胡春福,陳熙連,李旭林,毛乾平,陳 剛
(中國石油吉林石化公司 染料廠,吉林 吉林 132021)
化工及環(huán)境保護(hù)等諸多領(lǐng)域中,都不可避免地需要對各種各樣的混合物進(jìn)行分離[1]。一般認(rèn)為揮發(fā)度<1.05的物系或沸點(diǎn)差<3 ℃ 的物系,用普通的精餾方法進(jìn)行分離在經(jīng)濟(jì)上是不適宜的[2]。對于這類物系,可以采用萃取精餾方法,即向待分離物系中加入第3種組分(稱為溶劑),增大組分間的揮發(fā)性差異,從而達(dá)到分離的目的[3]。
吉林石化公司染料廠苯酚丙酮裝置是吉化30萬t乙烯工程的主要配套裝置之一,現(xiàn)苯酚丙酮裝置產(chǎn)苯酚8.4萬t/a、產(chǎn)丙酮5.1萬t/a[4],作者通過對苯酚丙酮裝置含酚廢水萃取工藝進(jìn)行優(yōu)化,調(diào)整萃取塔相關(guān)參數(shù),優(yōu)化運(yùn)行數(shù)據(jù),使優(yōu)化后所產(chǎn)生的廢水含量符合國家排放標(biāo)準(zhǔn)。
異丙苯、α-甲基苯甲醇、2-苯基-2-丙醇、二氯甲烷、苯酚:色譜純,無水硫酸鈉:分析純,均為市售。
QP2010SE氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用、SPD-20A高效液相色譜:日本島津公司。
分別量取一定量的異丙苯、苯酚、甲基苯甲醇、2-苯基-2-丙醇的標(biāo)準(zhǔn)試樣,置于已加入少量乙腈溶劑的100 mL容量瓶中,待標(biāo)準(zhǔn)試樣完全溶解后,定容配制質(zhì)量濃度為1.0 g/L的單標(biāo)儲備液,備用。采用逐級稀釋法配制不同質(zhì)量濃度的系列標(biāo)準(zhǔn)混合溶液。
氣相色譜/質(zhì)譜條件,RTX-5MS型色譜柱(30 m×250 μm×0.25 μm),載氣為體積分?jǐn)?shù)99.99%高純氦氣,進(jìn)樣口溫度280 ℃;分流比30∶1;進(jìn)樣量1 μL。升溫程序?yàn)槠鹗?0 ℃保持2 min,以8 ℃/min升溫至160 ℃,保持2 min,以20 ℃/min升溫至280 ℃,保持2 min。質(zhì)譜條件為離子源溫度200 ℃;離子化電壓70 V;溶劑延遲時(shí)間3.5 min;接口溫度250 ℃。
高效液相色譜條件,色譜柱:C18柱(4.6 mm×250 mm×5 μm),流動(dòng)相為V(乙腈)∶V(水)=65∶35,流量1.0 mL/min,檢測波長210 nm,柱溫35 ℃,進(jìn)樣量10 μL。
萃取劑異丙苯將苯酚從水中萃取后,共同從塔頂出料進(jìn)入異丙苯吸收塔,同時(shí)向該吸收塔通入堿液,使堿液中的氫氧化鈉與苯酚反應(yīng),回收苯酚,塔釜流出的異丙苯重新通入萃取塔,萃取廢水中的苯酚。該工段的工藝流程圖見圖1。
圖1 含酚廢水萃取工段工藝流程圖
萃取塔中,主要兩相狀態(tài)均為液態(tài),通過改變萃取塔T504塔頂壓力考察操作壓力對塔釜含酚量的影響見圖2。
T504操作壓力/kPa圖2 塔頂壓強(qiáng)對塔釜ρ(苯酚)的影響
在萃取塔操作壓力在(0.1~0.5) MPa時(shí),進(jìn)行了穩(wěn)態(tài)模擬。模擬中,考察萃取塔操作壓力的改變對萃取效果的影響見圖3。
T504操作壓力/kPa圖3 萃取塔T504塔頂壓強(qiáng)對苯酚回收率的影響
由圖2、圖3可見。操作壓力的大小對模擬結(jié)果幾乎沒有影響。因此,塔頂?shù)牟僮鲏簭?qiáng)可以取常壓。
萃取塔的操作溫度主要是由萃取液進(jìn)料溫度所決定的,兩相萃取溫度通過對系統(tǒng)物性的影響從而影響萃取效果。萃取塔內(nèi)溫度主要是由萃取劑溫度所決定的,改變循環(huán)物流溫度5~60 ℃??疾燧腿∫簻囟茸兓瘜λ獜U水苯酚含量的影響,結(jié)果見表1。
