李明
(湖南五凌電力工程有限公司,湖南 長(zhǎng)沙 410004)
燈泡貫流式機(jī)組幾種典型故障案例分析
李明
(湖南五凌電力工程有限公司,湖南 長(zhǎng)沙 410004)
摘要:燈泡貫流式機(jī)組適用水頭范圍廣,效率高,較其他類(lèi)型貫流式機(jī)組有突出的優(yōu)點(diǎn),因而在國(guó)內(nèi)外得到廣泛應(yīng)用。設(shè)備運(yùn)行和檢修經(jīng)驗(yàn)的不斷積累,可以使設(shè)備設(shè)計(jì)和制造的工藝水平逐步提高,不斷改進(jìn)設(shè)備性能,增強(qiáng)其可靠性和穩(wěn)定性。本文列舉了燈泡貫流式機(jī)組檢修中所遇到的幾種典型故障,并介紹了其分析處理和改進(jìn)的方法,其中也包含了一些新型的檢修工藝和故障診斷方法,新材料的應(yīng)用等,可以有效地提高檢修效率和檢修質(zhì)量,以期對(duì)我國(guó)的水電事業(yè)發(fā)展提供實(shí)用性的借鑒和參考。
關(guān)鍵詞:燈泡貫流式;故障;診斷
貫流式水輪發(fā)電機(jī)組是當(dāng)前一種常見(jiàn)反擊式水輪發(fā)電機(jī)組,廣泛應(yīng)用于低水頭大流量的水電站。機(jī)組屬于臥軸結(jié)構(gòu),引水部件、轉(zhuǎn)輪、排水部件都在一條軸線上,水流一貫平直通過(guò)轉(zhuǎn)輪葉片的臥軸、軸流式水輪機(jī)。
燈泡貫流式機(jī)組的發(fā)電機(jī)組安裝在密封的、外形酷似燈泡的殼體中,水輪機(jī)安裝在燈泡的插口處,因此稱這種機(jī)組為燈泡貫流式機(jī)組。這種機(jī)組發(fā)電機(jī)主軸與水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪水平連接。水流基本上軸向通過(guò)流道,軸對(duì)稱流過(guò)轉(zhuǎn)輪葉片,然后流出直錐形尾水管。機(jī)組的軸系支承結(jié)構(gòu)、導(dǎo)軸承、推力軸承都布置在燈泡體內(nèi)。由于燈泡貫流式機(jī)組適用水頭范圍廣,效率高,較其他類(lèi)型貫流式機(jī)組有突出的優(yōu)點(diǎn),因而在國(guó)內(nèi)外得到廣泛應(yīng)用。
五凌電力有限公司經(jīng)營(yíng)的凌津?yàn)?、馬跡塘、洪江、近尾洲等多家水電站,均采用燈泡貫流式水輪發(fā)電機(jī)組,在長(zhǎng)期的運(yùn)行和檢修過(guò)程中,出現(xiàn)一系列故障,其分析過(guò)程和處理方法,可為同類(lèi)型電站進(jìn)行故障診斷和處理提供參考。
2.1轉(zhuǎn)輪室汽蝕及裂紋
2.1.1故障現(xiàn)象
在五凌電力所屬的多家燈泡貫流式水電站,如凌津?yàn)╇娬?、東坪電站,均發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)輪室焊縫裂紋,以及轉(zhuǎn)輪室內(nèi)表面嚴(yán)重汽蝕的現(xiàn)象。東坪電站轉(zhuǎn)輪室汽蝕最大深度達(dá)到18mm,超過(guò)了其壁厚(35mm)的50%;凌津?yàn)╇娬巨D(zhuǎn)輪室多次出現(xiàn)貫穿性裂紋。這些情況已經(jīng)對(duì)廠房安全構(gòu)成了嚴(yán)重威脅。
2.1.2故障原因分析
經(jīng)分析,轉(zhuǎn)輪室產(chǎn)生汽蝕和裂紋可能是由于下列原因:
(1)轉(zhuǎn)輪室材質(zhì)存在缺陷,不能滿足機(jī)組運(yùn)行需要。
(2)機(jī)組長(zhǎng)時(shí)間在不利工況下運(yùn)行,設(shè)備振動(dòng)過(guò)大,導(dǎo)致焊縫部位疲勞斷裂。
