韋海菊(上汽通用五菱汽車股份有限公司,廣西 柳州 545007)
降低N車型上流水槽膠氣泡發(fā)生率研究
韋海菊
(上汽通用五菱汽車股份有限公司,廣西柳州545007)
密封膠作為車身密封材料被廣泛應(yīng)用于汽車制造業(yè),主要作用為防漏水、防塵、防腐蝕等。密封膠中如存在氣泡,易使車身焊縫沒(méi)有被密封膠覆蓋,雨水可從頂蓋流水槽焊縫流水車身內(nèi)部,導(dǎo)致漏水。
密封膠;氣泡;漏水
從汽車防水性能要求看,上流水槽膠條不允許有氣泡和針孔。自2013年8月12日起,在涂裝車間B線和C線,N車型上流水槽密封膠在烘烤之后出現(xiàn)膠氣泡的問(wèn)題,2014年開始,膠氣泡發(fā)生率呈現(xiàn)上升的趨勢(shì),2014年3月平均達(dá)到了11.3%,氣泡問(wèn)題愈顯凸出,嚴(yán)重影響車間正常生產(chǎn)。且上流水槽密封膠是汽車防漏水的重點(diǎn)區(qū)域之一,如果該區(qū)域密封膠出現(xiàn)問(wèn)題,會(huì)對(duì)汽車漏水性能帶來(lái)較大隱患。
對(duì)2013年8到2014年3月之間的N車型上流水槽起泡車身數(shù)量進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)和調(diào)查,以月為單位對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)和分析,具體如表1:
表1 N車型上流水槽膠氣泡車身數(shù)據(jù)
從以上數(shù)據(jù)可以看出,N車型上流水槽膠氣泡發(fā)生率存在較大波動(dòng),2013年基本保持在較低的水平,但2014年之后卻是持續(xù)升高的趨勢(shì),到3月時(shí)問(wèn)題出現(xiàn)大爆發(fā),對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、車間生產(chǎn)影響很大。
經(jīng)過(guò)進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn),膠氣泡不僅是在過(guò)完烘爐之后發(fā)生,濕膠狀態(tài)下偶爾也會(huì)發(fā)生。膠氣泡割開后,可清晰看到氣泡下方滴水溝存在很大的空腔,無(wú)膠粘附,氣泡前后空腔約110mm長(zhǎng)。由此得出結(jié)論:流水槽涂膠后存在空氣是膠氣泡發(fā)生的主要癥結(jié)。
根據(jù)2013年11月數(shù)據(jù),N車型上流水槽膠氣泡發(fā)生率曾降低到0.93%,因此,如果找到問(wèn)題的根源,尋求可行的措施,并加以控制和消除,把問(wèn)題發(fā)生率降低到更低的水平是完全可能的。
通過(guò)運(yùn)用頭腦風(fēng)暴法以及以往解決經(jīng)驗(yàn)對(duì)問(wèn)題的癥結(jié)進(jìn)行了討論,最后認(rèn)為上流水槽膠氣泡問(wèn)題主要與以下因素有關(guān)聯(lián)——密封膠與流水槽之間存在空氣、密封膠材料抵抗空氣膨脹的能力不足、無(wú)排氣和泄壓通道、員工刷膠方式等,共收集末端因素12個(gè),經(jīng)過(guò)研究,對(duì)這12個(gè)末端因素進(jìn)行調(diào)查分析、現(xiàn)場(chǎng)檢查和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,以確認(rèn)各末端因素是否為要因:
2.1輸膠系統(tǒng)產(chǎn)生空氣
小組對(duì)輸膠系統(tǒng)設(shè)備方面進(jìn)行了各項(xiàng)檢查:更換壓盤密封、調(diào)整行程開關(guān)、嚴(yán)禁使用變形膠桶、確保桶與壓盤見潤(rùn)滑、更換排膠法和排膠軟管等,均無(wú)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,氣泡問(wèn)題沒(méi)有得到改善。得出結(jié)論:非要因。
2.2密封膠中存在空氣
從B、C兩條上膠線及新開的膠桶中分別取膠試驗(yàn),將膠刮開,均沒(méi)有發(fā)現(xiàn)密封膠中有氣泡的情況。同時(shí)調(diào)查上膠工段員工,均反饋密封膠中沒(méi)有氣泡。得出結(jié)論:非要因。
2.3膠粘度偏低
本人分析了涂裝車間C線8月21日~9月20日密封膠粘度與膠氣泡發(fā)生率的關(guān)聯(lián),粘度基本在98~103之間,詳細(xì)情況見表2:
表2 C線不同粘度與膠氣泡發(fā)生率統(tǒng)計(jì)表
由這些記錄可以看出,8月23~30期間使用膠粘度98/102時(shí),膠氣泡數(shù)量龐大;而9月5日以后分別使用103、99.5、99粘度的膠,氣泡都很少,有多天甚至無(wú)氣泡問(wèn)題;粘度100~102的膠氣泡率也有高出99很多的情況,因此可知密封膠粘度偏低不是主要原因。得出結(jié)論:非要因。
2.4膠材料性能不足
(1)檢查每批次密封膠出廠性能檢測(cè)報(bào)告,結(jié)果均為合格;
(2)調(diào)查到青島無(wú)膠氣泡問(wèn)題,因此調(diào)用小桶裝青島密封膠(與C線密封膠供應(yīng)商不同),在同等操作條件及換膠因素下,與C線膠做了3次對(duì)比實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)如表3:
表3 不同密封膠對(duì)比實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)
