李明
(湖南五凌電力工程有限公司,湖南 長沙 410004)
燈泡貫流式機組幾種典型故障案例分析
李明
(湖南五凌電力工程有限公司,湖南 長沙 410004)
摘要:燈泡貫流式機組適用水頭范圍廣,效率高,較其他類型貫流式機組有突出的優(yōu)點,因而在國內(nèi)外得到廣泛應用。設備運行和檢修經(jīng)驗的不斷積累,可以使設備設計和制造的工藝水平逐步提高,不斷改進設備性能,增強其可靠性和穩(wěn)定性。本文列舉了燈泡貫流式機組檢修中所遇到的幾種典型故障,并介紹了其分析處理和改進的方法,其中也包含了一些新型的檢修工藝和故障診斷方法,新材料的應用等,可以有效地提高檢修效率和檢修質(zhì)量,以期對我國的水電事業(yè)發(fā)展提供實用性的借鑒和參考。
關(guān)鍵詞:燈泡貫流式;故障;診斷
貫流式水輪發(fā)電機組是當前一種常見反擊式水輪發(fā)電機組,廣泛應用于低水頭大流量的水電站。機組屬于臥軸結(jié)構(gòu),引水部件、轉(zhuǎn)輪、排水部件都在一條軸線上,水流一貫平直通過轉(zhuǎn)輪葉片的臥軸、軸流式水輪機。
燈泡貫流式機組的發(fā)電機組安裝在密封的、外形酷似燈泡的殼體中,水輪機安裝在燈泡的插口處,因此稱這種機組為燈泡貫流式機組。這種機組發(fā)電機主軸與水輪機轉(zhuǎn)輪水平連接。水流基本上軸向通過流道,軸對稱流過轉(zhuǎn)輪葉片,然后流出直錐形尾水管。機組的軸系支承結(jié)構(gòu)、導軸承、推力軸承都布置在燈泡體內(nèi)。由于燈泡貫流式機組適用水頭范圍廣,效率高,較其他類型貫流式機組有突出的優(yōu)點,因而在國內(nèi)外得到廣泛應用。
五凌電力有限公司經(jīng)營的凌津灘、馬跡塘、洪江、近尾洲等多家水電站,均采用燈泡貫流式水輪發(fā)電機組,在長期的運行和檢修過程中,出現(xiàn)一系列故障,其分析過程和處理方法,可為同類型電站進行故障診斷和處理提供參考。
2.1轉(zhuǎn)輪室汽蝕及裂紋
2.1.1故障現(xiàn)象
在五凌電力所屬的多家燈泡貫流式水電站,如凌津灘電站、東坪電站,均發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)輪室焊縫裂紋,以及轉(zhuǎn)輪室內(nèi)表面嚴重汽蝕的現(xiàn)象。東坪電站轉(zhuǎn)輪室汽蝕最大深度達到18mm,超過了其壁厚(35mm)的50%;凌津灘電站轉(zhuǎn)輪室多次出現(xiàn)貫穿性裂紋。這些情況已經(jīng)對廠房安全構(gòu)成了嚴重威脅。
2.1.2故障原因分析
經(jīng)分析,轉(zhuǎn)輪室產(chǎn)生汽蝕和裂紋可能是由于下列原因:
(1)轉(zhuǎn)輪室材質(zhì)存在缺陷,不能滿足機組運行需要。
(2)機組長時間在不利工況下運行,設備振動過大,導致焊縫部位疲勞斷裂。
(3)轉(zhuǎn)輪室結(jié)構(gòu)存在設計缺陷,導致局部應力集中產(chǎn)生裂紋。
(4)機組設計和模型試驗不準確,機組運行中水流流態(tài)不穩(wěn),導致振動和空蝕嚴重。
2.1.3處理方法
(1)在轉(zhuǎn)輪室汽蝕和裂紋相對不太嚴重的情況下,可以選擇局部修補的方法進行臨時性處理。具體的方法有兩種可供選擇。
方法一:
采用焊接和打磨的方式進行修補。修補前需要先使用汽刨或者合金磨頭清除缺陷部位,并打磨出合適的焊接坡口。在施焊前往往要對本體進行加熱和保溫處理,以有效消除焊接變形和焊接應力。施焊以后,還需要表面進行打磨,恢復原來的表面形狀。
這種方法修復工作量大,工期長,施工困難,并且有可能造成轉(zhuǎn)輪室變形而使轉(zhuǎn)輪葉片與轉(zhuǎn)輪室之間間隙發(fā)生變化,嚴重時還可能導致機組無法運行。
方法二:
對于轉(zhuǎn)輪室汽蝕處理,我們在部分電站應用了一種新型處理工藝,即選用高分子修復材料(如Belzona)進行修補。詳細的處理步驟如下:
1)氣蝕區(qū)域表面修補前處理:采用噴砂除銹法對轉(zhuǎn)輪室進行除銹、除垢,使表面粗糙度不小于75μm;采用低壓壓縮空氣將氣蝕孔洞的灰塵、雜物吹掃干凈;使用丙酮對表面清洗干凈。
2)氣蝕區(qū)域修補處理:采用Belzona1311陶瓷R金屬對氣蝕孔洞進行填充、修補,然后使用貝爾佐納專用工具對表面進行刮平處理,保持表面填充厚度均勻,平整;待Belzona1311陶瓷R金屬初步固化后,使用拋光機裝夾R40粗砂紙對貝爾佐納材料進行磨平;使用丙酮將表面清洗干凈;采用Belzona1321陶瓷S金屬對整個轉(zhuǎn)輪室表面進行刷涂(厚度約0.4mm左右)。
3)氣蝕區(qū)域修補處理后檢查:檢查整個刷涂連貫性與完整性;細磨:用細砂紙對整個表面去毛刺。
以上兩種臨時性處理方法,其優(yōu)點是成本相對較低,工作量相對較小,但其不能從根本上防止氣蝕或裂紋再次發(fā)生。往往在檢修后不到一年的時間內(nèi),缺陷會再次出現(xiàn)。
(2)解決轉(zhuǎn)輪室汽蝕和裂紋的最終方法,也是最有效的方法,是對轉(zhuǎn)輪室進行換型改造。下面是東坪電站轉(zhuǎn)輪室改造前后的相關(guān)參數(shù):
2)改造后轉(zhuǎn)輪室技術(shù)參數(shù):改造后的轉(zhuǎn)輪室在現(xiàn)轉(zhuǎn)輪室壁厚的基礎上加厚5mm,厚度達40mm,總重量為37.5 t,上、下兩瓣轉(zhuǎn)輪室重量各約為18.75 t,轉(zhuǎn)輪室主要材料采用Q235—B高強度結(jié)構(gòu)鋼,喉管段和槳葉外圓活動范圍內(nèi)都采用S135不銹鋼制造,不銹鋼段軸向長度為1 944mm,比現(xiàn)轉(zhuǎn)輪室不銹鋼段增加了894mm。
從以上對比可以看出,轉(zhuǎn)輪室從壁厚、材質(zhì)等方面進行了改進。改進后的轉(zhuǎn)輪室運行穩(wěn)定,徹底消除了產(chǎn)生汽蝕、裂紋的缺陷。
2.2槳葉動作異常
2.2.1故障現(xiàn)象
燈泡貫流式機組槳葉操作油管和油缸裝配在大軸和輪轂內(nèi)部,并隨同大軸一起高速運轉(zhuǎn),其故障點具有隱蔽性。在設備運行和檢修中,多次遇到槳葉動作緩慢或無法動作的現(xiàn)象,伴隨這種故障,一般還會同時發(fā)生調(diào)速器液壓油壓力迅速下降,調(diào)速器壓力油泵頻繁動作的現(xiàn)象。
2.2.2故障原因分析
由以往對這種缺陷的處理過程,一般從下面幾個方面的原因進行分析:
(1)槳葉操作油系統(tǒng)滲漏。這種情況一般是由操作油管路破裂引起的,也可能是由于受油器內(nèi)部軸瓦間隙過大所致。判定的方法一般可根據(jù)調(diào)速器壓力油消耗速度來確定,如液壓油壓力迅速下降,可以初步判定屬于該缺陷。