(3)轉(zhuǎn)輪室結(jié)構(gòu)存在設(shè)計(jì)缺陷,導(dǎo)致局部應(yīng)力集中產(chǎn)生裂紋。
(4)機(jī)組設(shè)計(jì)和模型試驗(yàn)不準(zhǔn)確,機(jī)組運(yùn)行中水流流態(tài)不穩(wěn),導(dǎo)致振動(dòng)和空蝕嚴(yán)重。
2.1.3處理方法
(1)在轉(zhuǎn)輪室汽蝕和裂紋相對(duì)不太嚴(yán)重的情況下,可以選擇局部修補(bǔ)的方法進(jìn)行臨時(shí)性處理。具體的方法有兩種可供選擇。
方法一:
采用焊接和打磨的方式進(jìn)行修補(bǔ)。修補(bǔ)前需要先使用汽刨或者合金磨頭清除缺陷部位,并打磨出合適的焊接坡口。在施焊前往往要對(duì)本體進(jìn)行加熱和保溫處理,以有效消除焊接變形和焊接應(yīng)力。施焊以后,還需要表面進(jìn)行打磨,恢復(fù)原來(lái)的表面形狀。
這種方法修復(fù)工作量大,工期長(zhǎng),施工困難,并且有可能造成轉(zhuǎn)輪室變形而使轉(zhuǎn)輪葉片與轉(zhuǎn)輪室之間間隙發(fā)生變化,嚴(yán)重時(shí)還可能導(dǎo)致機(jī)組無(wú)法運(yùn)行。
方法二:
對(duì)于轉(zhuǎn)輪室汽蝕處理,我們?cè)诓糠蛛娬緫?yīng)用了一種新型處理工藝,即選用高分子修復(fù)材料(如Belzona)進(jìn)行修補(bǔ)。詳細(xì)的處理步驟如下:
1)氣蝕區(qū)域表面修補(bǔ)前處理:采用噴砂除銹法對(duì)轉(zhuǎn)輪室進(jìn)行除銹、除垢,使表面粗糙度不小于75μm;采用低壓壓縮空氣將氣蝕孔洞的灰塵、雜物吹掃干凈;使用丙酮對(duì)表面清洗干凈。
2)氣蝕區(qū)域修補(bǔ)處理:采用Belzona1311陶瓷R金屬對(duì)氣蝕孔洞進(jìn)行填充、修補(bǔ),然后使用貝爾佐納專(zhuān)用工具對(duì)表面進(jìn)行刮平處理,保持表面填充厚度均勻,平整;待Belzona1311陶瓷R金屬初步固化后,使用拋光機(jī)裝夾R40粗砂紙對(duì)貝爾佐納材料進(jìn)行磨平;使用丙酮將表面清洗干凈;采用Belzona1321陶瓷S金屬對(duì)整個(gè)轉(zhuǎn)輪室表面進(jìn)行刷涂(厚度約0.4mm左右)。
3)氣蝕區(qū)域修補(bǔ)處理后檢查:檢查整個(gè)刷涂連貫性與完整性;細(xì)磨:用細(xì)砂紙對(duì)整個(gè)表面去毛刺。
以上兩種臨時(shí)性處理方法,其優(yōu)點(diǎn)是成本相對(duì)較低,工作量相對(duì)較小,但其不能從根本上防止氣蝕或裂紋再次發(fā)生。往往在檢修后不到一年的時(shí)間內(nèi),缺陷會(huì)再次出現(xiàn)。
(2)解決轉(zhuǎn)輪室汽蝕和裂紋的最終方法,也是最有效的方法,是對(duì)轉(zhuǎn)輪室進(jìn)行換型改造。下面是東坪電站轉(zhuǎn)輪室改造前后的相關(guān)參數(shù):
2)改造后轉(zhuǎn)輪室技術(shù)參數(shù):改造后的轉(zhuǎn)輪室在現(xiàn)轉(zhuǎn)輪室壁厚的基礎(chǔ)上加厚5mm,厚度達(dá)40mm,總重量為37.5 t,上、下兩瓣轉(zhuǎn)輪室重量各約為18.75 t,轉(zhuǎn)輪室主要材料采用Q235—B高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼,喉管段和槳葉外圓活動(dòng)范圍內(nèi)都采用S135不銹鋼制造,不銹鋼段軸向長(zhǎng)度為1 944mm,比現(xiàn)轉(zhuǎn)輪室不銹鋼段增加了894mm。
