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        差壓雙效精餾在尼龍66聚合反應(yīng)器尾氣回收中的應(yīng)用研究

        2015-06-01 10:53:57孫津生郭長寧陳喜成曹希佳劉廣歆
        關(guān)鍵詞:軟水精餾塔塔頂

        趙 鐸,孫津生,郭長寧,陳喜成,曹希佳,劉廣歆

        (1.河南神馬尼龍化工公司,河南 平頂山 467000;2.天津大學(xué),天津 300072;3.清華大學(xué),北京 100000)

        差壓雙效精餾在尼龍66聚合反應(yīng)器尾氣回收中的應(yīng)用研究

        趙 鐸1,孫津生2,郭長寧2,陳喜成3,曹希佳2,劉廣歆2

        (1.河南神馬尼龍化工公司,河南 平頂山 467000;2.天津大學(xué),天津 300072;3.清華大學(xué),北京 100000)

        針對神馬實(shí)業(yè)股份有限公司簾子布公司現(xiàn)有9條尼龍66工業(yè)絲生產(chǎn)線,每年累計(jì)排放尾氣36000多噸、己二胺120多噸的現(xiàn)狀,采用差壓雙效精餾模式,對這9條尼龍66工業(yè)絲生產(chǎn)線聚合反應(yīng)器尾氣進(jìn)行回收利用,并減少進(jìn)入廠區(qū)生產(chǎn)有機(jī)廢水生化處理系統(tǒng)有機(jī)廢水的處理量。利用Pro/Ⅱ進(jìn)行了流程模擬,證實(shí)了差壓雙效精餾模式的可行性以及節(jié)能效果。

        尼龍66;尾氣回收;差壓雙效精餾;流程模擬;工程設(shè)計(jì)

        尼龍66,即聚己二酰己二胺,工業(yè)簡稱PA66,具有力學(xué)和耐熱、耐候性能優(yōu)良,自潤滑和耐摩擦性能好,電絕緣性能優(yōu)異,吸水性大等特點(diǎn),是最早和應(yīng)用最廣泛的工程塑料,也是目前全球產(chǎn)量和市場消費(fèi)量最大的工程塑料,廣泛應(yīng)用于汽車工業(yè)、電子電器工業(yè)、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)[1]。

        在神馬實(shí)業(yè)股份有限公司簾子布公司7kt/a的一條尼龍66工業(yè)絲工藝生產(chǎn)線上,一臺反應(yīng)器在1.75MPa、230~245℃條件下蒸發(fā)476.96kg/h過熱水蒸汽和1.59kg/h己二胺(含少量低聚物);經(jīng)過配套的調(diào)節(jié)閥、旋風(fēng)器、洗滌塔等裝置減壓減溫洗出己二胺等雜質(zhì)后,尾氣排進(jìn)大氣中,洗滌出的己二胺廢水排進(jìn)廠區(qū)生產(chǎn)有機(jī)廢水生化處理系統(tǒng)處理達(dá)標(biāo)后排放。公司現(xiàn)有9條尼龍66工業(yè)絲生產(chǎn)線,每年累計(jì)排放尾氣36000噸、己二胺120噸。若能夠充分回收利用這部分尾氣余熱,每年可降低綜合能耗3600噸標(biāo)準(zhǔn)煤,并減少進(jìn)入廠區(qū)生產(chǎn)有機(jī)廢水生化處理系統(tǒng)的有機(jī)廢水處理量。

        基于以上問題,本文采用雙效差壓精餾[2-6]對尾氣進(jìn)行回收利用,其中洗滌塔加壓操作,精餾塔常壓操作。高壓塔產(chǎn)生的高溫蒸汽作為第二個(gè)精餾塔的熱源,整個(gè)裝置無熱源輸入,即可回收純凈的中壓蒸汽。第二個(gè)精餾塔的低溫軟水作為廢熱蒸汽的洗滌劑,不必再引入更多洗滌用水。

