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        蓄熱催化氧化技術(shù)在處理丁苯橡膠尾氣中的應(yīng)用*

        2015-06-09 02:19:33陳義良李汶冬李繼文李曉光
        化工科技 2015年1期
        關(guān)鍵詞:丁苯橡膠尾氣吉林

        陳義良,李汶冬,李繼文,李曉光

        (1.中國石油吉林石化公司 有機(jī)合成廠,吉林 吉林 130021;2.中國石油集團(tuán)東北煉化工程有限公司 吉林設(shè)計(jì)院,吉林 吉林 132002;3.吉林醫(yī)藥學(xué)院,吉林 吉林 132013)

        中國石油吉林石化公司有機(jī)合成廠是專業(yè)生產(chǎn)丁苯橡膠的企業(yè),1982年建成投產(chǎn),因裝置建設(shè)年代較早,后處理單元的廢氣一直沒有處理設(shè)施,而是通過排氣管直接排往大氣。后處理單元分為濕區(qū)和干區(qū)。濕區(qū)產(chǎn)生廢氣的主要部位有:凝聚槽、脫水機(jī)、喂料機(jī)、排水口和輸送膠料的皮帶,60 ℃的物料由于溫度較高及各槽攪拌器攪拌作用下會(huì)自然逸出產(chǎn)生含有極微量苯乙烯及雜質(zhì)的廢氣,其中絕大部分成分為水蒸氣。目前在廠房內(nèi)是無組織排放,由于廢氣呈酸性,因此這部分廢氣對(duì)廠房內(nèi)的鋼結(jié)構(gòu)有腐蝕,影響其耐用性,需將這部分氣體收集在一起統(tǒng)一排放,變無組織排放為有組織排放。干區(qū)主要是干燥箱產(chǎn)生的廢氣含有苯乙烯,質(zhì)量濃度最大為520 mg/m3,最小為260 mg/m3。目前是通過排風(fēng)機(jī),在沒有經(jīng)過處理情況下直接進(jìn)入大氣,造成大氣環(huán)境污染。根據(jù)我國《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中非甲烷總烴最高允許排放濃度應(yīng)小于120 mg/m3[1]。

        丁苯橡膠裝置后處理單元廢氣,無論是凝聚廢氣還是干燥廢氣,產(chǎn)生廢氣部位多、分散,尾氣中含苯乙烯,屬于國家環(huán)保法規(guī)限排的揮發(fā)性有機(jī)物,而且該廢氣具有較強(qiáng)的刺激性,毒性也很大。分散到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的尾氣,影響操作人員的身體健康。因此,在這種情況下,無論從企業(yè)的生存和發(fā)展,還是社會(huì)效益方面,都應(yīng)該對(duì)后處理廢氣集中治理,使廢氣達(dá)標(biāo)排放。丁苯橡膠裝置技術(shù)人員經(jīng)多方篩選、評(píng)價(jià),最終選定使用北京中電聯(lián)環(huán)保工程有限公司提供的成套專有技術(shù):蓄熱催化氧化技術(shù)處理橡膠廢氣[2]。

        1 尾氣處理系統(tǒng)工藝流程與原理

        1.1 工藝流程

        尾氣先經(jīng)過濾器除膠預(yù)處理,再通過主風(fēng)機(jī)增壓,進(jìn)入旋轉(zhuǎn)翼型蓄熱催化反應(yīng)器(RCO),把有機(jī)廢氣加熱到300 ℃以上進(jìn)行氧化反應(yīng),使廢氣中的有機(jī)物(VOC)在氧化室氧化分解成CO2和H2O,反應(yīng)后廢氣通過煙囪達(dá)標(biāo)排放。利用燃料氣燃燒提供熱量的方式進(jìn)行開工預(yù)熱和系統(tǒng)補(bǔ)熱,燃料氣的消耗量隨廢氣組分中的VOC值波動(dòng)而變化,具體流程詳見圖1。

        圖1 蓄熱催化氧化處理尾氣簡(jiǎn)圖

        1.2 工藝原理

        催化反應(yīng)器本體是廢氣通過安裝催化劑的區(qū)域產(chǎn)生反應(yīng)的空間。在反應(yīng)器內(nèi),廢氣在通過催化劑層時(shí),廢氣中VOC在催化劑的作用下通過催化氧化燃燒生成CO2和H2O,從而達(dá)到環(huán)保要求的排放條件。