從以上對(duì)比可以看出,轉(zhuǎn)輪室從壁厚、材質(zhì)等方面進(jìn)行了改進(jìn)。改進(jìn)后的轉(zhuǎn)輪室運(yùn)行穩(wěn)定,徹底消除了產(chǎn)生汽蝕、裂紋的缺陷。
2.2槳葉動(dòng)作異常
2.2.1故障現(xiàn)象
燈泡貫流式機(jī)組槳葉操作油管和油缸裝配在大軸和輪轂內(nèi)部,并隨同大軸一起高速運(yùn)轉(zhuǎn),其故障點(diǎn)具有隱蔽性。在設(shè)備運(yùn)行和檢修中,多次遇到槳葉動(dòng)作緩慢或無(wú)法動(dòng)作的現(xiàn)象,伴隨這種故障,一般還會(huì)同時(shí)發(fā)生調(diào)速器液壓油壓力迅速下降,調(diào)速器壓力油泵頻繁動(dòng)作的現(xiàn)象。
2.2.2故障原因分析
由以往對(duì)這種缺陷的處理過(guò)程,一般從下面幾個(gè)方面的原因進(jìn)行分析:
(1)槳葉操作油系統(tǒng)滲漏。這種情況一般是由操作油管路破裂引起的,也可能是由于受油器內(nèi)部軸瓦間隙過(guò)大所致。判定的方法一般可根據(jù)調(diào)速器壓力油消耗速度來(lái)確定,如液壓油壓力迅速下降,可以初步判定屬于該缺陷。
(2)槳葉主配壓閥拒動(dòng)。這種情況一般是由于控制主配壓閥的油路異常引起,例如比例伺服閥故障,或者引導(dǎo)閥發(fā)卡等。也有較小的可能性是由于主配閥本身卡死。
(3)槳葉反饋油管故障。可能是反饋油管與槳葉操作油缸脫離,或者反饋油管斷裂。
(4)槳葉操作油管路阻塞,致油路不暢。
2.2.3處理過(guò)程和方法
(1)槳葉操作油系統(tǒng)滲漏檢查處理。這是一項(xiàng)常見(jiàn)的故障,為排除故障點(diǎn),通常采取拆除解體轉(zhuǎn)輪和受油器的方法,逐步排除來(lái)查找故障點(diǎn),工期較長(zhǎng),并且需耗費(fèi)大量人力和物力資源。
2011年,中洲科技大源渡電廠0號(hào)機(jī)組出現(xiàn)這種現(xiàn)象,按照最初制訂的檢查處理方案,分為以下幾個(gè)步驟:第一步,更換受油器浮動(dòng)瓦后,裝復(fù)開(kāi)機(jī)試驗(yàn);第二步,在更換受油器浮動(dòng)瓦后,如該缺陷得不到改善,則將操作油管返廠加工并配制新瓦;同時(shí)將操作油管的擺度調(diào)整至0.10mm以內(nèi);第三步,在進(jìn)行以上處理后仍不能消除缺陷時(shí),則解體轉(zhuǎn)輪,更換槳葉接力器密封。這種方案所花費(fèi)工期超過(guò)50 d。
檢修人員在對(duì)設(shè)備和現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行分析后,采取了一種槳葉接力器、操作油管在線油壓試驗(yàn)的方法,來(lái)查找故障點(diǎn),僅用20 d時(shí)間就排除了故障。具體操作方法如下:
在不解體轉(zhuǎn)輪、不拆卸操作油管、不增加試壓油泵的情況下,利用調(diào)速器液壓系統(tǒng)作為試壓油源。將壓力油從受油器中管注入槳葉接力器開(kāi)啟腔,再通過(guò)觀察、測(cè)量受油器外管和內(nèi)管的漏油量,來(lái)判斷槳葉接力器和操作油管是否竄油和滲油,從而準(zhǔn)確找出缺陷部位。
此次試驗(yàn)中,發(fā)現(xiàn)受油器外管的出油量為正常漏油量的30余倍,可知槳葉接力器或操作油管存在竄油現(xiàn)象。隨后,對(duì)轉(zhuǎn)輪、操作油管進(jìn)行了解體檢查,發(fā)現(xiàn)操作油管?chē)?yán)重開(kāi)裂。在更換了操作油管后,設(shè)備運(yùn)行正常。
(2)槳葉主配壓閥拒動(dòng)的分析處理。槳葉主配壓閥拒動(dòng),一般可以從主配壓閥的位置反饋信號(hào)來(lái)判斷。這種情況可以用排除法來(lái)確定故障部位。具體方法如下:
