黃雪花(西南科技大學(xué)城市學(xué)院,四川 綿陽 621010)
水電站自動控制系統(tǒng)的改造設(shè)計
黃雪花
(西南科技大學(xué)城市學(xué)院,四川 綿陽 621010)
隨著科技的發(fā)展,人們對電力系統(tǒng)的可靠性和自動化程度的要求也越來越高,因此,本文對傳統(tǒng)的水電站自動控制系統(tǒng)進行了一定的改造。在水位檢測系統(tǒng)、水輪機轉(zhuǎn)速測量系統(tǒng)、勵磁調(diào)節(jié)系統(tǒng)、導(dǎo)葉開度控制系統(tǒng)、智能監(jiān)測及自動化系統(tǒng)方面提出了新的設(shè)計方案,設(shè)計出高穩(wěn)定性、高可靠性、高安全性及高效益的水電站自動控制系統(tǒng)。
水電站;控制系統(tǒng);自動化
目前,國家對小水站擴能增效出臺了相關(guān)政策,目的是提高水電站對電網(wǎng)的供電質(zhì)量,提高水電站自動化水平和提高用戶的經(jīng)濟效益。同時有的水電站庫容較小,水流量隨季節(jié)和氣候變化較大,原有控制設(shè)備采用全手動控制模式,造成自動化程度低、無智能采集儀表、在設(shè)備和電網(wǎng)異常情況下,不能快速保護停機的現(xiàn)象。因此,本文設(shè)計了水電站自動控制系統(tǒng)改造方案,這對于減人增效,改善工作條件,提高水電站的經(jīng)濟性和安全性都起到了較佳的效果。
水電站內(nèi)的設(shè)備包括利用水能生產(chǎn)電能而興建的一系列水電站建筑物及裝設(shè)的各種引水系統(tǒng)、發(fā)電廠房、發(fā)電機、變壓器、各類開關(guān)設(shè)備、輸電線路等機電設(shè)備。系統(tǒng)根據(jù)安全、可靠、經(jīng)濟、高效的原則,通過改造,降低設(shè)備故障率,提高機組運行安全系數(shù),提高單位水量的發(fā)電量,使得在枯水期和豐水期水電站的綜合發(fā)電效益最大,從而提高綜合經(jīng)濟效益。
詳細的改造目標(biāo)如下:
(1)根據(jù)前池水位的變化趨勢和變化量自動、精確調(diào)節(jié)機組的導(dǎo)葉開度和機組運行數(shù)量,使電站維持運行在一個比較高的水頭,提高單位水量的發(fā)電量。使得電站在枯水季和豐水季綜合發(fā)電效益最大,提高用戶經(jīng)濟效益。
(2)自動精確調(diào)節(jié)水輪機轉(zhuǎn)速,提高電站供電質(zhì)量,滿足電網(wǎng)要求。提高電站效益。
(3)根據(jù)電網(wǎng)負載變化情況和機組狀態(tài)自動調(diào)節(jié)勵磁。實現(xiàn)功率因數(shù)自動調(diào)節(jié),使得功率因數(shù)穩(wěn)定在電網(wǎng)規(guī)定值,降低電網(wǎng)罰款,提高電站效益。
圖1 水位檢測系統(tǒng)示意圖
圖2 水輪機轉(zhuǎn)速測量系統(tǒng)示意圖
(4)智能化監(jiān)控儀表,使得機組運行參數(shù)采集能精確、快速,并通過自動化控制系統(tǒng)實現(xiàn)自動化控制。智能監(jiān)測發(fā)電機輸出電壓、電流、頻率、有功功率、無功功率、軸瓦溫度、蝸殼水壓力、尾水真空度、前池液位等。
(5)使用監(jiān)控,降低工作人員勞動強度,并實現(xiàn)機組采集數(shù)據(jù)的記錄與查詢,為電站的運行、維護及進一步增加發(fā)電量,提供了有利的數(shù)據(jù)支撐。
(6)記錄兩臺機組的運行時間,使得兩臺機組設(shè)備運行在相同的經(jīng)濟使用壽命內(nèi),降低電站的單臺維護費用,提高綜合經(jīng)濟效益。
(7)監(jiān)測勵磁系統(tǒng)回路、負荷變化,當(dāng)轉(zhuǎn)速劇變的緊急情況時,能夠快速關(guān)閉導(dǎo)葉防飛車,為機組的安全提供更好的保護。