        聚合反應(yīng)器排氣回收利用項(xiàng)目的工藝裝置是由洗滌塔和兩臺精餾塔及其附屬設(shè)施組成的連續(xù)精餾裝置,目的在于將原料廢熱蒸汽回收利用產(chǎn)生中壓蒸汽和除去蒸汽中的聚合物。裝置設(shè)計(jì)規(guī)模為處理廢熱蒸汽9952t/a(1.18MPa,230℃),生產(chǎn)時(shí)間8000h/a,為連續(xù)生產(chǎn)?;厥占儍糁袎赫羝?9569t/a(980kPa,飽和蒸汽),其中己二胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)降至10-6級,低聚物盡可能除去。裝置產(chǎn)生富含己二胺的廢水217t/a,可集中回收再利用。

        1 裝置設(shè)計(jì)概況

        圖1 尼龍66聚合反應(yīng)器尾氣回收裝置流程圖

        1.1 裝置工藝說明

        裝置流程簡圖如圖1所示。廢熱蒸汽原料進(jìn)入洗滌塔(T101)底部,由第二精餾塔而來的低溫軟水進(jìn)入洗滌塔(T101)頂部,廢熱蒸汽與低溫軟水在洗滌塔內(nèi)直接接觸,在洗滌塔的底部富集有機(jī)物(已二胺、低聚物等),此部分物料通過兩個(gè)塔的壓差進(jìn)入第二精餾塔(T102)中部,第二精餾塔(T102)塔底依靠洗滌塔塔頂而來的部分純凈的中壓蒸汽加熱塔釜物料,塔頂輕組分經(jīng)過冷凝器(E102)進(jìn)入回流罐(D102)中,一部分經(jīng)過回流泵(P104)回流進(jìn)入第二精餾塔(T102)中,一部分經(jīng)洗滌塔進(jìn)料泵(P104)送入洗滌塔(T101)中循環(huán)使用,塔底物質(zhì)達(dá)到指標(biāo)要求后利用壓差經(jīng)過帶有冷卻裝置的儲槽(E101)冷卻至40℃離開本裝置。洗滌塔塔頂?shù)募儍糁袎赫羝糜诮o精餾塔T102塔釜再沸器E103加熱的部分外,做為中壓蒸汽熱源離開本系統(tǒng)。

        1.2 工藝原理及其說明

        本裝置采用的雙效壓差式精餾模式在甲醇精餾、乙醇精餾和環(huán)己烷三效精餾過程中已經(jīng)廣泛應(yīng)用,技術(shù)成熟。

        采用雙效壓差式精餾模式,高壓塔產(chǎn)生的高溫蒸汽作為第二個(gè)精餾塔的熱源,整個(gè)裝置無熱源輸入,即可回收純凈的中壓蒸汽。第二個(gè)精餾塔的低溫軟水作為廢熱蒸汽的洗滌劑,不必再引入更多洗滌用水。洗滌塔(T101)將己二胺和低聚物等在本塔的塔底富集,經(jīng)壓差進(jìn)入精餾塔 (T102),精餾塔(T102)塔頂獲得低溫軟水,塔底廢熱蒸汽的廢物在達(dá)到排放指標(biāo)時(shí)便可排放。該流程兩塔公用回流罐,不使用外來熱源即可進(jìn)行,節(jié)省能耗。本裝置所選工藝的“三廢”排放少,只有少量的沖洗地用水和生活污水,不需單獨(dú)設(shè)立污水處理設(shè)施,可直接排放到總廠的污水處理裝置進(jìn)行處理,并按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)排放,對建設(shè)地區(qū)的環(huán)境不會產(chǎn)生影響。設(shè)備超壓等事故狀態(tài)排放的蒸汽集中高點(diǎn)排放。本裝置無廢渣排放。

