摘 要:現(xiàn)代火力發(fā)電站節(jié)能降耗主要采取燃燒器改造的方法,降低硫化物(NOx)的排放,并取得了顯著的效果,但也引起了鍋爐汽體溫度不滿足使用要求和設(shè)計(jì)要求的問(wèn)題,文章對(duì)600MW鍋爐低NO-x燃燒器改造后汽溫調(diào)整進(jìn)行研究,為提高鍋爐燃燒器改造的經(jīng)濟(jì)性和環(huán)保性提供借鑒,實(shí)現(xiàn)火力鍋爐動(dòng)力的升級(jí)。
關(guān)鍵詞:600MW鍋爐;低NOx燃燒器;汽溫調(diào)整
1 600MW鍋爐低NO-x燃燒器設(shè)備簡(jiǎn)介
本次研究中使用的600MW鍋爐低NO-x燃燒器是由上海鍋爐廠有限公司設(shè)計(jì)制造,引進(jìn)于2001年,系統(tǒng)配置與現(xiàn)代發(fā)電設(shè)備相比較為落后,爐膛的設(shè)計(jì)采用的是單爐膛的H形口漏斗式,在填料的方式上設(shè)計(jì)為露天布置,傳送帶輸送的模式,采用的萬(wàn)利達(dá)的低速煤炭碾壓機(jī)和高速磨煤機(jī)結(jié)合的煤炭粉碎裝置,利用負(fù)壓曲直吹式煤粉吹送機(jī)進(jìn)行燃料的供給和氧氣的輸送,鍋爐燃燒器的對(duì)稱分布,采用對(duì)角線布置的方法,鍋爐燃燒器的擺動(dòng)式為四角切向,煤粉從露天頂部傳送口進(jìn)行補(bǔ)料,燃燒室從上到下有六層燃燒過(guò)濾層,在沒(méi)層設(shè)置燃燒室,最上層為12個(gè),最下層為4個(gè),煤渣的運(yùn)送和降塵采用的機(jī)械噴霧的方式,每個(gè)單獨(dú)的燃燒器上有6個(gè)獨(dú)立式的煤粉噴嘴,采用間隔分布共同工作的形式,保證煤粉的滯空時(shí)間和燃燒的充分,獨(dú)立設(shè)計(jì)也是為了燃燒的充分性和經(jīng)濟(jì)性,最上面的一組煤粉吹風(fēng)口斜角45度角直吹方式,主要是抑制氮化物和硫化物的生成,二次風(fēng)中的一部分是熱膨脹氣體,自下而上貫穿6層爐膛,其余為送風(fēng)口供氣送入燃燒器。
2 600MW鍋爐低NO-x燃燒器改造后升級(jí)概述
舊鍋爐的改造是系統(tǒng)工程,是當(dāng)前最為經(jīng)濟(jì)的升級(jí)方式,在600MW鍋爐低NO-x燃燒器改造升級(jí)中采用了高級(jí)復(fù)合式空氣分級(jí)燃燒技術(shù),保留了原先的燃料供給系統(tǒng)和爐渣灰塵處理系統(tǒng),將煤管道的設(shè)計(jì)分為直線式和曲線式排布,在冷卻系統(tǒng)中添加了水冷系統(tǒng),燃燒室進(jìn)行了獨(dú)立分割設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)了用電高峰期和用電低潮期的終端輸出控制,在煤粉吹口的設(shè)計(jì)上將原先的6層直噴設(shè)計(jì)改為對(duì)向設(shè)計(jì),在煤粉的四周重新設(shè)立氧氣輸送口,煤兩層設(shè)立輔助進(jìn)風(fēng)口,輔助進(jìn)風(fēng)口采用雙向?qū)ΨQ的偏置設(shè)計(jì),在鍋爐底部添加鼓風(fēng)箱,每層設(shè)立3個(gè)高位燃盡風(fēng)噴嘴。
3 600MW鍋爐低NO-x燃燒器改造后出現(xiàn)的問(wèn)題
在600MW鍋爐低NO-x燃燒器改造后首要的問(wèn)題是汽溫達(dá)不到預(yù)置溫度,在高負(fù)荷工作狀態(tài)下溫度上升緩慢,在變負(fù)荷工作中出現(xiàn)汽溫急劇下降的狀況,不能滿足正常的工作要求,與改造前的工作溫度設(shè)定有很大的差別,原鍋爐的正常工作汽溫在551℃左右,能夠正常的運(yùn)作,改造后汽溫的再熱蒸汽出口的溫度出現(xiàn)不均衡的現(xiàn)象,高側(cè)的蒸汽的溫度達(dá)到531℃,低側(cè)溫度在55℃,都低于正常工作設(shè)定溫度,不能進(jìn)行正常工作,達(dá)不到改造后預(yù)期效果,燃燒室溫度出現(xiàn)偏差效應(yīng),對(duì)發(fā)電機(jī)組的損耗加大,限制了600MW鍋爐低NO-x燃燒器功能和效率的提升。
4 600MW鍋爐低NO-x燃燒器改造后汽溫調(diào)整過(guò)程
4.1 調(diào)整方式的確定
