楊 亮(華電濰坊發(fā)電有限公司,山東 濰坊 261204)
670MW機(jī)組發(fā)電機(jī)密封油提純裝置的應(yīng)用
楊 亮
(華電濰坊發(fā)電有限公司,山東 濰坊 261204)
摘 要:通過對(duì)機(jī)組密封油系統(tǒng)實(shí)施設(shè)備改造和運(yùn)行方式優(yōu)化,使機(jī)組發(fā)電機(jī)氫氣排污量明顯降低,取得了較為明顯的節(jié)能效果,方法和結(jié)論為同類機(jī)組優(yōu)化運(yùn)行提供了一定的參考。
關(guān)鍵詞:氫氣純度;密封油;提純
目前采用氫冷方式的汽輪發(fā)電機(jī)其內(nèi)部充有一定壓力的氫氣,用于對(duì)轉(zhuǎn)子繞組、轉(zhuǎn)子本體及定子鐵芯進(jìn)行冷卻,為防止氫氣沿發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子軸向竄出,在發(fā)電機(jī)兩側(cè)軸端設(shè)置雙流環(huán)密封油系統(tǒng)進(jìn)行密封,靠近發(fā)電機(jī)一側(cè)的密封油稱為氫側(cè)密封油,其外側(cè)的密封油稱為空側(cè)密封油,運(yùn)行中通過平衡閥自動(dòng)調(diào)整空側(cè)油與氫側(cè)油壓力相等。但實(shí)際運(yùn)行中往往因?yàn)槊芊馔唛g隙過大、平衡閥自身調(diào)節(jié)品質(zhì)差等因素的影響,不可避免地造成空氫側(cè)竄油,由于空側(cè)油含有空氣和水分,當(dāng)空側(cè)油竄向氫側(cè)油,就會(huì)造成氫側(cè)油的污染,使得氫側(cè)油中也含有空氣和水分,當(dāng)這部分空氣和水分?jǐn)U散到發(fā)電機(jī)內(nèi)時(shí)就降低了發(fā)電機(jī)內(nèi)的氫氣純度。發(fā)電機(jī)內(nèi)氫氣純度降低以后,可能造成發(fā)電機(jī)繞組絕緣下降,嚴(yán)重威脅發(fā)電機(jī)的安全,同時(shí)還是造成發(fā)電機(jī)護(hù)環(huán)氫致裂紋的主要原因;發(fā)電機(jī)氫氣純度降低還將影響冷卻效果,降低發(fā)電機(jī)效率,氫氣純度每下降1%,通風(fēng)損耗及轉(zhuǎn)子摩擦損耗將增加11%。為保證發(fā)電機(jī)氫氣純度在合格范圍內(nèi),當(dāng)氫氣純度降到一定數(shù)值時(shí)需進(jìn)行氫氣排污,即首先排除發(fā)電機(jī)內(nèi)一部分純度低的氫氣,然后再補(bǔ)入純度高的氫氣,這種提純方式不僅造成運(yùn)行人員工作量的增加,同時(shí)又造成了經(jīng)濟(jì)的損失。
某電廠#4發(fā)電機(jī)組為上海汽輪發(fā)電機(jī)有限公司生產(chǎn)的QFSN-670-2型三相同步汽輪發(fā)電機(jī),采用水氫氫冷卻方式,密封油系統(tǒng)采用雙流雙環(huán)式密封瓦,密封油分空側(cè)和氫側(cè)兩個(gè)油路分別供給。運(yùn)行中控制氫氣純度>97%,氫氣純度≤97%時(shí)進(jìn)行氫氣排污,即排除發(fā)電機(jī)內(nèi)一部分純度低的氫氣,然后補(bǔ)入純度高的氫氣來提高發(fā)電機(jī)內(nèi)氫氣純度。該機(jī)組較長時(shí)間以來存在氫氣排污頻繁,氫氣消耗量大的問題,一般每48小時(shí)即進(jìn)行氫氣排污一次,每次氫氣消耗量在100m3左右。針對(duì)此問題該電廠從設(shè)備改造和運(yùn)行方式優(yōu)化兩方面進(jìn)行了改進(jìn),在實(shí)際應(yīng)用中取得較明顯的節(jié)能效果。
