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        執(zhí)行器側(cè)曲柄長度對(duì)增壓器性能影響的研究

        2015-08-26 03:00:50馬少康喬佳偉王義夫喬闖梁濤長城汽車股份有限公司技術(shù)中心保定071000河北省汽車工程技術(shù)研究中心保定071000
        汽車科技 2015年5期
        關(guān)鍵詞:增壓器曲柄執(zhí)行器

        馬少康,喬佳偉,王義夫,喬闖,梁濤(1.長城汽車股份有限公司技術(shù)中心,保定 071000;.河北省汽車工程技術(shù)研究中心,保定071000)

        執(zhí)行器側(cè)曲柄長度對(duì)增壓器性能影響的研究

        馬少康1,2,喬佳偉1,2,王義夫1,2,喬闖1,2,梁濤1,2
        (1.長城汽車股份有限公司技術(shù)中心,保定 071000;2.河北省汽車工程技術(shù)研究中心,保定071000)

        基本增壓壓力和增壓器效率是衡量增壓器性能的重要參數(shù),理論分析了執(zhí)行器長度的變化對(duì)基本增壓壓力和增壓器效率的影響,隨著執(zhí)行器長度的增大,基本增壓壓力降低,增壓器效率提高。通過試驗(yàn),在初始位置、增長1mm和2mm的狀態(tài)下,研究了執(zhí)行器長度對(duì)性能的影響,并通過回歸方程,預(yù)測(cè)基本增壓壓力隨執(zhí)行器長度的變化趨勢(shì)。結(jié)果表明:試驗(yàn)與理論分析一致?;貧w方程能夠表征執(zhí)行器增長量與最大基本增壓壓力的相關(guān)關(guān)系,為增壓器和發(fā)動(dòng)機(jī)性能的評(píng)估提供參考。

        執(zhí)行器長度;增壓器效率;基本增壓壓力;回歸方程

        馬少康

        畢業(yè)于河南工業(yè)大學(xué),碩士研究生學(xué)歷?,F(xiàn)任長城汽車股份有限公司工程師,主要研究方向發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒開發(fā)以及臺(tái)架標(biāo)定,已發(fā)表論文11篇。

        引 言

        近年來,隨著排放法規(guī)的日益嚴(yán)格和資源的日趨緊張,對(duì)節(jié)能減排的要求也越來越高。由于增壓器在提高動(dòng)力性的同時(shí),能減少排放和降低油耗[1,2],因此獲得越來越多的關(guān)注和應(yīng)用。

        增壓器與發(fā)動(dòng)機(jī)之間的依靠廢氣實(shí)現(xiàn)能量轉(zhuǎn)換,因此能夠影響廢氣狀態(tài)的因素均能夠影響增壓器的性能。利用軟件模擬能夠?qū)崿F(xiàn)增壓器對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)性能的模流分析,縮短增壓器開發(fā)周期[3,4]。蝸殼形狀[5,6]進(jìn)排氣系統(tǒng)[7,8]、渦前流量[9,10]均能夠影響增壓器的性能。但對(duì)于增壓器部件對(duì)增壓器性能的影響卻鮮見報(bào)道,基于此,本文通過改變?cè)鰤浩鲌?zhí)行器側(cè)曲柄長度,研究了不同長度下增壓器效率、基本增壓壓力的變化,為增壓器的性能開發(fā)與匹配提供參考。

        1 理論分析

        1.1基本增壓壓力的定義以及實(shí)現(xiàn)

        基本增壓壓力指增壓發(fā)動(dòng)機(jī)在各個(gè)轉(zhuǎn)速的全負(fù)荷工況下增壓控制系統(tǒng)不參與工作或失效時(shí),增壓器能產(chǎn)生的自然增壓壓力的最大值?;驹鰤簤毫θQ于發(fā)動(dòng)機(jī)的某個(gè)轉(zhuǎn)速工況下的進(jìn)氣量與增壓器的特性之間的匹配和廢氣放氣閥的開啟壓力與發(fā)動(dòng)機(jī)的匹配量有關(guān)。