        廢氣先經(jīng)過預(yù)處理裝置預(yù)先去除掉固體顆粒和粘性低聚物后[3],進(jìn)入反應(yīng)器經(jīng)過蓄熱陶瓷預(yù)熱,在反應(yīng)室內(nèi)的催化床中進(jìn)行氧化反應(yīng),將有機(jī)物轉(zhuǎn)化為H2O和CO2、從而達(dá)到去除廢氣中有機(jī)物的目的,同時(shí)反應(yīng)放出反應(yīng)熱,用蓄熱陶瓷回收其中的熱量。

        催化氧化反應(yīng)方程式:

        蓄熱室和催化床層由12個(gè)區(qū)室組成,中間部分填充蜂窩式陶瓷結(jié)構(gòu)蓄熱塊,達(dá)到超過95%的熱回收效率,見圖2。

        圖2 蓄熱層結(jié)構(gòu)示意圖

        裝置廢氣通過放熱的蓄熱室吸熱,于燃燒室內(nèi)完成催化氧化后再經(jīng)過蓄熱室放熱加熱蓄熱體。此外,1區(qū)室進(jìn)行吹除與1區(qū)室停滯。吹除室為進(jìn)氣與排氣蓄熱區(qū)室切換間的中間區(qū)室,將進(jìn)氣時(shí)殘留于蓄熱室內(nèi)未反應(yīng)尾氣再抽回至反應(yīng)器入口,停滯區(qū)室則為待命狀態(tài)。反應(yīng)器為單槽垂直矩形結(jié)構(gòu),整個(gè)進(jìn)排氣室間的切換是以位于反應(yīng)器下部的單一旋轉(zhuǎn)翼連續(xù)式進(jìn)行,以0.2~0.5 r/min的速度緩慢轉(zhuǎn)動(dòng)即可實(shí)現(xiàn)進(jìn)口和出口氣流的有效分離和分布。旋轉(zhuǎn)閥由定子與動(dòng)件構(gòu)成,為鋼結(jié)構(gòu),中間有軸承結(jié)構(gòu),讓大型旋轉(zhuǎn)閥結(jié)構(gòu)能夠平滑轉(zhuǎn)動(dòng),對(duì)上游工藝生產(chǎn)不會(huì)產(chǎn)生任何不良影響。采用獨(dú)特的機(jī)械機(jī)構(gòu)和特氟龍密封材料,在操作條件下無任何泄漏發(fā)生。旋轉(zhuǎn)閥降低了傳統(tǒng)分床廢氣治理裝置蓄熱室進(jìn)出口閥門動(dòng)件的數(shù)量、壓力波動(dòng)與切換時(shí)產(chǎn)生的運(yùn)轉(zhuǎn)噪音,同時(shí)避免了閥門的機(jī)械故障對(duì)前端烘干箱的沖擊,見圖3。

        圖3 蓄熱催化氧化反應(yīng)器示意圖

        經(jīng)過廢氣治理裝置處理后的尾氣排煙溫度低于85 ℃,非甲烷總烴最高排放濃度小于100 mg/m3。

        2 反應(yīng)器運(yùn)行

        2.1 尾氣系統(tǒng)運(yùn)行

        在裝置廢氣被引入反應(yīng)器前,必須首先利用新鮮空氣將催化劑加熱至反應(yīng)溫度。這是因?yàn)閺U氣中的一些VOC成分在冷催化劑上能被吸收或聚合,從而引起催化劑的鈍化。當(dāng)催化劑表面上沉積沉淀的VOC因溫度上升而氧化而產(chǎn)生太多的熱時(shí),將導(dǎo)致催化劑的熱燒結(jié)。

        在啟動(dòng)階段,空氣將直接通過蓄熱體和催化劑,經(jīng)過反應(yīng)器頂部的燃燒器加熱,溫度將升高。在啟動(dòng)開始時(shí),燃料氣或電加熱器為主要的熱源。啟動(dòng)后,一旦床層溫度達(dá)到300 ℃,逐漸關(guān)閉空氣供應(yīng)閥,同時(shí)緩慢的打開反應(yīng)器入口閥。此時(shí)必須要密切觀察催化反應(yīng)器出口的溫度,以防止催化劑因溫度的驟升而受到熱沖擊。

