張秀利
摘 ?要:介紹西門子SIMATIC PCS7系統(tǒng)在小棒材軋制系統(tǒng)的應(yīng)用;重點(diǎn)介紹PCS7系統(tǒng)的組成和項(xiàng)目特點(diǎn)
關(guān)鍵詞:PCS7系統(tǒng);小棒材軋制;WinCC畫面
1 小棒材軋制線項(xiàng)目的PCS7系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)組成
1.1 PCS7系統(tǒng)概述
西門子的SIMATIC PCS7集散控制系統(tǒng)是集DCS、PLC以及遠(yuǎn)程I/O站為一體的新型全集成控制系統(tǒng),具有分散控制、集中管理的優(yōu)點(diǎn),控制裝置和現(xiàn)場(chǎng)儀表全部數(shù)字化,安裝方便、成本低、維護(hù)管理智能化等特點(diǎn),它代表了當(dāng)今控制系統(tǒng)的發(fā)展方向。
1.2 軋制線系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
東特集團(tuán)大連基地的軋線搬遷項(xiàng)目是在2010年落成,開始試運(yùn)行的。西門子公司PCS7系統(tǒng)是主控系統(tǒng),系統(tǒng)通過服務(wù)器(SERVER)將工程師站(ES)、自動(dòng)化系統(tǒng)(AS)和操作員站(OS)三者,利用工業(yè)以太網(wǎng)連接在一起。工廠操作員可在過程模式下在操作員站(OS)上操作并監(jiān)視整個(gè)軋鋼過程,PCS7系統(tǒng)為操作員顯示所有軋鋼過程畫面。自動(dòng)化系統(tǒng)(AS)用于控制軋鋼過程(開環(huán)和閉環(huán)控制)的所有動(dòng)作,而操作員站將從自動(dòng)化系統(tǒng)中讀取過程值并在人機(jī)畫面中以圖形形式顯示這些值。工程師站(ES)對(duì)整個(gè) PCS 7 系統(tǒng)進(jìn)行組態(tài) ,采用集成的全局?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)和統(tǒng)一的組態(tài)工具 SIMATIC MANAGER對(duì)整條軋鋼線項(xiàng)目進(jìn)行建立、處理和歸檔。過程值達(dá)到或超過自動(dòng)化系統(tǒng)指定限值時(shí),操作員站的人機(jī)畫面中還會(huì)立即顯示警告和報(bào)警。這使操作員可以快速確定整條軋線中出現(xiàn)問題環(huán)節(jié)的確切位置。人機(jī)界面系統(tǒng)(HMI)的操作員站啟動(dòng)時(shí)的界面上方帶有菜單欄。通過這個(gè)菜單欄,可以調(diào)用廠區(qū)界面和局部區(qū)域的操作員界面。我們通過任何一個(gè)操作站都可以調(diào)用每一操作站的界面,如果需要限制個(gè)別操作界面,可以通過設(shè)定權(quán)限來控制操作員的操作界面范圍,PCS7的人機(jī)系統(tǒng)是相當(dāng)靈活的,可以無限拓展和增減。操作員界面按邏輯設(shè)計(jì),只有對(duì)正常生產(chǎn)必要操作信息才會(huì)顯示出來。在需要的情況下才顯示的信息,會(huì)根據(jù)相應(yīng)的命令來顯示。
1.3 軋鋼系統(tǒng)的實(shí)際應(yīng)用
1.3.1自動(dòng)化系統(tǒng)工作模式
1.3.1.1 操作模式。定義了3種主要操作模式:
①自動(dòng)模式。只有在自動(dòng)模式下才可以進(jìn)行生產(chǎn)。在此模式下,軋制過程由PLC系統(tǒng)根據(jù)目前的軋制程序表設(shè)定來進(jìn)行控制。只有所有設(shè)備狀態(tài)顯示為淺綠色時(shí)主桌面上的GROUP START/軋制啟動(dòng)功能才對(duì)操作員開放。使用FAST STOP/快速停車按鈕可以在任何時(shí)間中斷自動(dòng)操作自動(dòng)模式。從TOMATIC/自動(dòng)模式切換到MAINTENANCE/維修模式將立刻激活禁止要鋼功能并且停止軋制過程。②維護(hù)模式。維修模式不是為生產(chǎn)目的而設(shè)計(jì)的。維修模式只用于維修和檢查運(yùn)行情況和傳動(dòng)系統(tǒng)的情況。所有被控制的傳動(dòng)系統(tǒng)可以被啟動(dòng)、停止并且可以被加速到100%的正常速度。③就地模式。自動(dòng)和維修操作模式可以通過HMI上的功能鍵來選擇。就地模式通過HMI預(yù)選,并且通過就地可獲取的操作員站上的啟動(dòng)按鈕來激活。就地模式只有在維修和發(fā)生故障期間使用。在就地模式情況下,操作員手動(dòng)控制各種運(yùn)動(dòng)的實(shí)現(xiàn)。個(gè)別的運(yùn)動(dòng)只有在互鎖條件滿足的情況下才能實(shí)現(xiàn)。就地模式允許情況:從面板上爬行軋機(jī)或其它傳動(dòng)設(shè)備、爬行飛剪、換輥。主控制臺(tái)操作員可以選擇就地模式,并且可以在本地操作箱上鎖定此模式。在主控制臺(tái)操作員能夠再次選擇自動(dòng)模式之前,本地站必須釋放就地模式。未經(jīng)主操作臺(tái)允許選擇的就地模式將被控制系統(tǒng)忽略。軋制過程仍舊保持當(dāng)前操作模式。停電后的上電,中斷的運(yùn)動(dòng)不允許自動(dòng)處理,而是必須由操作員復(fù)位。