        當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)的負(fù)荷上升(節(jié)氣門開度增加,發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣量增加),通過排氣渦輪的能量增加,使渦輪的轉(zhuǎn)速上升,帶動(dòng)壓氣機(jī)轉(zhuǎn)速上升,使進(jìn)氣得到增壓,同時(shí)壓氣機(jī)出口壓力又作用于廢氣放氣閥執(zhí)行器的控制氣室,當(dāng)控制室內(nèi)的壓力達(dá)到能克服彈簧的預(yù)緊力時(shí),廢氣執(zhí)行器的推桿才會(huì)位移使廢氣門打開,將排氣通過廢氣門旁通一部分。使渦輪的轉(zhuǎn)速有所限制,當(dāng)控制室內(nèi)的壓力繼續(xù)上升,廢氣執(zhí)行器的推桿繼續(xù)左移,使廢氣門打開更多,如圖1所示。排氣通過廢氣門旁通量增加,使渦輪的轉(zhuǎn)速下降,使壓氣機(jī)出口壓力也有所下降。則控制室內(nèi)的壓力也有所下降,廢氣執(zhí)行器的推桿右移。當(dāng)整個(gè)系統(tǒng)達(dá)到平衡后,此時(shí)的壓氣機(jī)出口壓力即是基本增壓壓力。

        1.2改變執(zhí)行器側(cè)曲柄L2長度對(duì)P-b和的影響

        以執(zhí)行器為受力對(duì)象可得執(zhí)行器的受力狀態(tài)如式1所示:

        以廢氣旁通閥為受力對(duì)象可得力矩平衡方程2。

        A為執(zhí)行器膜盒面積;S為彈簧位移; k為彈簧剛度;D為廢氣旁通閥直徑;P-exh為排氣壓力,P-b為 基本增壓壓力;P-cat為排氣背壓;L1廢氣旁通閥側(cè)曲柄長度;L2為執(zhí)行器側(cè)曲柄長度。P1為壓氣機(jī)出口壓力; P2為膜盒內(nèi)部壓力, F預(yù)為彈簧的預(yù)緊力。

        當(dāng)P1=P-b時(shí),由式1、2可整理為:

        由式3可知,改變公式中的相關(guān)變量均 可以改變?cè)鰤浩鞯幕驹鰤簤毫Α.?dāng)增大執(zhí) 行器側(cè)曲柄長度L2時(shí),保持其余條件不變,在相同工況下,當(dāng)達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡后,增壓器的基本增壓壓力減小,廢氣旁通閥的開度增大,通過廢氣旁通閥的氣體流量增大。隨著L2的增大,由上面的分析可知,渦前壓力降低而渦后升高。由式4可知,渦輪機(jī)的膨脹比減小。

        PT為 渦前壓力,P3渦后壓力。

        渦輪機(jī)效率為:

        K為空氣絕熱指數(shù),K=1.4; KT為燃?xì)饨^熱指數(shù),由于渦輪工質(zhì)主要為燃?xì)?,因?K=1.34;R為空氣氣體常數(shù),R=287 J/(kg.K);RT為燃?xì)鈿怏w常數(shù),由于渦輪工質(zhì)主 要為燃?xì)?,因此RT= 287.4J/(kg.K),GC壓氣機(jī)實(shí)測(cè)流量,kg/s;GT渦 輪機(jī)實(shí)測(cè)流量,kg/s;TT為渦輪機(jī)進(jìn)口氣體總溫,單位為K;λ為空燃比。

        當(dāng)膨脹比減小時(shí),渦輪機(jī)效率提高。 壓氣機(jī)效率為:

