蔡佰君 梁曉亮
摘 要:在客車段修(A2、A3)中,客車電控塞拉門的檢修質(zhì)量切實(shí)與運(yùn)行列車的旅客、工作人員的人身安全及乘降秩序息息相關(guān)。本文通過精益管理的理念,采用PDCA工具,對(duì)近年蘭州局客車段塞拉門檢修現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)查研究,查找關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),通過對(duì)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的有效控制,達(dá)到最大限度減少或控制客車運(yùn)用安全風(fēng)險(xiǎn)最小化的目的。
關(guān)鍵詞:精益管理 客車塞拉門 成本 效率
1.傳統(tǒng)塞拉門檢修方式存在的問題
2013年1-6月份,對(duì)蘭局客車段檢修車間客車電控塞拉門檢修后交驗(yàn)發(fā)現(xiàn)故障進(jìn)行統(tǒng)計(jì),期間交驗(yàn)塞拉門492個(gè),六個(gè)月共發(fā)現(xiàn)故障158件,其中塞拉門開、關(guān)門卡滯或失效46件,塞拉門防擠壓功能不良40件,塞拉門翻轉(zhuǎn)腳蹬起落不良30件,塞拉門外操作鎖失效16件,塞拉門二級(jí)鎖失效16件,塞拉門轉(zhuǎn)軸箱后蓋腐蝕10件。產(chǎn)品合格率為68%,檢修成本約為492件×400.00元/扇=196800.00元。
1.1人員狀況
現(xiàn)有塞拉門檢修人員共計(jì)5人,均為參加工作時(shí)間不長(zhǎng)的新工。其中對(duì)塞拉門電路、風(fēng)路、機(jī)械結(jié)構(gòu)能基本了解且有一定故障處理能力的一名,能夠?qū)﹄娍厝T機(jī)械部分進(jìn)行基礎(chǔ)檢修的一名,其余三名對(duì)塞拉門整體檢修能力較差。而且新工在工作態(tài)度上存在較大差距,工作責(zé)任心和積極性不高,普遍存在“等”、“靠”現(xiàn)象和扎堆作業(yè)。如一輛客車四個(gè)塞拉門檢修,一位塞拉門2人作業(yè),二位塞拉門3名人員作業(yè),三位、四位無(wú)人作業(yè)。
1.2檢修流程
傳統(tǒng)塞拉門檢修生產(chǎn)組織流程有缺失客車檢修從“預(yù)檢”、“架車”、“落車”到“交驗(yàn)”共有4天時(shí)間。下圖為傳統(tǒng)模式下塞拉門檢修流程作業(yè)分配圖
從圖中可以看出電控塞拉門在檢修時(shí)預(yù)檢環(huán)節(jié)缺失,架車時(shí)對(duì)塞拉門的基礎(chǔ)檢修薄弱,大量工作堆積到落車和交驗(yàn)環(huán)節(jié),造成一些故障不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)處理和個(gè)別缺失材料不能及時(shí)提報(bào),致使檢修工時(shí)延長(zhǎng)。其次塞拉門檢修工序也有不妥之處,原有工序要求塞拉門檢修首先要做除塵清潔工作,但實(shí)際上在4天的檢修時(shí)間里,除本崗位在檢修時(shí)衍生的垃圾外,還有其他作業(yè)崗位衍生的檢修垃圾會(huì)再次影響到塞拉門各機(jī)構(gòu)的清潔,造成二次返工,是對(duì)人力資源的一種浪費(fèi)。
1.3材料質(zhì)量缺陷
新購(gòu)入塞拉門檢修材料存在質(zhì)量缺陷,2013年4月,在驗(yàn)收塞拉門質(zhì)量時(shí),發(fā)現(xiàn)工作者更換的塞拉門上、下滑道導(dǎo)輪存在嚴(yán)重質(zhì)量缺陷。塞拉門開、關(guān)兩到三次,更換后的滾輪就出現(xiàn)碎裂、變型的現(xiàn)象。我們?cè)诤瞬榱瞬牧蠋?kù)的導(dǎo)輪發(fā)現(xiàn),超過60%的庫(kù)存存在質(zhì)量缺陷,有的新品導(dǎo)輪還未使用就出現(xiàn)軸承與外尼龍圈分離的問題。這種劣質(zhì)的檢修材料造成工作者多次返工施修,極大的浪費(fèi)人力和工時(shí)。而且1個(gè)塞拉門滑道滾輪成本30元,使用這種劣質(zhì)材料至少要3-5個(gè),也就意味著單這一項(xiàng)檢修成本就增加了3-5倍。由此可見,檢修材料的品質(zhì)直接決定了檢修成本的多少。再者,塞拉門檢修材料堆放散亂,風(fēng)、電、機(jī)械配件沒有明確分區(qū),延長(zhǎng)了配料所需時(shí)間。
1.4檢修環(huán)境復(fù)雜
首先是塞拉門檢修試驗(yàn)所必須的風(fēng)源不純凈,風(fēng)路內(nèi)有部分水汽未過濾,這樣的風(fēng)源進(jìn)入塞拉門風(fēng)路后,在冬季易造成水汽凝結(jié),阻塞風(fēng)路而影響塞拉門開、關(guān)門性能及防擠壓功能。同時(shí)風(fēng)路里的水汽也會(huì)燒損開、關(guān)門電磁閥等電氣元件,這無(wú)形中增加了更換配件所需要的成本。其次,由于蘭局客車段現(xiàn)有的檢修條件局促,油漆打磨作業(yè)在檢修庫(kù)內(nèi)進(jìn)行,這使得大量粉塵進(jìn)入塞拉門機(jī)構(gòu)及防護(hù)罩內(nèi),增加塞拉門檢修的工作量。
