摘 要:隨著大機機組增多小容量燃煤機組利用小時數(shù)下降,機組調(diào)停時間增多,機組調(diào)停期間調(diào)停機組的冷水塔空閑,為利用這一空閑設備某電廠進行了循環(huán)水系統(tǒng)改造
關鍵詞:汽輪機;循環(huán)水;冷水塔
1 概述
隨著大容量火電機組的增加,小容量燃煤機組利用小時數(shù)逐漸下降,全年調(diào)停時間增加,某330MW燃煤機組未充分利用機組調(diào)停期間的冷水塔進行了機組循環(huán)水系統(tǒng)的改造。改造后機組調(diào)停期間調(diào)停機組的冷水塔并入運行機組,運行機組使用兩臺冷水塔(以下叫“一機雙塔”)。
該電廠兩臺330MW機組,循環(huán)水系統(tǒng)為單元制,配有兩座5500m2的冷水塔,雙速循環(huán)水泵,循環(huán)水泵相關數(shù)據(jù)如表1。
由于該廠冷水塔周維建筑物密布,通風條件不好,改造前同條件下與其他廠相比冷水塔出口水溫要高,在兩臺高速循環(huán)水泵運行時冷水塔出口水溫要高2.5℃。該廠冷水塔設計循環(huán)水流量是4900噸/小時,雖說兩臺高速循環(huán)水泵循環(huán)水額定流量4760噸/小時,但是觀察冷水塔調(diào)料層上積水,水塔配水操滿水溢流。因此,可以判斷兩臺高速循環(huán)水泵運行時的循環(huán)水流量要高于冷水塔設計流量。且從雙低速循環(huán)水泵向雙高速循環(huán)水泵切換時冷水塔出水水溫沒有明顯的降低,因此該廠長期也是最多使用雙低速泵運行。
2 改造方案
該廠進行了循環(huán)水互聯(lián)改造,改造在兩臺機循環(huán)水泵出口母管間和冷水塔進水母管間設置了聯(lián)絡管(聯(lián)絡管直徑與循環(huán)水母管直徑已知均為1.8米),每只聯(lián)絡管設置了兩個電動門,為防止電動門不嚴影響循環(huán)水系統(tǒng)隔離檢修在兩道電動隔離門之間設置放水門,兩各冷水塔水池間挖一道聯(lián)通溝,夠?qū)?.2米,溝深2.5米,聯(lián)通溝中間設置電動閘板門。
3 改造后效果
改造完成后循環(huán)水運行方式靈活,改造后機組安全性和經(jīng)濟性均提高。
安全性:改造沒有涉及控制系統(tǒng)的改造,循環(huán)水原是單元制控制,改造后仍未單元制控制方式,但是當某一臺機循環(huán)水泵有故障失去備用時可以將循環(huán)水系統(tǒng)聯(lián)絡運行并增開臨機的循泵,這樣可以提高安全性。而且改造后系統(tǒng)運行可靠一臺機雙高速循環(huán)水泵雙水塔運行時兩水塔水位差小于0.05米,循環(huán)水泵啟停系統(tǒng)管道沒有水沖擊問題,改造后系統(tǒng)可以在各種運行方式下安全運行。
經(jīng)濟性:改造后可以下兩方面提高經(jīng)濟性:機組啟停過程中和有一臺機組調(diào)停時。機組啟停過程中可以在機組并網(wǎng)前和打閘后可以采取運行機組分循環(huán)水至啟停機,而停用啟停機組的循環(huán)水泵的方式減少循環(huán)水泵運行臺數(shù)。當有一臺機組調(diào)停時將循環(huán)水回水管聯(lián)絡門打開循環(huán)水回水聯(lián)絡這樣可以一機雙塔運行,表2是不同循環(huán)水泵運行方式切換時水塔出水水溫的變化。
4 結(jié)束語
循環(huán)水母管之改造后循環(huán)水系統(tǒng)運行的安全性和經(jīng)濟性均提高,改造后可以利用閑置的冷水塔有效降低循環(huán)水水溫,隨著小容量機組的利用小時數(shù)降低機組調(diào)停時間增加這一改造利用效率會越來越高經(jīng)濟優(yōu)勢將更加明顯。
作者簡介:李俊(1979-),男,江蘇徐州,工作單位:徐州華鑫發(fā)電有限公司,職務:汽機專業(yè)。