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        循環(huán)流化床鍋爐高溫受熱面管失效現(xiàn)狀研究

        2015-08-12 08:17:00李衛(wèi)東趙向南陳志剛
        河南科技 2015年1期
        關(guān)鍵詞:過熱器水冷壁管壁

        李衛(wèi)東 李 婧 趙向南 陳志剛

        (河南省鍋爐壓力容器安全檢測(cè)研究院,河南 鄭州 450016)

        1 引言

        近十幾年來,循環(huán)流化床鍋爐以其床料蓄熱量大、燃燒穩(wěn)定、操控方便以及效率高污染低等優(yōu)點(diǎn),在中壓到亞臨界特別是在35t/h~1000t/h 級(jí)電站鍋爐這一區(qū)域占據(jù)了主導(dǎo)地位[1-2]。 循環(huán)流化床鍋爐受熱面管材料的使用環(huán)境十分惡劣,在運(yùn)行中非常容易產(chǎn)生失效損壞,造成受熱面管泄漏。 針對(duì)受熱面管失效問題,國內(nèi)外技術(shù)研究人員做了大量的工作,并且取得了一定的成果,但是鍋爐受熱面管的爆漏事故仍時(shí)有發(fā)生。 鍋爐受熱面管的失效形式多種多樣, 多數(shù)情況下不是單一而是由多種因素共同作用造成的,因此,本文結(jié)合多年來的檢驗(yàn)經(jīng)驗(yàn),總結(jié)了循環(huán)流化床鍋爐受熱面管多種失效形式, 為以后循環(huán)流化床鍋爐受熱面管進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)工作提供參考。

        2 鍋爐高溫受熱面管失效形式及原因

        鍋爐的高溫受熱面管在極其復(fù)雜、 惡劣的環(huán)境下長(zhǎng)期工作, 因此鍋爐受熱面管的損壞一方面是由于各種介質(zhì)對(duì)管壁的磨損、腐蝕,使得受熱面管壁減薄超過其設(shè)計(jì)最小壁厚,造成爆漏。 另一方面,運(yùn)行時(shí)爐膛溫度時(shí)常變化使的管壁材料組織變化, 造成受熱面管材料性能下降而發(fā)生爆裂事故。

        2.1 高溫蠕變失效

        長(zhǎng)期高溫運(yùn)行時(shí),在過熱蒸汽內(nèi)壓力下,鍋爐受熱面管材料主要承受切向應(yīng)力,在這種應(yīng)力的作用下,受熱面管徑發(fā)生變形、脹粗。 研究表明:鍋爐在設(shè)計(jì)壓力、額定溫度下正常工作時(shí),過熱器的管子發(fā)生徑向蠕變,其蠕變速度大約相當(dāng)于10-7mm/h 數(shù)量級(jí)[2]。 然而在實(shí)際運(yùn)行過程中,鍋爐受熱面管在惡劣的環(huán)境下長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行時(shí),導(dǎo)致管壁材質(zhì)的強(qiáng)度下降,加快徑向蠕變速度,使其使用壽命達(dá)不到設(shè)計(jì)要求而產(chǎn)生損壞失效。 研究表明:碳鋼在300℃以上,低合金鋼在400℃以上就有發(fā)生蠕變的可能,蠕變速度隨溫度的提高而增大。 長(zhǎng)期過熱環(huán)境下,受熱面管壁一直在材料的最高允許工作溫度以上、AC1 線以下溫度工作,使得鋼材性能降低,發(fā)生碳化物球化、石墨化等材質(zhì)裂化現(xiàn)象,最終導(dǎo)致受熱面管爆裂。 據(jù)研究表明,過熱器管子爆破事故多數(shù)是由于高溫蠕變而引起的[3]。 高溫蠕變失效的爆破口處呈粗糙性斷口,管壁減薄不多。

