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        漢鋼1#高爐封爐及開爐生產(chǎn)實(shí)踐

        2015-06-01 08:51:46王紀(jì)民
        企業(yè)導(dǎo)報(bào) 2015年10期
        關(guān)鍵詞:高爐

        王紀(jì)民

        摘 要:對(duì)漢鋼公司1#高爐封爐20天后重新開爐的生產(chǎn)實(shí)踐進(jìn)行總結(jié)。通過封爐料的準(zhǔn)確計(jì)算、裝入及精心的開爐準(zhǔn)備,送風(fēng)后工藝參數(shù)的及時(shí)、合理調(diào)整,大大縮短了爐況恢復(fù)進(jìn)程,送風(fēng)7天利用系數(shù)達(dá)到3.1t/m3.d,燃料比525kg/t。

        關(guān)鍵詞:高爐;封爐;開爐;生產(chǎn)實(shí)踐

        引言:1#高爐于2011年12月23日開爐,投產(chǎn)一直穩(wěn)定順行。2014年3月4日為配合集團(tuán)公司技改,安排1#高爐封爐20天,時(shí)間之長,在漢鋼公司1000m3級(jí)高爐尚屬首次,為此送風(fēng)前認(rèn)真做好各項(xiàng)工作,強(qiáng)化過程控制和生產(chǎn)組織協(xié)調(diào), 5天各工藝參數(shù)正常,7天各經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到正常生產(chǎn)水平。

        一、高爐封爐操作

        (一)高爐封爐前狀況。封爐前,爐況整體穩(wěn)定順行。2014年1-2月份經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)、工藝參數(shù)具體見表1、2

        (二)封爐前的準(zhǔn)備工作。(1)原燃料調(diào)整。①封爐前,燒結(jié)礦和球團(tuán)礦暫停配加高鈦礦:一方面,降低入爐鈦負(fù)荷,使鐵水中鈦含量在正常水平,確保爐缸工作狀態(tài);另一方面,降低原料低溫還原粉化率,減少粉末入爐,改善料柱透氣性,確保爐況穩(wěn)定。②配加錳礦,改善鐵水流動(dòng)性,出凈渣鐵;休風(fēng)前一天配加錳礦0.5t/ch,3月3日中班錳礦0.5~1.0t/ch,提高鐵水錳含量,改善渣鐵流動(dòng)性,增加爐缸的環(huán)流,確保休風(fēng)前爐缸均勻、活躍。(2)設(shè)備保障。檢修前一周,做好設(shè)備的點(diǎn)檢和潤滑,杜絕因設(shè)備原因造成慢、休風(fēng);提前準(zhǔn)備充足密封用的有水炮泥、耐火磚和耐火泥漿等材料。

        (三)封爐料組成及休風(fēng)封爐的控制。(1)采用全焦冶煉封爐,爐身下部以上正常料。凈焦到達(dá)爐缸休風(fēng)封爐,東西鐵口同時(shí)用80mm的大鉆頭開口出鐵,確保出凈渣鐵,鐵口大噴后用有水泥堵口。(2)封爐料由凈焦、空料、正常料、錳礦及白云石組成,確保渣中Al2O3<16%。(3)全爐料焦比1958Kg/t、全爐堿度0.69,正常料堿度0.96,全爐鐵量約252t(焦碳為水分焦,水分約為7.5%)。(4)綜合考慮,把握好上休風(fēng)料時(shí)間,保證休風(fēng)料下達(dá)指定位置休風(fēng)封爐(休風(fēng)后料線2.05m)。

        (四)爐體密封工作。密封工作至關(guān)重要,為減少高爐熱量損失,主要采取以下措施:(1)卸下直吹管和小套堵泥,用沙封,再砌耐火磚,最后用有水炮泥磨平密封好。(2)送風(fēng)系統(tǒng)加盲板,關(guān)倒流休風(fēng)閥,減少熱風(fēng)管道熱量損失;切斷爐頂打水裝置、切斷爐頂蒸汽來源、焊補(bǔ)爐殼煤氣泄漏點(diǎn)。(3)降低爐體冷卻強(qiáng)度,休風(fēng)8h后,大、中套進(jìn)水量調(diào)整約為三套總水量50%(450 m3/h),爐體軟水量24h后調(diào)整約為60%(1500m3/h),48h后調(diào)整約為50%(1200 m3/h),爐底軟水量24h后調(diào)整約為

        30%(150 m3/h)。(4)封爐期間定期檢查爐體各部位(重點(diǎn)是風(fēng)口、鐵口)有無漏風(fēng)情況,發(fā)現(xiàn)漏風(fēng)及時(shí)封嚴(yán)。

