王宇 李剛 梁蘭誠(chéng)
摘 要:通過將循環(huán)水泵控制方式改變?yōu)樽詥?dòng)方式,節(jié)省備用水泵投用時(shí)間,降低由于斷水造成壓縮機(jī)組由于風(fēng)溫高連鎖停機(jī)的頻率,避免裝置氮?dú)鈮毫Σ▌?dòng),確保裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行。
關(guān)鍵詞:循環(huán)水泵;原因分析;自啟動(dòng)措施
0 引言
蘭州石化公司8000Nm3/h制氮裝置由蘭州寰球工程公司設(shè)計(jì),2012年9月建成投產(chǎn),該裝置生產(chǎn)能力為8000Nm3/h,給煉油區(qū)生產(chǎn)裝置提供生產(chǎn)過程所需的氮?dú)夂蛪嚎s空氣, 8000Nm3/h制氮裝置設(shè)計(jì)了獨(dú)立的循環(huán)水單元,供制氮裝置內(nèi)換熱設(shè)備進(jìn)行熱量交換,循環(huán)水單元共有循環(huán)水立式自吸泵兩臺(tái),相互備用,工程建設(shè)時(shí)未設(shè)計(jì)單臺(tái)循環(huán)水泵故障后備用水泵自啟動(dòng)功能,在使用過程中由于循環(huán)水泵開泵需要調(diào)整時(shí)間明顯大于受循環(huán)水影響的壓縮機(jī)機(jī)間風(fēng)溫升高聯(lián)鎖時(shí)間,即當(dāng)循環(huán)水泵故障時(shí),還未來得及啟動(dòng)備用泵,已經(jīng)導(dǎo)致壓縮機(jī)因機(jī)間風(fēng)溫升高而聯(lián)鎖停車,從而影響裝置的平穩(wěn)運(yùn)行,造成氮?dú)鈮毫Σ▌?dòng),經(jīng)設(shè)計(jì)變更,將循環(huán)水泵啟動(dòng)控制方式改為備用泵在運(yùn)行泵故障停機(jī)或循環(huán)水單元壓力降至0.2MPa時(shí)自行啟動(dòng)方式,來縮短備用泵開啟時(shí)間,防止因循環(huán)水單元水壓低而影響裝置的正常運(yùn)行,提高8000Nm3/h制氮裝置平穩(wěn)運(yùn)行率。
1 現(xiàn)象描述
目前,8000Nm3/h制氮裝置共有換熱器20臺(tái),由于循環(huán)水壓力低、流量小造成設(shè)備聯(lián)鎖的換熱器共10臺(tái)。循環(huán)水泵故障,在備用水泵開啟過程中,會(huì)造成循環(huán)水壓短暫波動(dòng),引起部分換熱效果下降,溫度升高造成相關(guān)運(yùn)行設(shè)備聯(lián)鎖停車,從而影響8000Nm3/h制氮裝置的正常運(yùn)行。2012年11月2日8時(shí)17分巡檢人員發(fā)現(xiàn)1#循環(huán)水泵軸承處有冒煙現(xiàn)象,并伴有焦糊味,判斷水泵軸承故障,立即啟動(dòng)循環(huán)水泵故障應(yīng)急預(yù)案,立即開啟2#循環(huán)水泵,由于該泵開泵時(shí)廠家要求水泵出口蝶閥在35度時(shí)開啟循環(huán)水泵,且循環(huán)水泵房離操作室距離有一段距離,正在操作人員進(jìn)行操作時(shí),1#壓縮機(jī)二級(jí)風(fēng)溫在8時(shí)18分58秒開始上升,8時(shí)19分43秒二級(jí)風(fēng)溫到達(dá)聯(lián)鎖值54 ℃,機(jī)組聯(lián)鎖停車,時(shí)間為45秒,在此期間壓縮機(jī)潤(rùn)滑油溫由43.3℃一直上升至46℃,未達(dá)到潤(rùn)滑油高溫聯(lián)鎖值54℃。由于當(dāng)班操作人員及時(shí)開啟備用水泵及備用壓縮機(jī)組,應(yīng)急措施得當(dāng),未對(duì)裝置產(chǎn)生明顯影響,保證了裝置的平穩(wěn)運(yùn)行,但從此次故障中也反映出了循環(huán)水泵突發(fā)故障,開啟備用水泵時(shí)間的長(zhǎng)短,直接影響壓縮機(jī)機(jī)間風(fēng)溫升高,有明顯影響,故十分有必要降低此風(fēng)險(xiǎn),分析溫度升高原因,找出解決辦法。
2 機(jī)組中間冷卻器溫度高的原因分析
造成機(jī)間風(fēng)溫高的原因主要有:循環(huán)水量的影響、循環(huán)水溫的影響、循環(huán)水壓的影響和循環(huán)水質(zhì)原因造成冷卻水管內(nèi)水垢多,有機(jī)物堵塞的影響。