        2 尾氣回收雙效精餾流程模擬

        2.1 主要單元的操作模擬

        2.1.1 精餾塔

        本流程的單元操作為吸收和精餾。精餾是化工過程中非常重要的單元操作[7]。在Pro/Ⅱ軟件中,精餾模塊可用于氣-液、氣-液-水、液-液、氣-液-液等平衡過程的模擬。因此,本文所研究的雙效精餾流程中的洗滌塔和精餾塔,都是利用精餾塔模塊進(jìn)行模擬的。精餾塔的模擬是基于平衡級[8]來建立數(shù)學(xué)模型。

        2.1.2 換熱器

        Pro/Ⅱ軟件中有三種換熱器模塊:簡單和嚴(yán)格換熱器以及冷箱。本流程所用的換熱器可用簡單換熱器進(jìn)行模擬。簡單換熱器可以模擬物流之間或物流與公用工程之間的換熱。

        2.2 流程模擬結(jié)果

        2.2.1 流股數(shù)據(jù)

        利用化工流程模擬軟件Pro/Ⅱ?qū)δ猃?6聚合反應(yīng)器尾氣回收的雙效精餾流程進(jìn)行模擬,其主要流股組成見表1。

        表1 尾氣回收工藝中主要流股的組成

        從表1可以看出,洗滌塔塔頂流股S102為純凈的中壓蒸汽,其溫度遠(yuǎn)高于精餾塔塔底溫度,流股S102可用于精餾塔的熱源,精餾塔塔頂為低溫軟水,塔底流股符合排放要求。

        2.2.2 洗滌塔和精餾塔模擬結(jié)果

        洗滌塔的工藝操作條件見表2。根據(jù)洗滌塔的工藝操作條件進(jìn)行塔的模擬,結(jié)果見表3。

        表2 洗滌塔的工藝操作條件

        表3 洗滌塔的工藝模擬結(jié)果

        精餾塔的工藝操作條件見表4。根據(jù)精餾塔的工藝操作條件進(jìn)行塔的模擬,結(jié)果見表5。

        表4 精餾塔的工藝操作條件

        從以上模擬結(jié)果可以得出各個(gè)塔板上的溫度、壓力情況、氣液相的流量等參數(shù),為流程設(shè)計(jì)提供了設(shè)計(jì)基礎(chǔ)。

        3 聚合反應(yīng)器尾氣回收利用工程設(shè)計(jì)

        3.1 自動控制方案說明

        本裝置采用DCS系統(tǒng)對工藝生產(chǎn)過程進(jìn)行自動控制,工藝過程中的各種工藝參數(shù)在CRT上集中動態(tài)顯示,裝置的主要調(diào)節(jié)操作均可在操作間完成。

        表5 精餾塔的工藝模擬結(jié)果

        本裝置以回收能量物料平衡控制為主的控制方案,其具有以下優(yōu)點(diǎn):

        低溫軟水和廢熱蒸汽在洗滌塔(T101)內(nèi)直接接觸換熱,實(shí)現(xiàn)傳熱和傳質(zhì),將廢熱蒸汽中的高沸點(diǎn)物質(zhì)控制在塔釜,一旦發(fā)生如下情況都可以使塔釜的液位下降或上升,如廢熱蒸汽壓力和溫度,低溫軟水的溫度及低溫軟水的流量等,當(dāng)以上因素發(fā)生變化,塔釜的液位都會發(fā)生變化,或升高或降低。為保證塔能正常運(yùn)行,出現(xiàn)以上情況,塔釜液位調(diào)節(jié)閥的自控控制采出,以便調(diào)節(jié)軟水的流量或廢熱蒸汽的壓力,控制洗滌塔穩(wěn)定。

        第二精餾塔(T102)的進(jìn)料是由洗滌塔(T101)的塔底采出控制的,平穩(wěn)的進(jìn)料量是控制兩個(gè)塔平衡的主要因素,T102再沸器熱量由 T101提供,T102的熱量平衡也體現(xiàn)在塔底的液位上,本塔應(yīng)嚴(yán)格控制回流量,以控制整個(gè)二塔的能量平衡,滿足洗滌塔的低溫軟水的需水量。T102的回流罐的液位控制可以采用間歇高低液位控制。

