王 友,張金華,劉時來
(湖南五凌電力工程有限公司,湖南 長沙 410004)
快速閘門油缸吊頭螺紋修復及安裝工藝
王友,張金華,劉時來
(湖南五凌電力工程有限公司,湖南 長沙 410004)
摘要:基于五強溪電廠5號機組A修進水口快速閘門檢修中,油缸吊頭退出后,發(fā)現(xiàn)吊頭內螺紋和油缸活塞桿上外螺紋存在不同程度損傷。在重新加工一只新吊頭,并對內、外螺紋進行修復后,采用對新吊頭加溫熱裝工藝,完成油缸吊頭的裝復。
關鍵詞:油缸吊頭;吊頭內螺紋;活塞桿外螺紋;螺紋修復;吊頭加溫
五強溪水電廠從2010年開始到2014年,相繼完成了5臺混流式機組的A級檢修工作,其中進水口快速閘門及其液壓系統(tǒng)檢修是整個施工過程極為重要的一項工作,需要將油缸和快速閘門吊出進行檢修。2014年是最后一臺機組A修,即5號機組A修。在進行5號機組油缸檢修前,必須將油缸吊頭退出活塞桿,吊頭與活塞桿之間,采用M250×4螺紋聯(lián)接。吊頭上為內螺紋,活塞桿上為外螺紋。吊頭使用常規(guī)方法退出80mm長度時,遇阻,改用5 t鏈條葫蘆強行旋轉吊頭,吊頭退出后,檢查內、外螺紋都存在不同程度損壞,其中吊頭上內螺紋損壞嚴重,不能再使用。電廠委托原廠家按照原圖紙生產(chǎn)一只新吊頭進行裝復。在新吊頭安裝過程中,新舊內外螺紋旋合困難,兩次安裝受阻,通過對內外螺紋修復、吊頭整體加溫和采用正確安裝工藝,最后成功的將新吊頭與活塞桿旋合。本文就是講述新吊頭安裝過程遇到的困難和采取的工藝、方法及安裝步驟。
2.1油缸吊頭退出過程
油缸吊頭上內螺紋為M250×4,螺紋總長390mm,活塞桿上外螺紋總長390mm。電廠前4臺機組A修,吊頭退出和裝復,都非常輕松,使用壩頂門機吊梁吊起吊頭,3個人手推旋轉吊頭就可以完成。但是在進行5號機組油缸吊頭退出工作中,當?shù)躅^螺紋退出80mm長度時候,遇到很大阻力,手推已無法推動旋轉吊頭,就改用5 t鏈條葫蘆拉來旋轉吊頭,歷時4天時間才將吊頭退出。
2.2油缸吊頭內螺紋和活塞桿外螺紋損壞情況
吊頭退出后,檢查活塞桿上端部外螺紋損壞有40mm長度,吊頭上內螺紋外側嚴重損壞的螺紋長度為130mm,內側損壞的螺紋長度為40mm?,F(xiàn)場判定內螺紋無法修復,吊頭不能再使用。電廠根據(jù)吊頭原始圖紙,委托原廠家再加工一只新吊頭。
2.3吊頭及活塞桿內外螺紋損壞原因分析
分析可能的原因一:這次吊頭退出采用的施工工藝,沿用前4臺機組同樣的方法,吊頭退出后,外螺紋只在外端部損壞40mm長度,其余部分完好,說明退出工藝沒有問題。根據(jù)吊頭上內螺紋和活塞桿上部分外螺紋損壞尺寸部位,即內螺紋在兩頭螺紋受損,外螺紋只在外端部受損。我們分析原因,認為可能是當初油缸與吊頭設備第一次旋合安裝時,吊裝工藝存在不當,吊點可能受力不均,旋合過程中吊頭水平可能沒有調整好,內外螺紋剛開始旋合對接,旋合對接位置可能稍微不正,雖然當初還是旋合安裝進去了,但內外螺紋之間的部分旋合存在一定的憋勁。再說螺紋是細牙的,安裝時候,如果對螺紋清洗不干凈,螺紋槽內稍微有點雜質,都會造成內外螺紋之間旋合憋勁。這次退出吊頭到80mm距離過程中,憋勁部分就顯現(xiàn)暴露出來,從而造成內螺紋的大部分損壞。