        2.2 短時(shí)過熱失效

        短時(shí)過熱失效一般發(fā)生在高溫受熱面管熱負(fù)荷最高的地方,如水冷壁管向火側(cè)。 循環(huán)流化床鍋爐在實(shí)際運(yùn)行過程中, 爐膛溫度在短時(shí)間內(nèi)有可能突然上升甚至可以超過管壁材料的上臨界點(diǎn)Ac3,水冷壁或過熱器管子在這樣的短時(shí)高溫下,其抗拉強(qiáng)度將會(huì)急劇下降,與此同時(shí),在管內(nèi)介質(zhì)壓力的作用下, 管壁溫度最高的向火側(cè)首先產(chǎn)生塑性變形,管子變形鼓包,管壁脹粗、減薄,然后發(fā)生剪切斷裂而爆漏,其爆破口附近管壁減薄很多, 且爆破口呈喇叭形, 其爆口邊緣十分鋒利,如圖1 所示。 由于受熱面管壁先承受短時(shí)高溫,然后又被介質(zhì)迅速的冷卻下來,這就相當(dāng)于對(duì)材料進(jìn)行不同程度的淬火處理,故通過對(duì)爆口處金相分析,其金相組織為馬氏體、貝氏體之類的淬硬組織,且其布氏硬度與原材料相比有所提高。

        圖1 HG-410/9.8-L.PM19 型鍋爐末級(jí)過熱器受熱面管爆管宏觀形貌

        2.3 高溫腐蝕失效

        河南某電廠2# 機(jī)組, 鍋爐型號(hào)為YG-240/9.8-M5,于2012年7月投產(chǎn),在首次內(nèi)部檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)水冷壁管外層為灰白色,下層為暗紅色或者黑色,屬于Fe2O3或Fe3O4產(chǎn)物,如圖2 所示,分析認(rèn)為這是H2S 氣體造成的高溫腐蝕。

        圖2 YG-240/9.8-M5 型鍋爐水冷壁高溫腐蝕形貌

        大型亞臨界電站鍋爐在正常工作時(shí), 其燃燒器區(qū)域附近的水冷壁管內(nèi)汽水溫度大約在350℃左右,煙氣側(cè)水冷壁管溫度大約在420℃左右,而H2S 等腐蝕性介質(zhì)的腐蝕性在300℃以上逐步增強(qiáng),即溫度每升高50℃,腐蝕程度將增加一倍[4-5],因此鍋爐水冷壁管符合強(qiáng)烈高溫腐蝕的溫度范圍之內(nèi)。 并且在實(shí)際運(yùn)行時(shí)鍋爐爐膛燃燒工況較差, 可能會(huì)出現(xiàn)缺氧燃燒, 當(dāng)在高壓加熱器停止運(yùn)行時(shí),使得給水溫度下降,為了保證鍋爐的出力,勢(shì)必要增加燃料損耗,加劇缺氧燃燒程度,燃燒產(chǎn)生的還原性氣體與管壁材料發(fā)生化學(xué)、電化學(xué)作用,使得高溫受熱面管子減薄尤其是焊口處產(chǎn)生凹陷, 當(dāng)受熱面管壁減薄超過其設(shè)計(jì)最小壁厚不能承受管內(nèi)介質(zhì)壓力時(shí),即引起爆管泄漏。

        碳鋼在大于570℃的高溫下會(huì)發(fā)生高溫氧化, 氧化使得材質(zhì)脫碳劣化,同時(shí)由于氧化層降低了受熱面管的導(dǎo)熱系數(shù), 從而降低了管壁的導(dǎo)熱性能,導(dǎo)致水冷壁管的平均運(yùn)行溫度明顯提高,致使水冷壁管長(zhǎng)期在超過設(shè)計(jì)溫度的狀態(tài)下運(yùn)行, 最終導(dǎo)致受熱面管的失效。