        3.2 工藝參數(shù)的調(diào)整

        在工程設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上,對該裝置進(jìn)行試車,對工藝參數(shù)進(jìn)行調(diào)整。精餾可通過回流量、進(jìn)料量和產(chǎn)品采出量的適當(dāng)調(diào)整,滿足塔的分離要求,保證產(chǎn)品質(zhì)量。

        精餾塔塔頂產(chǎn)品偏輕,通過適當(dāng)提高塔底溫度,增加塔頂采出量調(diào)整。

        精餾塔塔頂產(chǎn)品偏重,通過適當(dāng)減少塔底溫度,增加回流量,減少塔頂采出量調(diào)整。

        將裝置流程打通,對裝置、管道、管件的工藝參數(shù)進(jìn)行確認(rèn)。結(jié)果表明,在滿負(fù)荷狀態(tài)下,T101、T102兩塔操作符合要求。但T102塔頂冷凝器E102換熱面積不能滿足冷卻要求。為此做以下設(shè)備調(diào)整:

        (1)根據(jù)現(xiàn)場采樣數(shù)據(jù)重新計(jì)算,需求總面積為17.9m2,原有冷凝器換熱面積為5.58m2,因此建議增加一臺面積為12~15m2的冷凝器,與原有冷凝器E101串(并)聯(lián)使用。

        (2)同時(shí),原有E102冷卻水進(jìn)、出管口為Φ25mm,不能滿足冷卻水量要求,建議將冷去水進(jìn)出管口增加至Φ40mm,以保證冷卻水量的供給。

        按照正常工藝數(shù)據(jù)穩(wěn)定開車,其具體工藝數(shù)據(jù)和對應(yīng)的檢測結(jié)果見表6、表7。期間連續(xù)開車,因回流罐內(nèi)游離胺含量過高(已高于進(jìn)料氣胺含量),將回流罐和精餾塔塔釜液全部放空后重新開車。

        表6 裝置工藝操作參數(shù)

        表7 對應(yīng)檢測結(jié)果

        設(shè)備不做調(diào)整,更換回流液為新鮮水,將原有塔釜液放空后重新開車,具體工藝參數(shù)維持不變同表6,對應(yīng)的檢測結(jié)果見表8。因?yàn)榭刂谱』亓鞴薨泛?,吸收率增高?3.99%。

        表8 對應(yīng)檢測結(jié)果

        將精餾塔進(jìn)料位置降低至塔釜進(jìn)料,具體工藝參數(shù)僅回流量T101變?yōu)?60kg/h、T102變?yōu)槿亓?,中壓蒸汽產(chǎn)出量變?yōu)?124kg/h,其余維持不變同表6,對應(yīng)的檢測結(jié)果見表9。增大精餾塔回流,以降低回流液游離胺的含量,吸收率提高至90.45%。

        表9 對應(yīng)檢測結(jié)果

        對以上工藝調(diào)整過程進(jìn)行總結(jié),改進(jìn)后的流程圖如圖2所示。

        圖2 改進(jìn)后工藝的模擬流程圖

        根據(jù)實(shí)際開車的工藝參數(shù)情況,精餾塔塔頂?shù)睦淠髂芰Σ蛔?,新增了一臺換熱面積15m2的冷凝器,與原有的冷凝器3并聯(lián)使用,并將塔頂?shù)臍庀喙芫€進(jìn)行了加粗。另外,為減少精餾塔塔頂氣相中夾帶的氣胺量,將精餾塔的進(jìn)料位置調(diào)整至塔釜進(jìn)料,并加大塔頂回流量。在線檢測冷凝液罐中的游離胺含量,以指導(dǎo)塔內(nèi)回流量的調(diào)整。如果罐內(nèi)游離胺含量高于一定值,則進(jìn)行一部分排放,并補(bǔ)充新鮮水,使游離胺含量處于較低水平,以保證對己二胺的吸收率。

