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        淺析廢棄Φ3ⅹ65M回轉(zhuǎn)窯煅燒熟料鋁礬土改造過程

        2015-06-29 10:36:35陳小均
        四川水泥 2015年1期
        關(guān)鍵詞:麻石水膜生料

        陳小均

        (貴陽(yáng)嘉耐特種鋁酸鹽有限公司,貴州省 貴陽(yáng)市 550016)

        淺析廢棄Φ3ⅹ65M回轉(zhuǎn)窯煅燒熟料鋁礬土改造過程

        陳小均

        (貴陽(yáng)嘉耐特種鋁酸鹽有限公司,貴州省 貴陽(yáng)市 550016)

        隨著鋁礬土生產(chǎn)企業(yè)的不斷增加,鋁礬土礦產(chǎn)資源在不斷的減少,特別是高品位的塊礦鋁礬土資源更是少之又少,為了降低地區(qū)管制約束和原材料價(jià)格,我廠在2011年利用廢棄回轉(zhuǎn)窯改造,在鋁礬土產(chǎn)地建立一條年產(chǎn)5萬噸的熟料鋁礬土生產(chǎn)線,此生產(chǎn)線改造由武漢大學(xué)研究院負(fù)責(zé)設(shè)計(jì),現(xiàn)就改造過程進(jìn)行說明。

        改造前該生產(chǎn)線是煅燒鋁酸鈣粉,其主機(jī)設(shè)備有破碎機(jī)-球磨機(jī)-成球盤-烘干機(jī)-回轉(zhuǎn)窯-冷卻機(jī)-提升機(jī),煤粉制備系統(tǒng)未使用,使用煤氣發(fā)生爐生產(chǎn)煤氣做燃料進(jìn)行煅燒,烘干機(jī)引用窯尾熱風(fēng),窯尾除塵為沉降室和麻石水膜除塵器。主要改造內(nèi)容:

        1、恢復(fù)煤粉制備系統(tǒng)和窯頭喂煤系統(tǒng)

        原有煤粉制備系統(tǒng)已廢棄,設(shè)備老化嚴(yán)重且不符合我公司安全規(guī)范要求,我們對(duì)其中磨機(jī)、粗粉分離器、旋風(fēng)收塵器進(jìn)行了修復(fù),其它設(shè)備全部拆除、更換,建立DCS操作系統(tǒng),并增加CO分析儀和CO2滅火系統(tǒng),按照相關(guān)規(guī)范對(duì)系統(tǒng)內(nèi)管道和設(shè)備增加防爆裝置。

        修復(fù)窯頭喂煤雙軸螺旋鉸刀,增加沖板流量計(jì),對(duì)喂煤系統(tǒng)順時(shí)流量進(jìn)行監(jiān)控。

        2、生料制備系統(tǒng)(原設(shè)備拆除)

        原有生料制備系統(tǒng)將生料進(jìn)行破碎后進(jìn)磨機(jī)粉磨,粉磨后的生料粉通過成球盤成球后入烘干機(jī)通過窯尾熱煙氣烘干,然后通過提升機(jī)直接入窯,進(jìn)行煅燒,但我們生料不需要進(jìn)行粉磨,直接大粒度塊狀物料入窯進(jìn)行煅燒,故拆除原有生料破碎和輸送設(shè)備,新建破碎、篩分、輸送、存儲(chǔ)設(shè)備。

        3、改造成品輸送系統(tǒng)

        因成品熟料出冷卻機(jī)后溫度較高粒度大,故拆除原有輸送設(shè)備后,增加振動(dòng)篩、鏈板輸送機(jī)和皮帶輸送機(jī)。

        生成過程中遇到的問題及處理措施:

        1、塊礦粒度偏小

        因我廠對(duì)成品粒度有特殊要求,大快料比例占總比例需要超過 30%,但改造時(shí)安裝的PE600*900型顎式破碎機(jī)原廠顎板是齒對(duì)槽型,如下圖1所示,大塊生料占總量的30%,煅燒后成品大塊料占 10%,不符合公司要求,經(jīng)公司研究決定將破碎機(jī)顎板改造為齒對(duì)齒型如圖2所示,通過此次改造后,生礦大塊料占總量的 60%,煅燒后成品大塊料占33%,符合公司產(chǎn)品質(zhì)量要求,改造后顎板使用壽命比原廠縮短1/3,增加了維修作業(yè)量,原顎板是一個(gè)整體,下部磨損后整塊顎板必須進(jìn)行更換,后面進(jìn)行定做時(shí),把該顎板做成3段式,那部分磨損嚴(yán)重對(duì)那部分機(jī)行更換,減少了維修作業(yè)量和生產(chǎn)消耗。