1)首先檢查主配壓閥的開(kāi)、關(guān)時(shí)間調(diào)節(jié)裝置位置是否正確,確保主配壓閥閥芯沒(méi)有被限死。
2)在具備條件的情況下,可更換控制主配壓閥的比例伺服閥(根據(jù)設(shè)備不同,也可能是伺服電機(jī)、數(shù)字閥或者其他裝置),并檢查控制油路是否暢通。以判定是否由于比例伺服閥故障引起。
3)在確認(rèn)比例伺服閥無(wú)故障后,再檢查是否由主配壓閥閥芯卡阻引起。解體主配壓閥,檢查主配壓閥閥芯在閥體內(nèi)是否可以靈活滑動(dòng)。
(3)槳葉反饋油管故障的判定方法比較簡(jiǎn)單。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察,如果槳葉已經(jīng)動(dòng)作,但其反饋油管并未動(dòng)作,即可發(fā)現(xiàn)該缺陷。
我們?cè)跈z修中發(fā)現(xiàn)的這類(lèi)缺陷發(fā)生一般是由于螺紋連接的反饋油管連接部位分離,或者是反饋油管與反饋板脫離。在株洲航電樞紐機(jī)組檢修中,針對(duì)油管螺紋連接部位脫離的問(wèn)題,采取了在連接螺套和油管上鉆孔并增加徑向鎖定螺桿的方式,來(lái)加以預(yù)防。對(duì)于反饋油管與反饋板脫離的問(wèn)題,通常采用將各連接螺栓進(jìn)行點(diǎn)焊加固的方式進(jìn)行預(yù)防。
(4)操作油管路內(nèi)部阻塞缺陷診斷處理。這種缺陷的一般特點(diǎn)如下:主配壓閥動(dòng)作正常,槳葉無(wú)法動(dòng)作,調(diào)速器液壓系統(tǒng)壓力下降速度沒(méi)有明顯增加。發(fā)生這種情況,需要對(duì)操作油管路進(jìn)行解體檢查,以確定阻塞部位。
2.3定子線棒絕緣損壞
2.3.1故障現(xiàn)象
案例:某電站安裝4臺(tái)30MW燈泡貫流式水輪發(fā)電機(jī)組,ELIN公司制造,其中3號(hào)發(fā)電機(jī)組在2011年3月份發(fā)生一次定子接地故障,后檢查發(fā)現(xiàn)為A相一根線棒絕緣損壞,當(dāng)時(shí)采取用銅排短接甩開(kāi)此故障線棒及其相鄰的一根線棒(共兩根)的方式進(jìn)行了處理,發(fā)電機(jī)投運(yùn)正常,但在隨后4月份,發(fā)電機(jī)在運(yùn)行時(shí)與上次故障線棒相鄰的C相232線棒又發(fā)生接地故障,被迫退出運(yùn)行。
2.3.2故障原因分析
(1)檢查發(fā)現(xiàn)231與232線棒間鐵芯松動(dòng),分析是由于定子鐵芯硅鋼片齒壓板壓緊屬剛性壓緊,存在設(shè)計(jì)缺陷,機(jī)組運(yùn)行時(shí)在振動(dòng)和熱脹冷縮下壓板發(fā)生變形,而變形后壓緊力沒(méi)有補(bǔ)償,振動(dòng)的幅度就越大,造成壓板和硅鋼片的間隙進(jìn)一步變大。定子鐵芯松動(dòng)后(定子鐵芯松動(dòng)主要發(fā)生在鐵芯槽口部位),鐵芯硅鋼片相互間振動(dòng)摩擦,導(dǎo)致硅鋼片表面絕緣損壞,在電場(chǎng)作用下形成電暈腐蝕進(jìn)一步破壞絕緣層,局部形成渦流,渦流導(dǎo)致該處嚴(yán)重發(fā)熱至局部燒毀,振動(dòng)摩擦更加增大,對(duì)線棒的接觸處形成刮擦,導(dǎo)致線棒表面絕緣受到破壞,致使機(jī)組線棒發(fā)生貫通性擊穿接地故障造成停機(jī)。
(2)發(fā)電機(jī)內(nèi)部加熱器正好位于231、232線棒正上方且距離較近,停機(jī)期間投入加熱器時(shí)對(duì)231與232線棒形成高溫直接烘烤,導(dǎo)致絕緣老化。