        T1為壓氣機(jī)進(jìn)口氣體總溫,單位為K;TC為壓氣機(jī)出口氣體總溫,單位為K;K為空氣絕熱指數(shù),K=1.4;π為增壓比。

        增壓器效率可用壓氣機(jī)效率與渦輪機(jī) 效率的乘積來表示[11]。

        由式4、5、6、7可得,隨著執(zhí)行器長度的增大,渦輪膨脹比降低,而增壓器的效率基本是由膨脹比決定[9],因此,增壓器效率隨著執(zhí)行器側(cè)曲柄長度L2的增大而提高。

        2 試驗(yàn)設(shè)備以及方法

        2.1試驗(yàn)設(shè)備

        試驗(yàn)在一款4缸16氣門電控直噴增壓汽油機(jī)上進(jìn)行,發(fā)動(dòng)機(jī)排量:2L,缸徑×行程:82.5mm×92mm,壓縮比:9.3,噴油器:6孔,油軌壓力:6~20Mpa;燃油型號(hào):京 95#。采用自主開發(fā)ECU、電渦流測(cè)功機(jī)、燃燒分析儀等,臺(tái)架布置如圖1所示:

        搭載增壓器參數(shù)如表1所示:

        表1 增壓器主要技術(shù)參數(shù)

        2.2試驗(yàn)方案

        通過改變執(zhí)行器側(cè)曲柄長度L2,從而改變?cè)鰤浩鞯男屎桶l(fā)動(dòng)機(jī)的性能,增大的長度為0mm、1mm、2mm。 在各個(gè)長度下,以1000rpm為起點(diǎn),500rpm為步長,進(jìn)行基本增壓壓力測(cè)量。

        2.3數(shù)據(jù)測(cè)量

        試驗(yàn)中利用INCA進(jìn)行參數(shù)控制以及數(shù)據(jù)的采集,測(cè)量時(shí)保證節(jié)氣門開度為100%,增壓器的占空比為0。試驗(yàn)過程中控制機(jī)油溫度為95℃,水溫為98℃,進(jìn)氣溫度為25 ±5℃。中冷后溫度采用臺(tái)架模擬中冷控制,其控制標(biāo)準(zhǔn)為25+n/200rpm,n為發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速。

        3 試驗(yàn)結(jié)果以及分析

        3.1對(duì)基本增壓壓力的影響

        由式3可以看到,隨著L2的增大,基本增壓壓力降低,其變化趨勢(shì)如圖3所示。L2越長,基本增壓壓力越低,在轉(zhuǎn)速為 1500rpm—4500rpm的轉(zhuǎn)速范圍內(nèi),三種狀 態(tài)的差別較大。隨著轉(zhuǎn)速的增大,其差值逐 漸減小,在轉(zhuǎn)速為5500rpm時(shí),基本增壓壓 力的差值達(dá)到最小3kpa。

        從上面分析可以得出,基本增壓壓力是 衡量一款增壓器的增壓能力的重要指標(biāo),因 此可找到L2調(diào)整長度與基本增壓壓力的關(guān)系,進(jìn)而方便的預(yù)測(cè)基本增壓壓力的變化以及評(píng)估增壓器的效率[9]?;诖艘宰畲蠡驹鰤簤毫槟繕?biāo),采用最小二乘法,令 y=f(x),將調(diào)整長度與相對(duì)應(yīng)的最大基本增壓壓力(x1, y1),(x2, y2)…,建立可調(diào)參數(shù)與最大基本增壓壓力的相關(guān)關(guān)系,求得回歸方程,如式2所示:

        其相關(guān)系數(shù)R2為0.97,可知回歸方程有效。

        3.2對(duì)增壓器效率的影響

        由圖4可以看到,在三種狀態(tài)下,增壓器效率整體上隨著轉(zhuǎn)速的上升而下降。在轉(zhuǎn)速為1000rpm—3500rpm的區(qū)間內(nèi),L2對(duì)增壓器效率基本沒有影響,其增壓器效率基本一致。在3500rpm—5500rpm范圍內(nèi),增壓器效率隨著執(zhí)行器側(cè)曲柄長度長度的增長而增加。