(2)槳葉主配壓閥拒動。這種情況一般是由于控制主配壓閥的油路異常引起,例如比例伺服閥故障,或者引導閥發(fā)卡等。也有較小的可能性是由于主配閥本身卡死。
(3)槳葉反饋油管故障??赡苁欠答佊凸芘c槳葉操作油缸脫離,或者反饋油管斷裂。
(4)槳葉操作油管路阻塞,致油路不暢。
2.2.3處理過程和方法
(1)槳葉操作油系統(tǒng)滲漏檢查處理。這是一項常見的故障,為排除故障點,通常采取拆除解體轉(zhuǎn)輪和受油器的方法,逐步排除來查找故障點,工期較長,并且需耗費大量人力和物力資源。
2011年,中洲科技大源渡電廠0號機組出現(xiàn)這種現(xiàn)象,按照最初制訂的檢查處理方案,分為以下幾個步驟:第一步,更換受油器浮動瓦后,裝復開機試驗;第二步,在更換受油器浮動瓦后,如該缺陷得不到改善,則將操作油管返廠加工并配制新瓦;同時將操作油管的擺度調(diào)整至0.10mm以內(nèi);第三步,在進行以上處理后仍不能消除缺陷時,則解體轉(zhuǎn)輪,更換槳葉接力器密封。這種方案所花費工期超過50 d。
檢修人員在對設備和現(xiàn)場情況進行分析后,采取了一種槳葉接力器、操作油管在線油壓試驗的方法,來查找故障點,僅用20 d時間就排除了故障。具體操作方法如下:
在不解體轉(zhuǎn)輪、不拆卸操作油管、不增加試壓油泵的情況下,利用調(diào)速器液壓系統(tǒng)作為試壓油源。將壓力油從受油器中管注入槳葉接力器開啟腔,再通過觀察、測量受油器外管和內(nèi)管的漏油量,來判斷槳葉接力器和操作油管是否竄油和滲油,從而準確找出缺陷部位。
此次試驗中,發(fā)現(xiàn)受油器外管的出油量為正常漏油量的30余倍,可知槳葉接力器或操作油管存在竄油現(xiàn)象。隨后,對轉(zhuǎn)輪、操作油管進行了解體檢查,發(fā)現(xiàn)操作油管嚴重開裂。在更換了操作油管后,設備運行正常。
(2)槳葉主配壓閥拒動的分析處理。槳葉主配壓閥拒動,一般可以從主配壓閥的位置反饋信號來判斷。這種情況可以用排除法來確定故障部位。具體方法如下:
1)首先檢查主配壓閥的開、關(guān)時間調(diào)節(jié)裝置位置是否正確,確保主配壓閥閥芯沒有被限死。
2)在具備條件的情況下,可更換控制主配壓閥的比例伺服閥(根據(jù)設備不同,也可能是伺服電機、數(shù)字閥或者其他裝置),并檢查控制油路是否暢通。以判定是否由于比例伺服閥故障引起。
3)在確認比例伺服閥無故障后,再檢查是否由主配壓閥閥芯卡阻引起。解體主配壓閥,檢查主配壓閥閥芯在閥體內(nèi)是否可以靈活滑動。
(3)槳葉反饋油管故障的判定方法比較簡單。通過現(xiàn)場觀察,如果槳葉已經(jīng)動作,但其反饋油管并未動作,即可發(fā)現(xiàn)該缺陷。
我們在檢修中發(fā)現(xiàn)的這類缺陷發(fā)生一般是由于螺紋連接的反饋油管連接部位分離,或者是反饋油管與反饋板脫離。在株洲航電樞紐機組檢修中,針對油管螺紋連接部位脫離的問題,采取了在連接螺套和油管上鉆孔并增加徑向鎖定螺桿的方式,來加以預防。對于反饋油管與反饋板脫離的問題,通常采用將各連接螺栓進行點焊加固的方式進行預防。
(4)操作油管路內(nèi)部阻塞缺陷診斷處理。這種缺陷的一般特點如下:主配壓閥動作正常,槳葉無法動作,調(diào)速器液壓系統(tǒng)壓力下降速度沒有明顯增加。發(fā)生這種情況,需要對操作油管路進行解體檢查,以確定阻塞部位。
2.3定子線棒絕緣損壞
2.3.1故障現(xiàn)象