2.確定目標(biāo)并制定方案
我們希望通過精益管理的手段,來避免檢修過程中人力、時(shí)間、成本的浪費(fèi),提高檢修效率和質(zhì)量,設(shè)定檢修耗時(shí)由原來的11小時(shí)降為7.15小時(shí),達(dá)到塞拉門檢修效率提高35%,成本由196800元降為137760元,降低30%的目標(biāo),制定相應(yīng)初步方案(表1):
3.實(shí)施方案推進(jìn)表
根據(jù)問題解決方案,制定實(shí)施推進(jìn)表(表2)。
4.方案實(shí)施結(jié)果評(píng)估
方案實(shí)施后我們通過為期2個(gè)月的追蹤評(píng)估,在引入精益管理的方法后,塞拉門檢修出現(xiàn)的改善有以下幾點(diǎn):
4.1杜絕了人員閑置造成的人力浪費(fèi)
我們通過對(duì)塞拉門檢修人員的談心和溝通,使每位職工都認(rèn)識(shí)到自己身負(fù)保證鐵路客車行車安全的責(zé)任,充分調(diào)動(dòng)職工工作的積極性,杜絕以往扎堆作業(yè)和“等”、“靠”的現(xiàn)象,使塞拉門檢修時(shí),人力資源有了合理的配置,杜絕了人力浪費(fèi),提高了檢修效率。1輛客車4個(gè)塞拉門均有1名作業(yè)人員參與作業(yè),同時(shí)還有1位職工負(fù)責(zé)四個(gè)塞拉門檢修所需材料的送配,并完成塞拉門機(jī)構(gòu)清潔工作。使得每位檢修工作人員的工時(shí)處于飽和。
4.2減少多余動(dòng)作,提高檢修效率
我們通過對(duì)職工業(yè)務(wù)能力的培訓(xùn),使職工基本了解塞拉門結(jié)構(gòu)原理,掌握了塞拉門檢修的基礎(chǔ)流程和注意事項(xiàng),極大地提高了職工發(fā)現(xiàn)問題和處理問題的能力,減少了檢修作業(yè)時(shí)不必要的動(dòng)作,縮短檢修和故障處理的時(shí)間,極大地提高了檢修效率,由原來的11小時(shí),降低為5.5小時(shí),精益管理實(shí)施后塞拉門故障處理平均耗時(shí)減少了50%。
4.3完善檢修流程,避免客車庫(kù)存的浪費(fèi)
我們通過精益化管理的手段,從“預(yù)”、“架”、“落”、“交”四個(gè)環(huán)節(jié)完善塞拉門檢修流程,使得塞拉門檢修工序合理分配到各環(huán)節(jié),最大程度上避免工作積壓在最后環(huán)節(jié),影響客車正常交驗(yàn),造成庫(kù)內(nèi)待檢車輛積壓,生產(chǎn)組織卡滯。
5.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)并標(biāo)準(zhǔn)化
通過精益化管理的實(shí)施,我們從人員、流程、材料、環(huán)境、設(shè)備五大方面改進(jìn)塞拉門檢修工作,從生產(chǎn)效率、檢修成本、檢修質(zhì)量三方面,將2014年1-6月份檢修的512個(gè)塞拉門里抽取492個(gè)與2013年1-6月份數(shù)據(jù)比對(duì)來確認(rèn)方案目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn):
5.1塞拉門檢修平均用時(shí)
計(jì)算使塞拉門從構(gòu)架基礎(chǔ)檢修,到風(fēng)電聯(lián)控試驗(yàn),到故障處理,最后清潔恢復(fù)所用平均時(shí)間由原來的11小時(shí)降低到6.5小時(shí),檢修效率提高40%,實(shí)現(xiàn)提高35%的目標(biāo),
5.2塞拉門檢修成本
2013年1-6月份前塞拉門檢修成本=基礎(chǔ)檢修保養(yǎng)費(fèi)用(51500)+處理故障材料費(fèi)用(145300)=196800元
2014年1-6月份前塞拉門檢修成本=基礎(chǔ)檢修保養(yǎng)費(fèi)用(40300)+處理故障材料費(fèi)用(87530)=127830元
檢修成本降低:(196800-127830)/196800×100%=35%,實(shí)現(xiàn)成本降低30%的目標(biāo)。
5.3塞拉門檢修質(zhì)量
通過實(shí)施精益化管理,塞拉門檢修質(zhì)量同比2013年有了顯著提高,2014年1-6月交驗(yàn)492扇塞拉門發(fā)現(xiàn)故障統(tǒng)92件,同比減少66件,故障率降低42%,有效的保障了運(yùn)用客車乘降旅客的安全。
6.結(jié)束語(yǔ)
鐵路客車精益管理是一項(xiàng)非常復(fù)雜的工作,涉及到很多方面的問題,由于作者的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)及理論水平有限,本文研究的深度和廣度還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,雖然提出了在鐵路客車塞拉門檢修基于精益管理的思路和管理方法,但是對(duì)于精益管理體系在實(shí)際生產(chǎn)中的具體實(shí)施還需要進(jìn)一步的研究,理論的完善和正確性還有待實(shí)踐的考驗(yàn)。
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