1.3.1.2 改變操作模式。模式切換大致包括5種情況,自動(dòng)模式與維護(hù)模式的相互切換、自動(dòng)模式與本地模式的相互切換、組模式、就地模式和單動(dòng)模式。整個(gè)軋制過程分為粗軋區(qū)、一中軋區(qū)、二中軋區(qū)、Kocks區(qū)、冷床區(qū)幾個(gè)不同的區(qū)域。
1.3.2 PCS7系統(tǒng)的級(jí)聯(lián)控制特點(diǎn)
自動(dòng)控制系統(tǒng)為軋制提供了級(jí)聯(lián)控制。級(jí)聯(lián)控制是指你可以手動(dòng)修改主傳動(dòng)系統(tǒng)中某一個(gè)的速度,而自動(dòng)控制系統(tǒng)將根據(jù)以前存在的速度關(guān)系來改變其他上游傳動(dòng)系統(tǒng)的速度與之相適應(yīng)。軋制過程有3種模式:自動(dòng)、維修和就地。同樣,有3種模式可以運(yùn)行傳動(dòng)系統(tǒng):成組、單動(dòng)和本地。一般來講,正常的生產(chǎn)過程和模擬軋制傳動(dòng)系統(tǒng)(不選擇或者是空過)通常都是要在自動(dòng)和組模式下進(jìn)行的。注意,在軋制過程中選擇單一模式必然會(huì)引起堆鋼。如果開始軋制,永遠(yuǎn)不要忘記將所有的傳動(dòng)系統(tǒng)切換到組模式。如果某一個(gè)傳動(dòng)裝置工作在單一模式,而其他的傳動(dòng)裝置工作在組模式,那么這個(gè)單一模式的傳動(dòng)裝置將不會(huì)跟隨調(diào)整變化它的速度,因此速度的不匹配勢(shì)必引起堆鋼。級(jí)聯(lián)控制為經(jīng)驗(yàn)豐富的操作員提供了一個(gè)調(diào)整軋機(jī)以達(dá)到實(shí)現(xiàn)最大產(chǎn)量的手段。
1.3.2.1 操作員站。
級(jí)聯(lián)控制由中央控制臺(tái)上的按鈕和選擇切換開關(guān)來控制。每個(gè)傳動(dòng)系統(tǒng)都有一個(gè)按鈕。按這個(gè)按鈕意味著將改變傳動(dòng)系統(tǒng)的速度。一直點(diǎn)亮一個(gè)指示燈表明選擇了這個(gè)按鈕。如果一旦選擇了某個(gè)傳動(dòng)系統(tǒng),那么直到另外一個(gè)傳動(dòng)系統(tǒng)被選擇或者重新啟動(dòng)PLC之前這個(gè)傳動(dòng)系統(tǒng)將一直處于被選擇的狀態(tài)。有一個(gè)選擇切換按鈕用來切換單一模式和級(jí)聯(lián)模式。
單一模式的意思是只有選定的傳動(dòng)系統(tǒng)的速度會(huì)被改變。
級(jí)聯(lián)模式的意思是選定的傳動(dòng)系統(tǒng)和其上游的所有傳動(dòng)系統(tǒng)的速度都會(huì)被改變。
有一個(gè)五檔選擇切換按鈕用來提高或降低速度。慢加速檔以每秒1%的速度加速,快速加速檔以每秒3%的速度加速;減速方向:慢減速是1%每秒,快減速3%每秒。
1.3.2.2 監(jiān)視系統(tǒng)。
速度改變,操作員可以通過HMI人機(jī)畫面觀察到及時(shí)的變化。每次按下選定的按鈕時(shí),下面的界面就會(huì)自動(dòng)打開。舊的速度顯示一直保留為選擇傳動(dòng)系統(tǒng)那一時(shí)刻的速度。為了確保級(jí)聯(lián)系統(tǒng)無故障的工作,注意每次更換新品種時(shí),數(shù)據(jù)都要從操作回存到修改。這將有助于自動(dòng)化系統(tǒng)程序清空某些緩沖器,并通過技術(shù)功能和級(jí)聯(lián)干預(yù)來尋找速度改變之間的平衡。有時(shí)只有一個(gè)機(jī)架的一個(gè)軋機(jī)設(shè)備被改變。為保證軋制的平滑重啟,只需選擇這個(gè)機(jī)架級(jí)聯(lián)降速1%,這將增加1%的張力有助于防止重新啟動(dòng)后的堆鋼。自動(dòng)化系統(tǒng)將在下兩根鋼坯后取消此張力,這都是PCS7系統(tǒng)的獨(dú)特之處。
2 結(jié)論
綜上所述是PCS7系統(tǒng)在我們特鋼集團(tuán)的一個(gè)實(shí)際應(yīng)用,日益完善的控制理論會(huì)在工業(yè)控制場(chǎng)所發(fā)揮所長(zhǎng),占據(jù)半壁江山。在自動(dòng)化控制技術(shù)的應(yīng)用過程中,配合以高科技的材料、先進(jìn)的設(shè)備、完善的管理體系以及正確的操作流程,自動(dòng)化控制技術(shù)將會(huì)在未來的社會(huì)發(fā)展中起到至關(guān)重要的作用。