從以上實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可知,膠材料性能不足不是主要原因。得出結(jié)論:非要因。
2.5電泳烘爐爐溫不足
小組針對(duì)此問(wèn)題做了兩項(xiàng)調(diào)查;
(1)檢查電泳烘爐爐溫曲線,結(jié)果無(wú)溫度不足情況;
(2)檢查流水槽焊縫油印情況,發(fā)現(xiàn)只有印記,但用手無(wú)法擦掉,說(shuō)明印記已烘干。得出結(jié)論:非要因。
2.6流水槽焊縫含油多
同原因5,出烘爐后電泳車身焊縫上不存在不干油印。得出結(jié)論:非要因。
2.7槍嘴偏小導(dǎo)致膠量偏少
原N車型上流水槽涂膠工藝為大圓膠+刷膠,小組猜測(cè)大圓膠刷膠后膠量偏少,導(dǎo)致膠抗空氣膨脹能力不足而起泡。為此,車間臨時(shí)更改涂膠工藝,將大圓槍涂膠改成錐形扁槍涂膠。從2013年8 月16日起,涂C線均使用錐形扁槍對(duì)N車型上流水槽涂膠。
(1)圓膠改為扁膠后可在一定程度上減少膠氣泡產(chǎn)生,但改善不大更無(wú)法消除膠氣泡問(wèn)題;
(2)2013年8月~11月,膠氣泡發(fā)生率有降低的趨勢(shì),但2014年開始基本上均為上升的趨勢(shì),且膠氣泡發(fā)生率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于2013年情況。因此可判斷槍嘴偏小不是主要原因。
2.8刷膠使膠量變少
2013.8.17/22對(duì)流水槽涂扁膠后是否刷膠進(jìn)行了對(duì)比實(shí)驗(yàn),詳見表4:
表4 刷膠對(duì)比實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)
從2013.8.22實(shí)驗(yàn)結(jié)果可看出,流水槽涂膠工藝改為扁膠+不刷膠后,氣泡率略有降低,無(wú)法完全消除氣泡,但可作為臨時(shí)措施。
2.9員工沒(méi)有經(jīng)過(guò)考核與培訓(xùn)
員工沒(méi)有經(jīng)過(guò)考核不是主要原因。
2.10工藝文件沒(méi)有詳細(xì)規(guī)定是否在流水槽前后端留排氣通道
在原流水槽涂膠工藝中,沒(méi)有詳細(xì)規(guī)定流水槽前后端小孔是否需用膠堵住,但在車間實(shí)際生產(chǎn)中,因?yàn)槁┧紤]而將前后兩端用密封膠全部堵住。N車型與NP車型流水槽結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)相同,在NP車型實(shí)驗(yàn)結(jié)果(表5)良好,說(shuō)明流水槽未留排氣通道是主要原因之一,但同樣的方式使用在N車型時(shí),雖有所改善,但效果卻不大。小組就此情況分析兩種車型的差異,推測(cè)問(wèn)題可能出在流水槽零件差異上,具體情況將在下文第十二點(diǎn)中詳述。結(jié)論:是主要原因。
表5 NP車上流水槽前端留空對(duì)比實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)
2.11白車身焊縫狀態(tài)變異
C線的白車身來(lái)源與車身車間新線和老線,從車身碼可以分辨出白車身出處。為確認(rèn)白車身流水槽焊縫狀態(tài)是否因變異而影響涂裝膠氣泡,小組對(duì)2013-9-9涂B線的膠氣泡車身碼進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分類,結(jié)果見表6:
表6 東涂B線膠氣泡車身碼統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
白車身兩條車身線三個(gè)碼段膠氣泡率相差不大,說(shuō)明與白車身狀態(tài)關(guān)聯(lián)不大。
2.12流水槽制造誤差大
根據(jù)NP車型解決膠氣泡問(wèn)題的經(jīng)驗(yàn),小組充分調(diào)查了N車型與NP車型流水槽的差異,發(fā)現(xiàn)N1P流水槽前端包邊上的小孔空隙很大,而N車型的則是被金屬屑遮擋的,90%以上的車已經(jīng)完全沒(méi)有空隙。了解到此情況后,小組決定將調(diào)查的重點(diǎn)放在流水槽零件制造上。
2014年7月23日,小組成員代表到流水槽供應(yīng)商-中銓制造車間了解其制造工藝并檢查制造質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)流水槽制造在前幾道工序中都保留了前后端小孔的間隙,但在最后一道工序中是用剪刀將流水槽前后兩端尖角剪掉,導(dǎo)致小孔被擠壓和剪刀留下的鐵屑遮擋,堵塞了小孔。
經(jīng)過(guò)協(xié)商,供應(yīng)商同意改善工藝:由剪刀剪斷改為打磨處理修整尖角,以保證流水槽前端間隙。小組隨后用新狀態(tài)流水槽進(jìn)行了一系列實(shí)驗(yàn),得出結(jié)論:
新流水槽啟用后,C線實(shí)驗(yàn)日過(guò)線N車型都無(wú)膠氣泡產(chǎn)生,膠氣泡率基本消除。其中涂膠工藝為扁膠+刷膠。因此,流水槽制造誤差大是上水槽氣泡的主要原因之一。
本文主要從膠氣泡產(chǎn)生的現(xiàn)象、涂膠工藝、車身結(jié)構(gòu)方面等方面分析了氣泡產(chǎn)生的原因及解決措施。此次流水槽膠氣泡的解決經(jīng)驗(yàn),可推廣至具有類似車身結(jié)構(gòu)的其他車型上使用,同時(shí)有利于在車身制造過(guò)程中即抑制了膠氣泡缺陷的可能性,確保性能穩(wěn)定。
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