對于發(fā)電廠來說,除了電氣數(shù)據(jù)以外,還需要傳感器測量其他數(shù)據(jù)。原水電站的控制站沒有遠程前池水位監(jiān)測系統(tǒng),且未與導(dǎo)葉開度實現(xiàn)聯(lián)控。在電網(wǎng)允許的情況下,來水量少于發(fā)電用水量時,發(fā)電機組單位水量的發(fā)電量下降;來水量超過發(fā)電用水量時,發(fā)電機組沒有全負荷運行,多余的水被丟棄,從而導(dǎo)致用戶經(jīng)濟效益下降。水位監(jiān)測系統(tǒng)采用高可靠、高分辨率的智能化儀表,能夠?qū)崟r的、不間斷的采集前池液位的變化值,通過通訊或遠傳信號送至自動化控制系統(tǒng)完成量化和智能化計算。為導(dǎo)葉的開度、機組的運行數(shù)量提供重要不可缺的數(shù)據(jù)支撐。
原控制站無水輪機轉(zhuǎn)速測量控制系統(tǒng),造成轉(zhuǎn)速未穩(wěn)定在最優(yōu)狀態(tài),加之勵磁系統(tǒng)為恒磁場運行模式,造成供電質(zhì)量低。水輪轉(zhuǎn)速未檢測,在失磁和電網(wǎng)負荷劇變的情況下,不能及時反映轉(zhuǎn)速,帶來很大的安全隱患。
我國規(guī)定電力系統(tǒng)正常的頻率標(biāo)準(zhǔn)為50Hz±0.2Hz。水輪機的轉(zhuǎn)速直接與發(fā)電頻率相關(guān),可靠、高精度的轉(zhuǎn)速測量為穩(wěn)定電網(wǎng)質(zhì)量提供強力的支撐。轉(zhuǎn)速作為發(fā)電系統(tǒng)最重要參數(shù)之一,在發(fā)電系統(tǒng)的啟動、停機、運行各個環(huán)節(jié)都非常重要。在啟動階段,合適的轉(zhuǎn)速產(chǎn)生穩(wěn)定的電壓,為穩(wěn)定可靠地投入電網(wǎng)提供基礎(chǔ)。在運行階段可間接反應(yīng)負荷的變化情況,防止飛車現(xiàn)象的發(fā)生。在停機階段,轉(zhuǎn)速測量值為手動制動飛輪提供數(shù)據(jù)支撐,控制導(dǎo)葉控制機構(gòu)自動關(guān)閉導(dǎo)葉,使得轉(zhuǎn)輪速度下降到安全范圍,使操作更安全。
原控制站無自動勵磁調(diào)節(jié)系統(tǒng),原有系統(tǒng)老舊不能根據(jù)電網(wǎng)和機組狀態(tài)的變化而變化,不能保證有功功率與無功功率的功率比,造成供電功率因數(shù)不滿足電網(wǎng)規(guī)定,供電質(zhì)量較低,造成電網(wǎng)對用戶的考核不達標(biāo)。
勵磁系統(tǒng)作為發(fā)電機機組最為重要的調(diào)節(jié)設(shè)備之一。其技術(shù)重點在于選擇與發(fā)電機相適應(yīng)的技術(shù)上先進、工作可靠的勵磁裝置。改原恒磁場勵磁方式為變磁場自動勵磁。勵磁控制器只需要一鍵啟動后,即可實現(xiàn)勵磁控制全自動,無人值守也可以運行。
1 主要特別功能:
(1)發(fā)電機起勵后自動跟蹤電網(wǎng)電壓;
(2)并網(wǎng)后按設(shè)定的功率因數(shù)值運行,實現(xiàn)恒功率因數(shù);
(3)跳閘后電壓自動回復(fù)到設(shè)定值,防止過電壓;
(4)自動識別停機過程并進行滅磁控制;
(5)“單機運行”運行時自動按設(shè)定電壓運行,能保持發(fā)電機電壓恒定;
(6)可以特別針對勵磁運行不穩(wěn)定的機組進行參數(shù)設(shè)定;
(7)發(fā)電機過電流時自動減少勵磁,防止發(fā)電機過電流;
(8)設(shè)定值密碼保護,防止參數(shù)被無關(guān)人員修改;
(9)配備上位機通訊接口,實現(xiàn)計算機控制。
2 技術(shù)參數(shù)
(1)適用范圍
①適用于機端電壓為400V的無刷勵磁同步發(fā)電機。
②勵磁控制器適用:勵磁電壓0~180V勵磁電流0~20A。
(2)輸入信號
電流:額定電流5A,經(jīng)電流互感器接入。
電壓:發(fā)電機電壓400V,電網(wǎng)線電壓400V。