循環(huán)水量造成的影響:供水量不足??諝獾臒崃坎蛔阋员焕鋮s水帶走,造成溫度升高。在運(yùn)行中一般通過監(jiān)控冷卻水溫度和控制供水量以及水壓來保證換熱效果。供水溫度太高,水溫高使水、氣之間溫差縮小,傳熱冷卻效果差,同樣的冷卻水量,使氣體冷卻后溫度仍然很高。
當(dāng)下級(jí)吸氣量減少時(shí),造成前一級(jí)壓出的氣量無法全部“吃進(jìn)”,容易使前一級(jí)的工作進(jìn)入喘振區(qū),在該級(jí)發(fā)生喘振。通過長(zhǎng)時(shí)間的操作摸索,筆者認(rèn)為中間冷卻器的溫度應(yīng)控制在30~38℃之間為宜,故循環(huán)水壓及循環(huán)水量的波動(dòng)直接影響壓縮機(jī)組級(jí)間風(fēng)溫,而8000Nm3/h制氮裝置循環(huán)水單元壓力及循環(huán)水單元水量波動(dòng)往往是由于循環(huán)水泵故障,備用水泵未及時(shí)開啟,造成循環(huán)水單元循環(huán)水壓力波動(dòng)。
3 循環(huán)水泵控制方式改造
8000Nm3/h制氮裝置循環(huán)水泵為一開一備,開啟方式為現(xiàn)場(chǎng)操作柱進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)操作,循環(huán)水單元壓力在DCS上只有顯示功能,沒有實(shí)際操作功能,現(xiàn)改為壓力控制循環(huán)水泵1/1和泵1/2。在泵1/1(或泵1/2)正常運(yùn)行時(shí),當(dāng)運(yùn)行泵出口壓力PI8101<0.20 MPa值時(shí),開啟備用循環(huán)水泵1/2(或泵1/1),聯(lián)系儀表人員在DCS中設(shè)置泵1/1、泵1/2自動(dòng)/手動(dòng)軟開關(guān)切換按鈕,在電氣人員的配合下將信號(hào)(常開接點(diǎn))送至8000Nm3/h制氮裝置變電所循環(huán)水泵電氣控制柜中。
手動(dòng)狀態(tài):由操作人員現(xiàn)場(chǎng)開啟泵1/1、泵1/2。
自動(dòng)狀態(tài):由運(yùn)行參數(shù)出口壓力PI8101控制泵1/1、泵1/2至DCS給8000Nm3/h制氮裝置變電所循環(huán)水泵電氣控制柜中輸出常閉接點(diǎn)控制泵1/1、泵1/2啟動(dòng)(正常情況下儀表給電氣控制柜常開接點(diǎn)),具體接點(diǎn)引至8000Nm3/h制氮裝置變電所循環(huán)水泵電氣控制柜。在完成自啟動(dòng)控制方式改造后車間進(jìn)行了相應(yīng)的循環(huán)水泵的自啟動(dòng)實(shí)驗(yàn), 在運(yùn)行泵正常運(yùn)行時(shí),將備用水泵在DCS上的顯示狀態(tài)改為自動(dòng)狀態(tài),并將循環(huán)水泵的出口閥門控制在30度,由操作人員在現(xiàn)場(chǎng)控制柱上突然停運(yùn)運(yùn)行泵,待循環(huán)水單元壓力降低至0.20MPa時(shí),備用循環(huán)水泵自行啟動(dòng),在此過程中備用循環(huán)水泵在運(yùn)行泵停下到備用泵正常運(yùn)行共持續(xù)時(shí)間為17秒,判斷出循環(huán)水泵控制方式改為自啟動(dòng)后,壓縮機(jī)組的級(jí)間風(fēng)溫從32.4℃升至最高至36℃需要27秒,至風(fēng)溫上升至聯(lián)鎖值54℃的時(shí)間大于31秒,可滿足降低循環(huán)水單元壓力波動(dòng)對(duì)級(jí)間風(fēng)溫的影響。
4 結(jié)束語
車間完成了循環(huán)水泵自啟動(dòng)控制系統(tǒng)改造及循環(huán)水泵電流引入DCS的工作,現(xiàn)場(chǎng)模擬運(yùn)行循環(huán)水泵故障,備用水泵自行啟動(dòng),在運(yùn)行泵故障31秒后,備用泵就已啟動(dòng)并完全保證循環(huán)水壓力及流量達(dá)到正常用量,實(shí)現(xiàn)了備用水泵及時(shí)投用,保證了循環(huán)水單元壓力及流量,進(jìn)而保證了空分裝置平穩(wěn)運(yùn)行。
參考文獻(xiàn):
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