3.1 設(shè)備改造
利用機(jī)組檢修機(jī)會(huì),在發(fā)電機(jī)密封油系統(tǒng)氫側(cè)油箱補(bǔ)油管道上并接密封油提純裝置,以脫去密封油中所含的水份、氣體和雜質(zhì),使發(fā)電機(jī)內(nèi)氫氣純度、濕度能維持在較高的水平下運(yùn)行,系統(tǒng)接入如圖1所示。
密封油提純裝置如圖2所示,密封油經(jīng)過供油截止閥、供油電磁閥、浮球閥、旋轉(zhuǎn)霧化噴頭然后進(jìn)入真空油箱,旋轉(zhuǎn)霧化噴頭可使油液形成薄膜,從而具有極大的氣化表面,真空泵維持油箱保持在真空狀態(tài)下,可以連續(xù)降低油和水汽混合物中水汽的蒸汽分壓,由于水和油的沸點(diǎn)不同,在這種狀態(tài)下可以比較容易達(dá)到脫水、脫氣以及破乳的目的。經(jīng)過凈化后的密封油被排油泵排出,一部分油液經(jīng)精濾網(wǎng)去除油中的顆粒雜質(zhì),以達(dá)到進(jìn)一步凈化的目的,然后經(jīng)單向閥、排油截止閥進(jìn)入發(fā)電機(jī)密封油系統(tǒng);另一部分油液經(jīng)旁路閥再次流回真空油箱,繼續(xù)進(jìn)行真空凈化處理。排油泵采用變頻控制,能自動(dòng)控制排油泵的工作流量與密封油系統(tǒng)所需的流量相一致。真空油箱與真空泵之間設(shè)有冷凝器,真空油箱內(nèi)的水汽、油氣通過冷凝器時(shí)發(fā)生冷凝,由水、油組成的廢液就積存在冷凝器的底部,廢氣則經(jīng)過真空電磁閥后,被真空泵抽吸排向大氣。冷凝器設(shè)有觀察窗,可以看到廢液的積存情況,當(dāng)發(fā)現(xiàn)廢液較多時(shí),應(yīng)及時(shí)通過冷凝器底部的放油閥把廢液排放掉。
圖1
圖2
3.2 運(yùn)行方式優(yōu)化
機(jī)組密封油系統(tǒng)加裝提純裝置后,跟蹤觀察發(fā)電機(jī)氫氣排污情況,發(fā)現(xiàn)并未得到明顯改善。于是對(duì)密封油氫氣提純裝置運(yùn)行情況進(jìn)行了檢查,通過超聲波流量計(jì)測量,流經(jīng)提純裝置的油量只有10L/h左右。經(jīng)咨詢廠家,油量達(dá)30-40L/h才能達(dá)到較好效果。于是對(duì)密封油系統(tǒng)運(yùn)行方式進(jìn)行優(yōu)化,首先開大平衡閥旁路,人為造成密封瓦氫側(cè)油壓高于空側(cè)油壓,加大氫側(cè)油箱補(bǔ)油量以提高通過密封油提純裝置的油量。平衡閥旁路門全開后,流經(jīng)提純裝置的油量提高到20L/h左右,仍未達(dá)到理想的流量,于是又通過關(guān)小氫側(cè)油泵出口再循環(huán)門來提高氫側(cè)油壓,從而將流經(jīng)提純裝置的油量提高到了30-40L/h左右,從而達(dá)到了較為理想的效果。
經(jīng)過對(duì)機(jī)組密封油系統(tǒng)實(shí)施設(shè)備改造和運(yùn)行方式優(yōu)化后,發(fā)電機(jī)氫氣排污由原來的每48小時(shí)排污一次延長到每120小時(shí)排污一次,氫氣消耗量僅為原來的1/3左右,取得了較為明顯的節(jié)能效果,但是與先進(jìn)機(jī)組相比還存在一定的差距,下一步將繼續(xù)針對(duì)機(jī)組現(xiàn)狀進(jìn)行分析,制定對(duì)策,以進(jìn)一步降低發(fā)電機(jī)氫氣排污量。
參考文獻(xiàn):
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作者簡介:楊亮(1973-),男,山東高密人,研究方向:汽輪機(jī)運(yùn)行技術(shù)管理。