分析可能的原因二:5號機組進水口快速閘門已經(jīng)運行近20年,吊頭處螺紋一直承受下方快速閘門及內部淤泥等近150 t重量,內外螺紋嚙合部分都存在微量的變形,吊頭旋轉退出過程中,容易產(chǎn)生金屬之間的咬合,從而導致退出困難。
3.1油缸活塞桿上外螺紋修復
首先將外螺紋清洗干凈,使用寬20mm的扁鐵做成的鋼圈圍住完好的螺紋部分,將損壞的螺紋與好螺紋隔離開,使用角磨機將外螺紋損壞部分打磨掉,再用通規(guī)檢查,確認通規(guī)可以穿過打磨掉的外螺紋區(qū)域,并順利通過外螺紋完好的部分。打磨損壞外螺紋過程中,重點要修復好螺紋旋合的入口處,保證此處內螺紋可以順利的進入。
3.2油缸活塞桿上外螺紋檢測
外螺紋修復好后,再使用刀口尺仔細檢查外螺紋表面。檢查發(fā)現(xiàn)有個別螺紋相對于其它螺紋有凸出高點,刀口尺在螺紋外表面移動時明顯有阻擋,就使用油石輕輕修磨掉高點。再使用通規(guī),檢測外螺紋,遇到有阻力的地方,就使用電動角磨機對其進行修磨,直到通規(guī)可以順利通過所有的螺紋為止。
4.1新吊頭內螺紋檢測及試裝
新吊頭內螺紋加工較為粗糙,螺紋槽局部深度不足。對新吊頭進行了2次試裝,進去17個螺紋絲扣后,吊頭就無法再旋合進去,只得把吊頭退出,檢查內、外螺紋前面8個絲扣有一定擠壓和輕微受損,通規(guī)也無法順利通過。
4.2受損內、外螺紋修復及檢測
使用特制的電動角磨機對受損的內外螺紋絲扣進行修復,每修復一點,就使用螺紋通規(guī)套一下,通規(guī)螺紋上涂有紅丹粉,每試一次,就通過留在內外螺紋上的紅丹粉,查找確認受阻點,套不進去,通規(guī)動不了,就使用銅棒輕輕敲擊,就再退出,然后根據(jù)內、外螺紋上留有的紅丹粉痕跡,再修復。直到通規(guī)可以全部順利通過內、外螺紋。
(1)活塞桿上外螺紋,由于5號機組運行近20年,進水口快速閘門及其附件,總重有150 t,活塞桿上外螺紋長期承重,螺紋之間金屬擠壓使螺紋存在微量變形,因此新吊頭上內螺紋難以套上外螺紋,與外螺紋存在微量變形有一定關聯(lián)。
(2)新吊頭內螺紋加工比較粗糙,螺紋槽局部存在深度較淺,又是細牙螺紋,增加裝配困難。
(3)吊頭與油缸活塞桿螺紋旋合安裝,采用水平吊裝,吊頭重達1.7 t,旋合對接過程中,如果吊裝用的鏈條葫蘆受力沒有掌控好并對吊頭的水平?jīng)]有調整好,存在輕微的憋勁,都會導致無法進一步旋合安裝進去。
(4)由于螺紋是M250×4的,現(xiàn)場只有通規(guī),沒有這么大的止通規(guī)。這次對內、外螺紋進行修復后,使用通規(guī)都可以通過,由此可以判定,新吊頭內螺紋加工的尺寸基本滿足聯(lián)接的尺寸要求?,F(xiàn)場技術人員通過討論合議,認為在安裝前對吊頭進行整體加熱到60℃,使內螺紋槽稍微擴大點,新吊頭應該可以安裝進去的。
(1)修復新吊頭內螺紋,確保通規(guī)可以通過;修復油缸活塞桿上外螺紋,確保通規(guī)可以通過;
(2)使用清洗劑,對內、外螺紋進行徹底的衛(wèi)生清掃,確保無一點雜質。由于螺紋是細牙的,稍微一點雜質留在螺紋槽內,都會有很大阻力,從而導致裝不進。
(3)使用電路加熱板,鋪在吊頭外表面,對新吊頭整體進行加溫,加溫時,吊頭外表面使用石棉布包裹保溫,使用紅外線測溫儀監(jiān)測內螺紋溫度,溫度到60℃就停止加溫,測量吊頭螺紋內徑增大0.3mm,立馬開始旋合對接安裝,安裝過程中,吊頭整體溫度逐漸慢慢降低,但不影響安裝,過程無須再加溫。