        系統(tǒng)正常啟動(dòng)后,即可由手動(dòng)模式調(diào)至自動(dòng)模式。廢氣進(jìn)入反應(yīng)器的旋轉(zhuǎn)翼部分,旋轉(zhuǎn)翼使廢氣與凈化后尾氣完全分離,并被均勻分布至蓄熱層預(yù)熱部分。廢氣經(jīng)過上一循環(huán)中被加熱的蓄熱陶瓷層,待達(dá)到一側(cè)催化劑表面前溫度升至反應(yīng)溫度,進(jìn)行首次催化氧化反應(yīng),氣體溫度升高。經(jīng)過反應(yīng)室氣體轉(zhuǎn)而向下經(jīng)過另一側(cè)的催化劑,進(jìn)行第二次催化反應(yīng),完成處理過程,并放出全部反應(yīng)熱,溫度進(jìn)一步升高。凈化氣穿過上一循環(huán)中被冷卻的蓄熱陶瓷,熱量被吸收蓄積,以預(yù)熱下一循環(huán)的廢氣。廢氣經(jīng)旋轉(zhuǎn)翼被引出裝置進(jìn)入煙囪,最后被排入大氣。

        2.2 檢測(cè)數(shù)據(jù)

        尾氣系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行后,裝置對(duì)取樣點(diǎn)進(jìn)行取樣分析,詳細(xì)數(shù)據(jù)見表1。

        表1 運(yùn)行數(shù)據(jù)表

        從表1數(shù)據(jù)可以看出,蓄熱催化氧化技術(shù)在處理丁苯橡膠廢氣的工業(yè)裝置應(yīng)用上取得了成功。廢氣中w(苯乙烯)由平均400 mg/m3下降到10 mg/m3,處理效率達(dá)到97.5%,達(dá)到了蓄熱催化氧化技術(shù)的設(shè)計(jì)指標(biāo)。

        2.3 技術(shù)優(yōu)點(diǎn)

        通過采用蓄熱催化氧化法處理廢氣中的有機(jī)物,氧化爐溫度降低到330 ℃,節(jié)省氧化爐高溫氧化時(shí)所需大量燃料。經(jīng)過一年多運(yùn)行,蓄熱催化氧化技術(shù)處理廢氣同比采用其它焚燒法,在燃料消耗上減少了6 m3/h以上。尤其當(dāng)廢氣中苯乙烯等有機(jī)物達(dá)到200 mg/m3以上時(shí),通過氧化分解產(chǎn)生的熱量就足以維持反應(yīng)器蓄熱所需要的能量。

        蓄熱催化氧化反應(yīng)器在點(diǎn)火前,首先對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)爆分析,測(cè)爆合格以后,開始進(jìn)入點(diǎn)火前的準(zhǔn)備狀態(tài)。然后把系統(tǒng)投入到自動(dòng)運(yùn)行狀態(tài),系統(tǒng)開始自動(dòng)對(duì)反應(yīng)器進(jìn)行吹掃、點(diǎn)火、升溫運(yùn)行。反應(yīng)器采用PLC自動(dòng)連鎖控制,在啟動(dòng)、運(yùn)行、高溫報(bào)警、緊急排放、降溫、停機(jī)等方面全部實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化,有效的保證了系統(tǒng)安全可靠。

        3 結(jié) 論

        (1) 催化氧化法處理廢氣在工業(yè)應(yīng)用上方興未艾,在丁苯橡膠裝置上更是首次應(yīng)用,開車運(yùn)行數(shù)據(jù)表明,通過采用催化氧化法處理廢氣,廢氣中有機(jī)物處理效果達(dá)到97%以上,是國內(nèi)目前同類廢氣處理效果中最佳的方式,減少苯乙烯等有機(jī)廢物排放量在26 kg/h以上,達(dá)到了設(shè)計(jì)指標(biāo)。

        (2) 中電聯(lián)專有技術(shù)中采用新型催化劑,避免廢氣中含有少量S造成催化劑中毒,催化劑的使用壽命長達(dá)5 a。廢氣含有少量S的來源是膠乳在凝聚過程中使用濃H2SO4進(jìn)行破乳,經(jīng)過尾氣裝置預(yù)處理,分析廢氣中的w(S)<5×10-5,不會(huì)使新型催化劑中毒,從而避免催化劑失活現(xiàn)象發(fā)生。運(yùn)行一年多時(shí)間,催化劑效率達(dá)到95%以上,反應(yīng)溫度穩(wěn)定控制在330 ℃,達(dá)到了運(yùn)行控制指標(biāo)。

        [ 參 考 文 獻(xiàn) ]

        [1] 吳忠標(biāo).大氣污染控制工程[M].北京:科學(xué)出版社,2002:25-28.

        [2] 朱偉,劉建新.石油化工中有機(jī)廢氣處理研究進(jìn)展[J].化工時(shí)刊,2008,22(3):71-75.

        [3] 童志權(quán).工業(yè)廢氣凈化與利用[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2001:56-58.

        [4] 孟丹,祁永智,丁瑞星.有機(jī)廢氣的催化燃燒[J].洛陽工學(xué)院學(xué)報(bào),2000,21(3):91-94.

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