        在多次的工藝調(diào)整和設(shè)備改進(jìn)中,得到己二胺吸收率的比較圖,如圖3所示。

        圖3 試車期間全部樣品吸收率對比結(jié)果

        隨著工藝調(diào)整和設(shè)備改進(jìn),吸收率從最低56.38%提高至90.45%。工藝調(diào)整和設(shè)備改進(jìn)結(jié)果有效。裝置總胺量吸收率雖然到達(dá)90.45%,但是仍未達(dá)到設(shè)計(jì)要求,但考慮現(xiàn)有裝置雖不能實(shí)現(xiàn)對游離胺的處理,但已實(shí)現(xiàn)對己二胺的處理的預(yù)期效果。裝置在進(jìn)料量1468kg/h、0.62MPa(G)的條件下,可實(shí)現(xiàn) 1124kg/h中壓蒸汽產(chǎn)出,產(chǎn)品產(chǎn)出率76.7%,高于原設(shè)計(jì)的69%要求。對于游離胺(環(huán)己亞胺和其他未知的組分),現(xiàn)有裝置不能實(shí)現(xiàn)分離,需要重新設(shè)計(jì)流程。

        4 結(jié)論

        利用差壓雙效精餾對尼龍66聚合反應(yīng)器尾氣進(jìn)行回收,通過研究可以得到如下結(jié)論:

        (1)采用雙效壓差式精餾模式,高壓塔的產(chǎn)生高溫蒸汽作為第二個(gè)精餾塔的熱源,整個(gè)裝置無熱源輸入,即可回收純凈的中壓蒸汽。第二個(gè)精餾塔的低溫軟水作為廢熱蒸汽的洗滌劑,不必再引入更多洗滌用水。洗滌塔將己二胺和低聚物等在本塔的塔底富集,經(jīng)壓差進(jìn)入精餾塔,精餾塔塔頂獲得低溫軟水,塔底廢熱蒸汽的廢物在達(dá)到排放指標(biāo)時(shí)便可排放。該流程兩塔公用回流罐,不使用外來熱源即可進(jìn)行。

        (2)通過流程模擬得到流股參數(shù)、中壓蒸汽的生產(chǎn)能力、工藝設(shè)備以及公用工程用量數(shù)據(jù),證實(shí)了差壓式雙效精餾模式的可行性以及節(jié)能效果。

        (3)本裝置工藝的“三廢”排放少,只有少量的沖洗地用水和生活污水,不需單獨(dú)設(shè)立污水處理設(shè)施,可直接排放到總廠的污水處理裝置進(jìn)行處理,并按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)排放,對建設(shè)地區(qū)的環(huán)境不會產(chǎn)生影響。設(shè)備超壓等事故狀態(tài)排放的蒸汽集中高點(diǎn)排放。本裝置無廢渣排放。

        (4)在流程模擬數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上對該裝置進(jìn)行了工程設(shè)計(jì),獲得了裝置的管道參數(shù)、控制方案、設(shè)備操作技術(shù)以及裝置開停車方法。對裝置工藝參數(shù)進(jìn)行了調(diào)整,總胺量吸收率到達(dá)90.45%。裝置在進(jìn)料量1468kg/h、0.62MPa(G)的條件下,可實(shí)現(xiàn)1124kg/h中壓蒸汽產(chǎn)出,產(chǎn)品產(chǎn)出率76.7%,高于原設(shè)計(jì)的69%要求。

        (5)對于游離胺 (環(huán)己亞胺和其他未知的組分),現(xiàn)有裝置不能實(shí)現(xiàn)分離,需要重新設(shè)計(jì)流程。

        [1]華陽,劉振明,劉權(quán)毅,等.尼龍66國內(nèi)外生產(chǎn)現(xiàn)狀及發(fā)展建議[J].彈性體,2010,20(6):78-82

        [2]Bansal V,Ross R,Perkins J D,et al.The interactions of design and control:double-effect distillation[J].J Process Control,2000,10(2-3):219-227.