(4)在新吊頭尾部焊接一根鋼管,從壩頂門機吊梁上下掛一只鏈條葫蘆,再用鋼絲繩吊住鋼管,作為一個吊點,鏈條葫蘆作用是用來調節(jié)吊頭的水平,見圖1。
吊裝過程中,要經(jīng)常使用框式水平儀檢測此吊點處的的吊頭水平,一旦發(fā)現(xiàn)此處不水平,立馬調整吊點上方的鏈條葫蘆,直到確認水平,才進一步安裝。
(5)在新吊頭有螺紋的一側外端部,焊接一環(huán)形槽,從壩頂門機吊梁上下掛另外一根鋼絲繩,鋼絲繩圈在環(huán)形槽內,鋼絲繩可以在環(huán)形槽內轉圈,形成另外一個吊點,見圖1。
圖1 油缸新吊頭吊裝示意圖
(6)使用框式水平儀,調整吊頭水平,在吊頭安裝過程中,吊頭每旋轉3到4圈,就要在吊頭尾部測量一次水平,如果測量發(fā)現(xiàn)水平不夠,就使用上方鏈條葫蘆調節(jié)。
(7)再在吊頭穿銷孔與螺紋一側之間,焊接一環(huán)形工裝,可以穿鋼絲繩,利用電動葫蘆,實現(xiàn)吊頭勻速按照要求旋轉轉圈。
(8)吊頭安裝之前在活塞桿螺紋上涂少量二硫化鉬潤滑劑。
(9)剛開始內外螺紋旋合對接時,對準活塞桿外螺紋,輕輕轉動吊頭,確認內、外螺紋絲扣已經(jīng)互相旋合,再使用長木頭,插在吊頭穿銷孔內,旋轉吊頭。速度不可太快,遇到較大阻力時候,不可強行使勁,而是將吊頭回轉一部分,再旋轉吊頭。在此過程中,要用框式水平儀不斷測量吊頭的水平。吊頭內螺紋進入8個左右絲扣后,由于是細牙的,隨著內外螺紋之間絲扣越來越多的旋合,摩擦阻力也越來越大,使用長木頭就難以旋轉動吊頭,這個時候就要改用電動葫蘆來旋轉吊頭。內外螺紋之間已經(jīng)有8個絲扣的旋合后,基本上內外螺紋旋合沒有問題,只要使用電動葫蘆旋轉吊頭,直到最后順利的將新吊頭旋合上油缸活塞桿。
(1)在螺紋處理和吊裝過程中,要對油缸吊頭和活塞桿外螺紋進行保護,防止由于工器具等使用不當而使螺紋受到損傷。
(2)吊裝前,要對起重用的鏈條葫蘆、吊帶、鋼絲繩、卸扣等進行仔細檢查,確認完好,防止在起重作業(yè)過程中發(fā)生意外。
(3)吊頭內螺紋與活塞桿外螺紋旋合過程中,外力使用要小心翼翼,不得使蠻力,防止野蠻安裝導致螺紋配合憋勁,為以后的拆裝留下隱患。
五強溪電廠5號機組進水口快速閘門吊頭螺紋損壞缺陷處理,其難點就是內外螺紋修復、吊頭與活塞桿之間螺紋旋合安裝。本次螺紋修復方法、采用的安裝步驟和工藝,尤其是對吊頭整體加溫后再安裝,為以后水電廠遇到同類技術難題有一定的借鑒作用。從這次5號機組快速閘門檢修中發(fā)現(xiàn)的油缸吊頭螺紋損壞、修復及安裝過程看,我們認為,快速閘門整體重量,都通過此處M250×4的螺紋來聯(lián)接承重,已經(jīng)使用近20年,存在一定的安全隱患,需要著手考慮逐年更換油缸吊頭和活塞桿。
參考文獻:
[1]濮良貴.機械設計[M].5版.北京:高等教育出版社.
[2]鄧文英.金屬工藝學[M].3版.北京:高等教育出版社.
[3]崔政斌,武鳳銀.起重安全技術[M].2版.北京:化學工業(yè)出版社.2009.
中圖分類號:TH137.52
文獻標識碼:B
文章編號:1672-5387(2015)08-0068-03
DOI:10.13599/j.cnki.11-5130.2015.08.020
收稿日期:2015-05-04
作者簡介:王友(1975-),男,工程師,從事水電站檢修技術管理工作。