的電機功率轉(zhuǎn)速均需計算后確定。此外,計算時需考慮預(yù)熱器煙氣溫度和篦冷機廢氣溫度等,必要時應(yīng)考慮煙氣內(nèi)含塵濃度對煙氣容量的影響。

        3 結(jié)束語

        對現(xiàn)有水泥廠生產(chǎn)線產(chǎn)能改造,有助于降低生產(chǎn)費用,用新技術(shù)改造現(xiàn)有生產(chǎn)線,可優(yōu)化生產(chǎn)操作,降低能耗,提高產(chǎn)量,有利于生產(chǎn)的持續(xù)發(fā)展。

        陳友德編譯自

        No.12/2013

        International Cement Review

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