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        12萬噸氨醇全低變工藝運行總結(jié)

        2015-05-28 12:13:00呂世杰陽煤集團煙臺巨力化肥有限公司山東煙臺265200
        化工管理 2015年21期
        關(guān)鍵詞:水煤氣床層入口

        呂世杰(陽煤集團煙臺巨力化肥有限公司,山東 煙臺 265200)

        我公司12萬噸氨醇全低變裝置是由湖北化學(xué)研究院實施設(shè)計,2008年12月投入運行,運行過程中通過總氣量為半水煤氣45000Nm3/h,日產(chǎn)氨醇330噸左右,裝置生產(chǎn)能力達到了設(shè)計要求。本文就裝置的工藝流程特點及其運行狀況進行簡單分析。

        1 全低變工藝流程

        全低變的工藝流程見圖1

        圖1 全低變工藝流程圖

        2 生產(chǎn)運行參數(shù)

        半水煤氣量:45000Nm3/h

        半水煤氣組分(%):

        CO2O2CO H2N2CH4

        7.0 0.4314120 0.6

        溫度(℃)(氣體)

        來自壓縮機二段半水煤氣:75℃ 飽和塔入口:35℃

        預(yù)變爐入口:230℃ 飽和塔出口:98.3℃

        變換爐入口:225℃ 變換爐一段床層:380℃

        噴水室入口:375℃ 噴水室出口:225℃

        變換爐二段床層:325℃ 主熱交出口變換氣:195℃

        濕煤氣分離器出口變換氣:106.8℃ 變換爐三段床層:225℃

        一水加熱器出口:95℃: 熱水塔出口:70℃

        分離器出口35℃

        壓力(MPa)

        變換系統(tǒng)入口:0.84 MPa 變換系統(tǒng)出口:0.80MPa

        系統(tǒng)壓差 0.04MPa

        汽氣比(R)

        飽和塔出口:0.10 濕煤氣水分出口后:0.140

        各段床層氣體組分及變換率(%)

        一段出口CO2:19.2 CO:14.0 54

        二段出口CO2:26.8 CO:5.0 64

        三段出口CO2:29.2 CO:2.0 60

        循環(huán)熱水排污水

        總固體:≤200ppm 噴水泵水量:8.36t/h

        蒸汽消耗:120kg/tNH3

        3 工藝流程特點說明

        3.1 全低變工藝的采用

        公司采用合成氨聯(lián)產(chǎn)甲醇生產(chǎn)工藝,公司原變換工藝為中低低變換,生產(chǎn)過程中通過提高變換氣CO組分增加甲醇產(chǎn)量。過高的CO組分對催化劑使用壽命影響較大,裝置蒸汽消耗量增加。為節(jié)能降耗、增加生產(chǎn)能力大,公司決定新建變換裝置選用全低變工藝。

        3.2 全低變工藝催化劑活性維護的主要措施

        全低變工藝與中低低工藝主要區(qū)別為:全低變工藝變換爐一段入口溫度較低,半水煤氣中夾帶的油污及其他異物不易分離,對催化劑壽命影響較大。

        (1)設(shè)置半水煤氣冷卻器,降低入變換系統(tǒng)的半水煤氣氣體溫度,清除氣體夾帶的油水。

        (2)提高飽和熱水塔循環(huán)熱水的補充水質(zhì),減少循環(huán)熱水中的鹽類物質(zhì)生成。

        (3)采用段間噴水調(diào)溫工藝,噴水源引用純水裝置水源,噴水室裝有凈化劑。

        3.3 設(shè)預(yù)變換爐,以維護主變爐催化劑的活性

        預(yù)變換爐設(shè)上下二段,上段為氣體凈化床層,裝填保護劑和抗毒劑,以吸附和轉(zhuǎn)化氣體中對催化劑的有害物質(zhì);下段為增濕室,清除噴水后可能帶入的鹽類物質(zhì)。

        3.4 采用段間噴水冷激調(diào)溫工藝

        噴水調(diào)溫工藝能夠吸收較多熱量轉(zhuǎn)化為蒸汽,不僅節(jié)省補充蒸汽量,而且能夠減少系統(tǒng)余熱,從而減少余熱回收設(shè)備及降低飽和熱水塔規(guī)格,具有投資省的特點。