并網(wǎng)識別:用并網(wǎng)斷路器輔助常開接點。
勵磁輸出:勵磁電壓0~180V,勵磁電流0~18A(0~20A)。
原導(dǎo)葉控制采用人工手動操作,調(diào)節(jié)不及時,不準(zhǔn)確,機組發(fā)電量受影響。在水輪轉(zhuǎn)速劇變的情況下,不能自動控制導(dǎo)葉。
導(dǎo)葉的開度控制系統(tǒng)與水位監(jiān)測系統(tǒng)、智能采集系統(tǒng)、勵磁系統(tǒng)共同聯(lián)動。在水頭變化、負載變化、機組運行狀態(tài)變化,如失磁時,及時準(zhǔn)確的調(diào)整導(dǎo)葉開度,使得機組在安全、穩(wěn)定、高效的狀態(tài)下運行。本著經(jīng)濟的原則,仍采用原控制系統(tǒng)設(shè)計的三相異步交流電動機作為執(zhí)行機構(gòu),其三相電源通過電源切換開關(guān)來判斷實用電網(wǎng)電源還是發(fā)電機組自身電,通過安裝在變速箱上的角度反饋測得導(dǎo)葉角度。也可遠程實現(xiàn)導(dǎo)葉的開關(guān)手動動作,并實時監(jiān)測導(dǎo)葉開度。
原控制采用機械式現(xiàn)場儀表,不帶遠傳、控制,無法做到遠程實時監(jiān)控、記錄、報警和機組關(guān)鍵部件自動調(diào)節(jié)。自動化水平低,控制精度低、控制不及時、人工勞動強度大,對人員要求高,投入高。并且設(shè)備老化,機組安全運行水平低,在非正常狀態(tài)下不能及時有效的對機組和電網(wǎng)設(shè)備提供可靠地保護。
智能化儀表采用國際標(biāo)準(zhǔn)MODBUS規(guī)約,進行通訊,抗干擾強,接線簡單,通訊方便。儀表采用通用的4-20級的電流信號,具有接線簡單,傳輸距離遠、抗干擾強等特點。
自動化控制系統(tǒng)就地部分改造,柜內(nèi)元器件采用一流品牌,保證可靠運行。包含西門子控制器、控制模塊、開關(guān)電源等。
監(jiān)控部分改造后能實時監(jiān)視現(xiàn)場控制系統(tǒng)采集的數(shù)據(jù)并顯示在友好的人機界面上。可實現(xiàn)對數(shù)據(jù)的歸檔,能查詢歷史數(shù)據(jù)、實時趨勢等功能。部分設(shè)備可以遠程操作,對重要機組參數(shù)實現(xiàn)高低限報警,并實現(xiàn)報警文本記錄。
人機界面主界面主要監(jiān)測機組各采集點數(shù)據(jù)并顯示,在遠程對現(xiàn)場數(shù)據(jù)進行一覽可視,簡介美觀的圖形化設(shè)計。在此界面可以遠程操作現(xiàn)場的設(shè)備動作。自動狀態(tài):設(shè)備動作交由PLC程序邏輯自動完成。手動狀態(tài):可單獨對某一設(shè)備進行操作。
歷史趨勢查詢界面可以對過往一段時間的機組參數(shù)自動進行歸檔記錄,為用戶的系統(tǒng)優(yōu)化提供良好的數(shù)據(jù)支撐。報警畫面實現(xiàn)對現(xiàn)場數(shù)據(jù)就行報警歸檔,并提供報警分級和聲音報警服務(wù),讓用戶第一時間知道當(dāng)前狀態(tài)并處理響應(yīng)報警。為機組的安全可靠運行提供保障。
改造后實時采集各個智能化儀表參數(shù),在機組狀態(tài)改變的情況下由自動化控制系統(tǒng)自動動作、保護或發(fā)出操作指令。因此,極大的降低了人員勞動強度。
本系統(tǒng)可根據(jù)電網(wǎng)負載變化情況和機組狀態(tài)自動調(diào)節(jié)勵磁,通過自動化控制系統(tǒng)實現(xiàn)自動化控制。智能監(jiān)測發(fā)電機輸出電壓、電流、頻率、有功功率、無功功率、軸瓦溫度、蝸殼水壓力、尾水真空度和前池液位等。通過改造,降低了設(shè)備的故障率,提高了機組運行的安全系數(shù),同時,提高了綜合經(jīng)濟效益。
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