宣云靜
摘 要:本文針對啤酒灌裝生產線出現(xiàn)的系統(tǒng)控制缺乏協(xié)調性和連貫性等問題,分析裝箱機的結構和原理,重新編制了控制程序,從倒瓶檢測、擋瓶機構、控制系統(tǒng)三方面分析當前裝箱機控制系統(tǒng)存在的問題及改進措施。
關鍵詞:裝箱機;控制系統(tǒng);問題;改進
中圖分類號:TH242 文獻標識碼:A
20世紀90年代,分別從國內和國外共引進了兩條啤酒灌裝生產線,兩條生產線在長時間運行后都出現(xiàn)了問題,具體表現(xiàn)在系統(tǒng)控制缺乏協(xié)調性和連貫性,為了解決上述問題,我們重新編制了控制程序并換用了新的控制器,改造了生產線上不適用的機械設備,筆者將就啤酒包裝線裝卸箱機為例展開探討。
1 裝箱機結構和原理
啤酒生產線上有裝箱機和卸箱機,兩者原理相似,本文將著重討論裝箱機的改進。裝箱機工作原理是抓瓶頭通過排氣和充氣實現(xiàn)放瓶子和抓瓶子,機械設備在可編程控制器的控制下將輸送鏈上的瓶子準確抓起,在輸送鏈上有已經放好的箱子,可編程控制器控制機械設備將瓶子放在箱子里,箱子被輸送鏈送至下一道工序。生產線每個箱子內裝啤酒24瓶,每個裝箱循環(huán)需要抓、放啤酒三箱。抓放瓶子的頻率是由傳動軸轉動速度決定的,每轉一圈完成一次抓放動作,通過檢測傳動軸位置來確定抓瓶頭的位置,在傳動軸周圍有接近開關,傳動軸上固定有長方形貼片,以此來實現(xiàn)傳動軸的位置檢測。箱框和箱子就位分別由接近開關和光電開關檢測,箱框和箱臂共同定位箱子。主運轉電機既可以低速反轉和正轉,也可以高速正轉;光電開關、進出箱臂、進出箱電機共同組成輸箱系統(tǒng);瓶定位器、進、導瓶電機共同組成進瓶系統(tǒng),還有光電開關以檢測儲備的瓶子數(shù)量是否足夠。
整個系統(tǒng)是由歐姆龍可編程控制系統(tǒng)控制的,四連桿由主電機帶動;瓶子輸送和箱子傳送由進出箱電機、輸導瓶電機共同完成;瓶定位器、進出箱臂分別由瓶定位氣缸和進出瓶氣缸控制;抓瓶頭的充放氣由電磁閥控制;設備上的旋鈕和按鈕用以人工控制系統(tǒng)各個功能。
2 系統(tǒng)硬件及輸入輸出分配
對于啤酒生產線的控制系統(tǒng)來說,硬件要滿足使用需求,最好具備一定的可塑性??刂葡到y(tǒng)需要輸入點和輸出點分別為13個和31個,而歐姆龍C60P可編程控制系統(tǒng)有28個輸出點和32個輸入點,因此能夠滿足使用需求,可以控制裝箱機。此系統(tǒng)具備安全防護和自保功能,如果系統(tǒng)中某傳輸設備或者是電機長時間運行后溫度過高,為了保障系統(tǒng)安全,系統(tǒng)將會自動切斷輸出。在裝箱機四周還設置了光電開關,主要起安全防護作用,當生產無關人員接近設備時,系統(tǒng)會檢測到并停止主電機運轉,保障工作人員的人身安全。操作人員只需控制對應的俺就既能夠控制主電機的正反轉和轉速,還為主電機設置了停止按鈕,用以保障系統(tǒng)協(xié)調性,及時主電機出現(xiàn)問題無法工作,其他設備也能夠繼續(xù)運轉,這個系統(tǒng)設置有緊急停止按鈕,按下這個按鈕則整個系統(tǒng)停止運行。