案例:某電站安裝4臺30MW燈泡貫流式水輪發(fā)電機組,ELIN公司制造,其中3號發(fā)電機組在2011年3月份發(fā)生一次定子接地故障,后檢查發(fā)現(xiàn)為A相一根線棒絕緣損壞,當時采取用銅排短接甩開此故障線棒及其相鄰的一根線棒(共兩根)的方式進行了處理,發(fā)電機投運正常,但在隨后4月份,發(fā)電機在運行時與上次故障線棒相鄰的C相232線棒又發(fā)生接地故障,被迫退出運行。
2.3.2故障原因分析
(1)檢查發(fā)現(xiàn)231與232線棒間鐵芯松動,分析是由于定子鐵芯硅鋼片齒壓板壓緊屬剛性壓緊,存在設計缺陷,機組運行時在振動和熱脹冷縮下壓板發(fā)生變形,而變形后壓緊力沒有補償,振動的幅度就越大,造成壓板和硅鋼片的間隙進一步變大。定子鐵芯松動后(定子鐵芯松動主要發(fā)生在鐵芯槽口部位),鐵芯硅鋼片相互間振動摩擦,導致硅鋼片表面絕緣損壞,在電場作用下形成電暈腐蝕進一步破壞絕緣層,局部形成渦流,渦流導致該處嚴重發(fā)熱至局部燒毀,振動摩擦更加增大,對線棒的接觸處形成刮擦,導致線棒表面絕緣受到破壞,致使機組線棒發(fā)生貫通性擊穿接地故障造成停機。
(2)發(fā)電機內(nèi)部加熱器正好位于231、232線棒正上方且距離較近,停機期間投入加熱器時對231與232線棒形成高溫直接烘烤,導致絕緣老化。
(3)3號機組歷史上發(fā)生過機組故障卻無法跳開出口開關(guān),導致轉(zhuǎn)子磁極燒損,給發(fā)電機定子造成了一定的沖擊,可能導致鐵芯壓塊松動。
(4)由于燈泡貫流式機組發(fā)電機被水包裹,水溫與氣溫存在較大溫差,造成發(fā)電機內(nèi)容易結(jié)露受潮。
綜合多種因素最終導致231上層線棒與232下層線棒絕緣層破壞。
2.3.3處理過程和方法
(1)鐵芯松動部位處理。先將發(fā)電機定子鐵芯表面黑色油泥及雜質(zhì)清理干凈。然后根據(jù)松動情況,用環(huán)氧酚醛板配制楔片,并將楔片嵌入松動部位,用稀釋的環(huán)氧漆澆灌并固化。
(2)更換損壞的線棒。新線棒下線前進行耐壓20 kV,無放電和局部過熱現(xiàn)象。新線棒下線后,打完槽楔,焊好并頭裝好接線后,進行絕緣電阻、直流電阻和直流耐壓試驗合格,進行短路和空載特性試驗合格后,投入正常運行。
2.4主軸密封漏水嚴重
2.4.1故障現(xiàn)象
(1)設備基本情況
凌津灘電廠水輪機主軸工作密封為徑向密封,工作密封設兩道抗磨樹脂密封,每道密封分為8塊,密封件上開有V型槽,用彈簧抱在主軸上,抗磨樹脂密封塊在彈簧力的作用下,起到自補償作用,從而保證了機組密封的有效性。
(2)發(fā)生的故障情況
機組運行一段時間后,主軸密封漏水量明顯增大,檢查發(fā)現(xiàn)密封塊磨損嚴重,對密封塊進行更換,但更換后其仍然會快速磨損,致漏水量再度增大。
2.4.2故障原因分析
經(jīng)過對主軸密封解體檢查,發(fā)現(xiàn)水輪機主軸密封襯套磨損較為嚴重,導致與其直接接觸的密封塊也迅速磨損。據(jù)統(tǒng)計分析,平均每運行4 000 h,主軸密封襯套磨損約1mm。
2.4.3處理過程與方法
由于襯套的更換比較困難,采取了對襯套修補的方法,以減緩對密封塊的磨損。
傳統(tǒng)的處理工藝是采取焊接修補的方法,使用手工氬弧焊進行補焊,焊縫高于母材基面1mm左右后進行修磨、拋光,直至達到設計要求。此方法時間長,工藝復雜,費時費工,主軸及襯套變形不易控制,且焊接時容易形成環(huán)形短路軸電流,燒壞軸承。