        圖 1

        圖 2

        2、麻石水膜除塵器使用

        隨著科技的發(fā)展和人類生活水平的提高,國(guó)家對(duì)環(huán)保的要求也越來越高,在進(jìn)廠改造時(shí)窯尾麻石水膜除塵脫硫系統(tǒng)未進(jìn)行拆除,對(duì)相關(guān)設(shè)備進(jìn)行修復(fù)后投入使用(除塵、脫硫),但在使用過程中該設(shè)備前只有沉降室進(jìn)行預(yù)除塵,如下所示:

        沉降室除塵效率為 50%,少量大顆粒粉塵在沉降室內(nèi)得到了收集,但大量小顆粒粉塵和煙氣一起進(jìn)入麻石水膜除塵器,麻石除塵器內(nèi)煙氣和水膜、水霧接觸后,部分粉塵隨循環(huán)水流入沉降池內(nèi),但大量粉塵附著在麻石除塵器內(nèi),形成積塊,如圖3所示,影響麻石除塵器內(nèi)水膜、水霧的形成,并影響系統(tǒng)通風(fēng),只要麻石除塵器有輕微的堵塞,窯內(nèi)通風(fēng)便受到很大的影響,必須停窯清理后才能重新進(jìn)行生產(chǎn),嚴(yán)重影響了窯系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)率和窯熱工制度的穩(wěn)定,增加了生產(chǎn)消耗,為了降低麻石除塵器對(duì)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的影響,在沉降室和麻石除塵器之間增加旋風(fēng)除塵器,如下所示:

        旋風(fēng)除塵器除塵效率為 80%,降低麻石除塵器內(nèi)煙氣粉塵濃度,減少了因麻石除塵器堵塞的停窯時(shí)間,窯運(yùn)轉(zhuǎn)率從50%提高到90%,大大提高了窯的運(yùn)轉(zhuǎn)率,提高了窯產(chǎn)能,降低消耗。

        3、窯頭喂煤系統(tǒng)

        原煤粉喂料系統(tǒng)為雙軸螺旋輸送機(jī),初次改造時(shí)增加了沖板流量計(jì)對(duì)喂煤實(shí)時(shí)流量進(jìn)行監(jiān)控,在實(shí)際生產(chǎn)過程中通過調(diào)整煤粉倉(cāng)底閘板和雙軸螺旋輸送機(jī)變頻控制入窯煤粉量,但由于沖板流量計(jì)只是記錄順時(shí)流量無法控制流量,雙軸螺旋輸送機(jī)流量受倉(cāng)重影響,在相同變頻數(shù)據(jù)下實(shí)際喂煤量不同,造成實(shí)際操作過程中無法有效控制煤量,無法穩(wěn)定窯內(nèi)熱工制度,發(fā)生跑生料和跑煤現(xiàn)象,跑煤現(xiàn)象造成窯尾收塵系統(tǒng)大量煤粉沉積,容易發(fā)生安全隱患,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意對(duì)窯頭喂煤系統(tǒng)進(jìn)行了改造,更換雙軸螺旋輸送機(jī)為穩(wěn)流給料機(jī),增加單管螺旋輸送機(jī),穩(wěn)流給料機(jī)是3層隔板結(jié)構(gòu),相同的格子內(nèi)煤粉量一樣,受倉(cāng)重影響很小,通過計(jì)量稱控制穩(wěn)流給料機(jī)轉(zhuǎn)速,控制喂煤量減小誤差,提高窯內(nèi)熱工制度穩(wěn)定性,減少安全隱患。

        綜上所述:經(jīng)過我廠不斷努力,該生產(chǎn)線已進(jìn)行正常生產(chǎn),運(yùn)轉(zhuǎn)率和產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到公司要求,但還存在著一些問題:

        1)、麻石除塵器結(jié)塊問題得到了緩解,但未徹底解決問題,當(dāng)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間達(dá)到一定數(shù)量后,還會(huì)出現(xiàn)結(jié)塊堵塞現(xiàn)象。

        2)、麻石除塵器后煙氣帶水,腐蝕管道和排風(fēng)機(jī)葉輪,影響風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn),降低運(yùn)轉(zhuǎn)率。

        G322

        B

        1007–6344(2015)01–0320–01

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