        3.5 全低變?nèi)未矊拥墓に囋O(shè)計

        該裝置變換爐分為三段反應(yīng)床層,其設(shè)計旨意是:

        一段床層CO轉(zhuǎn)化率達50%,溫升至380℃達整個系統(tǒng)溫度最高點,然后噴水降溫,盡量滿足后二段的汽/氣比要求。

        二段溫度從噴水后225℃升至<290℃、CO轉(zhuǎn)化率達到75%以上;二段出口氣體“自然”提升入口的一段煤氣溫度,冷熱氣體溫差在80—90℃。

        “自然”后的熱氣體溫度降至180—200℃入末段床層。末段溫升至225℃左右,CO轉(zhuǎn)化率可達95%左右,CO降至1.5%。

        三段式全低變工藝簡單、調(diào)節(jié)方便、僅以噴水冷激調(diào)節(jié)各段溫度,省去調(diào)溫水加熱器。二段床層的“自然”工藝冷熱氣體溫差較大,節(jié)省了換熱器的投資,耗氣量少,是一種先進合理、生產(chǎn)穩(wěn)定的實用工藝。

        4 生產(chǎn)操作的優(yōu)化

        4.1 控制好變換爐催化劑床層CO轉(zhuǎn)化率的合理分配

        操作中應(yīng)調(diào)節(jié)各段床層汽/氣比,確定出口CO%及溫升范圍,三段床層CO轉(zhuǎn)化率的分配原則以溫升體現(xiàn)為:提高上段溫度,降低末段溫度,維持中段溫度“自然”平衡。即:以飽和塔增濕后汽/氣比及上段入口溫度為起點,提高CO轉(zhuǎn)化率,提高熱點溫度,一般控制在375—385℃,然后經(jīng)噴水將其增濕,溫度降至215—225℃。中段出口溫度305—325℃計,上段氣體入口溫度225℃。末段溫度實際控制<225℃。

        4.2 適宜的循環(huán)熱水流量

        實踐證明熱水循環(huán)量以8—10t/tNH3為宜。

        4.3 穩(wěn)定系統(tǒng)阻力,提高飽和塔入口水的溫度

        影響變換阻力穩(wěn)定的因素很多,但關(guān)鍵是嚴把三關(guān),即氣體凈化除油,脫鹽水除鹽和脫鹽水及噴水質(zhì)量,才能維持變換系統(tǒng)阻力穩(wěn)定。

        4.4 適當提高半水煤氣的入爐溫度

        適當提高入口溫度,有利于氣體夾帶油污的汽化和釋放,減少在催化劑中的沉淀,也有利于一段催化劑活性的維護。同時亦有利于噴水量的增多,汽/氣比的升高,操作上一般控制在220—240℃之間。

        4.5 嚴格控制工藝指標

        嚴格控制各項工藝指標是穩(wěn)定生產(chǎn)的保障,全低變裝置應(yīng)特別注意以下幾項指標的控制。

        (1)半水煤氣中的氧含量,應(yīng)嚴格控制<0.5%。

        (2)嚴防飽和塔出口氣體帶水,要求出氣溫度應(yīng)大于露點溫度3℃以上。

        (3)嚴防蒸汽帶水,最好使用過熱蒸汽。

        (4)噴水增濕后溫度應(yīng)>190℃,否則易帶水,導(dǎo)致催化劑中可溶物質(zhì)的溶解和流失,干燥后造成催化劑的粘連而影響活性和阻力。

        5 結(jié)語

        該裝置運行8個月來,體現(xiàn)出生產(chǎn)能力大、壓差小、能耗低、氣體成份穩(wěn)定、操作簡便等優(yōu)點。裝置系統(tǒng)壓力由原來中低低變換系統(tǒng)的0.95MPa下降到現(xiàn)在的0.85MPa,噸氨醇蒸汽耗量由原來的400kg下降到120kg,預(yù)計全年比中低低變換可節(jié)省蒸汽28000噸,年可增加節(jié)能效益280萬元(蒸汽按100元/噸計)。

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