在凌津灘電廠主軸密封襯套修補過程中,我們使用了BELZONA 1111(超級金屬)這種新型材料,將高分子重反應聚合物與硅鋼合金混合并以此基礎,構(gòu)成由兩種原料組成的粘接修補系統(tǒng)。極大地提高了工作效率,也起到了較好的效果。
將貝爾佐納超級金屬的硬度與主軸密封襯套的硬度進行對比,發(fā)現(xiàn)這種材料可以滿足設備運行需要,并具有較好的抗磨性能和抗沖擊性。
其具體的修補過程如下:
(1)首先將待修補的基體表面進行粗糙化處理:將磨損處沿徑向打磨出深4mm、寬80mm的溝槽,然后在溝槽的表面進行粗糙化處理,即用鏨子或尖沖打出細密印痕,以便增大修復材料與基體的接觸面積,增強粘合力。
(2)用貝爾佐納清洗劑9111對處理后的表面進行清潔。
(3)將超級金屬修復材料雙組份按一定比例混合并調(diào)勻,敷涂在待修復的表面上。
(4)待固化達到一定強度后再用砂布將表面打磨光滑并達到規(guī)定尺寸。
2.4.4修復后的主軸密封投入運行后的效果
主軸密封修復后,機組正常運行2年時間,未發(fā)現(xiàn)主軸密封漏水量有明顯增加,修復表面磨損情況較原來有了大幅度改善。
2.5機組軸承潤滑油流量不足致開機困難
2.5.1故障現(xiàn)象
案例:某電站燈泡貫流式機組單機容量10MW。機組發(fā)導軸瓦為兩半圓組成的筒式結(jié)構(gòu)烏金瓦,在機組運行期間多次出現(xiàn)由于發(fā)導軸承潤滑油流量不足而無法開機。
2.5.2原因分析
(1)經(jīng)分析導致發(fā)導軸承油流中斷的主要原因是由于發(fā)導瓦內(nèi)部設計不合理,導致油流不暢。
(2)由于軸承潤滑油是由高位油箱自流供給,在冬季,油箱中潤滑油油溫過低,油流粘度大,而軸承高位油箱高程較低,導致潤滑油流量偏小。
(3)高壓頂起油管路阻塞,使大軸頂起高度不夠,也對潤滑油流量形成一定影響。
2.5.3處理方法
機組檢修期間,設備制造廠家對發(fā)導瓦瓦面曲線進行重新設計和改進,并在導瓦出油邊刮出寬100mm,深2mm的排油槽,將進油口處加工成斜面,并增加了排油孔,從而改進油流狀態(tài)(見圖1);檢修人員對高壓油頂起管路進行疏通;在機組開機前0.5 h開啟油箱內(nèi)加熱器,使油溫升高到20℃左
圖1 導軸承加工正面剖視圖
右,開機后機組油流正常,故障得到有效處理。
燈泡貫流式機組目前已在國內(nèi)得到廣泛應用,設備運行和檢修經(jīng)驗的不斷積累,可以使設備設計和制造的工藝水平逐步提高,不斷改進設備性能,增強其可靠性和穩(wěn)定性。本文列舉了燈泡貫流式機組檢修中所遇到的幾種典型故障,并介紹了其分析處理和改進的方法,其中也包含了一些新型的檢修工藝和故障診斷方法,新材料的應用等,可以有效地提高檢修效率和檢修質(zhì)量,以期對我國的水電事業(yè)發(fā)展提供實用性的借鑒和參考。
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中圖分類號:TK733+.8
文獻標識碼:B
文章編號:1672-5387(2015)08-0045-05
DOI:10.13599/j.cnki.11-5130.2015.08.013
收稿日期:2015-05-04
作者簡介:李明(1978-),男,工程師,從事水電檢修管理工作。