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        [8]Prausntiz J M,Chueh P L.Computer Calculations for High Pressure Vapor-Liquid Equilibria[M].Englewood Cliffs:Prentice-Hall,1968.

        印度開發(fā)納米催化劑解決化學(xué)工業(yè)中挑戰(zhàn)性的催化反應(yīng)問題

        印度科學(xué)與工業(yè)研究委員會-印度石油研究院 (CSIRIIP)已開發(fā)了制備各種納米結(jié)構(gòu)材料(納米催化劑)的新的高能效合成策略,這些材料可用于幾個(gè)具有挑戰(zhàn)性的化學(xué)工業(yè)中的催化反應(yīng),包括苯選擇氧化為苯酚,丙烯選擇氧化為環(huán)氧丙烷(PO)等。

        對苯選擇氧化制苯酚,CSIR-IIP使用了一種具有經(jīng)濟(jì)效率的有利于環(huán)境的綠色工藝。其已經(jīng)開發(fā)了一種納米催化劑,可使用連續(xù)工藝在空氣存在下十分高選擇性地將苯直接轉(zhuǎn)化為苯酚。

        對丙烯選擇性氧化合成環(huán)氧丙烷(PO),開發(fā)的納米催化劑有助于以三廢最少,經(jīng)濟(jì)上可行和更環(huán)保的方式采用一種丙烯選擇氧化生產(chǎn)PO的新工藝。環(huán)氧丙烷(PO)是重要的合成中間體,用于制備大宗化學(xué)品,如聚氨酯泡沫,丙二醇,聚丙二醇和碳酸丙烯酯。目前,其全球產(chǎn)量超過1000萬t/a,其中90%是通過氯代醇工藝或有機(jī)過氧化氫工藝 (Halcon法),其除了有嚴(yán)重的環(huán)境問題外,也會導(dǎo)致生成不想要的副產(chǎn)品。

        CSIR-IIP開發(fā)的另一納米催化劑是幫助甲烷低溫活化,能夠在常壓低溫活化甲烷而無一點(diǎn)失活,有助于減排二氧化碳。

        CSIR-IIP也開發(fā)了用于常壓連續(xù)工藝將乙烷轉(zhuǎn)化為乙烯的納米催化劑。

        通過簡單的制備方法控制合成納米粒子仍然是研究人員的一個(gè)挑戰(zhàn),因?yàn)榇蠖鄶?shù)的制備方法是能量密集的,需要大量的熱處理,并產(chǎn)出較大的顆粒。 (王熙庭)

        Recycling off-gas from nylon 66 polymerization reactors with differential pressure double-effect distillation

        ZHAO Duo1,SUN Jin-sheng2,GUO Chang-ning2,CHEN Xi-cheng3,CAO Xi-jia2,LIU Guang-xin2
        (1.Henan Shenma Nylon Chemical Company,Pingdingshan 467000,China;2.Tianjin University,Tianjin 300072,China; 3.Tsinghua University,Beijing 100000,China)

        In order to deal with more than 36,000 tons off-gas and over 120 tons HMD annual emission from nine nylon 66 industrial fiber product lines of Tire Fabrics Company of Shenma Industrial Company Limited,recycling of the polymerization reactors off-gas was carried out with differential pressure double-effect distillation,and what’s more,the amount of organic waste water fed to the biological treatment system was reduced significantly.Feasibility and energy saving effect of the differential pressure double-effect distillation was proven by flow sheet simulation using Pro/Ⅱ.

        nylon 66;off-gas recycling;differential pressure double-effect distillation;process simulation;engineering design

        TQ342.12;X78

        :B

        :1001-9219(2015)03-65-05

        2014-11-15;

        :趙鐸(1972-),男,高級工程師,電話0375-7066859,電郵nlzhaoduo@163.com。

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