        2.4 疲勞失效

        循環(huán)流化床鍋爐的受熱面管不僅承受交變應(yīng)力的作用,并且受熱面管在腐蝕介質(zhì)的長(zhǎng)期作用下,與水接觸的金屬表面上的保護(hù)膜會(huì)被這種交變應(yīng)力所破壞, 特別容易在腐蝕坑及機(jī)械損傷的地方發(fā)生電化學(xué)不均一性,產(chǎn)生局部腐蝕現(xiàn)象,并且在這種交變應(yīng)力的作用下,在金屬材料的晶界薄弱區(qū),導(dǎo)致不均勻滑移,從而產(chǎn)生裂紋,隨著腐蝕裂紋不斷的累積與發(fā)展,最終導(dǎo)致管子失效損壞。

        同時(shí),在鍋爐運(yùn)行過程中,工作溫度時(shí)常發(fā)生變化,金屬材料的膨脹和收縮相互約束, 產(chǎn)生附加溫度應(yīng)力,即熱應(yīng)力[6]。 隨著溫度的變化,熱應(yīng)力也將不斷變化,使得材料晶格間產(chǎn)生空位及缺陷的幾率增大,降低合金原子間的結(jié)合力,在晶間產(chǎn)生裂紋,金屬材料經(jīng)過多次周期性熱應(yīng)力的作用而使得裂紋逐漸累積引起損傷,最終導(dǎo)致破裂。

        圖3 HG-410/9.8-L.PM19 型鍋爐冷灰斗處磨損宏觀形貌

        2.5 磨損失效

        圖3 為HG-410/9.8-L.PM19 型鍋爐冷灰斗處磨損宏觀形貌。 磨損失效的原因分為飛灰磨損和機(jī)械磨損,其中最主要的是飛灰磨損[7-8]。 吊掛在鍋爐爐膛和尾部煙道內(nèi)的受熱面管子,內(nèi)部為高溫高壓的汽水混合物,其承受了很大的應(yīng)力,當(dāng)煙氣通過受熱面時(shí),灰粒以一定的速度沖擊受熱面管(特別是煙氣走廊的部位和煙氣轉(zhuǎn)彎處),使得管壁被沖刷而減薄,甚至減薄到設(shè)計(jì)最小壁厚以下,造成爆管事故。 鍋爐過熱器以及再熱器定位管(卡)松動(dòng)或不到位, 使之相互接觸, 在鍋爐運(yùn)行過程中產(chǎn)生機(jī)械磨擦,可以導(dǎo)致金屬表面機(jī)械磨損而爆破泄漏。

        3 結(jié)語

        近十年來河南省內(nèi)投產(chǎn)使用了一些循環(huán)流化床電站鍋爐, 其鍋爐受熱面長(zhǎng)期在高溫、 高壓等交變負(fù)荷下運(yùn)行,易產(chǎn)生損壞失效。 本文針對(duì)這些電廠鍋爐受熱面失效現(xiàn)狀,總結(jié)其失效形式及機(jī)理,為未來循環(huán)流化床電站鍋爐的安全運(yùn)行、監(jiān)督檢驗(yàn)工作提供參考。

        [1]徐蒞,王復(fù)信.淺析循環(huán)流化床鍋爐常見運(yùn)行缺陷及正確安裝[J].新疆科技報(bào),2010,3:1-2.

        [2]馬崇.鍋爐受熱面管失效分析研究[D].天津:天津大學(xué),2005.

        [3]申軍輝,郭正民.鍋爐受熱面管失效分析[J].產(chǎn)業(yè)與科技論壇,2012,14(11):65-66.

        [4]高勁松. 鍋爐受熱面管的失效機(jī)理及預(yù)防措施研究[D].江西:南昌大學(xué),2007.

        [5]趙永寧,劉爽,魏玉忠.超(超)臨界鍋爐管用材料的缺陷和失效分析[J].熱力發(fā)電,2010,39(4):37-41.

        [6]吳倩,曹振濤.鍋爐受熱面的材質(zhì)失效分析[J].廣西輕工業(yè),2011,146:49.

        [7]曹振濤,吳倩,文斌.鍋爐受熱面的失效分析及整改[J].廣西輕工業(yè),2010,136(3):42.

        [8]張孝禮.大型火電廠鍋爐“四管”爆漏原因分析及防治對(duì)策[J].寧夏電力,2009,1:47-51.

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