馬 驥(中石油長(zhǎng)慶石化公司,陜西 咸陽(yáng) 712000)
影響常壓加熱爐熱效率的因素和解決辦法
馬驥
(中石油長(zhǎng)慶石化公司,陜西咸陽(yáng)712000)
摘要:本文對(duì)常壓加熱爐熱效率進(jìn)行了詳細(xì)的核算,并根據(jù)計(jì)算結(jié)果分析影響常壓加熱爐熱效率的關(guān)鍵因素。同時(shí)針對(duì)影響因素和裝置實(shí)際,提出提高加熱爐熱效率的方法。
關(guān)鍵詞:常壓加熱爐;熱效率;計(jì)算;分析
煉油廠能耗主要有四大塊,其中加熱爐的能耗是主要的能耗組成部分。加熱爐的節(jié)能降耗作為主要的課題,提高加熱爐熱效率對(duì)于降低企業(yè)的能耗,降低企業(yè)成本,提高經(jīng)濟(jì)效益作用是十分明顯的。
長(zhǎng)慶石化公司常壓加熱爐(F1001)是常壓裝置主要的能耗設(shè)備,在實(shí)際運(yùn)行中由于操作等原因,加熱爐的熱效率一直比較低,隨著常壓裝置的超負(fù)荷運(yùn)行,加熱爐的負(fù)荷也接近滿負(fù)荷。提高加熱爐熱效率、降低能耗、保證常壓裝置及二次加工裝置的平穩(wěn)運(yùn)行也成為一個(gè)十分迫切的問(wèn)題。
2.1煙氣中空氣過(guò)剩系數(shù)的計(jì)算
設(shè)計(jì)熱效率為93%,設(shè)計(jì)燃料氣為高壓瓦斯。下表列出常壓加熱爐煙氣分析平均值。
表1 煙氣組成分析
通過(guò)燃料氣燃燒計(jì)算表數(shù)據(jù),可以計(jì)算出加熱爐煙氣空氣過(guò)剩系數(shù)為:2.2熱效率計(jì)算
其中:
Q2:排煙損失
Q3:燃料化學(xué)不完全燃燒損失
HRX:燃料物理熱
QW:霧化蒸汽的顯熱
QW1:燃料用空氣的顯熱
Q5:加熱爐散熱損失
QARDW:燃料低發(fā)熱量
(1)燃料物理熱HRX、霧化蒸汽的顯熱QW、燃料用空氣的顯熱QW1的計(jì)算,(見表2)。
(2)燃料化學(xué)不完全燃燒損失的計(jì)算,(見表3)。
(3)加熱爐散熱損失Q5
加熱爐尺寸:長(zhǎng)×寬×高:692×10089×57085mm
合計(jì)加熱爐散熱總表面積:2150m2
平均表面熱流量:q=3.6(10+u0.5)(tb-t0)
其中:環(huán)境風(fēng)速u估算為1m/s,爐體表面溫度tb(實(shí)測(cè))為70℃,環(huán)境溫度t0=25℃
由(1)式得:平均表面熱流量q=1782kJ/m2h
加熱爐總散熱量Qsr=3831300kJ/h
加熱爐散熱損失為:Q5=總散熱量/燃料消耗量
=3831300/1782
=2150kJ/kg
表2 HRX、QW、QW1計(jì)算表
表3 燃料化學(xué)不完全燃燒損失Q3的計(jì)算
(4)加熱爐熱效率?,(見表4)。
表4 熱效率計(jì)算表
加熱爐熱效率
由表4數(shù)據(jù)可以看出,影響加熱爐熱效率的因素為排煙損失和燃料的低發(fā)熱值。
3.1排煙損失
眾所周知,在正常情況下,排煙損失是加熱爐各項(xiàng)損失中最大的一項(xiàng),在燃料、設(shè)備和環(huán)境在一定的條件下,煙氣氧含量的高低就成為衡量排煙損失大小的重要因素,煙氣氧含量高,將加大排煙熱損失,但氧含量太低,又會(huì)導(dǎo)致燃燒不完全,仍會(huì)影響加熱爐燃料的消耗。
目前國(guó)內(nèi)同類型的加熱爐煙氣氧含量都控制在1.0%—1.5%,而常壓加熱爐煙氣氧含量的平衡值在4%—5%,大量的熱量隨著煙氣損失掉??諝獾倪^(guò)剩系數(shù)達(dá)到了1.20,煙氣氧含量為11.5%。
3.2爐壁熱損失
對(duì)加熱爐外壁溫度進(jìn)行測(cè)試,由于常壓加熱爐存在油火、氣火均燒的情況,并且燃燒的火嘴分布不均勻,致使?fàn)t外壁溫度在點(diǎn)爐火處溫度較高,大約是85℃左右;點(diǎn)氣火處溫度較低,大概是65℃左右,加熱爐爐壁溫度溫差較大,說(shuō)明加熱爐受熱不均勻,保溫效果不好,使得其爐表面熱損失也加大。
3.3排煙溫度的高低
經(jīng)過(guò)測(cè)量,發(fā)現(xiàn)排煙溫度為146℃,降低排煙溫度,可以使加熱爐的排煙損失降低,提高加熱爐的熱效率,但是如果溫度過(guò)低,將會(huì)造成露點(diǎn)腐蝕。
針對(duì)加熱爐存在的問(wèn)題,將從加強(qiáng)管理和挖潛增效方面提出以下改進(jìn)措施:
(1)精心操作,調(diào)整好“三門一板”,在保證燃料燃燒完全的情況下,盡量降低空氣過(guò)剩系數(shù)。
調(diào)整數(shù)據(jù),氧含量下降了13%,煙氣溫度下降了6℃,可使得加熱爐的熱效率得到了有效地提高。
(2)改進(jìn)霧化蒸汽品質(zhì)。如將加氫裂化裝置大于200℃的蒸汽直接引入常減壓裝置,或者增加分水器,保證霧化蒸汽進(jìn)爐前能夠脫出一部分的水,提高霧化蒸汽的顯熱,從而提高加熱爐熱效率。
(3)穩(wěn)定燃料油壓力,保證霧化效果。因常壓爐仍以燃料油為主要燃料,但是裝置現(xiàn)有霧化蒸汽和燃料油的壓差控制儀表故障,無(wú)法使用。則增加油壓指示和蒸汽壓力指示。保證燃料油的壓力穩(wěn)定,從而增加燃料顯熱的提高,更好的提高了加熱爐的熱效率。
(4)盡量均勻調(diào)整火嘴的分配燃燒,降低爐壁熱損失。更換已壞的火嘴。在保證常減壓裝置平穩(wěn)運(yùn)行的情況下,使火嘴分配燃燒,并且使燃料油與高壓瓦斯達(dá)到合理的配比,降低爐壁溫差,并加強(qiáng)爐壁的保溫工作,從而降低爐壁散熱損失。
采用上述方案后,可將排煙溫度降至125~135℃,熱效率提高到92.36%,節(jié)約燃料油14.5kg/h。
總體看來(lái),要提高加熱爐的熱效率首先要在“三門一板”上做文章,加強(qiáng)煙氣中氧含量的測(cè)定與監(jiān)控,同時(shí)加強(qiáng)燃料油,氣的互相配比,深化技術(shù)管理,進(jìn)一步發(fā)揮員工的動(dòng)力,做到科學(xué)管理,科學(xué)操作。
參考文獻(xiàn):
[1]畢明樹,馮殿義.工程熱力學(xué)(第二版)[M].化學(xué)工業(yè)出版社,2009(03):28.