        由圖5可以看到,隨著L2增長,膨脹比下降。而由式5、6可知,渦輪機(jī)的效率增大,增壓器的效率隨之增大。

        4 結(jié)論

        通過本次試驗(yàn)可以得到以下結(jié)論:

        1) 通過理論分析,隨著增壓器執(zhí)行器的增長,基礎(chǔ)增壓壓力下降,渦輪膨脹比降低,增壓器效率提高;試驗(yàn)結(jié)果與理論分析有較好的一致性;

        2)線性回歸方程能夠很好的表征執(zhí)行器增長量與基本增壓壓力的相關(guān)關(guān)系,能夠預(yù)測(cè)基本增壓壓力和增壓器效率的變化趨勢(shì)。

        [1]朱堅(jiān). 燃燒系統(tǒng)結(jié)構(gòu)參數(shù)對(duì)柴油機(jī)性能影響 的試驗(yàn)研究[D].2005.

        [2]紀(jì)民舉. 車用漩渦增壓器與發(fā)動(dòng)機(jī)匹配特性 研究[D].2008.

        [3]甄旭東. 發(fā)動(dòng)機(jī)性能的評(píng)估與增壓器優(yōu)選的 研究[D].2009.

        [4]余冰. 發(fā)動(dòng)機(jī)渦輪增壓系統(tǒng)匹配及動(dòng)態(tài)特性 的仿真分析[D]. 2010.

        [5]紀(jì)民舉,李 超,劉振全. 車用渦旋增壓器與 發(fā)動(dòng)機(jī)匹配的理論研究[J]. 壓縮機(jī)技術(shù)2008(3):14-18.

        [6]谷愛國. 車用渦輪增壓器蝸殼流場(chǎng)分析[D].2007.

        [7]劉敬平,付建勤,馮康等.發(fā)動(dòng)機(jī)廢氣渦輪增壓系統(tǒng)的能量流研究[J]. 湖南大學(xué)學(xué)報(bào)2011(5): 48-54.

        [8]呂林. 車用發(fā)動(dòng)機(jī)與渦輪增壓器匹配的研究[D].2011.

        [9]白亞鶴. 直噴式渦輪增壓汽油機(jī)工作過程分 析及匹配研究[D]. 2009.

        [10]王應(yīng)紅. 發(fā)動(dòng)機(jī)廢氣渦輪增壓[D]. 2001.

        [11]渦輪增壓器第1部分:一般技術(shù)條件[S]. Gb:2009.

        [12]孫富強(qiáng),白偉,李佳等.增壓直噴汽油發(fā)動(dòng)機(jī)基本增壓壓力優(yōu)化的研究[J]. 小型內(nèi)燃機(jī)與摩托車2014(3): 30-34.

        [13]廉樂明. 工程熱力學(xué)[M]. 北京: 中國建 筑工業(yè)出版社.

        專家推薦

        張建東:

        本文理論分析了發(fā)動(dòng)機(jī)增壓器執(zhí)行器側(cè)曲柄長度的變化對(duì)基本增壓壓力和增壓器效率的影響,并進(jìn)行了驗(yàn)證試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果和理論分析相吻合,給出了在選擇增壓器時(shí)的對(duì)曲柄長度的選擇的依據(jù),為增壓器和發(fā)動(dòng)機(jī)性能的評(píng)估提供參考。文章思路較為清晰,語言流暢,可讀性較好。對(duì)試驗(yàn)結(jié)果的分析對(duì)比較為合理,可以作為設(shè)計(jì)人員的參考。

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        MA Shao-kang1.2, QIAO Jia-wei1.2, WANG Yi-fu1.2, QIAO Chuang1.2, LIANG Tao1.2
        ( 1.Technical Center ,Great Wall Motor Co.,Ltd., Baoding 071000, China; 2.Hebei Automobile Engineering Technology & Research Center, Baoding 071000, China )

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        Actuator length; turbocharger efficiency; basic boot pressure; regression equation

        TK411

        A

        1005-2550(2015)05-0051-05

        10.3969/j.issn.1005-2550.2015.05.010

        2015-04-16

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