朱建鵬
近期,我公司在生產“白沙(精品)”煙包過程中遇到一個問題:“白沙古井”文字周圍的綠色印刷色塊出現(xiàn)細微的淺色杠(如圖1所示),即迎刀淺色杠。為盡快解決迎刀淺色杠,確保煙包產品質量,我公司立即展開了相關的工藝改進項目。
經過詳細分析,筆者認為迎刀淺色杠的產生原因是:在印刷過程中,刮刀由非圖文部分進入圖文部分的瞬間,刮刀的刮墨力度加強,此時在印品迎刀處容易出現(xiàn)干版、淺色杠問題。
依據(jù)以往的生產經驗,筆者認為解決迎刀淺色杠需要提高油墨黏度,但提高油墨黏度又要面臨干版問題。如果對二者進行同步調整,必須將印版的網穴加深,以保證油墨黏度提高的同時避免干版問題的出現(xiàn)。按照這個思路,筆者便進行了如下工藝改進。
第一次改進:調整制版工藝
經過與制版公司技術人員的交流,筆者了解到制版工藝一直未作改動,也沒有印刷企業(yè)提出過改進意見。為確保印版工藝的穩(wěn)定性及產品質量,筆者與制版公司進行溝通后,決定將現(xiàn)有制版工藝的雕刻針角度由原先的120°改為115°,將網穴加深5μm左右。
改進制版工藝之后,筆者在博斯特820凹印機上進行了生產驗證,綠色油墨的黏度為17s(2#察恩杯),印品的干版問題得以改善,但仍會出現(xiàn)迎刀淺色杠,而且油墨的流平性較以前差,這說明網穴深度不能再加深了。下一步,筆者考慮增加套邊工藝或改用精雕機來加工印版,以徹底解決迎刀淺色杠問題。
第二次改進:使用精雕機加工印版
筆者再次與制版公司技術人員進行交流溝通,了解到制版公司新購買了精雕機,而精雕機在處理印版圖文邊緣方面比現(xiàn)在的雕版機雕刻出的圖文邊緣更加精細。于是,筆者決定使用精雕機加工印版,先打3種方案的小樣檢查效果,印刷樣品效果如圖2所示。
通過對3種方案的樣張進行比對,筆者最終確定精雕機85線/厘米小樣的印刷效果較好,印刷圖案迎刀面的油墨流平好。
對于這一步工藝改進,筆者進行了生產驗證,綠色油墨的黏度為19s(2#察恩杯),迎刀淺色杠現(xiàn)象得以好轉,但印品迎刀面卻出現(xiàn)了干版問題。筆者將綠色油墨的黏度降低至17s,此時墨層竟出現(xiàn)不勻的現(xiàn)象,且迎刀淺色杠再次出現(xiàn)??梢?,使用精雕機加工印版并不能徹底解決問題,反而會導致新問題的出現(xiàn),打樣與實際印刷效果的差異較大,如圖3所示實際印刷樣中迎刀面仍然會出現(xiàn)淺色杠。
經過兩次工藝改進,筆者發(fā)現(xiàn)迎刀的弧面綠色印刷色塊無淺色杠問題,平行于刮刀的綠色印刷色塊淺色杠問題較為明顯,這是因為迎刀處的網穴密而小,從而造成紙張的上墨量較少。
第三次改進:采用套邊工藝制版
筆者決定再改成最初的制版工藝,同時要求制版公司采用套邊工藝制版,將迎刀處的網穴加深,并單獨進行雕刻制版。
改進后的印版被安排生產驗證,綠色油墨的黏度為18s(2#察恩杯),以150m/min的印刷速度進行生產,結果迎刀淺色杠消失,且迎刀面未出現(xiàn)干版問題(如圖4),工藝改進成功。隨后便通知制版公司,“白沙(精品)”煙包綠版后期備版按套邊工藝制版。
采用套邊工藝制版解決了迎刀淺色杠、干版問題,改善了煙包質量,提高了印版的耐印率和生產效率,保障煙包生產的順暢和高效。endprint