        二、開爐操作

        (一)復(fù)風(fēng)前的準(zhǔn)備工作。(1)各設(shè)備送風(fēng)前調(diào)試且運(yùn)轉(zhuǎn)正常,爐前備好各種工器具,東場具備出鐵條件,主溝溝底墊焦粉后鋪河沙,再用搗打料作出溝型,兩側(cè)沙壩擋好。(2)各風(fēng)口掏凈封爐磚、河沙及泥,風(fēng)口前的焦炭和渣鐵凝結(jié)物清干凈、見紅焦后裝小套,小套裝好以后重新堵泥,確保風(fēng)口不被吹開。(3)風(fēng)口配置115mm×10+120mm×10=0.2170m2,送風(fēng)開東場鐵口上方的11#、12#風(fēng)口,S2=0.0208m2,送風(fēng)前燒通鐵口安裝氧槍。(4)熱風(fēng)爐提前引煤氣燒爐、提前預(yù)熱熱風(fēng)總管,盡可能提高送風(fēng)時(shí)的風(fēng)溫。(5)開爐時(shí),安裝鐵口氧槍,對(duì)爐缸補(bǔ)充熱量,利于爐缸升溫,為順利出鐵奠定基礎(chǔ)。

        (二)開爐料組成。復(fù)風(fēng)料:負(fù)荷2.0(不計(jì)錳礦),礦批20t,焦批10t(水分焦),配錳礦2.0t/ch;料制C8273635313、O7363 角差

        4.94°,送風(fēng)初期因風(fēng)速不足,中心吹不透, 料制適當(dāng)壓邊。

        (三)爐況恢復(fù)進(jìn)程。(1)3月23日:19:55送風(fēng),選擇拱頂溫度高的熱風(fēng)爐,全關(guān)混風(fēng)調(diào)節(jié)閥,風(fēng)溫700℃(紅外線最低顯示溫度),壓力105kPa、頂溫55℃,20:30風(fēng)口亮。(2)3月24日:送風(fēng)4h后準(zhǔn)備出鐵(開口前全開氧槍), 0:20拔掉氧槍后用氧氣燒,再用85mm的鉆頭于0:35鉆開鐵口,深度4.2m,物理熱低,渣鐵粘、流動(dòng)性差、出鐵時(shí)間70min,共計(jì)排放渣鐵2.5t;在出鐵過程中抓住時(shí)機(jī)于1:12、1:45捅開10#、13#風(fēng)口、1:55引煤氣。負(fù)荷于23:40加至2.8、風(fēng)口已開14個(gè) (4#→17#),S14=

        0.1537m2,風(fēng)量約1400 m3/min、風(fēng)速約148 m/s,出鐵共計(jì)17爐次,19:37第108943爐次(本日第16爐次)渣鐵分離良好,順利過撇渣器,鐵水入罐,108943、108944爐次產(chǎn)量共計(jì)145.13t。(3)3月25日:視情捅風(fēng)口加風(fēng),爐缸渣鐵生成量增多,加之爐外出鐵基本正常,壓量關(guān)系趨于正常,后期根據(jù)爐前出鐵和爐內(nèi)狀況,控制好捅風(fēng)口和加風(fēng)的節(jié)奏、配合加負(fù)荷、加礦批、調(diào)料制、噴煤、富氧等手段降爐溫。12:30開始噴煤、13:40開始富氧。 25日負(fù)荷已加至3.8、風(fēng)口已開18個(gè)風(fēng)口(2#→19#)。 (4)3月26日 負(fù)荷加之4.2、擴(kuò)礦批至35t,13:15捅開剩余20#、

        1#風(fēng)口;3月27日大夜班西場投用,至此爐況恢復(fù)結(jié)束。爐況恢復(fù)中鐵水成分及物理熱見表3。

        三、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)

        (1)鐵口使用氧槍后疏松了鐵口方向的料柱,同時(shí)為爐缸提供了熱量,使?fàn)t缸快速升溫,活化了爐缸,為順利出鐵打好基礎(chǔ)。(2) 本次封爐時(shí)間長,爐缸透液性差加之后期捅風(fēng)口速度過快,西鐵口方向爐缸未完全化開,燒壞4#、16#(西鐵口方向)小套,好在控制好了進(jìn)出水量,未造成無計(jì)劃休風(fēng)。(3)熱風(fēng)總管送風(fēng)前未完全預(yù)熱好,送風(fēng)后7個(gè)小時(shí)風(fēng)溫才達(dá)到703℃,加之送風(fēng)初期,風(fēng)量小帶走熱量少,造成爐缸內(nèi)冷渣鐵熔融偏長、延緩了爐況恢復(fù)。(4)爐況恢復(fù)前期負(fù)荷調(diào)整幅度偏?。?.0→2.2→2.5),加之慢風(fēng)時(shí)間長,爐溫高、渣鐵流動(dòng)性差,導(dǎo)致爐前勞動(dòng)強(qiáng)度成倍增加;后期噴煤負(fù)荷銜接不理想,欠熱較多,造成爐溫下降較快,致使捅風(fēng)口時(shí)間延遲,爐況恢復(fù)進(jìn)程受到影響。

        參考文獻(xiàn):

        [1] 王筱留,高爐生產(chǎn)知識(shí)問答[M].北京:冶金工業(yè)出版社.2013,302.

        [2] 周傳典,高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊(cè)[M].北京:冶金工業(yè)出版社.2008,454.

        [3] 王建國,薛俊璽等.萊鋼3#1080高爐長期悶爐開爐生產(chǎn)實(shí)踐[J].山東冶金.2012,34(4):13-15.

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