由表1數(shù)據(jù)可以看出,隨著萃取塔溫度升高,萃取效果越好,在較低溫度條件下,萃取效果明顯變差,較高溫度條件下,含酚廢水ρ(苯酚)變化變緩,最適合溫度為45 ℃。
表1 T504操作溫度對塔底廢水ρ(苯酚)的影響
萃取塔的理論板數(shù)無疑會對萃取效果產(chǎn)生影響,其影響見圖4。
由圖4可見,隨著萃取塔塔板數(shù)的增加,萃取效果明顯變好,當(dāng)塔板數(shù)增加到17塊時(shí),苯酚回收率已經(jīng)達(dá)到了99.4%,塔釜ρ(苯酚)=98 mg/L,滿足排放要求。塔板數(shù)板再增加的時(shí)候,回收率變化不明顯,可見塔板數(shù)的增加有一個(gè)限度。
T504塔板數(shù)圖4 塔板數(shù)對處理后含酚廢水中ρ(苯酚)的影響
堿洗塔中,萃取塔T504塔頂排出富含苯酚的物流與堿液進(jìn)行逆流傳質(zhì),苯酚與NaOH反應(yīng)生成酚鈉。酚鈉溶于水中由堿洗塔塔底排出,從而完成苯酚的回收,并且萃取劑獲得再生。通過改變堿洗塔T505塔頂壓力考察對T504塔釜廢水ρ(苯酚)的影響。據(jù)對萃取塔的模擬結(jié)果,萃取塔T540操作壓力取常壓,溫度取45 ℃,為了使萃取效果對操作壓力的變化更加明顯,選擇溶劑比為5.5,即循環(huán)萃取液體積為11 m3/h。堿洗塔操作壓強(qiáng)在變化范圍為(0.1~0.5)MPa??疾燧腿∷僮鲏毫Φ母淖儗腿⌒Ч挠绊懸姳?。
表2 堿洗塔T505操作壓力對T504塔底含酚廢水中ρ(苯酚)的影響
由表2見,操作壓力的大小對模擬結(jié)果影響很小,隨著操作壓力的增大萃取效果變好。因此,塔頂?shù)牟僮鲏簭?qiáng)可以取150 kPa。
堿洗塔是反應(yīng)萃取塔,由于Aspen中沒有此類型單元,故用一個(gè)化學(xué)計(jì)量反應(yīng)器串聯(lián)一個(gè)萃取塔進(jìn)行來模擬堿洗塔。堿洗塔塔頂溫度是10~60 ℃。模擬結(jié)果見表3。
表3 T505塔頂溫度對T504塔底含酚廢水中ρ(苯酚)的影響
從表3可以看出,堿洗塔T505堿洗效果隨操作溫度幾乎不變,隨著萃取塔溫度升高,萃取效果變好。由于實(shí)際裝置中萃取塔和堿洗塔之間沒有換熱器,堿洗塔操作溫度主要是由堿洗塔進(jìn)料所決定的,又因?yàn)閴A洗塔組分的分離主要是反應(yīng)生成在異丙苯中溶解度較低的苯酚鈉,所以實(shí)際堿洗塔裝置操作溫度主要由循環(huán)物流溫度所決定的。
萃取過程中,萃取劑的量的多少直接影響到萃取效果好壞,所以溶劑比(即萃取塔循環(huán)物料流量與廢水處理量之比)是一個(gè)很重要的操作參數(shù)。通過對溶劑比的變化情況進(jìn)行模擬,得到了溶劑比對萃取效果影響的變化趨勢,見表4。
表4 溶劑比對處理后含酚廢水中ρ(苯酚)的影響
從表4數(shù)據(jù)可以看出,溶劑比在4~5.5變化時(shí),對萃取效果影響非常明顯,超過6以后趨勢變得平緩,因此最適合溶劑比為5.5。
(1) 萃取塔T504操作壓力對萃取效果影響較小,可以忽略,建議萃取塔采取常壓操作;
(2) 堿洗塔T505操作壓力對萃取效果影響不大,影響趨勢是操作壓力越大,萃取塔萃取效果越好,建議T505操作壓力為150 kPa;
(3) 根據(jù)對循環(huán)物流流量的靈敏度分析,在萃取塔溶劑比為4~5.5(即萃取塔廢水處理量為2 m3/h,循環(huán)物流是8~11 m3/h)時(shí),萃取效果較好,溶劑比超過6時(shí)萃取效果幾乎不再增強(qiáng);
(4) 萃取塔操作溫度對萃取效果影響較小,萃取效果隨著塔操作溫度升高而增強(qiáng),萃取塔操作溫度為45 ℃。
[ 參 考 文 獻(xiàn) ]
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