摘 要:文章對中節(jié)能宿遷項目2*75t/h生物直燃液化床鍋爐,配置2臺12MW汽輪發(fā)電機組,在運行中燃料輸送系統(tǒng)暴露的上料系統(tǒng)易卡塞,給料不連續(xù)、料倉燃料易拾橋等現(xiàn)象,影響鍋爐安全及正常生產(chǎn)的問題,提出了上料及爐前給料系統(tǒng)堵塞的預防及控制系統(tǒng)的效果分析。
關鍵詞:生物直燃液化床鍋爐;燃料輸送;控制系統(tǒng)
引言
生物質(zhì)能發(fā)電是目前大力推廣的節(jié)能降耗減排復合技術(shù)工程,是解決能源短缺的重要途徑之一,可以減少大氣污染、增加農(nóng)民收入,對積極推進環(huán)境和經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展具有重大意義。生物質(zhì)發(fā)電的核心環(huán)節(jié)是生物質(zhì)鍋爐,它是把高新材料技術(shù)、燃燒技術(shù)和鍋爐綜合技術(shù)有機結(jié)合在一起,通過一系列物理、化學變化,使燃燒達到強化燃燒,充分燃燒,完全燃燒的一種全新的燃燒方式。
目前國內(nèi)生物質(zhì)電站鍋爐在實際使用過程中也暴露了一些問題。如鍋爐給料系統(tǒng)中的撥料器工作性能不穩(wěn)定,受燃料品質(zhì)影響較大,運行人員必須高度警惕,隨時調(diào)整燃料入爐量,稍有不慎就會發(fā)生落料口堵塞、給料螺旋折斷等故障,也會出現(xiàn)鍋爐負荷,甚至造成停爐停機事故。且螺旋維修,落料管疏通等工作量很大,鍋爐低負荷運行(或者停爐)時間較長,經(jīng)濟損失較大。中節(jié)能宿遷公司是國內(nèi)首先采用完全自主知識產(chǎn)權(quán)的秸稈直燃循環(huán)流化床鍋爐。經(jīng)宿遷公司領導和技術(shù)人員不斷改進,已經(jīng)有能力研發(fā)出解決這些問題的技術(shù)和方法。對后續(xù)生產(chǎn)和設計新型生物質(zhì)鍋爐起到了很大的借鑒推廣作用。本系統(tǒng)的意義是提高鍋爐給料系統(tǒng)的穩(wěn)定性,減少停爐次數(shù),降低低負荷運行時間,增加企業(yè)經(jīng)濟效益。
1 本系統(tǒng)的主要內(nèi)容
(1)在料倉和落料口增設攝像系統(tǒng),并將視頻信號傳輸至主控室,鍋爐運行人員可以全面監(jiān)視料倉及落料口燃料狀況。為確保系統(tǒng)穩(wěn)定,使用UPS供電。(2)增設固定對講系統(tǒng),方便主控室與料倉信息溝通;增設對講機作為固定對講系統(tǒng)的后備。(3)對原有撥料器控制系統(tǒng)改造,在主控室內(nèi)增設遙控回路,方便運行人員操作,及時調(diào)整倉內(nèi)燃料狀態(tài)。
2 需達到的技術(shù)指標
(1)監(jiān)控畫面清晰,監(jiān)控全面、無抖動。(2)語音通信信號良好,一方說話,相關各方都能聽到,并且可以相互通話;能夠屏蔽電磁干擾;(3)撥料器遙控回路操作簡單、穩(wěn)定,能夠屏蔽電磁干擾;設備模塊化,便于維護、維修。
3 具體方案
(1)每臺鍋爐2個料倉,2臺爐共4個料倉,每個料倉長7.3米,寬3.5米;每個料倉內(nèi)2臺攝像機,高度3米,可以全面監(jiān)控料倉內(nèi)全景,料倉內(nèi)共8個攝像機。
(2)每個料倉內(nèi)2個落料口,共8個落料口,每個落料口一個攝像機,共8個攝像機。
(3)總共16個攝像機,需要一臺16畫面硬盤錄像機,1臺20寸寬屏顯示器,2塊12V10A直流電源,信號線、電源線若干。
(4)每8個攝像頭用1個12V電源供電,按爐分段;將攝像頭分別連接到硬盤錄像機,1號爐落料口分別接到1-4通道,1號爐料倉分別接到5-8通道,2號爐落料口分別接到9-12通道,2號爐料倉分別接到13-16通道。硬盤錄像機放在2臺鍋爐之前,用專用的通信柜保護,用一個有源分頻器將硬盤錄像機的信號傳至集控室鍋爐操作臺上。
(5)每個料倉1話筒,1個壁掛音箱,共4個話筒,4個音箱。
(6)每條上料皮帶處各1個話筒和1個音箱,共2個話筒2個音箱。
(7)主控室1個音箱1個話筒。
(8)總共7個話筒和7個定壓音箱,需要1臺8路話筒集線器,和1臺200W的定壓功放,導線若干。
(9)將7只話筒分別接至話筒集線器對應的7個插孔,可以分別調(diào)整聲音的大小,然后用連接線從話筒集線器輸出口連接到定壓功放的MIC插孔,7個定壓音箱接到定壓功放后面的輸出端子,調(diào)整定壓功放的音量旋鈕,可以調(diào)整音量的大小。
(10)每個料倉7條撥料器1面控制柜,總共4面控制柜,4面就地操作箱,控制室就要增加4個8路無線操作器。
(11)在每個配電柜內(nèi)控制回路用多芯電纜放至集控室鍋爐控制,下面分別接到對應的無線控制接收器上,并做好標計,無線控制器裝在電池,就能控制對應的撥料器。
4 經(jīng)濟效果分析
通過以上方案,就相當于在料倉及落料口處增加的眼、口、手的功能,通過統(tǒng)計鍋爐給料系統(tǒng)故障的改進使其故障率下降至原來的54%以內(nèi),螺旋壽命提高到原來的3.2倍,落料口堵塞故障次數(shù)降低到原來的20%以內(nèi),停爐總時間降低到原來的65%以內(nèi),維護成本節(jié)約28萬元,全年等效運行時間延長96小時。多發(fā)綠色電力230萬千瓦時,多增銷售收入175萬元。
作者簡介:吳以軍(1975-),男,江蘇宿遷人,從事電氣、熱控工作。