在進(jìn)行600MW鍋爐低NO-x燃燒器改造后汽溫調(diào)整中,采用了綜合調(diào)整法進(jìn)行整體改造鍋爐的調(diào)整,首先通過(guò)收集的燃燒器工作效率與汽溫、擺角的相關(guān)性數(shù)據(jù),分析擺角與燃燒器汽溫的關(guān)系曲線,進(jìn)行試調(diào)。調(diào)整煤粉吹送機(jī)的吹送效率與頻率,改變供電效率與煤粉吹送機(jī)的反饋函數(shù),增大通風(fēng)和排氣管道口徑,降低爐膛內(nèi)不燃燒物體的玷污系數(shù),降低排煙溫度,對(duì)爐膛冷卻系統(tǒng)增強(qiáng)水冷的效率,分析爐膛的爐渣量與排煙溫度的關(guān)系,調(diào)整輔助風(fēng)口的風(fēng)速與風(fēng)口角度,對(duì)二次風(fēng)進(jìn)行調(diào)整。
4.2 調(diào)整工作的實(shí)施
試驗(yàn)中運(yùn)用了工作負(fù)荷為600MW的鍋爐燃燒器,在進(jìn)行工作盡量避免人為因素的干擾,找到主要影響汽溫調(diào)整的關(guān)鍵因素進(jìn)行調(diào)整,通過(guò)對(duì)以上影響因素的相關(guān)性分析,相關(guān)性最高的是燃燒器的擺角、吹灰頻率、煤粉細(xì)度以及氧氣的供給量,在實(shí)際調(diào)整中,采用局部調(diào)整,多次實(shí)驗(yàn)的方式,首先進(jìn)行燃燒器工作汽溫降低的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)試解決,在熱溫度出現(xiàn)偏差主要是由煙道和冷卻系統(tǒng)有關(guān)。因此,進(jìn)行利用改善煙氣在爐膛內(nèi)的氣旋方式,采用左右同時(shí)過(guò)濾的煙道改進(jìn)設(shè)計(jì),對(duì)再熱溫度不足和出現(xiàn)偏差的問(wèn)題進(jìn)行修正。最后運(yùn)用整體調(diào)試的方法,對(duì)燃燒器、吹灰頻率、煤粉細(xì)度和氧氣的供給量進(jìn)行合理的調(diào)整,對(duì)600MW鍋爐低NO-x燃燒器改造后汽溫調(diào)整效果進(jìn)行定性分析,最終得到合理的工作運(yùn)行狀態(tài)。
4.3 600MW鍋爐低NO-x燃燒器改造后汽溫調(diào)整結(jié)論
(1)在600MW鍋爐低NO-x燃燒器改造后,在燃燒器的冷卻方式上增強(qiáng)水冷的效果,加強(qiáng)了燃燒室內(nèi)部自我清理爐渣能力,防止?fàn)t渣沉積,影響氧氣的進(jìn)氣量和煤粉燃燒效果,對(duì)塵土懸浮密度的降低有顯著效果,降低了除塵水霧噴射裝置的使用頻率,減少吹灰實(shí)現(xiàn)全面吸熱的能力,保證爐膛供熱的均勻性,滿足爐膛出煙溫度適合當(dāng)前設(shè)計(jì)要求和600MW鍋爐低NO-x燃燒器改造后的正常運(yùn)行??傮w上說(shuō),通過(guò)對(duì)舊600MW鍋爐低NO-x燃燒器改造后汽溫調(diào)整實(shí)現(xiàn)了降低氮化物和硫化物的排放,提高了鍋爐防結(jié)渣的能力,對(duì)煤炭的使用要求降低,加強(qiáng)了環(huán)境適應(yīng)性,對(duì)供電的調(diào)節(jié)能力大大加強(qiáng),燃燒器擺角調(diào)整實(shí)現(xiàn)了600MW鍋爐低NO-x燃燒器改造后汽溫的顯著提升,符合600MW鍋爐低NO-x燃燒器的設(shè)計(jì)工作要求,在原有的基礎(chǔ)上燃料的利用率有所提升,對(duì)供電功率控制的精確度提升了一個(gè)臺(tái)階。
(2)600MW鍋爐低NO-x燃燒器改造后汽溫調(diào)整中輔助風(fēng)嘴主要的作用是強(qiáng)化作用,緩沖二次風(fēng)箱與爐膛之間的壓力差,保持兩者的壓力均在410KPa左右,壓力差在±40KPa浮動(dòng),有效地解決了600MW鍋爐低NO-x燃燒器改造后汽溫不平衡的問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)燃燒室工作的穩(wěn)定性與調(diào)整過(guò)程的線性變化,在研究中發(fā)現(xiàn),輔助風(fēng)口開(kāi)啟過(guò)大(供風(fēng)量過(guò)大),會(huì)導(dǎo)致煤粉提起燃燒,降低能量的利用效率,從而影響再熱器的吸熱,對(duì)600MW鍋爐低NO-x燃燒器改造后汽溫的提升有不良作用,考慮到在壓滑作用下會(huì)造成再熱溫度出現(xiàn)溫差,改造后解決了負(fù)荷變化后出現(xiàn)嚴(yán)重超調(diào)的問(wèn)題??梢缘贸鼋Y(jié)論:600MW鍋爐低NO-x燃燒器改造后汽溫調(diào)整滿足設(shè)計(jì)要求。
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作者簡(jiǎn)介:金賢星(1978-),男,浙江臺(tái)州市人,浙江浙能樂(lè)清發(fā)電有限責(zé)任公司,職務(wù):助理工程師,研究方向:電廠設(shè)備運(yùn)行和維護(hù)。