(3)3號(hào)機(jī)組歷史上發(fā)生過(guò)機(jī)組故障卻無(wú)法跳開(kāi)出口開(kāi)關(guān),導(dǎo)致轉(zhuǎn)子磁極燒損,給發(fā)電機(jī)定子造成了一定的沖擊,可能導(dǎo)致鐵芯壓塊松動(dòng)。
(4)由于燈泡貫流式機(jī)組發(fā)電機(jī)被水包裹,水溫與氣溫存在較大溫差,造成發(fā)電機(jī)內(nèi)容易結(jié)露受潮。
綜合多種因素最終導(dǎo)致231上層線棒與232下層線棒絕緣層破壞。
2.3.3處理過(guò)程和方法
(1)鐵芯松動(dòng)部位處理。先將發(fā)電機(jī)定子鐵芯表面黑色油泥及雜質(zhì)清理干凈。然后根據(jù)松動(dòng)情況,用環(huán)氧酚醛板配制楔片,并將楔片嵌入松動(dòng)部位,用稀釋的環(huán)氧漆澆灌并固化。
(2)更換損壞的線棒。新線棒下線前進(jìn)行耐壓20 kV,無(wú)放電和局部過(guò)熱現(xiàn)象。新線棒下線后,打完槽楔,焊好并頭裝好接線后,進(jìn)行絕緣電阻、直流電阻和直流耐壓試驗(yàn)合格,進(jìn)行短路和空載特性試驗(yàn)合格后,投入正常運(yùn)行。
2.4主軸密封漏水嚴(yán)重
2.4.1故障現(xiàn)象
(1)設(shè)備基本情況
凌津?yàn)╇姀S水輪機(jī)主軸工作密封為徑向密封,工作密封設(shè)兩道抗磨樹(shù)脂密封,每道密封分為8塊,密封件上開(kāi)有V型槽,用彈簧抱在主軸上,抗磨樹(shù)脂密封塊在彈簧力的作用下,起到自補(bǔ)償作用,從而保證了機(jī)組密封的有效性。
(2)發(fā)生的故障情況
機(jī)組運(yùn)行一段時(shí)間后,主軸密封漏水量明顯增大,檢查發(fā)現(xiàn)密封塊磨損嚴(yán)重,對(duì)密封塊進(jìn)行更換,但更換后其仍然會(huì)快速磨損,致漏水量再度增大。
2.4.2故障原因分析
經(jīng)過(guò)對(duì)主軸密封解體檢查,發(fā)現(xiàn)水輪機(jī)主軸密封襯套磨損較為嚴(yán)重,導(dǎo)致與其直接接觸的密封塊也迅速磨損。據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,平均每運(yùn)行4 000 h,主軸密封襯套磨損約1mm。
2.4.3處理過(guò)程與方法
由于襯套的更換比較困難,采取了對(duì)襯套修補(bǔ)的方法,以減緩對(duì)密封塊的磨損。
傳統(tǒng)的處理工藝是采取焊接修補(bǔ)的方法,使用手工氬弧焊進(jìn)行補(bǔ)焊,焊縫高于母材基面1mm左右后進(jìn)行修磨、拋光,直至達(dá)到設(shè)計(jì)要求。此方法時(shí)間長(zhǎng),工藝復(fù)雜,費(fèi)時(shí)費(fèi)工,主軸及襯套變形不易控制,且焊接時(shí)容易形成環(huán)形短路軸電流,燒壞軸承。
在凌津?yàn)╇姀S主軸密封襯套修補(bǔ)過(guò)程中,我們使用了BELZONA 1111(超級(jí)金屬)這種新型材料,將高分子重反應(yīng)聚合物與硅鋼合金混合并以此基礎(chǔ),構(gòu)成由兩種原料組成的粘接修補(bǔ)系統(tǒng)。極大地提高了工作效率,也起到了較好的效果。
將貝爾佐納超級(jí)金屬的硬度與主軸密封襯套的硬度進(jìn)行對(duì)比,發(fā)現(xiàn)這種材料可以滿足設(shè)備運(yùn)行需要,并具有較好的抗磨性能和抗沖擊性。
其具體的修補(bǔ)過(guò)程如下:
(1)首先將待修補(bǔ)的基體表面進(jìn)行粗糙化處理:將磨損處沿徑向打磨出深4mm、寬80mm的溝槽,然后在溝槽的表面進(jìn)行粗糙化處理,即用鏨子或尖沖打出細(xì)密印痕,以便增大修復(fù)材料與基體的接觸面積,增強(qiáng)粘合力。
(2)用貝爾佐納清洗劑9111對(duì)處理后的表面進(jìn)行清潔。