3 當前裝箱機控制系統(tǒng)存在的問題及改進措施
輸瓶、抓瓶、輸箱是啤酒生產線裝箱系統(tǒng)的主要組成因素。裝箱機的工作過程中可能發(fā)生兩個方面的問題:首先是如果存在倒瓶問題,可能發(fā)生錯位現(xiàn)象,抓瓶頭無法和抓瓶區(qū)域的瓶子對齊,但是到達指定位置后抓瓶頭仍會有抓瓶動作,因此抓瓶頭會受到抓瓶系統(tǒng)強大的沖擊力并被頂起,雖然系統(tǒng)中有光電檢測系統(tǒng),抓瓶頭會立刻停止工作并發(fā)出警報,但是如果這個情況多次出現(xiàn),抓瓶頭會受到損傷,降低整套設備的壽命,還會大大增加故障率;即使抓瓶頭能夠對準瓶子并正確抓起,也會出現(xiàn)缺瓶現(xiàn)象,部分箱子內瓶子數(shù)量不夠,在后續(xù)生產中還要人工解決,生產效率收到了極大影響;第二是如果沒有倒瓶問題,抓瓶頭能夠正確將瓶子抓起,但是沒有對區(qū)域內的瓶子做減壓處理,兩段瓶子會產生很大的摩擦阻力,損壞瓶子標簽,增加了不合格率。為解決上述兩個問題,可以為裝箱系統(tǒng)增加倒瓶檢測功能,并改進擋瓶機構。
3.1 倒瓶檢測
主要原理是在每條輸送道上增加計數(shù)器,系統(tǒng)進瓶時計數(shù)器會開始計時,如果數(shù)量和預設數(shù)量一致,計數(shù)完成標志會變?yōu)檫壿?,光電開關檢測瓶子數(shù)量和預設相符后,壓瓶氣缸會下降并將后面的瓶子擋住,減壓處理,電機滿足轉動,減壓并將抓瓶區(qū)域的瓶子對齊,同時擋瓶氣缸伸出以保護瓶子的標簽,表示當擋瓶機構已經就緒,如果任何計數(shù)器在進瓶過程中沒有達到預設數(shù)量時,電機會繼續(xù)進行進瓶,光電開關檢測滿瓶后會延時一段時間,如果計數(shù)器仍然沒有達到預設數(shù)值,則出現(xiàn)了倒瓶現(xiàn)象,系統(tǒng)會停機并報警。
3.2 擋瓶機構
前后光電開關檢測為滿瓶并且計數(shù)器數(shù)值和預設值一致時,說明抓瓶區(qū)域沒有發(fā)生倒瓶現(xiàn)象,計數(shù)完成標志變成1,壓瓶機構將后面的瓶子擋住,其中一個擋瓶氣缸會首先伸出對瓶子做減壓處理,電機延時后另一擋瓶氣缸伸出保護前面瓶子的標簽,此時輸瓶系統(tǒng)就緒,抓瓶系統(tǒng)會收到信號并開始抓瓶。如果有倒瓶現(xiàn)象,計數(shù)器數(shù)值和預設數(shù)值不符,系統(tǒng)會停機并報警,抓瓶頭不會進行抓瓶動作,減少了受到的傷害,增加了系統(tǒng)壽命。
3.3 控制系統(tǒng)
一般采用梯形圖語言編寫可編程控制系統(tǒng)的控制程序,主要組成部分為初始化程序、進出箱電機程序、進出箱臂程序、進導瓶電機程序和總電機程序以及夾頭程序等組成,現(xiàn)場的每臺設備都要有程序模塊,每個模塊之間互相套用但是又互相獨立,采用自保持KEEP語言編寫設備控制點,能夠讓整個控制、運行系統(tǒng)的編寫更加具有層次性,降低了編寫的難度,采用程序實現(xiàn)復雜的繼電器連鎖,提高了設備生產效率。
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