(3)將超級(jí)金屬修復(fù)材料雙組份按一定比例混合并調(diào)勻,敷涂在待修復(fù)的表面上。
(4)待固化達(dá)到一定強(qiáng)度后再用砂布將表面打磨光滑并達(dá)到規(guī)定尺寸。
2.4.4修復(fù)后的主軸密封投入運(yùn)行后的效果
主軸密封修復(fù)后,機(jī)組正常運(yùn)行2年時(shí)間,未發(fā)現(xiàn)主軸密封漏水量有明顯增加,修復(fù)表面磨損情況較原來(lái)有了大幅度改善。
2.5機(jī)組軸承潤(rùn)滑油流量不足致開(kāi)機(jī)困難
2.5.1故障現(xiàn)象
案例:某電站燈泡貫流式機(jī)組單機(jī)容量10MW。機(jī)組發(fā)導(dǎo)軸瓦為兩半圓組成的筒式結(jié)構(gòu)烏金瓦,在機(jī)組運(yùn)行期間多次出現(xiàn)由于發(fā)導(dǎo)軸承潤(rùn)滑油流量不足而無(wú)法開(kāi)機(jī)。
2.5.2原因分析
(1)經(jīng)分析導(dǎo)致發(fā)導(dǎo)軸承油流中斷的主要原因是由于發(fā)導(dǎo)瓦內(nèi)部設(shè)計(jì)不合理,導(dǎo)致油流不暢。
(2)由于軸承潤(rùn)滑油是由高位油箱自流供給,在冬季,油箱中潤(rùn)滑油油溫過(guò)低,油流粘度大,而軸承高位油箱高程較低,導(dǎo)致潤(rùn)滑油流量偏小。
(3)高壓頂起油管路阻塞,使大軸頂起高度不夠,也對(duì)潤(rùn)滑油流量形成一定影響。
2.5.3處理方法
機(jī)組檢修期間,設(shè)備制造廠家對(duì)發(fā)導(dǎo)瓦瓦面曲線進(jìn)行重新設(shè)計(jì)和改進(jìn),并在導(dǎo)瓦出油邊刮出寬100mm,深2mm的排油槽,將進(jìn)油口處加工成斜面,并增加了排油孔,從而改進(jìn)油流狀態(tài)(見(jiàn)圖1);檢修人員對(duì)高壓油頂起管路進(jìn)行疏通;在機(jī)組開(kāi)機(jī)前0.5 h開(kāi)啟油箱內(nèi)加熱器,使油溫升高到20℃左
圖1 導(dǎo)軸承加工正面剖視圖
右,開(kāi)機(jī)后機(jī)組油流正常,故障得到有效處理。
燈泡貫流式機(jī)組目前已在國(guó)內(nèi)得到廣泛應(yīng)用,設(shè)備運(yùn)行和檢修經(jīng)驗(yàn)的不斷積累,可以使設(shè)備設(shè)計(jì)和制造的工藝水平逐步提高,不斷改進(jìn)設(shè)備性能,增強(qiáng)其可靠性和穩(wěn)定性。本文列舉了燈泡貫流式機(jī)組檢修中所遇到的幾種典型故障,并介紹了其分析處理和改進(jìn)的方法,其中也包含了一些新型的檢修工藝和故障診斷方法,新材料的應(yīng)用等,可以有效地提高檢修效率和檢修質(zhì)量,以期對(duì)我國(guó)的水電事業(yè)發(fā)展提供實(shí)用性的借鑒和參考。
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[5]SD 288-88水輪發(fā)電組推力軸承導(dǎo)軸承安裝調(diào)整工藝導(dǎo)則[S].
[6]DL/T 5420-2009水輪發(fā)電機(jī)定子現(xiàn)場(chǎng)裝配工藝導(dǎo)則[S].
中圖分類(lèi)號(hào):TK733+.8
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B
文章編號(hào):1672-5387(2015)08-0045-05
DOI:10.13599/j.cnki.11-5130.2015.08.013
收稿日期:2015-05-04
作者簡(jiǎn)介:李明(1978-),男,工程師,從事水電檢修管理工作。